楊 溢
(中國石化集團江漢油田分公司采油工藝研究院,湖北 武漢430035)
坪北油田主要含油層位為三疊系延長組C61、C62、C63、C4+52,儲層物性相對較差,平均孔隙度為11.5% ,滲透率1.3md,飽和壓力4.8MPa,壓力系數(shù)0.64,屬于典型的“低滲、低壓、低孔”油藏。
隨著坪北油田持續(xù)開發(fā),油水井套管損壞日趨嚴重,已成為制約該油田發(fā)展的瓶頸。截至2014年年底,共有井況不良井86口,其中套漏井65口,并呈快速增長勢頭,嚴重影響了正常的生產(chǎn)開發(fā)。因此,進行油水井套管保護與套損井治理勢在必行。
洛河層流體和注入水對套管的內(nèi)外腐蝕是造成油水井套漏的主要原因。其中,洛河層水對套管外壁的腐蝕是造成套管破漏的主要因素,注入水對套管內(nèi)壁腐蝕是次要因素。從油田套管損壞部位上看,套管破漏段均在水泥返高以上的洛河層部位(套漏部位集中在380~550m,油水井平均水泥返高650m),洛河層段套管長期與洛河水直接接觸,易產(chǎn)生腐蝕。造成套管破漏(表1),腐蝕原理如下:
洛河層水中CO2濃度達到0.1mg/L時,會發(fā)生兩個反應(yīng):①H2O=H++OH-;②CO2+ OH-=HCO3-。此反應(yīng)導(dǎo)致洛河層水型為NaHCO3、Na2SO4型,極易產(chǎn)生電解質(zhì)溶液。當自身形成電位時,將發(fā)生下面系列電化學(xué)腐蝕反應(yīng):
除此以外,洛河層水中還含有0.05mg/L的H2S,易發(fā)生化學(xué)腐蝕反應(yīng):
同時,注入水對套管內(nèi)壁也存在一定的腐蝕。經(jīng)掛片試驗發(fā)現(xiàn),注入水腐蝕率平均在0.01~0.07mm/a。
表1 洛河層水源相關(guān)水質(zhì)分析表
封隔器卡堵技術(shù)是坪北前期最常用的套漏井治理措施,目前共有18口井采用該技術(shù)進行治理。
其優(yōu)點是封堵作業(yè)快,能快速恢復(fù)生產(chǎn)。但是,這種方法仍存在較大缺陷,如大斜度井封隔器座封不嚴,卡堵效果不明顯,分層注水工藝較復(fù)雜等。因此,該技術(shù)只是一種臨時的應(yīng)急措施,治標不治本。如果套漏井長期得不到有效治理,會對今后的正常生產(chǎn)埋下隱患,由此看來亟須創(chuàng)新經(jīng)濟有效的套漏井治理措施。
該技術(shù)主要原理(圖1)是在表套頂部開孔,建立漏點到表套頂部的循環(huán)通道,從套管內(nèi)擠入水泥漿,從表套頂部返出,達到封堵套漏段的目的。
針對不能建立循環(huán)通道的目標井,引進水泥承留器施工,在承留器保護漏點以上井段的條件下,對漏點部位強行大排量擠入水泥漿,通過水泥環(huán)包裹漏點達到治理套漏的目的。
圖1 淺層堵漏技術(shù)原理示意圖
1)漏點吸水量300~600ml/min;壓力0~15MPa(如吸水量達不到要求,要打工程孔提高漏點吸收量和增加高壓擠堵設(shè)備700型水泥車)。
2)多漏點頂、底界跨度0~100m以內(nèi)。
3)上部套管承壓能力要大于設(shè)計的施工壓力。
4)具有相應(yīng)鉆塞的工具與動力。
淺層堵漏技術(shù)工藝基本流程為:①起出原井管桿;②洗井填砂;③打懸空塞;④表套開孔;⑤套管擠堵;⑥試壓掃塞。
3.4.1 地層預(yù)處理技術(shù)
擠堵前先對漏點試擠,一方面了解地層吸收能力,決定水泥漿用量和密度;另一方面清洗漏點循環(huán)管外通道。當試擠壓力高于15MPa或吸水量小于300L/min時,打工程孔,降低擠堵壓力,然后用清水進行試擠,確定漏點擠入的壓力和排量,根據(jù)試擠情況和漏點外部套管和地層的環(huán)空體積,計算出實際需擠入水泥的量(漏點外的環(huán)空體積+V附)。
考慮到封堵漏點井段不長,采用低密度水泥漿會因洛河層水稀釋降低二次固井質(zhì)量,決定水泥漿比重采用常規(guī)密度1.85g/cm3。
水泥漿配方:采用鉆井推薦的G級嘉華水泥+3.2%G203降失水劑+2.4% 減阻劑+1.2% 消泡劑。
灰漿量計算公式:V=π(R2-r2)h1+πr2h2+V附
式中:V為灰漿用量,m3;R為處理半徑,m;r為井筒半徑,m;h1為漏點深度,m;h2為井筒留余水泥漿高度,m;V附-附加水泥漿量:根據(jù)進水量和出水量的差值和時間來考慮擠堵時水泥的V附加量(對附近有水源井地層虧空較大的,根據(jù)測吸水量時入井液與漏點返出液的多少附加10%~100% )。
3.4.2 淺層鉆塞技術(shù)
目前,常用的井下鉆塞管柱(Ф73mm平式+螺桿鉆+平底磨鞋)在井深200~650m時,鉆塞管柱負荷較輕,鉆塞時管柱加壓僅能加0.3-0.4t,磨鞋與塞面間加壓不夠,造成磨銑時磨鞋空轉(zhuǎn),嚴重影響了鉆塞速度。
針對上述問題,改進了淺層鉆塞技術(shù):轉(zhuǎn)盤+方鉆桿+鉆桿+平底磨鞋。改進鉆塞工藝后,管柱負荷加重了1~2t;同時,由于采用了轉(zhuǎn)盤加方鉆桿的工藝,有效地防止了管柱反鉆,從而可以將更多的管柱負荷加壓傳送到磨鞋上,大大提高了有效鉆塞速度。另外,必須明確水泥候凝時間與鉆塞難易程度的關(guān)系,即水泥擠堵后井候凝時間不宜超過7天,最好在候凝3-4天鉆塞,以利于在不影響水泥凝固效果的前提下,縮短鉆塞周期。
2014年坪北油田已完成套漏井擠堵施工4口6井次,其中油井3口5井次,注水井1口1井次,工藝成功率100% ,有效地封堵了套漏井漏點。以P88-45-89井為例,在該井擠堵后進行了聲波測試(圖2)。從測試結(jié)果看,該技術(shù)對套漏段封堵效果明顯。
圖2 淺層堵漏技術(shù)聲波測試圖
1)坪北油田前期主要靠封隔器對套漏點進行保護,維持正常生產(chǎn)。封隔器保護漏點生產(chǎn)具有有效期短、井筒措施受限的缺陷,沒有從根本上解決套漏問題。通過開展套漏井淺層擠堵技術(shù)研究,為下步套損井治理工作奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
2)套漏井淺層堵漏技術(shù)是一項成熟的工藝,該技術(shù)對套漏位置淺的套漏井適應(yīng)性較強,成功率高,風險系數(shù)?。煌瑫r,成本低,效果好,且有大范圍推廣的潛力。
3)進一步提高油層保護水平和縮短治理周期,是該技術(shù)下步攻關(guān)方向。應(yīng)重點研究水泥漿擠堵工藝及改進鉆塞技術(shù)(引進正扣鉆鋌)、復(fù)合橋塞等新工藝技術(shù)。
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