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        增加152 mm 中間孔型系列提高芯棒利用率

        2015-04-17 12:28:50郭海明張衛(wèi)東張?jiān)茣?huì)高顯利
        鋼管 2015年5期
        關(guān)鍵詞:管機(jī)芯棒孔型

        郭海明,陳 勇,張衛(wèi)東,邸 軍,張?jiān)茣?huì),高顯利

        (鞍鋼股份有限公司無縫鋼管廠,遼寧 鞍山 114001)

        少機(jī)架限動(dòng)芯棒連軋管機(jī)組,以其生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸精度高、產(chǎn)量高、自動(dòng)化程度高、投資少、見效快而成為國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的首選機(jī)型[1-6]。芯棒是限動(dòng)芯棒連軋管機(jī)組中的主要變形工具,芯棒的生產(chǎn)成本占工具總成本的63%,其使用壽命決定鋼管生產(chǎn)成本的高低。

        鞍鋼股份有限公司無縫鋼管廠(簡(jiǎn)稱鞍鋼無縫鋼管廠)Ф159 mm MPM 連軋管機(jī)組現(xiàn)有112 mm、172 mm 兩個(gè)孔型系列,112 mm 系列使用Ф78.0~104.3 mm 芯棒14 種,172 mm 系列使用Ф141.6~163.8 mm 芯棒13 種;主要生產(chǎn)J55、N80 鋼級(jí)Ф73.03~139.70 mm 油套管,并以Ф112 mm、Ф172 mm 系列幾個(gè)上限規(guī)格的薄壁管為主[7]。這使芯棒消耗集中在Ф162.0,159.8,156.5,154.6,102.3,100.0,98.6 mm 幾個(gè)規(guī)格上,而這種芯棒消耗不均勻狀態(tài)是由市場(chǎng)所決定的,并且在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。Ф159 mm MPM 連軋管機(jī)組生產(chǎn)工藝中,Ф172 mm 系列芯棒失效后,只能改車削一次Φ112 mm 系列芯棒,存在芯棒車削量大、芯棒利用率低的問題。

        1 芯棒失效分析及處理

        1.1 芯棒失效原因

        通常狀況下,表面龜裂和機(jī)械性劃傷是芯棒的主要失效形式。表面龜裂是芯棒在劇烈的冷熱交替環(huán)境中使用,由熱應(yīng)力造成的表面網(wǎng)狀熱裂紋。機(jī)械性劃傷是金屬耳子、軋制及運(yùn)輸過程中非正常磨損導(dǎo)致芯棒表面鍍鉻層失效,芯棒體受傷出現(xiàn)溝槽,機(jī)械劃傷一般縱向分布[8-12]。由于軋制薄壁管需承受更為惡劣的變形條件,因此各孔型系列中大規(guī)格芯棒失效速度更快。據(jù)統(tǒng)計(jì),一般直徑車削量為12~20 mm 時(shí),芯棒上的裂紋及劃傷消失。

        1.2 芯棒失效處理

        鞍鋼無縫鋼管廠Ф159 mm MPM 連軋管機(jī)組失效芯棒主要采取修復(fù)和改制兩種方式處理。

        用局部補(bǔ)焊、車削、磨修的辦法來修復(fù)芯棒。堆焊工藝能夠恢復(fù)芯棒原有表面狀態(tài)和外形尺寸,但由于受芯棒堆焊工藝制約,芯棒母體材質(zhì)的特殊性及加工不穩(wěn)定性因素影響,導(dǎo)致堆焊后芯棒母體在使用過程中由于熱裂紋而迅速失效,芯棒的使用壽命大大縮短。隨著芯棒修復(fù)次數(shù)的增加,芯棒上線后所軋制的鋼管支數(shù)越來越少。修復(fù)兩次后,芯棒已不具備修復(fù)價(jià)值。一般Φ112 mm 系列芯棒用堆焊保徑辦法修復(fù),存在輕微或局部小缺陷的Φ172 mm 系列芯棒用修復(fù)辦法。

        Φ172 mm 系列芯棒出現(xiàn)機(jī)械性劃傷或者疲勞破壞后,主要采用芯棒改制方式處理,既“大車小”來消除芯棒體表面缺陷。但在實(shí)際生產(chǎn)操作過程中,不是按最小加工量(裂紋消失一般在直徑車削量為12~20 mm)來確定芯棒所要改制的芯棒規(guī)格,而是按具有使用價(jià)值的車削量最小的芯棒規(guī)格來車削。這樣Φ172 mm 系列報(bào)廢芯棒只能車削一次,直徑車削量達(dá)54.2~63.4 mm,造成車削工時(shí)多、金屬浪費(fèi)嚴(yán)重、芯棒使用效率低、生產(chǎn)成本增加。因此,提高芯棒利用率、降低生產(chǎn)成本成為必然。

        1.3 芯棒改制與堆焊的比較

        芯棒堆焊材質(zhì)與芯棒母體材質(zhì)稍有差別將導(dǎo)致焊肉和母體結(jié)合不牢,隨著軋制和冷卻的交替進(jìn)行在結(jié)合處出現(xiàn)裂紋、剝離。芯棒堆焊工藝導(dǎo)致芯棒母體失效,缺陷由機(jī)械性損傷為主轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃鸭y為主,熱裂紋在芯棒母體上隨著軋制和冷卻的交替進(jìn)行將向周向和徑向擴(kuò)展,形成網(wǎng)狀熱裂紋而加速芯棒報(bào)廢。

        將報(bào)廢芯棒改車,僅對(duì)芯棒母體進(jìn)行機(jī)加工,在消除芯棒的機(jī)械性損傷的同時(shí),也去除了熱裂紋,保證芯棒加工后具有良好使用狀態(tài),延長(zhǎng)了芯棒的使用壽命。

        與堆焊相比,芯棒改制減少了芯棒堆焊工序,在取得相同使用壽命的前提下,加工成本大幅降低、設(shè)備投資大幅減少;堆焊要投入更多的設(shè)備及人力資源,同時(shí)要解決堆焊工藝與熱處理方面的技術(shù)難題,而芯棒改制工藝技術(shù)成熟,無技術(shù)難點(diǎn)。

        2 增加152 mm 中間孔型系列

        2.1 芯棒利用的思路

        報(bào)廢芯棒堆焊與改制兩種方法都存在問題,須通過改變工藝提高芯棒利用率。MPM 連軋管機(jī)組成品管的外徑D0由定徑?jīng)Q定,壁厚S0由連軋第4~5 機(jī)架孔型直徑D孔與芯棒直徑D芯確定,即S0=(D孔-D芯)/2-△S(其中,△S 為定徑壁厚增加值)。若想保持芯棒車削后所軋制成品規(guī)格尺寸不變,只有減小連軋孔型直徑。改變變形工藝既要考慮將芯棒缺陷徹底清除掉,又要考慮軋制主要品種規(guī)格不變。

        針對(duì)鞍鋼無縫鋼管廠Ф159 mm MPM 連軋管機(jī)組,德國SMS Meer 公司設(shè)計(jì)了112 mm、172 mm兩個(gè)孔型系列;Φ172 mm 系列芯棒Φ162.0,161.0,159.8,156.5,154.6 mm 失效后,只能改車一次Φ112 mm 系列Φ102.3,100.0,98.6 mm 芯棒,直徑車削量達(dá)54.2~63.4 mm,芯棒直接車削造成很大浪費(fèi)。通過對(duì)鞍鋼無縫鋼管廠報(bào)廢芯棒車削情況進(jìn)行調(diào)查,要達(dá)到改制報(bào)廢芯棒裂紋消失的目的,一般直徑車削量為12~20 mm。

        綜合考慮芯棒缺陷最大車削量及最大生產(chǎn)主要品種規(guī)格Φ139.70 mm,決定在原有的112 mm 和172 mm 孔型系列之間,增加152 mm 中間孔型系列,使原Φ172 mm 系列芯棒失效后,經(jīng)少量車削成Φ152 mm 系列芯棒,即可軋制原Φ172 mm 系列部分薄壁管,又可用Φ152 mm 系列芯棒及172 mm 系列孔型軋制壁厚∧16 mm 的厚壁管,擴(kuò)大了產(chǎn)品規(guī)格,實(shí)現(xiàn)Φ152 mm 系列芯棒的一棒兩用;同時(shí)因減徑率的減少而減少定徑機(jī)架占用量,改善鋼管壁厚精度,可軋制原Φ172 mm 系列軋制困難的Φ108~140 mm 薄壁管。Φ152 mm 系列芯棒失效后再車削成Φ112 mm 系列芯棒,使芯棒形成階梯狀均勻消耗,降低了成本,提高了芯棒的利用率。

        芯棒使用車削順序:Φ172 mm 系列芯棒→Φ152 mm 系列芯棒→Φ112 mm 系列芯棒。

        2.2 設(shè)計(jì)152 mm 中間孔型系列

        孔型設(shè)計(jì)是MPM 連軋管機(jī)組的核心技術(shù),孔型參數(shù)的選擇直接影響到軋制過程是否順利和產(chǎn)品幾何尺寸精度、表面質(zhì)量及軋制力能參數(shù)的變化。

        鞍鋼無縫鋼管廠設(shè)計(jì)的152 mm 空減機(jī)孔型、5 機(jī)架連軋管機(jī)孔型、3 機(jī)架脫管機(jī)孔型系列的參數(shù)見表1~3。

        表1 空減機(jī)152 mm 孔型參數(shù)

        表2 5 機(jī)架連軋管機(jī)152 mm 孔型系列參數(shù)

        表3 3 機(jī)架脫管機(jī)152 mm 孔型系列參數(shù)

        3 設(shè)計(jì)152 mm 連軋數(shù)模

        能否成功運(yùn)行152 mm 連軋數(shù)模是檢驗(yàn)孔型設(shè)計(jì)及數(shù)模設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵。修改德國SMS Meer 公司MPM 數(shù)模相關(guān)參數(shù),運(yùn)算152 mm 系列連軋軋制表。孔型設(shè)計(jì)出來后,必須在數(shù)模上運(yùn)算出軋制表,才能確定連軋管機(jī)的輥縫和各機(jī)架軋輥的轉(zhuǎn)數(shù)及芯棒的限動(dòng)速度等參數(shù),才能確??諟p、連軋、脫管的連軋秒流量相等。

        4 設(shè)計(jì)152 mm 孔型工具

        152 mm 孔型采用Φ170 mm 管坯軋制,穿孔使用工具包含導(dǎo)板、導(dǎo)板墊、脫管叉,入口導(dǎo)板、出口導(dǎo)板、頂桿;連軋使用工具包含空減輥、MPM 連軋輥、脫管機(jī)輥,定位檔叉及圓盤,事故檔叉,芯棒、脫管入口套、脫管出口套;定徑使用工具包含定徑入口套。

        對(duì)152 mm 空減機(jī)孔型、5 機(jī)架152 mm 連軋管機(jī)孔型、3 機(jī)架152 mm 脫管機(jī)孔型測(cè)量驗(yàn)收,對(duì)穿孔、連軋、定徑工具測(cè)量驗(yàn)收。在2013 年11月2 日試軋過程中,工具一次安裝到位。

        5 生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證

        2013 年11 月2 日,在Φ159 mm MPM 連軋管機(jī)組試軋過程中,工具一次安裝到位,用152 mm孔型批量試軋20 鋼Φ108 mm×5 mm 一次成功。測(cè)量結(jié)果表明:Φ108 mm×5 mm 無縫鋼管的外徑、壁厚全部合格,壁厚精度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,證明152 mm 系列孔型開發(fā)成功。目前152 mm 孔型系列已納入規(guī)程,用于正常生產(chǎn),芯棒按梯度車削已應(yīng)用于生產(chǎn)。

        2013 年10 月—2014 年2 月,運(yùn)用Φ172 mm系列芯棒改車Φ152 mm 芯棒47 支,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4。

        這些Φ152 mm 系列芯棒報(bào)廢后還可車削成Φ112 mm 系列芯棒,這樣梯度車削較原先Φ172 mm 系列芯棒直接車削Φ112 mm 孔型芯棒,可多車削一次,每支芯棒車削費(fèi)用是新品的50%,則47 支芯棒質(zhì)量81 387 kg,新品單價(jià)49.0 元/kg,加工費(fèi)用24.5 元/kg,則每年可創(chuàng)效益598.19 萬元。152 mm 孔型較172 mm 孔型軋制相同規(guī)格鋼管可減少4 架定徑機(jī)架,減徑率減少,鋼管的定徑壁厚增厚減少,連軋可軋壁厚更小的鋼管。同時(shí)鋼管的“內(nèi)六方”趨勢(shì)亦減少,端頭增厚長(zhǎng)度也能短一些,有利于提高鋼管的壁厚精度。

        表4 2013 年10 月—2014 年2 月152 mm 孔型系列訂貨芯棒統(tǒng)計(jì)

        6 結(jié) 語

        Φ159 mm 連軋管機(jī)組增加152 mm 中間附加孔型系列,實(shí)現(xiàn)芯棒梯度車削,提高了芯棒利用率,降低了連軋管機(jī)組生產(chǎn)成本。

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