孫國慶
(北京瑞威世紀(jì)巖土工程有限公司,北京 100055)
隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展,修建地鐵成為改善城市交通狀況的主要手段[1]。同時大量的新建地鐵線必須下穿既有線路,而在下穿過程中不可避免地對地層產(chǎn)生擾動,造成臨近既有線過大的變形,對車輛的運營安全造成不利影響。陳廣道[2]根據(jù)理論分析,未采取措施情況下,在風(fēng)化花崗巖地層,盾構(gòu)下穿既有線引起的最大沉降達(dá)-19.2 mm,遠(yuǎn)超過±10 mm的沉降控制標(biāo)準(zhǔn)[3]。因此,在隧道下穿既有線時必須采取措施進(jìn)行沉降控制。而本項目是盾構(gòu)出洞的接收端近距離下穿既有線,盾構(gòu)進(jìn)出端本身是盾構(gòu)施工關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是施工的難點之一[4]。當(dāng)盾構(gòu)出洞范圍地層自穩(wěn)能力差、透水性強時,盾構(gòu)到達(dá)端頭土艙將經(jīng)歷從有壓狀態(tài)到無壓狀態(tài)過程[5],很容易導(dǎo)致水土流失;如果土體不具備一定的自穩(wěn)性,必然造成坍塌,對臨近既有線的運營安全帶來極大的隱患,故必須采取可靠的措施對盾構(gòu)端頭進(jìn)行加固。端頭常用的加固方法有洞內(nèi)水平注漿、地表旋噴注漿、地面攪拌樁、凍結(jié)法等。施工中應(yīng)結(jié)合具體工程對加固方案進(jìn)行比選,若方法選擇不當(dāng)既不能達(dá)到加固效果,還有可能在加固施工過程引起既有線的變形超限。程雄志[6]通過旋噴樁加固分析,旋噴主加固區(qū)在加固過程即引起既有線變形超標(biāo),軌面最大變形量為15.88 mm,導(dǎo)致列車停運或限速運行,造成安全事故。本文結(jié)合工程實際,合理地進(jìn)行加固方案比選,并通過關(guān)鍵施工技術(shù)研究控制,達(dá)到端頭井加固效果要求,確保盾構(gòu)安全出洞,臨近既有線豎向最大變形量為7.6 mm,水平最大變形量為9.4 mm,滿足隧道結(jié)構(gòu)水平位移及豎向沉降±10 mm控制標(biāo)準(zhǔn),行車左右軌道最大高差1.5 mm,小于4 mm的控制標(biāo)準(zhǔn)值,取得理想的效果。
根據(jù)補勘鉆孔資料及基坑開挖揭露地層顯示,盾構(gòu)接收端掘進(jìn)工作面地層大部分為全、強風(fēng)化花崗巖地層,靠近基坑連續(xù)墻下部局部存在中、微風(fēng)化花崗巖層。地下水按賦存介質(zhì)可分為孔隙潛水和基巖裂隙水地下,水位埋深0.70~4.60 m??紫稘撍饕x存于第四系礫砂中,黏土、粉質(zhì)黏土、殘積土中也含有少量孔隙潛水,主要補給來源為大氣降水?;鶐r裂隙水主要賦存于花崗巖的強風(fēng)化、中等風(fēng)化帶中,略帶承壓性,地層滲透系數(shù)為 2.8 ×10-3cm/s。
深圳地鐵7號線農(nóng)林站-車公廟站區(qū)間左、右線隧道和9號線車公廟站-香梅站區(qū)間左、右線隧道均采用φ6 280 mm復(fù)合土壓平衡盾構(gòu)機掘進(jìn)施工,4條隧道平行進(jìn)站于車公廟站接收,接收端圍護(hù)結(jié)構(gòu)為厚80 cm連續(xù)墻,隧道埋深約18.8 m,正交下穿既有1號線香車區(qū)間隧道。與既有1號線隧道底板凈距2.6~2.95 m。
既有1號線香車區(qū)間雙線隧道采取礦山法開挖,斷面尺寸為6.6 m ×6.85 m,初期支護(hù)厚 0.4 m,二次襯砌厚0.3 m,底板基本位于礫質(zhì)黏性土層。在對應(yīng)7號線與9號線左線處有豎井開挖,土體曾受多次擾動。根據(jù)對該洞內(nèi)調(diào)查觀察,由于1號線運營時間較長,隧道結(jié)構(gòu)整體性較差,襯砌環(huán)向、縱向裂縫較為明顯,局部已經(jīng)產(chǎn)生滲漏水、混凝土腐蝕剝落等明顯的病害,抗變形能力較弱。
在建7號線和9號線與既有1號線位置關(guān)系如圖1和圖2所示。
該項目既要考慮端頭井加固效果,避免盾構(gòu)出洞時涌水、塌方及下穿既有線過程沉降超標(biāo),又要防止加固施工過程造成正上方既有1號線的變形超標(biāo),影響行車安全,風(fēng)險高,難度大。存在的主要難點有以下4點。
圖1 盾構(gòu)隧道接收端平面位置圖Fig.1 Plan showing relationship between shield-bored tunnels and existing Metro line
圖2 擬建隧道下穿既有線剖面圖(單位:m)Fig.2 Profile showing relationship between shield-bored tunnels and existing Metro line(m)
1)地質(zhì)因素。下穿的1號線區(qū)間隧道底部位于礫質(zhì)黏性土中,隧道工作面區(qū)域主要為全、強風(fēng)化花崗巖地層,地層富水,介質(zhì)膠結(jié)能力差,地層致密、可注性差,加固難度大。
2)環(huán)境因素。在建線4條隧道4次近距離下穿既有線,最近凈距只有2.6 m,且既有1號線本身抗變形能力較差。多次下穿擾動,變形疊加,對既有線變形控制極為不利,且既有線仍在正常運營,安全風(fēng)險極高。
3)施工因素。在建線埋深大,受既有線影響,只能采取洞內(nèi)水平加固端頭,鉆孔施工過程中,易造成地下水土流失,極有可能導(dǎo)致既有線沉降超標(biāo)。另外,地層致密可注性差,注漿壓力小,漿液難以擴散,加固效果無法保證;而增加注漿壓力,提高地層的吸漿量,雖然能夠保證加固效果,但由于本項目近距離下穿既有線,若注漿壓力不能精細(xì)化控制,壓力瞬間上升,注漿施工過程必然造引起既有線過大變形。
4)工期因素。為了保證幾條盾構(gòu)隧道按既定目標(biāo)出洞,4個端頭井加固總工期為40 d(根據(jù)現(xiàn)場場地條件,只能提供單工作面作業(yè),順次作業(yè))。
根據(jù)工程實際情況,對盾構(gòu)出洞接收對套筒法、水平冷凍法、水平注漿法等工法進(jìn)行比選,以確定出既適合本工程環(huán)境,又能保證效果的方案。這3種端頭加固方法優(yōu)缺點比較如表1所示。
表1 盾構(gòu)端頭加固方法比較Table 1 Comparison and contrast among different shield receiving schemes
通過這幾種方法的對比分析,重點從端頭井加固效果及對既有線沉降控制方面考慮,結(jié)合本工程實際,確定采用可實施性強、工藝較為成熟的水平帷幕注漿工法進(jìn)行端頭井加固。為了保證加固效果和過程精細(xì)化控制,作業(yè)施工需選擇實踐經(jīng)驗豐富的專業(yè)化隊伍施工。
根據(jù)工程所處環(huán)境及地質(zhì)情況,超前帷幕注漿加固縱向長度為10 m(盾構(gòu)護(hù)盾長8 m),注漿加固范圍為開挖輪廓線外2.5 m。為了便于過程控制及保證加固效果,按照多孔少注的原則,漿液擴散半徑為1.2 m,注漿壓力0.5~0.8 MPa。為避免鉆孔過程地下水及地層介質(zhì)的大量流失,采用前進(jìn)式分段注漿工藝,注漿孔徑φ90 mm,孔口安設(shè)φ100 mmPVC管并通過水囊式止?jié){塞進(jìn)行孔口止?jié){、注漿作業(yè)。為了提高地層的整體抗變形能力,必要時在注漿結(jié)束后,可在注漿孔內(nèi)放入PE管,達(dá)到支護(hù)和錨固作用,作為安全儲備,更好地控制既有線沉降變形。超前水平帷幕注漿設(shè)計如圖3和圖4所示。
圖3 超前帷幕注漿終孔交圈圖(單位:mm)Fig.3 Cross-section showing consolidation scope of advance curtain grouting(mm)
圖4 超前帷幕注漿縱剖面圖(單位:mm)Fig.4 Longitudinal profile showing consolidation scope of advance curtain grouting(mm)
注漿材料不僅是保證注漿效果的前提,而且對控制沉降和提高加固體的穩(wěn)定性起著重要的作用。常用注漿加固材料主要為普通水泥單液漿液和普通水泥-水玻璃雙液漿。普通水泥單液漿凝膠時間較長,當(dāng)水灰質(zhì)量比為0.8∶1~1∶1時,其初凝時間為10~14 h,可注性較好;但由于初凝時間較長,遇水易被稀釋,尤其對于富水軟弱地層,水泥漿液被稀釋后分散在地層介質(zhì)中,難以形成膠結(jié)體及網(wǎng)狀漿脈,加固效果較差。水泥-水玻璃雙液漿為保證順利注入地層,凝膠時間一般控制約為3 min,在軟弱地層容易形成漿脈,堵水效果明顯;但是其可注性差,結(jié)石體強度較低,當(dāng)?shù)貙咏橘|(zhì)較為致密時,在設(shè)計壓力范圍內(nèi),漿液持續(xù)注入會造成已經(jīng)形成的漿脈被反復(fù)擠壓、劈裂,繼而引起近距離既有1號線抬升,對變形控制不利。
而快硬硫鋁酸鹽水泥,兼顧了普通水泥單液可注性好、雙液漿凝膠時間可控的特點,且其在富水條件下抗分散性強,易形成漿脈,漿脈強度上升快[7],不易造成漿脈的反復(fù)被劈裂,既能滿足加固效果的要求,對控制地層隆起較為有利。因此,本項目注漿加固采用快硬硫鋁酸鹽水泥單液漿作為注漿加固主材。硫鋁酸鹽水泥單液漿性能測試如表2所示。
表2 硫鋁酸鹽水泥單液漿性能指標(biāo)Table 2 Performance of sulphate aluminium cement grout MPa
常規(guī)的水平超前注漿工藝采取的為孔口靜壓注漿方式。該方式隨著注漿的進(jìn)行,地層的密實度逐漸提高,裂隙減小,地層吸漿量越來越小,在注漿泵正常工作狀態(tài)下,很容易造成注漿壓力快速升高,對結(jié)構(gòu)變形控制不利。有可能在短時間內(nèi)會引起上覆既有1號線的變形,隆起,造成安全事故[8]。
而循環(huán)注漿可以在整個注漿過程,通過灌漿自動記錄儀,實時記錄注漿流量、壓力變化,在注漿泵流量一定的情況下,通過調(diào)節(jié)回漿閥的回漿量,使得進(jìn)入孔內(nèi)的漿液量隨著地層吸漿能力的變化而得到調(diào)節(jié),注漿壓力可維持在允許范圍內(nèi)。不會造成注漿壓力的大范圍波動,滿足信息化施工要求,可根據(jù)監(jiān)測變形數(shù)值,及時調(diào)整注漿參數(shù),實現(xiàn)"低壓慢注",做到精確施工,對加固區(qū)域近距離的既有1號地鐵線結(jié)構(gòu)的變形控制,起到了重要的作用。
由于4條隧道均近距離下穿既有地鐵1號線,既有1號線隧道采取礦山法開挖,對地層擾動大,地質(zhì)條件差,且投入使用時間已久,構(gòu)筑物本身抗變形能力差;且施工期間既有1號線處于正常運營狀態(tài),每5 min就有一輛車通過,對安全要求高,其水平位移及沉降控制標(biāo)準(zhǔn)為±10 mm。
施工期間在既有線隧道內(nèi)注漿影響區(qū)域左、右線90 m范圍內(nèi),共布置15個監(jiān)測斷面,采用全站儀自動化監(jiān)測手段對既有線結(jié)構(gòu)水平位移及豎向位移進(jìn)行24 h監(jiān)測,數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)不間斷采集分析,監(jiān)測信息及時反饋施工,現(xiàn)場作業(yè)根據(jù)監(jiān)測反饋及時調(diào)節(jié)施工參數(shù)及施工順序。施工結(jié)束后,根據(jù)監(jiān)測既有1號線水平變形最大值為9.4 mm,結(jié)構(gòu)隆起最大數(shù)值為7.6 mm,左右軌道高差為1.5 mm,均在安全控制范圍內(nèi),取得了理想效果。
注漿結(jié)束后,結(jié)合注漿目的、地質(zhì)情況以及開挖施工工法,分別采取了分析法、檢查孔法,并計算滲透系數(shù)對注漿效果進(jìn)行檢查評定。
根據(jù)施工過程中地層吸收漿量及注漿壓力隨時間變化情況,繪制P-Q-t曲線分析,P-Q-t曲線存在明顯反復(fù)劈裂的變化趨勢,與全強風(fēng)化花崗巖地層注漿加固擠壓、劈裂的加固機制一致[9]。根據(jù)設(shè)計地層孔隙率20%,注漿量102.8 m3,單洞加固體積633.8 m3進(jìn)行反算,地層空隙填充率為81.1% >70%,滿足安全要求。
注漿結(jié)束后,在注漿薄弱區(qū)進(jìn)行鉆孔檢查,全斷面布設(shè)5個檢查孔,根據(jù)檢查孔反映,注漿結(jié)束后地層穩(wěn)定性明顯提高,無涌水、涌砂及坍孔情況,檢查孔最大出水量為0.09 L/(min·m),滿足鉆孔出水量不大于0.2 L/(min·m)的設(shè)計要求。由于對全強風(fēng)化花崗巖地層注漿加固以擠壓劈裂機理為主,地層介質(zhì)無膠結(jié)能力,受取芯工藝及機械破壞作用影響,未取到完整的芯樣,膠結(jié)強度也難以達(dá)到1.5 MPa,但根據(jù)所取芯樣,漿脈分布明顯,均勻,達(dá)到加固地層目的。
含有地下水的砂土類地層,要求端頭加固后的土體在端頭井圍護(hù)結(jié)構(gòu)鑿除后能有良好的自穩(wěn)性、勻質(zhì)性及不透水性[10]。注漿結(jié)束后,對檢查孔進(jìn)行注水試驗(為避免注水對地層的不利影響,采用水灰質(zhì)量比1.2∶1的水泥單液漿,測試值比實際值略小)測試地層滲透系數(shù)。
注水試驗采用φ90 mm鉆孔,孔深10 m,注水壓力為 0.2 MPa,試驗結(jié)果為地層吸水量為 0.8 L/min,根據(jù)水平孔壓水試驗公式
式中:k為滲透系數(shù),cm/s;ˉV為注水穩(wěn)定水量,L/min;L為檢查孔段長,m;ˉP為注水水頭壓力高度,m;r為鉆孔半徑,m。
反算地層滲透系數(shù)k=5.2×10-6cm/s,滿足設(shè)計要求。
本工程是在運營線正下方,垂直間距僅2.6 m,采取水平帷幕注漿法對端頭井進(jìn)行加固,施工期間未造成既有線及周邊結(jié)構(gòu)的變形超標(biāo),盾構(gòu)在出洞掘進(jìn)過程中,未出現(xiàn)任何異常情況,掘進(jìn)期間和掘進(jìn)完成后,臨近既有線豎向、水平向最大變形量均在安全控制范圍內(nèi),順利地完成了施工。得到以下幾點體會。
1)硫鋁酸鹽快硬水泥單液漿,具有凝結(jié)時間可控、早期強度高、可注性好的特點,既能滿足富水條件下軟弱地層注漿加固效果要求,又便于控制,避免注漿引起臨近地層的隆起和構(gòu)筑物變形。
2)循環(huán)注漿工藝能夠有效控制注漿壓力的變化,可實現(xiàn)"低壓慢注",做到精確施工,避免注漿壓力大幅度波動,尤其適用加固區(qū)域周邊環(huán)境復(fù)雜,對于結(jié)構(gòu)變形控制要求高的加固工程。
3)對于結(jié)構(gòu)變形敏感度高的構(gòu)筑物,施工期間采取不間斷自動化實時監(jiān)測,及時分析數(shù)據(jù)反饋施工,根據(jù)反饋信息及時調(diào)整施工參數(shù),動態(tài)信息化施工,可有效地控制施工風(fēng)險。
4)對全風(fēng)化地層注漿效果檢查,通過鉆設(shè)檢查孔成孔性,出水量及分析地層漿液充填率能夠滿足加固效果檢查評定要求,對于取芯檢驗方法的適用性、取芯工藝,檢查標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步研究。
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