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        定子冷卻水泵振動(dòng)分析及處理

        2015-04-14 19:44:45龍會(huì)松曾申彪
        中國科技縱橫 2015年4期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        龍會(huì)松 曾申彪

        【摘 要】 某廠600MW火電機(jī)組采用B型離心泵作為定子冷卻水泵,該泵主要為發(fā)電機(jī)定子提供可靠的冷卻流量,其運(yùn)行好壞對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行十分重要,然而在設(shè)備解體大修后功能再鑒定時(shí)發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象。本文對(duì)此次振動(dòng)超標(biāo)故障進(jìn)行了詳細(xì)原因分析,通過一系列問題排查和處理,最終找到根本原因,成功地解決了故障問題。本事例為電力企業(yè)同類型泵的安全運(yùn)行、故障處理提供理論和實(shí)踐依據(jù),具有重要的借鑒意義。

        【關(guān)鍵詞】 定子冷卻水泵 振動(dòng) 故障分析

        我廠采用100%容量的定子冷卻水泵兩臺(tái),其型號(hào)為CNH-B-65-200,為單級(jí)外伸式離心泵。泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、機(jī)械密封、托架組成。水泵的出口垂直向上,通過短節(jié)與電動(dòng)機(jī)連接,從電機(jī)向泵端看,泵為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。該泵的技術(shù)參數(shù)如表1所示。

        表1 泵的技術(shù)參數(shù)

        大修后功能鑒定初,軸承溫度正常(25℃),出口壓力正常(0.45MPa),無泄漏。運(yùn)行10min后,發(fā)現(xiàn)兩端振動(dòng)超標(biāo),驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值垂直11.4mm/s,水平15.3mm/s(標(biāo)準(zhǔn)≤4mm/s)。

        1 原因分析

        該離心泵振動(dòng)超標(biāo),其可能原因可能為:(1)應(yīng)力方面。管道支撐件不牢固;管道法蘭與泵進(jìn)出口法蘭錯(cuò)位。(2)剛度方面。泵基礎(chǔ)臺(tái)板不牢固;泵與臺(tái)板連接的地腳螺栓松動(dòng);泵體剛度不夠。(3)設(shè)備質(zhì)量方面。葉輪密封環(huán)磨損;軸承室磨損造成兩軸承室不同心;軸承質(zhì)量不合格。(4)轉(zhuǎn)動(dòng)不平衡方面。泵與電機(jī)中心不合格;泵軸彎曲過大;軸系質(zhì)量不平衡;聯(lián)軸器短節(jié)跳動(dòng)、瓢偏度超標(biāo);聯(lián)軸器連接螺栓重量偏差大。(5)運(yùn)行方面。葉輪進(jìn)口流道或泵體有異物;泵內(nèi)存在氣體;電機(jī)振動(dòng)值超標(biāo)。

        2 原因排查處理

        維修人員對(duì)泵可能原因排查處理如下:

        (1)正常項(xiàng)。電機(jī)振動(dòng)測(cè)量值為3.1mm/s(<4mm/s),符合標(biāo)準(zhǔn);軸承支撐部件,其水平、垂直等均符合要求;法蘭及葉輪流道進(jìn)行檢查無異常,泵體內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)異物;基礎(chǔ)與臺(tái)板及連接正常;泵軸承室同心度滿足基本要求;泵軸彎曲測(cè)量值在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。

        (2)異常項(xiàng)。聯(lián)軸器短節(jié)外圓偏差(0.06mm)、端面瓢偏度(0.06mm)均超標(biāo);短節(jié)連接螺栓最大為22g,最小為19.7g,不符合質(zhì)量平衡要求;兩支軸承有異音存在,徑向游隙分別為0.11mm、0.09mm,根據(jù)相關(guān)資料證實(shí),該品牌型號(hào)NSK6308ZZ軸承的徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)為0.09 mm,故可判定軸承油隙超標(biāo)。

        (3)初步處理。聯(lián)軸器短節(jié)加工處理,使跳動(dòng)及瓢偏滿足要求;將重量相近的螺栓對(duì)稱布置;換用新軸承。

        (4)處理效果。再次回裝泵進(jìn)行功能鑒定,其振動(dòng)測(cè)量結(jié)果如下。

        驅(qū)動(dòng)端:8.6mm/s(垂直方向),11.6mm/s(水平方向);自由端 5.6mm/s(垂直方向),5.1mm/s(水平方向),6.0mm/s(軸向)。基礎(chǔ)臺(tái)板 1.9mm/s(垂直方向),1.8mm/s(水平方向),1.8mm/s(軸向)。

        (5)再次分析。故障初步處理后,振動(dòng)值垂直方向減少2.8mm/s,水平方向減少3.8mm/s,減小幅度不大,判斷可能原因如下:1)軸承選用型號(hào)不當(dāng)或軸承質(zhì)量存在缺陷;2)泵軸彎曲或轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。

        3 處理措施

        (1)軸承故障處理。為了消除軸承質(zhì)量問題影響因素,更改軸承,選用型號(hào)為SKF6308C3的軸承,測(cè)得其徑向游隙為0.09 mm,檢查發(fā)現(xiàn)保持架、內(nèi)外圈、滾子無缺陷,盤動(dòng)無異音。

        (2)軸彎曲度處理。將軸分8份,測(cè)量泵軸彎曲度,其測(cè)量部位和測(cè)量值如圖1所示。

        根據(jù)測(cè)量結(jié)果可知,葉輪、軸套、聯(lián)軸器及軸承處配合軸頸跳動(dòng)最大值為0.02mm,滿足基本要求(<0.05mm)。兩端軸承之間的軸頸為非加工位置,三處位置測(cè)量值最大為0.105mm,最小值為0.09mm,最大點(diǎn)位置與軸彎曲度最大點(diǎn)位置不在同一方向上,呈90°分布。而每次大修,軸彎曲測(cè)量不包括軸的非加工面,認(rèn)為加工面滿足要求即可。

        為分析驗(yàn)證該非加工面的影響程度,首先將泵軸置于車床上,發(fā)現(xiàn)跳動(dòng)值測(cè)量結(jié)果與先一致。然后泵軸在車床上進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),模擬運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)非加工面的彎曲造成兩軸承處軸頸不同心。為消除這一影響,先對(duì)軸非加工位置車削0.10mm,模擬運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)軸承處軸承仍不同心。再次車削0.10mm,測(cè)量軸頸跳動(dòng)最大值為0.03mm,模擬運(yùn)行狀態(tài)時(shí)發(fā)現(xiàn)兩軸承處軸頸滿足同心要求。

        4 處理結(jié)果

        重新回裝該泵,選用SKF6308C3型軸承,并更換軸承支架?;匮b結(jié)束后,系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行,再次對(duì)該泵進(jìn)行功能鑒定,振動(dòng)測(cè)量結(jié)果如下。

        驅(qū)動(dòng)端:2.4mm/s(垂直方向),3.2mm/s(水平方向);自由端:3.0mm/s(垂直方向),2.0mm/s,1.4mm/s(軸向)??梢钥闯觯谜駝?dòng)測(cè)量數(shù)據(jù)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,說明故障得到解決。

        5 結(jié)語

        定子冷卻水泵作為定子冷卻水系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,鑒于其運(yùn)行狀況的好壞直接影響到主機(jī)的運(yùn)行,當(dāng)其發(fā)生故障時(shí)輕則降負(fù)荷,重則造成非停事件,因此該設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)引起足夠的重視。在檢修、維護(hù)中,我們需要積極關(guān)注該設(shè)備狀況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)分析處理。

        通過對(duì)此次定子冷卻水泵故障處理,我們不難發(fā)現(xiàn),泵振動(dòng)超標(biāo)并不是單一因素造成的,聯(lián)軸器短節(jié)質(zhì)量不平衡、軸承質(zhì)量存在缺陷、泵軸非加工面存在彎曲等,這些因素的積累造成了此次故障的發(fā)生。由于B型離心泵振動(dòng)故障存在一定的共性,因此在實(shí)際工作中要學(xué)會(huì)加以借鑒,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)問題時(shí)對(duì)可能原因進(jìn)行逐一分析,消除根本原因,切實(shí)保障該泵的運(yùn)行安全。

        參考文獻(xiàn)

        [1]舒德衡.600MW機(jī)組發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵節(jié)能改造[J].安徽電力,2013.

        [2]劉紅云.離心泵振動(dòng)原因分析和解決方案[J].煉油技術(shù)與工程,2009(6).

        [3]張巍.離心泵的振動(dòng)分析及預(yù)防措施[J].化工裝備技術(shù),2008.

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