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        軸流送風(fēng)機(jī)降速降容節(jié)能改造

        2015-04-14 02:03:53王軍民
        浙江電力 2015年8期
        關(guān)鍵詞:軸流電耗選型

        王軍民

        (浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧波 315722)

        軸流送風(fēng)機(jī)降速降容節(jié)能改造

        王軍民

        (浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧波 315722)

        針對某電廠軸流送風(fēng)機(jī)選型過大、送風(fēng)機(jī)長期運(yùn)行在低效區(qū)、電耗過高的現(xiàn)狀,分析送風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)和現(xiàn)場性能試驗(yàn)數(shù)據(jù),制定了送風(fēng)機(jī)降速降容的改造方案。改造后,送風(fēng)機(jī)效率大幅提高,通過對比改造前后送風(fēng)機(jī)電耗的變化情況,分析了送風(fēng)機(jī)改造后的節(jié)能效果。

        動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī);降速降容;選型;節(jié)能

        某電廠4×600 MW機(jī)組于2004年投產(chǎn),鍋爐爐型為HG-1890/25.4-YM4,送風(fēng)機(jī)選用上海鼓風(fēng)機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī),型號為FAF26.6-14-1。經(jīng)多年運(yùn)行發(fā)現(xiàn),送風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)偏大,與實(shí)際運(yùn)行工況相比有較大的壓力裕量,送風(fēng)機(jī)的實(shí)際工作點(diǎn)偏離高效區(qū),且電機(jī)容量過大,嚴(yán)重偏離實(shí)際功率,不利于提高電機(jī)的運(yùn)行效率[1]。因此,需要對送風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,降低送風(fēng)機(jī)電耗,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

        1 原送風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性

        對送風(fēng)機(jī)長期運(yùn)行參數(shù)的統(tǒng)計(jì)和分析表明:送風(fēng)機(jī)電耗約0.2%,送風(fēng)機(jī)葉片開度較小(低于60%),運(yùn)行電流遠(yuǎn)低于電機(jī)額定電流,實(shí)際電流與額定電流比值均在50%以下。各工況的具體數(shù)據(jù)見表1。

        為進(jìn)一步了解送風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性,進(jìn)行了送風(fēng)機(jī)現(xiàn)場性能試驗(yàn),試驗(yàn)詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。從送風(fēng)機(jī)1B試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,在額定工況下,送風(fēng)機(jī)全壓2 528 Pa,明顯低于BMCR(鍋爐最大蒸發(fā)量)工況設(shè)計(jì)全壓3 779 Pa;送風(fēng)機(jī)流量偏離設(shè)計(jì)值較?。凰惋L(fēng)機(jī)電機(jī)的輸入功率695.5 kW,約為額定容量的50%[2],送風(fēng)機(jī)偏離高效區(qū)運(yùn)行,效率為60%。

        表1 原送風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性

        2 送風(fēng)機(jī)改造方案及選型

        關(guān)于軸流送風(fēng)機(jī)改造,國內(nèi)有2種成熟方案,分別為電機(jī)變頻改造和降速降容改造。2種改造方案的節(jié)能效果均較好,但是變頻改造初投資遠(yuǎn)大于降速降容改造,投資回收期較長[2],而且增加變頻裝置后,增加了設(shè)備維護(hù)工作量,降低了設(shè)備的可靠性。

        送風(fēng)機(jī)改造方案制定的原則是:在確保改造效果的前提下,盡可能地利用原風(fēng)機(jī)的設(shè)備及系統(tǒng),最大限度地節(jié)約改造成本和減少改造工作量。通過對2種改造方案的分析、對比,并根據(jù)實(shí)際情況及調(diào)研結(jié)果,決定采用送風(fēng)機(jī)降速降容改造方案。該方案具有以下特點(diǎn):

        (1)降低送風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速及電機(jī)容量。將送風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由985 r/min降低至745 r/min;更換送風(fēng)機(jī)電機(jī),并減小電機(jī)容量,由1 400 kW降低至800 kW。

        (2)增加送風(fēng)機(jī)葉片數(shù)量。送風(fēng)機(jī)葉片葉型不變,僅增加送風(fēng)機(jī)葉片的數(shù)量,由14片增加至18片,葉柵稠度增大,提高了送風(fēng)機(jī)效率及做功能力。

        (3)最大程度地利用原送風(fēng)機(jī)本體部件。僅對送風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的輪轂、葉片、葉柄系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)更換,其他部件,如送風(fēng)機(jī)進(jìn)氣箱、機(jī)殼、擴(kuò)壓器、軸承箱、液壓缸、中間軸、軸承箱、風(fēng)道接口等,均不作改動(dòng)。

        (4)送風(fēng)機(jī)輔助設(shè)備利舊使用。送風(fēng)機(jī)及電機(jī)基礎(chǔ)、送風(fēng)機(jī)液壓油站系統(tǒng)等不作改造,經(jīng)過適當(dāng)?shù)臋z修,繼續(xù)使用。

        為保證送風(fēng)機(jī)改造后機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)性,在送風(fēng)機(jī)選型時(shí),充分考慮了機(jī)組在夏季高負(fù)荷及摻燒低熱值煤種等極端工況下的運(yùn)行,控制送風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量裕度15.7%,全壓升裕度17.3%,進(jìn)口溫度裕度10℃。送風(fēng)機(jī)改造前后詳細(xì)設(shè)計(jì)參數(shù)見表3。

        表2 原送風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        表3 送風(fēng)機(jī)改造前后設(shè)計(jì)參數(shù)對比

        表4 改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性

        表5 改造后風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        3 改造后送風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性

        從改造后送風(fēng)機(jī)1A運(yùn)行參數(shù)分析,改造后送風(fēng)機(jī)葉片開度在83%~50%的合理區(qū)間,送風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流較原來降低15%,且送風(fēng)機(jī)實(shí)際電流與額定電流的比值在72%~50%的區(qū)間,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表4。改造后,對2臺(tái)送風(fēng)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收性能試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,在70%~100%額定負(fù)荷下,送風(fēng)機(jī)均在高效區(qū)內(nèi)運(yùn)行,送風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)全壓升滿足實(shí)際需要,且滿負(fù)荷時(shí)送風(fēng)機(jī)電機(jī)輸入功率550 kW左右,約為額定功率的69%,電機(jī)效率高。送風(fēng)機(jī)經(jīng)過一年多運(yùn)行,完全滿足夏季大負(fù)荷工況以及摻燒低熱值煤種的需要。

        4 送風(fēng)機(jī)改造后經(jīng)濟(jì)性分析

        為了評價(jià)改造的實(shí)際效果,對改造前后10個(gè)月的機(jī)組負(fù)荷率及送風(fēng)機(jī)電耗進(jìn)行對比分析,準(zhǔn)確計(jì)算了送風(fēng)機(jī)降速降容改造效益,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表6。

        表6 改造前后送風(fēng)機(jī)電耗對比

        改造前后機(jī)組年平均負(fù)荷率均為70%左右,若機(jī)組全年運(yùn)行7 500 h,單臺(tái)機(jī)組年發(fā)電量約為31.5億kWh。改造后送風(fēng)機(jī)電耗降低0.038%,減少耗電量1 197 000 kWh,以每度電 0.45元計(jì),則單臺(tái)機(jī)組2臺(tái)送風(fēng)機(jī)每年可節(jié)省電費(fèi)53.8萬元。2臺(tái)送風(fēng)機(jī)的改造費(fèi)用155萬元,預(yù)計(jì)3年能收回成本。

        5 結(jié)論

        (1)送風(fēng)機(jī)降速降容改造方案高效、合理,既保證了送風(fēng)機(jī)改造的效果,又盡可能地利用了原送風(fēng)機(jī)的設(shè)備及系統(tǒng),最大限度地節(jié)約改造成本和減少改造工作量。

        (2)改造后,在各負(fù)荷工況下,送風(fēng)機(jī)效率得到明顯提高,且高負(fù)荷時(shí)均在高效區(qū)內(nèi)運(yùn)行。電機(jī)容量雖然大幅降低,但是滿負(fù)荷時(shí)電機(jī)實(shí)際功率占額定功率的70%左右,滿足異常工況下所需的安全裕量,電機(jī)選型合理。風(fēng)機(jī)經(jīng)過一年多的運(yùn)行,完全滿足夏季大負(fù)荷及摻燒低熱值煤種等極端工況的需要,安全性高。

        (3)改造后,節(jié)能效果明顯,送風(fēng)機(jī)電耗平均下降約0.04%,單臺(tái)機(jī)組年可節(jié)省電費(fèi)53.8萬元,預(yù)計(jì)3年能收回成本。

        [1]丁旭元,程林,劉耀年.電機(jī)效率變化對變頻改造節(jié)能效果的影響[J].節(jié)能,2010,29(11)∶25-28.

        [2]寧新宇,王雙童.600 MW機(jī)組動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)選型裕度分析[J].熱力發(fā)電,2014,43(4)∶15-20.

        (本文編輯:方明霞)

        The Capacity-decreasing and Speed-reducing Retrofit of Axial Flow Forced Draft Fan

        WANG Junmin
        (Zhejiang Datang Wushashan Power Generation Co.,Ningbo Zhejiang 315722,China)

        Aiming at overlarge selection of axial flow forced draft fan,its long-term operation in the inefficient zone and high electricity consumption,the paper analyzes the actual operation parameters and field performance test data,besides,it formulates a scheme for speed-reducing and capacity-decreasing retrofit.After the retrofit,the fan efficiency is improved greatly.By comparing electricity consumption before and after the retrofit,the paper analyzes energy-saving effect of the fan after retrofit.

        vane adjustable axial-flow fan;capacity-decreasing and speed-reducing;type selection;energy saving

        TK223.26

        B

        1007-1881(2015)08-0038-03

        2015-03-09

        王軍民(1980),男,工程師,從事發(fā)電廠鍋爐運(yùn)行管理工作。

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