節(jié)鵬舉
(浙江浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 金華 321000)
M701 F4型燃?xì)廨啓C(jī)燃燒振動(dòng)的產(chǎn)生機(jī)理與影響因素
節(jié)鵬舉
(浙江浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 金華 321000)
為了解燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)生燃燒振動(dòng)的原因及其給機(jī)組帶來的危害,分析了燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室壓力振動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)理、振動(dòng)的類型以及危害和產(chǎn)生振動(dòng)的幾個(gè)重要因素。以一起三菱M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)跳機(jī)為例,指出燃燒室壓力波動(dòng)大引起的跳機(jī)原因是程序設(shè)置錯(cuò)誤所致,并提出了防范措施。
燃?xì)廨啓C(jī);燃燒室;壓力波動(dòng);燃燒振動(dòng)
M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)是三菱重工投入商業(yè)運(yùn)行中最為先進(jìn)的機(jī)型,具有熱效率高、啟停速度快、污染小、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。為了使燃?xì)廨啓C(jī)安全可靠的運(yùn)行,首先要確保燃燒室內(nèi)燃燒的穩(wěn)定,若燃燒室內(nèi)燃燒不穩(wěn)定,輕則導(dǎo)致熄火跳機(jī),重則會(huì)對(duì)燃燒室造成不同程度的損壞。燃燒振動(dòng)的產(chǎn)生有多種形式,只有更多地了解產(chǎn)生的原因,才能夠有效地采取相應(yīng)措施來應(yīng)對(duì)由此帶來的不良后果,優(yōu)化燃燒方式和燃空比,從而使機(jī)組安全、有效地運(yùn)行。
在燃燒室的火焰區(qū)域內(nèi),燃燒所產(chǎn)生的熱量以聲光的模式釋放,如果外界因素發(fā)生改變,那么劇烈的聲光又會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,反過來又加劇了聲光的釋放,從而激發(fā)壓力波動(dòng)的產(chǎn)生,繼而產(chǎn)生燃燒振動(dòng),如圖1所示。
M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)使用的燃料是天然氣,如果燃料與空氣的比例配合不好,即燃空比(F/A)在燃燒調(diào)整時(shí)若裕度不合適,則當(dāng)外界因素發(fā)生輕微改變時(shí),易出現(xiàn)燃燒不穩(wěn)定,燃燒振動(dòng)繼而產(chǎn)生。因此,發(fā)生燃燒振動(dòng)的主要原因是燃空比在某個(gè)特定工況下發(fā)生了改變,不適合當(dāng)時(shí)工況所需的比例。燃空比的控制主要體現(xiàn)在燃料噴嘴和燃燒室旁路閥開度的配比上,在燃燒室中燃料的進(jìn)氣量主要通過主A/B燃料噴嘴、頂環(huán)燃料噴嘴和值班燃料噴嘴的開度控制,空氣的進(jìn)氣量主要通過燃燒室旁路閥的開度來控制,通過改變旁路閥的開度來調(diào)節(jié)燃燒室空氣的比例,從而改變?nèi)紵抑械牧鲌?chǎng)和壓力分布,防止爆燃,保持燃燒的穩(wěn)定,避免燃燒振動(dòng)的產(chǎn)生。
圖1 燃燒室振動(dòng)壓力產(chǎn)生機(jī)理
燃燒室內(nèi)存在2種燃燒方式,即擴(kuò)散燃燒和預(yù)混燃燒1。主A/B、頂環(huán)燃料噴嘴在燃燒室內(nèi)是預(yù)混燃燒,可以有效降低NOX的排放,但是這種燃燒方式燃燒穩(wěn)定性差,可能會(huì)出現(xiàn)回火;值班燃料噴嘴在燃燒室內(nèi)是擴(kuò)散燃燒,其火焰穩(wěn)定性好,但是降低NOX的能力低。從燃燒方式上可以看出,預(yù)混燃燒易產(chǎn)生燃燒振動(dòng),擴(kuò)散燃燒可以有效地改善火焰穩(wěn)定性,從而對(duì)燃燒振動(dòng)有一定的抑制作用。
燃燒室壓力振動(dòng)的類型共有3種模式,其產(chǎn)生的機(jī)理、影響部位和發(fā)生的頻帶也各不相同,根據(jù)頻帶可將其分為低頻振動(dòng)(赫姆霍茲振動(dòng))、高頻振動(dòng)(軸向振動(dòng))和超高頻振動(dòng)(圓周振動(dòng))。
2.1 赫姆霍茲低頻振動(dòng)
低頻振動(dòng)發(fā)生的頻率在15~50 Hz,因葉片的自振頻率和轉(zhuǎn)子加速時(shí)的赫姆霍茲頻率產(chǎn)生了共振。一旦低頻振動(dòng)發(fā)生,燃?xì)廨啓C(jī)很容易熄火。出現(xiàn)這種燃燒振動(dòng)時(shí),燃燒器本體不會(huì)發(fā)生損傷,但是會(huì)引發(fā)4級(jí)動(dòng)葉、排氣通道和鍋爐產(chǎn)生振動(dòng)。三菱的F級(jí)機(jī)組的透平4級(jí)動(dòng)葉有圍帶,因此不用擔(dān)心會(huì)發(fā)生動(dòng)葉的傷害。
在發(fā)生低頻振動(dòng)時(shí),為了防止設(shè)備受到損壞,可以調(diào)整火焰的穩(wěn)定來消除或改善低頻振動(dòng)的影響。要使火焰穩(wěn)定,可增大值班燃料噴嘴開度的比例;還可以打開燃燒室旁路閥,減少流入內(nèi)筒的空氣量,從而提高火焰部位的燃空比。
2.2 軸向振動(dòng)
軸向振動(dòng)發(fā)生的頻率在50~500 Hz,它的產(chǎn)生是因?yàn)椴煌紵鞑课坏淖哉耦l率和軸向的壓力波動(dòng)頻率重合。軸向振動(dòng)的產(chǎn)生會(huì)使所有燃燒器發(fā)生振動(dòng)(在后面的案例中所發(fā)生的燃燒室壓力波動(dòng)就發(fā)生在這個(gè)頻率波段,20個(gè)燃燒室基本都發(fā)生了振動(dòng)),如果經(jīng)常發(fā)生超出基準(zhǔn)的這種振動(dòng),就會(huì)造成對(duì)燃燒器不同程度的損傷。
發(fā)生軸向振動(dòng)時(shí),為避免燃燒器受到損傷,可以采取移動(dòng)火焰的位置,或者降低火焰的溫度等措施來減少燃燒器的損傷。在調(diào)整的過程中,可以關(guān)閉旁路閥來增加火焰部位的空氣,從而降低火焰的溫度;或者通過調(diào)節(jié)值班燃料噴嘴開度的比例,來移動(dòng)火焰的位置。
2.3 圓周振動(dòng)
圓周振動(dòng)發(fā)生的頻率在500~5 000 Hz,它的產(chǎn)生是由于燃燒器自振頻率和周向壓力波動(dòng)頻率產(chǎn)生共振。圓周振動(dòng)產(chǎn)生的破壞性是最大的,此振動(dòng)與燃燒器特定的部位發(fā)生共振,振動(dòng)能量很高,在瞬間就會(huì)損壞燃燒器。因此,對(duì)于此類振動(dòng)必須要以預(yù)防為主,一旦發(fā)生就是重大事故。
由于圓周振動(dòng)的破壞性極大,因此在做燃燒調(diào)整時(shí),要把握所發(fā)生的振動(dòng)特性,通過調(diào)整能量分布,主要是燃空比和流速,從而避免出現(xiàn)發(fā)生振動(dòng)的能量分布。
表1 天然氣組成成分 %
3.1 燃料成分的影響
M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)的燃料供應(yīng)是油、氣兩用的,目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)投入商業(yè)運(yùn)行的都是以天然氣為燃料。天然氣作為清潔能源,具有安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),其主要成分是甲烷,但是不同省份的天然氣氣源不同,因此組成成分也有很大差異,如表1所示。
天然氣中甲烷的含量約在80%~98%之間,甲烷的含量越高,其熱值就越低。天然氣中甲烷含量的變化會(huì)改變?nèi)紵抑谢鹧娴奈恢?,作為防范措施可以通過旁路閥的開度來進(jìn)行修正,如表2和圖2所示。
因此,在燃燒調(diào)整結(jié)束后,天然氣中甲烷的含量不能變化太大,M701F4型可變范圍是±5%,若是超出此范圍必須重新進(jìn)行燃燒調(diào)整,否則會(huì)因燃燒不穩(wěn)定導(dǎo)致燃燒振動(dòng),對(duì)設(shè)備造成損傷。
在天然氣的組成成分中,甲烷與其他成分相比具有比較穩(wěn)定的分子結(jié)構(gòu),其化學(xué)反應(yīng)速率相對(duì)較慢,因此它的濃度對(duì)火焰溫度和位置都有一定影響,如表3和圖3所示。
表2 旁路閥開度對(duì)火焰的影響
圖2 旁路閥開度與燃燒振動(dòng)的關(guān)系趨勢(shì)
表3 甲烷濃度對(duì)火焰的影響
圖3 甲烷濃度與燃燒振動(dòng)的關(guān)系
3.2 燃料溫度的影響
在負(fù)荷一定的情況下,進(jìn)入燃燒室燃料的流量是一定的。但是不同溫度下,燃料的體積流量不同,進(jìn)入燃燒室燃料的密度和流速也不同。燃料溫度的變化會(huì)使燃料密度隨之發(fā)生變化,而密度的變化就會(huì)影響射入空氣質(zhì)量,當(dāng)射入空氣質(zhì)量生變化時(shí),就會(huì)影響到燃料和空氣的預(yù)混程度。而預(yù)混效果的變化就與壓力波動(dòng)有關(guān),因此燃料溫度的變化最終會(huì)影響到燃燒室的壓力波動(dòng)。
燃料和空氣的預(yù)混效果最終還會(huì)影響到NOX的排放,預(yù)混燃燒可有效降低NOX的排放,圖4為燃料溫度變化對(duì)壓力波動(dòng)和NOX排放的影響。
圖4 燃料溫度與燃燒振動(dòng)的關(guān)系
3.3 進(jìn)氣溫度的影響
進(jìn)氣溫度對(duì)壓力波動(dòng)的影響與燃料溫度對(duì)壓力波動(dòng)的影響原理基本相同,當(dāng)進(jìn)氣溫度變化而空氣質(zhì)量流量不變時(shí),進(jìn)氣空氣體積流量和流速隨之變化,因此空氣和燃料的預(yù)混程度發(fā)生變化,從而產(chǎn)生燃燒室壓力波動(dòng)。
根據(jù)進(jìn)氣溫度的變化,可對(duì)IGV/BV/PLCSO(壓氣機(jī)進(jìn)口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉/燃燒室旁通閥/燃料限制控制信號(hào)輸出)進(jìn)行溫度的修正,保證燃燒狀態(tài)的穩(wěn)定;但是如果修正不適當(dāng),可能會(huì)發(fā)生不穩(wěn)定燃燒。
4.1 跳機(jī)前機(jī)組狀態(tài)
浙能常山天然氣發(fā)電有限公司1號(hào)機(jī)組為三菱M701F4型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組。1號(hào)機(jī)在跳機(jī)前就地和電子間無任何消缺工作,運(yùn)行人員對(duì)DCS(分散控制系統(tǒng))和TCS(汽輪機(jī)控制系統(tǒng))無任何操作;機(jī)組狀態(tài)是燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)速3 000 r/min,機(jī)組總負(fù)荷 186.88 MW,旁通閥開度52.19%,IGV開度39°,天然氣壓力3.9 MPa,天然氣溫度200℃,燃機(jī)負(fù)荷116.05 MW,汽機(jī)負(fù)荷72.83 MW,高壓主汽門開度98.7%,中壓主汽門100%,低壓主汽門100%。
4.2 故障經(jīng)過
12∶13∶00,機(jī)組并網(wǎng)。
14∶20∶00機(jī)組總負(fù)荷176.7 MW,多個(gè)燃燒室(1,2,4,5,7,8,9號(hào))中頻2壓力波動(dòng)出現(xiàn)預(yù)報(bào)警,報(bào)警多次并自動(dòng)復(fù)歸。
14∶22∶00,多個(gè)燃燒室(2—20號(hào))中頻2壓力值出現(xiàn)預(yù)報(bào)警或高報(bào)警,報(bào)警多次并自動(dòng)復(fù)歸。
14∶25∶51,4,9,13號(hào)燃燒室壓力波動(dòng)限制on報(bào)警(定值:大于20 kPa報(bào)警)。
14∶26∶17,燃燒室壓力波動(dòng)高超限遮斷,機(jī)組跳閘,機(jī)組總負(fù)荷186.9 MW。
4.3 檢查與分析
跳機(jī)報(bào)文顯示跳機(jī)原因?yàn)椋簤毫Σ▌?dòng)高超限遮斷,檢查發(fā)現(xiàn)4號(hào)、9號(hào)、13號(hào)燃燒室(中頻2)壓力波動(dòng)值超限。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各燃燒室壓力波動(dòng)傳感器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其固定良好無松動(dòng),機(jī)組在開機(jī)及帶負(fù)荷運(yùn)行過程中,各壓力波動(dòng)傳感器數(shù)據(jù)傳送正常,未發(fā)現(xiàn)異常。排查控制器、卡件、接線等因素,未發(fā)現(xiàn)異常。
核查機(jī)組運(yùn)行過程中各天然氣參數(shù),通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)和比對(duì)熱值儀、密度數(shù)據(jù)、天然氣壓力、溫度、天然氣成分均未發(fā)現(xiàn)異常。
檢查燃燒室天然氣管道和各天然氣控制閥動(dòng)作均正常,檢查門禁、場(chǎng)景監(jiān)控記錄、運(yùn)行操作情況,排除了因天然氣系統(tǒng)泄漏或誤碰造成機(jī)組遮斷。
TCS其他相關(guān)參數(shù)檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷計(jì)算分配存在問題:燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷116.1 MW,汽輪機(jī)負(fù)荷72.8 MW,其中燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷偏小13%,這將會(huì)使燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷控制的低氮燃燒器旁路閥開度比正常時(shí)增大20%,造成燃燒室燃燒不穩(wěn)定,壓力波動(dòng)增大。
造成以上汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷分配異常的原因是:東方電氣自控人員進(jìn)行 TCS2 CPUA/ CPUB適配器故障處理時(shí),更換CPUA卡并重新下裝了TCS控制程序。程序中汽輪機(jī)負(fù)荷計(jì)算修正曲線設(shè)置錯(cuò)誤,造成汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷分配出錯(cuò),燃?xì)廨啓C(jī)旁通閥開度偏大,導(dǎo)致燃空比發(fā)生較大改變,引起燃燒室燃燒不穩(wěn)定,燃燒室壓力波動(dòng)值超限導(dǎo)致遮斷。
4.4 防范措施
(1)今后TCS控制程序更新前,必須提供書面修改文件,程序更新后必須進(jìn)行核對(duì)工作。確認(rèn)TCS目前所有程序已全部編譯下裝。
(2)完善運(yùn)行規(guī)程中關(guān)于燃燒室壓力波動(dòng)大相關(guān)處理措施,并舉一反三對(duì)其他事故處理措施進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
(3)加強(qiáng)對(duì)程序修改監(jiān)督管理,并對(duì)書面修改文件進(jìn)行確認(rèn)和記錄工作。
(4)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行規(guī)程及運(yùn)行異常處理措施的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
燃燒振動(dòng)會(huì)導(dǎo)致機(jī)組跳機(jī),甚至燃燒室損壞。雖然引起燃燒振動(dòng)的因素有很多,但最終反應(yīng)的是燃空比的變化,在燃料成分、進(jìn)氣溫度等外界條件發(fā)生較大變化、超出了A-CPFM(燃燒室壓力波動(dòng)自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng))的調(diào)整范圍、燃空比不能滿足現(xiàn)有的工況時(shí),必須重新進(jìn)行燃燒調(diào)整,以免對(duì)機(jī)組造成損傷。
[1]張欣剛,任靜,徐治皋.燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室預(yù)混燃燒不穩(wěn)定性的數(shù)值研究[J].動(dòng)力工程,2007,27(6)∶850-855.
[2]吳海濱.M701 F燃機(jī)的燃燒室壓力波動(dòng)監(jiān)視系統(tǒng)[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2009,22(2)∶60-63.
[3]李祥晟,豐鎮(zhèn)平.燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室振蕩被動(dòng)控制方法的數(shù)值研究[J].動(dòng)力工程,20O7,27(3)∶318-322
[4]周曉宇,潘勇進(jìn).DIN-2.0+燃燒室燃燒異常的判斷及處理[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2007,20(2)∶56-60.
(本文編輯:陸 瑩)
Generating Mechanism and Influencing Factors of Combustion Vibration in M701 F4 Gas Turbine
JIE Pengju
(Zhejiang Zheneng Jinhua Gas-fired Cogeneration Co.,Ltd.,Jinhua Zhejiang 321000,China)
In order to learn reason of combustion vibration of gas turbine and its harm to units,the paper expounds mechanism of pressure vibration in combustion chamber of gas turbine,vibration types,hazards as well as several vibration generating factors.By taking a trip accident of M701F4 gas turbine manufactured by Mitsubishi,the paper analyzes that generator tripping due to large fluctuation of combustion chamber pressure is caused by program missetting;besides,it presents preventive measures.
gas turbine;combustion chamber;pressure fluctuation;combustion vibration
TK477
B
1007-1881(2015)11-0065-04
2015-09-17
節(jié)鵬舉(1987),男,助理工程師,主要從事天然氣發(fā)電熱工技術(shù)工作。