劉香建 楊秀峰
(天生橋水力發(fā)電總廠,貴州 興義562400)
狀態(tài)檢修是未來檢修方式,為了實(shí)現(xiàn)這種檢修方式,就需要對(duì)機(jī)組的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè),對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行分析,了解機(jī)組各個(gè)部位的運(yùn)行狀態(tài),并根據(jù)這些數(shù)據(jù)制定維護(hù)和檢修計(jì)劃。而實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修的難點(diǎn)在于故障診斷這一環(huán)節(jié),本文通過機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在#1機(jī)組轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)松動(dòng)事件中應(yīng)用的實(shí)例,來論述機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在機(jī)組故障診斷中的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修積累經(jīng)驗(yàn),也有利于電廠節(jié)省檢修成本,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性,從而為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。
某電廠機(jī)組的額定功率為220.5 MW,組機(jī)結(jié)構(gòu)為立式半傘形結(jié)構(gòu),有上、下導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承。在日常巡視中聽到#1機(jī)組水車室機(jī)組運(yùn)行頂蓋內(nèi)部聲音有點(diǎn)異常,特別是觸碰控制環(huán)時(shí)能感覺到明顯的高頻振動(dòng)。但由于水車室各種頻譜的聲音混雜,雖經(jīng)過多次觀察,依舊無法判斷是什么原因引起的。
為了查清楚原因,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,利用在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)作為輔助手段去進(jìn)行排查。
首先,查看機(jī)組各部分的振動(dòng)和擺度以及壓力脈動(dòng)數(shù)據(jù),歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中下機(jī)架振動(dòng)為0.025mm 左右,頂蓋垂直振動(dòng)則為0.03mm 左右,而現(xiàn)在的下機(jī)架振動(dòng)值為0.037mm,頂蓋垂直振動(dòng)值為0.04mm,其數(shù)值與歷史數(shù)據(jù)相比較有增大的趨勢(shì),增大的數(shù)值并不大,且振動(dòng)數(shù)值在允許值范圍內(nèi);其余的監(jiān)測(cè)量數(shù)值趨勢(shì)則相對(duì)平穩(wěn),且在允許范圍內(nèi)。
其次,進(jìn)一步分析機(jī)組在線監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù),以便更好地確定故障原因。挑選水導(dǎo)軸承擺度、頂蓋水平和垂直振動(dòng)、下機(jī)架垂直振動(dòng)這幾個(gè)靠近異響部位的監(jiān)測(cè)量進(jìn)行頻譜分析(圖1),水導(dǎo)擺度和頂蓋水平振動(dòng)的波形和數(shù)值均正常,階次圖上的頻率也無異常,但下機(jī)架和頂蓋的垂直數(shù)值比機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)的數(shù)值偏大,而且查看其階次圖的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)二者均存在14倍頻的振動(dòng),并且這個(gè)振動(dòng)頻率不是固定的,而是在14倍頻左右變化。因?yàn)檫@個(gè)振動(dòng)頻率和機(jī)組已知的各個(gè)部件的頻率都不相符,這又給故障的診斷帶來了新的難題。
由于水輪機(jī)內(nèi)的水流比較復(fù)雜,我們需要采用在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場(chǎng)觀察相結(jié)合的辦法,對(duì)有可能出現(xiàn)的故障進(jìn)行假設(shè)分析。
圖1 所選監(jiān)測(cè)量的階次圖
第一步,確定在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和傳感器是否存在故障。對(duì)頂蓋和下機(jī)架這兩個(gè)部位的振動(dòng)傳感器進(jìn)行更換,換上經(jīng)檢測(cè)其性能是好的傳感器;并在頂蓋部位臨時(shí)焊接固定支架來架設(shè)百分表進(jìn)行觀測(cè)。更換后這兩個(gè)部位的傳感器的測(cè)量數(shù)據(jù)并未發(fā)生改變,而且在頂蓋架設(shè)的測(cè)點(diǎn)也驗(yàn)證了傳感器的測(cè)量數(shù)值的準(zhǔn)確性,所以排除了系統(tǒng)故障和傳感器故障,確定是機(jī)組確實(shí)存在下機(jī)架和頂蓋垂直振動(dòng)的異常。
第二步,在排除在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障后,進(jìn)行故障的假設(shè)。首先假設(shè)故障為導(dǎo)葉或轉(zhuǎn)輪有異物堵塞。在這種情況下,由于進(jìn)入導(dǎo)葉或轉(zhuǎn)輪的水流的不均勻?qū)ΨQ,則水平方向的振動(dòng)和機(jī)組的擺度也會(huì)相應(yīng)增大,而查看在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),水平振動(dòng)和機(jī)組的擺度并無增大的情況,所以這個(gè)原因排除。其次假設(shè)故障是由于是蝸殼渦帶振動(dòng)引起的,其振動(dòng)的頻率應(yīng)為2.5 倍頻,但通過在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)所得到的頻率是14倍頻,且在在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上觀察機(jī)組蝸殼的壓力脈動(dòng),其數(shù)值無異常,所以也排除這個(gè)原因。再次,假設(shè)故障原因是轉(zhuǎn)輪泄水錐掉落,從振動(dòng)部位和數(shù)值的表現(xiàn)看這是有可能的,因?yàn)樾顾F掉落,則會(huì)引起機(jī)組的垂直振動(dòng)值變大,但如果是這個(gè)原因,則尾水管內(nèi)的壓力脈動(dòng)也會(huì)隨之變大,尾水管在機(jī)組運(yùn)行時(shí)會(huì)發(fā)出異響,但是在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的尾水管的壓力脈動(dòng)壓力測(cè)量值并未發(fā)現(xiàn)異常,且尾水管運(yùn)行的聲響并未有異常,所以這個(gè)原因也排除。
第三步,進(jìn)行機(jī)組負(fù)荷的調(diào)整,負(fù)荷經(jīng)過調(diào)整從220 MW下降至200 MW 時(shí),異響聲消失,查看在線監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)均在正常運(yùn)行狀態(tài)的數(shù)值,再查看下機(jī)架和頂蓋垂直振動(dòng),14倍頻的振動(dòng)基本消失,機(jī)組各部位數(shù)據(jù)均恢復(fù)正常。這步也間接排除了在線監(jiān)測(cè)傳感器干擾和機(jī)組動(dòng)不平衡的問題;且從現(xiàn)場(chǎng)異常聲響的位置來看,確定位置在水輪機(jī)處,其原因可能為水力因素。
但是機(jī)組的額定出力為220 MW,且與其結(jié)構(gòu)一致的其他機(jī)組均能在220 MW 穩(wěn)定運(yùn)行,不可能是由于工作水頭和尾水位的影響;且在滿負(fù)荷時(shí)所出現(xiàn)的14倍頻的振動(dòng)已經(jīng)證實(shí)是真實(shí)存在的,說明機(jī)組在帶滿負(fù)荷的時(shí)候是存在故障的;再者機(jī)組帶不滿負(fù)荷,對(duì)電廠來說也是一種容量的浪費(fèi),會(huì)降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)以上對(duì)故障原因的分析和排除,結(jié)合在線監(jiān)測(cè)的測(cè)量數(shù)據(jù),由于故障是14倍頻的振動(dòng)引起,而且這個(gè)振動(dòng)的頻率是變化的,我們對(duì)這個(gè)變化的14倍頻的故障頻率進(jìn)行重點(diǎn)分析。結(jié)合在機(jī)械故障診斷中振動(dòng)相位改變的原因可能是轉(zhuǎn)動(dòng)部分出現(xiàn)裂紋或松動(dòng);再根據(jù)對(duì)這個(gè)振動(dòng)頻率和機(jī)組結(jié)構(gòu)的分析,這個(gè)故障頻率最接近轉(zhuǎn)輪和固定導(dǎo)葉的振動(dòng)頻率,所以初步診斷故障原因可能為固定導(dǎo)葉故障、轉(zhuǎn)輪故障或其附近的部件松動(dòng)或產(chǎn)生裂紋,并且這個(gè)故障要達(dá)到220 MW 時(shí)的水力狀況才會(huì)產(chǎn)生。為了徹底排除故障,保證機(jī)組在汛期能帶滿負(fù)荷安全穩(wěn)定運(yùn)行,增加電廠的經(jīng)濟(jì)效益,需要進(jìn)入水輪機(jī)內(nèi)檢查固定導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪及其附近部件的狀況。為此,按照診斷出來的原因,制定處理方案,開啟蝸殼門和尾水管進(jìn)人門,對(duì)水輪機(jī)和尾水管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)故障的原因?yàn)樗啓C(jī)上止漏環(huán)的1/3的部分向上竄動(dòng),其中最大竄動(dòng)量為6mm(圖2)。
圖2 止漏環(huán)上竄量測(cè)量
面對(duì)這一故障,經(jīng)過向廠家詢問和電廠內(nèi)部相關(guān)部門開會(huì)研論,決定對(duì)上竄部位采取補(bǔ)焊固定的臨時(shí)處理措施,并對(duì)其余未竄動(dòng)部位進(jìn)行補(bǔ)焊加固。補(bǔ)焊后機(jī)組運(yùn)行無異響,查看在線監(jiān)測(cè),14倍頻基本消失,頂蓋垂直振動(dòng)和下機(jī)架垂直振動(dòng)隨之變小,其值為:下機(jī)架振動(dòng)0.026 mm,頂蓋垂直振動(dòng)0.034mm,和歷史值相似,機(jī)組各部位振動(dòng)恢復(fù)正常(圖3)。在水車室進(jìn)行觀察,異響也隨之消失,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),這些數(shù)據(jù)和機(jī)組狀態(tài)說明機(jī)組的故障已消除。
這次故障的診斷,是充分利用了在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為輔助手段來實(shí)現(xiàn)的,快速而準(zhǔn)確地確定了故障位置,為快速排除機(jī)組故障創(chuàng)造了條件。這次成功的故障診斷,為以后機(jī)組出現(xiàn)類似故障時(shí)進(jìn)行處理提供了經(jīng)驗(yàn)。未來隨著在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的進(jìn)步和傳感器的可靠性、精確性的進(jìn)一步提高,機(jī)組各部位的運(yùn)行狀態(tài)將被更精確地顯示出來,從而為故障診斷提供更精準(zhǔn)和可靠的數(shù)據(jù),進(jìn)而降低故障診斷難度;同時(shí)也可為更好地制定故障消除工作和機(jī)組年度檢修工作計(jì)劃提供可靠的參考,有利于節(jié)省機(jī)組維護(hù)和檢修費(fèi)用,提高機(jī)組運(yùn)行的可靠性和安全性,增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
圖3 補(bǔ)焊止漏環(huán)后的階次圖
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