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        ZC30B真空加熱爐維修與技術(shù)改進(jìn)分析

        2015-04-13 08:34:48蔣小軍李海濱
        機(jī)電信息 2015年36期
        關(guān)鍵詞:可控硅匯流電流表

        蔣小軍 李海濱

        (中國工程物理研究院電子工程研究所,四川 綿陽621000)

        1 設(shè)備簡介及故障現(xiàn)象

        該設(shè)備為ZC30B-13型臥式雙室熱處理爐(圖1),額定功率為30kW,最高使用溫度可達(dá)1 320 ℃,控制柜面板如圖2所示。

        圖1 ZC30B-13型臥式雙室熱處理爐

        圖2 控制柜面板

        故障現(xiàn)象如下:

        (1)加熱時(shí)電極的導(dǎo)線發(fā)熱異常,溫度太高。

        (2)溫度控制誤差較大,溫控不精確,保溫時(shí)檢測到的實(shí)際溫度高于設(shè)定溫度7~8 ℃。

        (3)保溫期間電流表滿偏,設(shè)備配置的電流表量程為800A,故障出現(xiàn)后,電流表的指針已遠(yuǎn)超電流表的額定刻度值,無法準(zhǔn)確顯示此時(shí)主回路中的工作電流。

        2 故障分析及處理方法

        針對上述第一個故障現(xiàn)象,我們從該設(shè)備發(fā)熱體的特殊性判斷出應(yīng)該是發(fā)熱體連接不緊密,也就是所謂的接觸不良,然后又有短路現(xiàn)象所致。該設(shè)備的加熱室由石墨氈制成隔熱層,固定在金屬框籠上,放在爐體中間作為爐膛,石墨布固定在一對石墨匯流環(huán)上作加熱體,環(huán)上引出兩只鉬棒作為電極,它們穿過爐膛的絕熱層插入到水冷金屬電極中,金屬電極再穿過容器的最外層,其末端與外電路連接。加熱體的負(fù)載為石墨布,因?yàn)槭紝?dǎo)電性非常好,如果采用其他加熱元件,如爐絲或加熱棒,在一千多度的高溫下早已熔化,而且溫升較慢。以上這些部件如果破壞或松動,都將造成工作異常現(xiàn)象。

        打開爐膛后,發(fā)現(xiàn)兩只匯流環(huán)都有不同程度的破損,尤其是前匯流環(huán),兩只立柱與上環(huán)架和下環(huán)架的連接是線和點(diǎn)連接,鉬螺釘也已熔化了一半,再測加熱體與外殼的絕緣電阻,只有70Ω,已屬短路,上述這些現(xiàn)象,必將引起爐體電流異常。在尋找短路點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)了以前從未見過的現(xiàn)象,爐體上大部分用于絕緣的瓷套管已被石墨的粉塵滲入,這樣瓷管就變成了導(dǎo)體,在沒有替代品的情況下,我們用砂紙將瓷套兩個截面清理干凈,這樣就可以使接觸于金屬的端面恢復(fù)到絕緣狀態(tài)。

        對于第二個故障現(xiàn)象,控溫精度受多種因素影響,如鉑電阻、控制加熱體的導(dǎo)電執(zhí)行元件、溫控儀以及真空度。對于這臺設(shè)備,以前我們維修的內(nèi)容基本上是一些繼電器、加熱體等硬件或強(qiáng)電線路,這次出現(xiàn)的故障比以往復(fù)雜,須逐一排查每一部件,這臺設(shè)備的控溫線路在多年前已被改造過,改造后的電氣原理圖也沒有,無技術(shù)資料可查,于是嘗試著畫出它的主電路圖。這臺設(shè)備最初是利用兩種控溫儀表構(gòu)成兩套獨(dú)立的溫控系統(tǒng),改造后,利用一塊較為先進(jìn)的溫控儀表FP21和設(shè)備原配的TG-1型可控制硅功率調(diào)節(jié)器組成了現(xiàn)用的溫控系統(tǒng)。

        此時(shí)的控溫情況為:(1)當(dāng)設(shè)定溫度為200~250 ℃時(shí),系統(tǒng)能在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)加熱到設(shè)定溫度,在保溫期間,精度可達(dá)±1 ℃,而且保溫期間的功率輸出基本符合FP21 型儀表經(jīng)內(nèi)部計(jì)算所顯示的功率大小,這可在電流表的指針指示體現(xiàn)出來。(2)當(dāng)溫度設(shè)定為400~450 ℃時(shí),系統(tǒng)能在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到設(shè)定溫度,但精度誤差為2~3 ℃。(3)當(dāng)設(shè)定溫度為600~650 ℃時(shí),誤差為4~5 ℃。(4)當(dāng)設(shè)定溫度為800~1 100 ℃時(shí),誤差為7~8 ℃。以上這些現(xiàn)象有一個規(guī)律:溫度越高,誤差越大,而且保溫時(shí)的功率輸出顯示與電流表指示值不相符,表現(xiàn)為FP21 顯示輸出功率為11%~12%時(shí),電流表指示針在700~800A 范圍內(nèi)波動,使得控溫不精確。

        我們對能造成這種現(xiàn)象的相關(guān)器件做了逐一排查,采用新標(biāo)檢的鉑電阻,更換可控硅,最后對TG-1控制儀表內(nèi)部的相關(guān)器件進(jìn)行更換,發(fā)現(xiàn)問題依然存在。在這種情況下,必須要對整個線路及控制原理進(jìn)行清晰的分析,于是畫出儀表內(nèi)部及外部連接的部分原理圖。對于這個電路,筆者分析兩只可控硅反向并聯(lián),就構(gòu)成了一個交流調(diào)壓電路,根據(jù)發(fā)熱體對電壓的要求,用兩組獨(dú)立的觸發(fā)脈沖信號G1和g去控制交流電壓正負(fù)兩半波的相位進(jìn)行交流調(diào)壓,實(shí)現(xiàn)功率調(diào)節(jié)。在這個電路中,380V 交流電壓經(jīng)變壓器變壓后輸出40V 交流電壓,變壓器容量為50kVA,兩只反向并聯(lián)的可控硅與加熱體串聯(lián)后接在變壓器次級。可控硅控制角的大小決定了導(dǎo)通角的大小,控制角越小,導(dǎo)通角越大,則輸出的平均電壓值就越大;反之,控制角越大,導(dǎo)通角就越小,輸出的平均電壓值就越小。在加熱體功率確定的情況下,也就是該加熱體的材料為石墨布,它的額定功率為30kW,改變電壓的大小,也就改變了電流大小。這些過程的變化都取決于FP21 和TG-1 兩塊儀表的輸出指令及變化的信號,采用兩只可控硅反向并聯(lián),是為了獲得電源在負(fù)半周時(shí)的電壓,提高電源的利用率。并聯(lián)在可控硅兩端的電阻和電容起保護(hù)作用,在可控硅一端出現(xiàn)過電壓時(shí),電容就被充電,當(dāng)可控硅被導(dǎo)通后。電容就通過可控硅放電,為防止過大的電容放電電流通過可控硅,串聯(lián)了電阻進(jìn)行限流,這也是在其他很多電子線路中常見的阻容吸收電路。為了理解兩塊儀表的配合使用和內(nèi)部向外輸出的信號,筆者拆檢了TG-1周波控制器,試著畫出了局部的器件連接圖,這部分是觸發(fā)可控硅的主要電路。

        至于第三個問題,也就是電流表滿偏,是石墨布的功率變大所致,以前的石墨布功率較小,現(xiàn)購的石墨布功率較大,如果以本設(shè)備額定功率30kW 來計(jì)算,石墨布的阻值應(yīng)為P=U2/R,即R=362/30 000=0.043 2Ω,經(jīng)過實(shí)驗(yàn),利用5根窄石墨布便可達(dá)到23kW,這已能完全滿足工作需要,在滿功率工作時(shí),工作電流已被控制在700A范圍內(nèi)。

        3 難點(diǎn)及技術(shù)改進(jìn)

        3.1 難點(diǎn)

        該設(shè)備加熱體所有部件均為石墨材料,在操作過程中必須用手去緊固,如果利用工具,則會導(dǎo)致石墨螺桿及匯流環(huán)斷裂。

        3.2 技術(shù)改進(jìn)

        (1)該設(shè)備多年前曾被改造過,原設(shè)計(jì)的溫控系統(tǒng)線路未被解除(因控制方式不一樣,現(xiàn)已不用)。將這套線路從現(xiàn)用的系統(tǒng)中剝離出去,解除相互聯(lián)系的各接點(diǎn),簡化了線路和易發(fā)生故障的分支線路,可為日后的維修減少排查線路故障的時(shí)間。

        (2)利用鉬絲替代原用的石墨繩縫合爐腔的石墨氈,起到了既耐高溫又不易斷裂的作用。

        (3)反復(fù)試驗(yàn),將功率控制在23kW 之內(nèi),既保證了工作使用要求,又減少了石墨布與匯流環(huán)之間的隱性故障。

        (4)提高了匯流環(huán)的整體緊密度和機(jī)構(gòu)強(qiáng)度。

        (5)對電極輸出端改用多股焊靶線進(jìn)行連接,消除了高溫時(shí)電極易松動過熱的現(xiàn)象。

        4 結(jié)語

        以上為ZC30B真空加熱爐維修心得,希望能為同類設(shè)備維修與改造提供參考。

        [1]張興.電力電子技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.

        [2]樂建波.溫度控制系統(tǒng)——自動控制專業(yè)項(xiàng)目教學(xué)教程之四[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

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