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        漢鋼1號高爐提高富氧冶煉存在的問題及應(yīng)對措施

        2015-07-13 15:05:35曹仲勇
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年10期

        曹仲勇

        (陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵責(zé)任有限公司,陜西 漢中 723000)

        漢鋼1號高爐提高富氧冶煉存在的問題及應(yīng)對措施

        曹仲勇

        (陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵責(zé)任有限公司,陜西 漢中 723000)

        摘 要:本文介紹了漢鋼1號高爐提高富氧率后冷卻壁燒穿、煤氣流分部絮亂、頂溫失控等失?,F(xiàn)象,及通過采取有力措施使高爐逐步轉(zhuǎn)順的過程。

        關(guān)鍵詞:富氧率;冷卻壁;煤氣流;頂溫

        此次冷卻壁及其爐殼燒穿事故給尚未完全恢復(fù)的爐況造成更大困難,加劇了爐前操作的難度,先后引起撇渣器凍結(jié)、大溝凝結(jié)、渣溝燒漏等一系列嚴(yán)重次生事故,直到10月3日爐況才穩(wěn)定下來。為了防止類似事故再次發(fā)生采取以下主要措施:

        (1)加強(qiáng)對高爐各段冷卻壁和爐殼溫度的監(jiān)控,強(qiáng)化點檢,建立臺賬,做到定人定時檢查。在冷卻壁監(jiān)測系統(tǒng)尚未改造升級前,對處于監(jiān)測盲點的部位采用紅外線測溫儀器進(jìn)行人工監(jiān)測。(2)對6、7、8段冷卻壁增加打水冷卻裝置,當(dāng)溫度升高到200℃以上時,應(yīng)視溫度情況對其打水降溫,確保冷卻壁及爐殼處于合理溫度區(qū)間。(3)適當(dāng)增加冷卻壁進(jìn)水流量和壓力,嚴(yán)密監(jiān)測水溫差變化,及時采取有力措施杜絕爐殼及冷卻壁發(fā)紅、燒穿。(4)定檢灌漿維護(hù)爐缸、爐腹、爐腰等工作條件惡劣的部位,確保爐襯不被嚴(yán)重侵蝕;加強(qiáng)爐型維護(hù),提高操作水平,確保合理操作爐型。

        3 煤氣流分布絮亂及其應(yīng)對措施

        10月3日至8日,富氧量再次由3500緩慢增加至6000Nm3/h,在此期間產(chǎn)量穩(wěn)定在3300t/d左右。9日至20日,高爐富氧量繼續(xù)增加至7500Nm3/h,生鐵產(chǎn)量突破3600t/d,最高達(dá)到3849.05t/d,日利用系數(shù)可達(dá)3.56t/m3·d。但產(chǎn)量增加之后,綜合焦比下降不大,煤氣利用率偏低。

        后經(jīng)爐況分析并結(jié)合十字測溫、煤氣分布情況認(rèn)為:中心過分發(fā)展,煤氣流分布絮亂是導(dǎo)致煤氣利用率較低,焦比居高不下的重要原因。表現(xiàn)為:中心溫度劇烈波動,溫度區(qū)間416℃~740℃,中心氣流明顯過剩,中心指數(shù)11.2~33;而邊緣氣流不足,溫度區(qū)間69℃~99℃,邊緣指數(shù)0.9~6.9。

        針對上述情況高爐采取適當(dāng)加重中心的料制和適當(dāng)減小富氧等手段,經(jīng)過調(diào)整以后,中心溫度下降到400℃以下,氣流分布穩(wěn)定,煤氣溫度曲線基本呈“W型”,煤氣利用率進(jìn)一步改善,綜合焦比逐步下降,達(dá)到525kg/t以下平。

        4 頂溫偏低及其應(yīng)對措施

        10月1日至11日在提高富氧率的同時逐步將礦批由33t增加至38t,此后礦批一直不變。礦批增大后改善了煤氣利用率,但另一方面也造成了頂溫不斷下降,尤其是當(dāng)氧量增加至7500Nm3/h時頂溫明顯下降,最低僅為80℃,導(dǎo)致布袋嚴(yán)重結(jié)灰影響煤氣流通過,多個布袋箱體瀕臨癱瘓。針對這種情況,高爐以“提頂溫,保系統(tǒng)”為主要思路,采取下列措施:

        (1)當(dāng)頂溫在120℃以上時要穩(wěn)定料速在7批/h;當(dāng)頂溫低于120℃時可適當(dāng)減少富氧控制料速為13批/2h;杜絕8批/h出現(xiàn),確保頂溫受控。(2)如因外圍設(shè)備故障造成頂溫偏高時,禁止?fàn)t頂打水,采取減風(fēng)控制措施,避免布袋箱體和荒煤氣支管結(jié)灰阻塞。

        通過以上措施高爐在不減少礦批和富氧的情況下,保持較高的冶強(qiáng),既提高了產(chǎn)量,又降低了焦比,同時也確保了煤氣除塵系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,避免了休風(fēng)清理荒煤氣支管和減少了更換布袋增加的費用。

        結(jié)語

        由于1號爐長期富氧率較低,僅為2.0%,突然增加富氧后冶煉初期高爐多有不適,出現(xiàn)了生產(chǎn)失?,F(xiàn)象。通過灌漿護(hù)爐、強(qiáng)化溫度檢測、爐殼打水噴淋、控制爐型、調(diào)整參數(shù)、提頂溫保系統(tǒng)等一系列措施,有效促進(jìn)了高爐的安全生產(chǎn),確保了爐況順行,提高了冶強(qiáng),增加了產(chǎn)量,節(jié)約了焦比、降低了燃料比,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。目前1號高爐各項指標(biāo)處于較好水平,高產(chǎn)量已成為常態(tài)化,其中11 月16日產(chǎn)量最高達(dá)到3989.72t/d,利用系數(shù)3.69t/m3·d。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠1#高爐操作日志[Z].2014.

        [2]陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠日報表[Z].2014.

        中圖分類號:TF542

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A復(fù)情況不容樂觀,在風(fēng)口尚未開全和爐前操作還未理順以及爐況尚未完全穩(wěn)定順行的情況下,急于提高冶強(qiáng),增加富氧,以至高爐不適應(yīng)當(dāng)前這種冶煉強(qiáng)度,造成冷卻壁及爐殼燒穿。四是冷卻壁溫度檢測點少,存在檢測盲點,整個爐殼圓周僅有6個溫度檢測點,且有2點已經(jīng)損壞,是造成此次事故的客觀原因。

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