馬正鋒,孟繁亞,任開有,劉 鐵,方杞清
(1.中國重型機械研究院股份公司,陜西 西安 710032;2.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
鞍鋼的兩套RH 分別建設(shè)于1998 年和2005年。經(jīng)過10 多年的使用,設(shè)備開始老化,漏氣量增大,真空泵抽氣能力減小,RH 處理時間加長,造成鋼水澆鑄速度慢,生產(chǎn)線產(chǎn)量降低。為滿足高品質(zhì)、高附加值鋼種的生產(chǎn)需要,為了提高生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力,降低能源消耗,需將原有的兩套RH 真空精煉裝置進行升級、節(jié)能改造,改造完成后對于提高產(chǎn)量和鞍鋼在高端鋼種的市場占有率有很大幫助。
鞍鋼配有兩臺RH 真空精煉裝置,兩臺連鑄機,一臺RH 供給一臺連鑄機,主要用于生產(chǎn)超低碳鋼。RH 的工藝流程如圖1 所示。
兩套RH 都采用四級蒸汽噴射真空泵,1#RH 建設(shè)于1998 年,由西安重型機械研究所、Demag MESSO 和鞍鋼設(shè)計院共同設(shè)計建設(shè),真空泵的抽氣量為600 kg/h。2#RH 建設(shè)于2005年,由SMS MEVAC 和鞍鋼設(shè)計院共同設(shè)計建設(shè),真空泵的抽氣量為700 kg/h,具體參數(shù)如表1 所示。
圖1 RH 工藝流程Fig.1 Technological process
表1 原真空泵參數(shù)Tab.1 Old vacuum pump parameters
(1)泵體出現(xiàn)了磨損、磨穿,系統(tǒng)漏氣量增加。已修補過多次,補焊的新板和磨損的泵體影響氣流流態(tài)。圖2為多次磨損補焊后的狀態(tài)。泵內(nèi)積灰嚴重,抽氣性能大大降低,使得抽真空時間變長,從而延長了整個鋼水在真空下的處理時間,根據(jù)實際生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù),從開始抽氣到200 Pa(絕對),耗時約11 min,影響與連鑄的生產(chǎn)節(jié)奏匹配。
(2)1#RH 的冷凝器效采用了噴頭式冷卻方式,效率低,水耗量大,最大水耗量達到1500 m3/h。噴頭安裝復(fù)雜,空間角度要求高,維護工作量大。
圖2 泵體磨損補焊Fig.2 Weld the wear pump
(3)1#RH 的抽氣能力為600 kg/h,2#RH 的抽氣量為700 kg/h。由于抽氣能力小,單爐處理時間長,增加了能耗,而且和連鑄的生產(chǎn)節(jié)奏不能完好匹配,影響生產(chǎn)組織。
(4)密封通道設(shè)計不合理,氣囊使用壽命短,容易磨損,每2 天更換一次。氣囊與頂槍的間隙小,頂槍升降時與氣囊不斷摩擦,多次摩擦后會磨穿氣囊橡膠,導(dǎo)致氣囊不能充氣膨脹,與頂槍的間隙會漏進大量空氣,根據(jù)計算,這種泄漏量達到了2800 kg/h,根本無法生產(chǎn)。
(5)底吹氬采用手動接通方式,效率低,流量控制采用體積控制方式,精度差。只有正常吹氬和管路堵塞后的旁路強吹,沒有多種流量控制功能。只能在HMI 主控畫面進行流量控制。
(6)1#RH、2# RH 真空泵系統(tǒng)由于建設(shè)時間不同,設(shè)備性能和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)存在差異,故障檢查和設(shè)備維護工作復(fù)雜。兩套系統(tǒng)的濁環(huán)水總管閥門與管線、冷凝器各支路控制閥門與管線、各個蒸汽泵的閥門與管線都不同,互換性差,備件較多,不易管理。
從圖1 中可以看出,從鋼水進站到出站,其它步驟的時間不可壓縮,但真空抽氣時間可以再縮短,所以本項目重新設(shè)計了真空泵和冷凝器,增大了抽氣量以減少抽氣時間;更換了整套真空系統(tǒng);重新設(shè)計了密封通道;增加自動底吹氬系統(tǒng);還在末級增加了水環(huán)泵。兩套RH 采用完全相同的設(shè)備,便于備件管理,簡化后期維護工作。
真空泵的布置主要有幾種方式:水平、垂直、斜式。這三種布置各有優(yōu)缺點,水平布置可以降低設(shè)備標高,但占地面積太大,不利于泵體排水。垂直布置占地面積小,但設(shè)備標高太高,對廠房高度要求較高。斜式布置占地面積適中,標高也適中,但安裝難度較大。本次改造中采用了斜式布置,如圖3 和圖4 所示,其優(yōu)點是可以充分利用原有支撐鋼平臺,大幅度減少現(xiàn)場輔助安裝工作,縮短施工時間。
圖3 立面圖Fig.3 Front View
圖4 平面圖Fig.4 Top View
為了減少系統(tǒng)改造投資,充分利用現(xiàn)有蒸汽供給系統(tǒng)和濁環(huán)水供給系統(tǒng),新真空泵系統(tǒng)設(shè)計采用與原系統(tǒng)相同的介質(zhì)壓力和溫度,蒸汽耗量小于28 t(使用水環(huán)泵時小于22 t)。中重院對原有管道的流量能力和閥門的控制能力進行校核計算,計算結(jié)論為:原有蒸汽管道能滿足新真空泵對蒸汽流量的要求,而且減壓閥也能有效控制蒸汽壓力,可以利舊。新蒸汽泵具體參數(shù)如表2 所示。
表2 新真空泵參數(shù)Tab.2 New vacuum pump parameters
由于兩套RH 建設(shè)時間不同,冷凝器設(shè)計方法不同,冷卻原理不同,導(dǎo)致兩套RH 真空系統(tǒng)的冷凝器結(jié)構(gòu)完全不同,如表3 所示。新設(shè)計的冷凝器采用塔式噴淋結(jié)構(gòu),供水系統(tǒng)利舊,根據(jù)現(xiàn)狀,兩套冷凝器采用不同的施工方案。
表3 冷凝器對比Tab.3 Condenser contrast
1#RH 采用了多噴嘴冷卻方式:1 個主噴嘴和3 個側(cè)噴嘴。這種方法的缺點是冷卻效率低,水耗量大,而且噴頭安裝時的空間角度要求高,各個噴頭組合后必須能覆蓋冷凝器截面,也不方便更換噴頭。所以將3 個冷凝器整體更換,新設(shè)計的冷凝器可以提高換熱效率,節(jié)省水資源。另外,由于每個冷凝器的用水量與原有系統(tǒng)不同,所以重新設(shè)計了水分配器,使冷凝器上、下兩級管路供水與新系統(tǒng)水量匹配。
2#RH 原有的3 個冷凝器上、下兩級噴頭的冷卻水水量與新系統(tǒng)不匹配,它的直徑與新冷凝器相同,所以外殼部分可以利舊。為了現(xiàn)場施工方便,新冷凝器只制作了上半部分(包含兩個噴淋頭)。原冷凝器從中間斷開,只保留下半部分,現(xiàn)場將原冷凝器的下半部分與新制作的上半部分對接即可。采用與1#RH 相同的水分配器。
圖5 2#RH 冷凝器施工方案Fig.5 2#RH condenser's construction scheme
水環(huán)泵是將葉輪偏心地安裝在接近圓形的泵體內(nèi)的,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,因離心力作用,注入泵體內(nèi)的液體形成旋轉(zhuǎn)的液環(huán)。液環(huán)內(nèi)表面與葉輪輪轂之間形成一個月牙形空間,在旋轉(zhuǎn)一周范圍內(nèi),該空間逐漸增大→減小,氣體被吸入→排出。所以水環(huán)泵不用蒸汽,其工作介質(zhì)為水,每臺泵的耗水量為14~20 m3/h,而且工作水可以循環(huán)使用,對環(huán)境無污染。
水環(huán)泵使用電動機驅(qū)動,具有運行安全、穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、工作可靠、使用方便、效率較高的特點,工作介質(zhì)是水,葉片與泵體有一定間隙,可以抽含有灰塵的氣體、氣水混合物以及腐蝕性氣體。在本項目中,工作水使用蒸汽真空泵的濁環(huán)水,水環(huán)泵排出的水直接排入系統(tǒng)熱井罐,然后泵回水處理進行沉淀、冷卻。這種方案的優(yōu)點是不用為水環(huán)泵增加獨立的水處理系統(tǒng),降低投資,減少故障點。
為了節(jié)約能源,降低蒸汽消耗,給末級蒸汽泵并聯(lián)了三臺水環(huán)泵,設(shè)計為兩用一備。抽氣管道從C2 冷凝器上引出。使用蒸汽泵時,關(guān)閉閥門FH18,將水環(huán)泵系統(tǒng)隔離開,根據(jù)S4a 和S4b 泵的開關(guān)狀態(tài),對閥門FH15 和閥門FH17進行相應(yīng)的開關(guān)操作;使用水環(huán)泵時,關(guān)閉閥門FH15 和閥門FH17,打開閥門FH18,啟動水環(huán)泵即可工作,水環(huán)泵抽走的廢氣排放到廠房外安全區(qū)域。當使用水環(huán)泵時,可以將C3 冷凝器的冷卻水關(guān)閉,節(jié)省水資源。原理圖詳見圖6。
圖6 真空系統(tǒng)原理圖Fig.6 Vacuum system
底吹氬主要促進夾雜物上浮,調(diào)整鋼水溫度,均勻鋼水成份,提高鋼水脫氧效果。為了準確、穩(wěn)定控制吹氬流量,該項目中使用了質(zhì)量流量控制技術(shù),觸摸屏操作,具有計量準確,功能豐富,操作方便的特點。通過工業(yè)以太網(wǎng)與主控PLC 通訊,在本地操作面板上有遠程/本地操作切換開關(guān),在HMI 主控畫面和就地操作箱上都可進行吹氬控制。質(zhì)量流量控制的優(yōu)點是不管壓力波動或流動阻力如何變化,控制器都能精確控制流量,而且質(zhì)量控制可忽略壓力和溫度的變化,根據(jù)實際生產(chǎn)統(tǒng)計,吹氬精度在1%。
為了便于操作,專門設(shè)置了軟吹、正常和強吹功能。每一種吹氬方式設(shè)置流量上限值,以防誤操作輸入過大的吹氬量造成飛濺。系統(tǒng)還配備了手動吹氬功能,斷電時,手動打開旁路閥門就可以實現(xiàn)不間斷吹氬。
頂槍槍體為水冷多層套管式結(jié)構(gòu),從內(nèi)到外的介質(zhì)分別為氧氣、煤氣、冷卻水。頂槍安裝在真空槽上方,槍體通過熱彎管上的槍孔插入真空槽,由于槍體與熱彎管有相對運動,在熱彎管的槍孔上裝有波紋管式密封通道,如圖7 所示。其作用是:保證處理時真空槽內(nèi)的真空度,補償頂槍軌道安裝的誤差。一般采用的密封技術(shù)原理是:氣囊充氣膨脹,抱緊頂槍槍體,排氣后恢復(fù)自然狀態(tài),這種方案的缺點是氣囊長時間使用后,橡膠的彈性弱化,收縮不到原始狀態(tài),氣囊與頂槍之間很容易造成摩擦而磨損氣囊。該項目中采用了真空收縮技術(shù),密封氣囊2 充氣膨脹,與頂槍1 的表面緊密接觸,隔離真空槽內(nèi)空間和外空間,實現(xiàn)密封功能。當頂槍上下運行時,氣囊氣路的真空回路接通,使氣囊內(nèi)部形成負壓,氣囊收縮,增大了頂槍與氣囊之間的間隙,可提高氣囊壽命三倍以上。
圖7 密封通道Fig.7 HMI of Argon blowing
(1)增加抽氣量,明顯縮短了真空處理時間,提高了連鑄的澆鑄速度。根據(jù)實際生產(chǎn)的統(tǒng)計,每爐的平均抽氣時間為6 min。
(2)水環(huán)泵運行平穩(wěn),啟停方便。生產(chǎn)以水環(huán)泵為主,只在水環(huán)泵檢修保養(yǎng)時才使用蒸汽泵。實際蒸汽耗量為全蒸汽泵時28 t,使用水環(huán)泵時為22 t,分別比設(shè)計值節(jié)約蒸汽2 t 和1 t。
(3)真空泵斜式布置,利舊原有平臺,施工進度非???,從拆除到回裝完成,只用了7 天時間。
(4)密封通道的氣囊壽命顯著延長,現(xiàn)在已經(jīng)提高到7 天。
(5)改造后實現(xiàn)了兩臺轉(zhuǎn)爐蒸汽直供兩臺RH,不使用發(fā)電的高品質(zhì)蒸汽,大大降低了RH的運行和生產(chǎn)成本。
經(jīng)過改造,系統(tǒng)存在的問題得以解決。實踐證明,水環(huán)泵+蒸汽噴射真空泵完全可以滿足生產(chǎn)工藝要求,這種方案對于降低RH 生產(chǎn)成本的重要方法。根據(jù)實際測算,每爐處理可節(jié)約蒸汽3.8 t。這對存量RH 的節(jié)能改造有重要的借鑒意義。
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