趙世旭
(西山煤電(集團)有限責任公司 機電廠,山西 太原 030053)
官地礦隸屬于山西焦煤西山煤電集團有限責任公司,井田處于西山煤田西山礦區(qū),太原市西南17 km處,地跨太原市萬柏林區(qū)、晉源區(qū)、清徐縣及古交市,始建于1960 年,井田面積104.5 km2,建礦以來,經(jīng)過4 次環(huán)節(jié)能力改造,礦井年核定生產(chǎn)能力500 萬t. 礦井采用平峒-斜井聯(lián)合開拓方式,屬多煤層聯(lián)合開采。
根據(jù)集團公司對官地礦整體規(guī)劃要求,再次對環(huán)節(jié)能力改造提升,增加開采南五采區(qū)(約1.5 ~2 Mt/a),通過新建原煤運輸通道,將南五采區(qū)生產(chǎn)的原煤運輸并入南翼運輸系統(tǒng),最終由+970 主井運輸系統(tǒng)運出地面。由于運煤通道建成后沿線各環(huán)節(jié)能力增加,+970主井運輸系統(tǒng)已不能滿足擴能改造后7.0 Mt/a的生產(chǎn)要求。另根據(jù)官地礦提供的資料顯示,+970主井運輸系統(tǒng)于2004 年投入使用,設計年運輸能力為5.0 Mt/a,輸送量為900 t/h,采用美國生產(chǎn)CST 可控起動裝置系統(tǒng),操作控制系統(tǒng)經(jīng)多年使用,啟動電流大,電能損耗多,且線路老化,多次出現(xiàn)故障,影響生產(chǎn),亟需進行改造。
帶寬:1 200 mm
帶速:3.5 m/s
輸送量:900 t/h
輸送距離:5 454 m
傾角:0.3° ~11°
提升高度:92.5 m
驅動方式:頭部雙滾筒三電機,采用CST 啟動驅動
驅動總功率:3 ×630 kW,電壓等級6 kV
膠帶型號:ST/S3150 型鋼絲繩芯阻燃輸送帶
液壓拉緊:ZYL-200 型頭部液壓拉緊裝置
根據(jù)礦方要求,+970 主井運輸系統(tǒng)升級改造應以實施難度小、成本低、時間短,系統(tǒng)運行安全可靠為原則,針對+970 主井運輸系統(tǒng)現(xiàn)有設備技術指標,結合生產(chǎn)實際情況,對主井運輸系統(tǒng)中驅動裝置、可控啟動裝置、輸送帶、托輥等主要部件進行選型設計、校核,提出可行性方案。對可行方案進行對比、論證,選出性價比最優(yōu)的實施方案,為礦井運輸系統(tǒng)改造提供理論依據(jù)。
1)改造后+970 主井運輸系統(tǒng)年運輸能力應滿足7.0 Mt/a,原330 d/a、16 h/d 工 作 制 度 改 為330 d/a、18 h/d.
2)對現(xiàn)有設備(如鋼絲繩芯阻燃輸送帶、托輥、托輥架、支腿等)及基礎進行強度校核,在滿足安全可靠原則的前提下,盡量維持不變。
3)礦用隔爆兼本質安全型高壓變頻器性能的高可靠性及明顯的節(jié)能效應,要求驅動控制采用礦用隔爆兼本質安全型高壓變頻器+ 防爆變頻電動機方式。
由于礦井設有井底煤倉,因此,根據(jù)礦方要求的年運輸能力6.5 ~7 Mt/a 及工作制度(年工作330天,每天提升18 h),確定+970 主斜井強力帶式輸送機小時輸送量為:
Q = (6 500 000 ~7 000 000)/(330 × 18)=1 094.3 ~1 178.5 t/h
根據(jù)上述計算值,并結合礦方要求,主斜井強力帶式輸送機小時輸送量最終取Q=1 200 t/h.
在保證輸送量1 200 t/h、帶寬1 200 mm,不更換現(xiàn)有膠帶和托輥的條件下,通過設計計算及主要零部件結構強度受力分析,得出以下初步結論:
1)原驅動總功率3 ×630 kW 不滿足設計要求,核算實際驅動總功率應不小于2 445 kW.
2)帶速可采用3.5 m/s 或提高到4 m/s 兩種技術改造方式。
3)包括傳動機架、改向機架、機尾架等主要結構機架和相匹配滾筒需更換加強,機身支腿、托輥架等暫不需更換,均涉及所有改造方案。
根據(jù)上述初步結論和改造原則,設計考慮了3 種改造方案(以下膠帶安全系數(shù)對比是在均滿足安全系數(shù)要求前提下分析):
方案一:帶速v=3.5 m/s,頭部雙滾筒四電機,總功率4 ×630 kW,高壓變頻器控制。該方案采用機頭2∶2功率配比,相比其他方案,膠帶所需張力最大,對膠帶影響最大,膠帶安全系數(shù)最小,但由于四驅動設備均在井口房布置,除驅動布置形式因盤式制動器和逆止器安裝較為復雜外,改造工程量相對較低,工程周期較短,改造成本低,由于是頭部集中控制,控制系統(tǒng)簡單。
方案二:帶速v=3.5 m/s,頭部雙滾筒三電機+中部單滾筒單電機,總功率4 ×630 kW,高壓變頻器控制。該方案采用2∶1∶1功率配比,相比其他方案,膠帶所需張力最小,膠帶安全系數(shù)最高,整機結構強度要求最低,但由于中間驅動設備需在機身合適位置重新開辟硐室,井下施工難度大,工程周期長,相應成本較高。由于控制系統(tǒng)要實現(xiàn)井口機房集控,相比系統(tǒng)較為復雜。
方案三:帶速v=4 m/s,頭部雙滾筒三電機,總功率3 ×900 kW,高壓變頻器控制。該方案采用機頭2∶1功率配比,相比其他方案,膠帶所需張力較大,膠帶安全系數(shù)較小,但由于三驅動設備均在井口房布置,驅動布置形式簡單,改造工程量相對較低,工程周期短,改造成本較低,控制系統(tǒng)相比最簡單。
由上述對比可知,在保證運輸系統(tǒng)運行安全可靠前提下,驅動方式的合理選型和布置,對降低改造難度,降低改造成本,縮短施工周期起著決定性作用。方案三采用提高速度,在原有驅動傳動裝置上更換驅動傳動控制系統(tǒng),改造工程量小、運營費用小、施工周期短、控制系統(tǒng)簡單、安全可靠性高,為最優(yōu)方案,且所有機架只需加大強度,基礎可保持不變,基建施工量小。
帶寬:1 200 mm
帶速:4 m/s
輸送量:1 200 t/h
輸送距離:5 454 m
傾角:0.3° ~11°
提升高度:92.5 m
驅動方式:頭部雙滾筒三電機,變頻調速驅動
驅動總功率:3 ×900 kW,電壓等級6 kV
膠帶型號:ST/S3150 型鋼絲繩芯阻燃輸送帶
液壓拉緊:ZYJ-500 型頭部液壓拉緊裝置
通過對主井帶式輸送機技術改造方案的對比論證,在滿足實施難度小、改造成本低、工程周期短、系統(tǒng)運行安全可靠的基礎上,選用提高帶速,在原驅動裝置上更換驅動控制系統(tǒng)的方案,達到了預期效果,為礦井運輸系統(tǒng)改造提供依據(jù),從而實現(xiàn)礦井安全高效生產(chǎn),取得更大的經(jīng)濟效益。
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