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        大采高綜采工作面壓架原因分析及防治

        2015-01-13 01:47:36盧興和
        山西焦煤科技 2015年7期
        關(guān)鍵詞:整定值礦壓安全閥

        盧興和

        (西山煤電集團公司 屯蘭礦,山西 古交 030200)

        1 大采高回采工作面概況

        某礦12403 工作面采長180 m,走向長2 500 m,工作面平均采高4.5 m.工作面地表大部分為第四系松散沉積物覆蓋,西側(cè)12405 工作面已回采完畢,東側(cè)12403 工作面為備用回采面,北側(cè)靠近盤區(qū)軌道大巷,南側(cè)為井田邊界。12403 工作面上面為采空區(qū)。工作面采用一次采全高后退式綜合機械化回采方式,全部垮落頂板。該工作面配備MG500/1110 -GWD型采煤機,ZY -8000/25/50(排頭支架ZY -8000/20/42)型液壓支架共97 架,SGZ -900/1050 型運輸機,SZZ - 900/315 型轉(zhuǎn)載機,PCM200 型破碎機,SSJ1200 -3 ×315 型皮帶完成采煤及運煤工作。

        在該工作面回采至距斜切眼25 m 時,通過對日常地質(zhì)及礦壓數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn):頂板淋水量較之前有明顯增加,工作面液壓支架壓力表顯示數(shù)據(jù)較之前也顯著增大;待工作面回采至通過斜切眼后推進1.6 m時,工作面機尾處部分支架掩護梁壓力較前期突然增大,檢修后發(fā)現(xiàn)這部分支架掩護梁處出現(xiàn)了不同程度的裂紋現(xiàn)象,立柱下縮量最大達到450 mm,工作面機尾處出現(xiàn)壓架現(xiàn)象。

        2 大采高工作面發(fā)生壓架的原因分析

        2.1 工作面回采速度緩慢

        為了得到12403 回采工作面在通過斜切眼后發(fā)生壓架事故的原因,通過對工作面機尾端10 號支架的壓力表進行觀測,得到過斜切眼前后2013 年5 月15—29 日的支架工作阻力數(shù)據(jù),見表1.

        表1 支架工作阻力數(shù)據(jù)表

        通過分析表1 中2013 年5 月16—29 日觀測到的工作阻力及阻力的變化情況可知,壓架事故前10日支架工作阻力隨著礦壓的增加逐漸增大;5 月25日后支架在額定工作阻力狀態(tài)下運行,最大工作阻力為8 179 kN,此時回采工作面日推進進度為2 ~3 m,后5 日回采工作面日推進進度為3 m 左右,推進速度十分緩慢。在過斜切眼回采過程中,工作面機尾處部分液壓支架掩護梁產(chǎn)生不同程度的裂紋。通過分析可知,該回采工作面發(fā)生壓架事故前日推進進度僅為3 m 左右,推進速度較緩慢,導致支架在通過斜切眼5日內(nèi)長時間處在液壓支架額定工作阻力之上,支架長時間處于非正常運行狀態(tài),工作面頂板在這段時間也出現(xiàn)了顯著的下沉,液壓支架的可伸縮量持續(xù)降低,支架的壓力富裕度降低,從而使工作面機尾處部分支架的關(guān)鍵零部件長時間處于疲勞運行狀態(tài),發(fā)生嚴重的損壞。因此,工作面通過斜切眼前后回采速度慢是造成此次壓架事故的原因之一。

        2.2 支架安全閥整定值設置不合理

        液壓支架在工作面回采過程中由于礦壓增大,若出現(xiàn)過載時,合理地設置安全閥的整定值能夠有效地對液壓支架進行過載保護,防止礦壓持續(xù)增大,造成液壓支架發(fā)生壓潰事故。其中,安全閥的工作過程如下:在工作面通過構(gòu)造、斜切眼、收尾時,隨著礦壓的持續(xù)增大,液壓支架立柱壓力超過了安全閥的整定值,安全閥隨之開啟,有效地對液壓支架進行保護,防止受到過高阻力;當液壓支架立柱壓力小于安全閥的整定值,安全閥處于關(guān)閉狀態(tài)。當安全閥整定值偏低時,容易導致支架受力未達到支架的額定阻力便出現(xiàn)支架泄壓現(xiàn)象,從而使頂板的下沉量增大,支護效果降低;安全閥整定值過高,容易導致支架運行于超額定載荷狀態(tài)下,而立柱不能夠及時下降,液壓支架的讓壓效果變差;當同一支架左右立柱安全閥設定的開啟值不同時[1],容易使液壓支架長時間運行于偏載狀態(tài),特別是當其載荷超過額定載荷時,會產(chǎn)生受載嚴重畸變,最易使重要零部件受損。

        該工作面液壓支架額定工作阻力8 000 kN,其中安全閥整定值為39.3 MPa,通過實測在機尾處的3個支架左右立柱的安全閥的實際開啟壓力分別為:38.3、39.6、37.9、39.2、40.5、39.3. 由此可知,工作面機尾處立柱安全閥的實際整定值不合理。

        2.3 回采高度降低致支架掩護梁剪切力增大

        支架掩護梁的受力分析見圖1. 其中:A、B 分別表示支架掩護梁與頂梁及尾梁的鉸接點;C 為垮落的矸石對支架掩護梁作用力;D、E 分別表示C 在X 與Y方向的分力;β 表示為掩護梁與垂直方向的夾角;D1、E1分別表示頂梁與掩護梁鉸接處的約束反力,D2、E2分別表示尾梁與掩護梁鉸接處的約束反力[2,3].通過分析可知,掩護梁橫截面彎矩M 為:M =y2Dsinβ. 其中,y 為任意截面至B 點的距離。

        圖1 支架掩護梁的受力分析圖

        通過掩護梁橫截面彎矩可知,當假設支架的掩護梁任一截面形狀規(guī)則、材質(zhì)均勻時,掩護梁的拉應力、剪應力與采空區(qū)垮落頂板對掩護梁作用力成正比例關(guān)系,與掩護梁沿垂直方向的夾角β 成正比例關(guān)系。

        該工作面支架的最大支撐高度為5 m,隨著回采至斜切眼附近,礦壓逐漸增加,頂板下沉量逐漸增大,實際中采高僅為4 m 左右,支架處于彎腰狀態(tài)下運行,這種運行狀態(tài)有3 個方面的影響:1)隨著工作面采高的降低,支架掩護梁與垂直方向的夾角逐漸增加,掩護梁受到頂板垮落產(chǎn)生的梁彎矩與剪應力也隨之增大,由于實際上掩護梁受力是非常不均勻的,極易導致掩護梁發(fā)生剪切破壞而產(chǎn)生斷裂現(xiàn)象[4].2)回采工作面采高降低,支架受到的合力作用點發(fā)生前移,支架的切頂力降低,從而導致直接頂或基本頂?shù)目迓洳骄嘧冮L,頂板來壓強度增大,支架所受載荷增加。3)支架支撐高度降低,支架立柱行程也隨之降低,在工作面頂板來壓時,支架安全閥開啟,立柱降低,支架的讓壓功能降低。

        3 大采高工作面壓架事故防治方法

        通過對大采高工作面支架壓架事故原因分析,可以得到如下3 點支架壓架的防治方法:1)根據(jù)回采工作面的地質(zhì)條件,特別是頂?shù)装?、煤層厚度、礦壓觀測數(shù)據(jù)等,合理地確定支架的選型及采高范圍[5].2)在大采高工作面回采過程中,特別是在回采過程中出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造、淋水量增加、斜切眼等情況時,要加強對頂板來壓與淋水量等數(shù)據(jù)的預測預報,必要時可以采取降低工作面回采采高,加快工作面的回采速度等措施,保證回采工作面安全通過強烈的頂板來壓區(qū)域。3)加強工作面的頂板管理,及時檢查工作面支架的安全閥的開啟值,保證開啟值準確、合理。

        4 結(jié) 論

        1)工作面在遇到構(gòu)造、斜切眼等區(qū)域時,若工作面回采進度較慢,支架長時間處于非正常運行狀態(tài)極易造成壓架事故,從而導致頂板下沉量增大,支架立柱的可縮量減小,讓壓效果降低致使支架掩護梁剪應力增加,而發(fā)生剪切破壞。

        2)今后要根據(jù)工作面的地質(zhì)條件,更加合理地對支架進行選型;在回采過程中加強對回采工作面礦壓與水文地質(zhì)觀測及預測預報工作,加快在地質(zhì)構(gòu)造、斜切眼等區(qū)域時的推進速度,從而避免大采高工作面壓架事故的發(fā)生,保障工作面的順利回采。

        [1] 毛德兵,尹希文,張會軍.我國煤礦頂板災害防治與監(jiān)測監(jiān)控技術(shù)[J].煤炭科學技術(shù),2013,41(9):105 -108.

        [2] 萬 峰,張洪清,韓振國.液壓支架初撐力與工作面礦壓顯現(xiàn)關(guān)系研究[J].煤炭科學技術(shù),2011,39(6):18 -20.

        [3] 閆少宏,尹希文,許紅杰,等.大采高綜采頂板短懸臂梁-鉸接巖梁結(jié)構(gòu)與支架工作阻力的確定[J].煤炭學報,2011,36(11):1816 -1820.

        [4] 呂夢蛟.神東礦區(qū)長壁采場礦壓顯現(xiàn)規(guī)律與支架選型[J].煤炭科學技術(shù),2010,38(11):48 -52.

        [5] 王曉振.松散承壓含水層下采煤壓架突水災害發(fā)生條件及防治研究[D].徐州:中國礦業(yè)大學,2012.

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