高 路 劉明玉
(吉林化工學院,吉林市 132022;中石油吉林化學工業(yè)股份有限公司化肥廠,吉林市 132020)
蒸發(fā)冷卻器廣泛應用于石油化工等行業(yè)的強化換熱和提高冷卻系統(tǒng)性能,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)水節(jié)能等優(yōu)點。蒸發(fā)式冷卻器主要由換熱管、水循環(huán)系統(tǒng)和鼓風機三部分組成,管內(nèi)走工藝流體,管外由噴淋水蒸發(fā)帶走管內(nèi)流體熱量,并通過強排風方式帶走蒸發(fā)潛熱。某廠濃硝酸裝置中的蒸發(fā)冷卻器是用來冷卻漂白塔成品酸的關(guān)鍵設備,在設備運行過程中蒸發(fā)冷卻器入口分布器經(jīng)常泄漏,使漂白塔及蒸發(fā)式冷卻器頻繁倒換,給安全穩(wěn)定生產(chǎn)帶來危害。
在生產(chǎn)過程中,蒸發(fā)冷卻器入口分布器經(jīng)常泄漏,由于泄漏部位在蒸發(fā)冷殼體內(nèi)部,給消除泄漏和更換冷卻管造成很大的困難,增加了檢修施工難度,檢修時需對漂白塔氣體出口管線和冷、熱酸管線加盲板,頻繁抽加盲板給安全生產(chǎn)帶來危險。
圖1 蒸發(fā)冷卻器結(jié)構(gòu)圖
濃硝酸裝置采用直硝法生產(chǎn)濃硝酸,該方法產(chǎn)品消耗高,設備耐腐蝕性差,設備運行周期短,檢修頻繁。蒸發(fā)冷卻器是該裝置的一臺關(guān)鍵設備,在2009年改造前,該設備采用直排水冷卻,消耗水量大,冷卻管采用直徑φ90高純鋁管,每一臺漂白塔對應一臺換熱器。裝置改造后,改直排水冷卻為自身循環(huán)水冷卻,同時增加了每臺換熱器的換熱面積,每臺換熱器由6根直徑為φ60mm換熱管、分布器及冷卻風機組成。蒸發(fā)冷卻器內(nèi)部共有9臺換熱器,如圖1所示,主要作用將漂白塔出口80℃的濃硝酸降到40℃以下,以滿足裝置的工藝需要。
蒸發(fā)式冷卻器出口濃硝酸直接進入成品酸儲槽,成品酸中NO2含量很難控制。酸中NO2含量控制偏低,使漂白塔塔頭溫度在48-50℃,造成氣體出口溫度升高、壓力增加,則漂白塔塔頭瓷環(huán)易破碎,破碎瓷環(huán)渣進入成品酸泵、重氧化塔,造成過濾器堵塞、機械密封及其它泵件損壞。另外,氣體出口溫度高,使初步冷卻器入口溫度高,初步冷卻器腐蝕加劇,產(chǎn)生泄漏,需要經(jīng)常檢修,影響裝置的正常生產(chǎn)。
蒸發(fā)式冷卻器殼體由不銹鋼板組成,風機主體直接坐在殼體上,殼體鋼梁小,排風機安裝在上面的支撐架強度和剛度不夠,所以風機在運行時振動大,同時排風機葉片、轉(zhuǎn)子、緊固鋼絲繩的調(diào)節(jié)鎖扣等受氧化氮腐蝕比較嚴重,部分已斷裂,冷卻器內(nèi)換熱管由于振動造成管道經(jīng)常泄漏。
根據(jù)蒸發(fā)冷卻器分布器安裝情況,決定把各塔入蒸發(fā)冷卻器入口的分布器,從蒸發(fā)冷卻器殼體內(nèi)移到殼體外,如圖2所示,并且把分布器管徑由Φ90加粗到Φ350,Φ350的分布器用鋁板材制作。將鋁板先制成圓筒,將Φ90的鋁管和6根Φ60的鋁管分別焊在Φ350的分布器上,每根鋁管分別采用雙面焊接,保證焊接強度和焊接質(zhì)量,減少泄漏,提高分布器的使用壽命,如圖3所示。改進后的分布器,降低了檢修頻次,保證了裝置生產(chǎn)的長周期穩(wěn)定運行。
圖2 分布器現(xiàn)場圖
通過調(diào)節(jié)漂白塔換熱蒸氣量,降低漂白塔出口氣體溫度,在蒸發(fā)式冷卻器出口安裝視鏡,根據(jù)濃硝酸顏色的變化,對漂白塔出口氣體溫度進行調(diào)控,嚴格控制蒸發(fā)式冷卻器出口酸的溫度,酸中NO2含量由原來的0.06%提高到0.2%,塔頭溫度降低到40℃左右,氣體壓力也隨之降低,降低了設備檢修頻次,延長了初步冷卻器的使用壽命,漂白塔操作運行趨于穩(wěn)定,壽命提高50%,并節(jié)約大量的低壓蒸氣。
在換熱器四周制成鋼結(jié)構(gòu)框架,將冷卻風機獨立安裝在框架上,降低冷卻風機運行中產(chǎn)生的振動。在蒸發(fā)冷卻器四周重新埋預埋件,加固冷卻風機基礎,把冷卻風機支撐起來把鋼絲繩鎖扣等易腐蝕件材質(zhì)改成不銹鋼材質(zhì),減小腐蝕,改造后冷卻風機運行時振動減小,降低了風機的檢修頻次,使生產(chǎn)更加平穩(wěn)。
圖3 分布器工程圖
通過改進,減少了設備檢修和維修次數(shù),提高了生產(chǎn)運行穩(wěn)定性,降低了漂白塔塔頭溫度及壓力,降低了物料消耗及能源消耗,減少了對設備的損壞,同時減少了設備檢修、材料、備件費用的投入,為濃硝生產(chǎn)的穩(wěn)定運行提供有力保證。
通過更換分布器,減少了漂白塔的開停次數(shù),穩(wěn)定了濃硝酸裝置的生產(chǎn)。每年可減少開停漂白塔30余次。
減少六臺排風機轉(zhuǎn)子、葉片更換次數(shù),每年可節(jié)省6套。
通過改造,漂白塔氣體出口溫度降低10℃,初步冷卻器延長使用壽命至少一年。
通過改造,延長了蒸發(fā)式冷卻器和漂白塔使用壽命,節(jié)約大量的低壓蒸汽,消除了設備存在的隱患,保證了生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運行,取得了良好的經(jīng)濟效益,在同類生產(chǎn)廠家同類設備中具有一定的借鑒和推廣價值。
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