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        六西格瑪管理方法在提高處理后廢水合格率方面的應用

        2015-04-02 20:45:51孫紅艷
        科技創(chuàng)新與應用 2015年10期
        關(guān)鍵詞:六西格瑪管理

        孫紅艷

        摘 要:文章介紹了本鋼北營焦化廠首次將六西格瑪管理方法應用于環(huán)保,提高了處理后廢水合格率,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。該項目在應用六西格瑪管理方法的過程中,不拘泥于既定的步驟和方法,而是根據(jù)需要選擇合適的方法,在整個實施過程中多次運用實驗方法結(jié)合六西格瑪分析工具,最終優(yōu)化了加藥方案,提高了深度處理后廢水合格率。

        關(guān)鍵詞:六西格瑪;管理;處理后廢水

        2013年國家要求鋼鐵企業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排,本鋼北營焦化廠處理后廢水合格率為零(即COD、氨氮、酚、氰、懸浮物等5項指標同時滿足回用標準的次數(shù)為零),需送往動力廠處理后再回用。為了使處理后廢水指標能夠達到回用標準,本鋼北營焦化廠決定將六西格瑪管理方法用于提高環(huán)保技術(shù)。處理后廢水檢測5項指標,它們是COD濃度、氨氮濃度、酚濃度、氰濃度和懸浮物濃度,每檢測1個廢水樣本,如果這5項指標同時合格,則為1個合格樣本。處理后廢水合格率的定義見式(1)。

        處理后廢水合格率=×100% (1)

        1 六西格瑪管理方法應用過程

        1.1 界定階段

        界定階段統(tǒng)計了2013年3~4月處理后廢水5項指標及各項指標不合格次數(shù),得出COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度的不合格次數(shù)最多,占到了不合格指標總次數(shù)的91.8%,是導致處理后廢水合格率低的關(guān)鍵;確定了項目的總目標(處理后廢水合格率達到80%)和分目標(處理后COD濃度≤100mg/l,處理后氰濃度≤0.5mg/l,處理后懸浮物濃度≤70mg/l)。

        1.2 測量階段

        (1)測量系統(tǒng)分析。對處理后COD濃度、氨氮濃度、酚濃度、氰濃度和懸浮物濃度分別進行了重復性和再現(xiàn)性分析。分析結(jié)果表明測量系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。(2)過程能力分析。收集2013年3~4月處理后COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度,對它們進行過程能力分析,西格瑪水平均為負值,過程能力不足。(3)FMEA分析。依次從備煤、煉焦、蒸氨、預處理、生化處理、深度處理和混凝沉淀處理分析對處理后COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度的影響,對影響程度大的因子進行FMEA分析。FMEA分析中RPN≥175的18個因子占到了總分數(shù)的74%,為重要影響因子。將重要影響因子中的蒸汽壓力、剩余氨水焦油含量、混凝沉淀池沉淀時間、刮泥機運行時間、混凝沉淀池污泥、混凝沉淀池排泥頻率和深度處理藥品投加方案等7項影響因子納入快速改善。(4)快速改善。a.將低壓蒸汽蒸氨改為中壓蒸汽蒸氨,蒸汽壓力由0.03MPa提高到0.2MPa以上。b.安裝陶瓷膜過濾器過濾剩余氨水中的焦油,每周反沖洗1次,剩余氨水中焦油含量從200mg/l以上降到了100mg/l以下。c.在混凝沉淀池出水端加高0.2m,混凝沉淀池沉淀時間從2.9h延長到3.2h。d.混凝沉淀池刮泥機從每天24h運行改為排泥時運行6h,混凝沉淀池中的廢水更加清澈,懸浮物濃度從82mg/l降低到80mg/l。e.在混凝沉淀池刮泥機刮不到的部位上方安裝擋板防止污泥上浮,使污泥沉淀后排至污泥壓濾機,混凝沉淀池中的廢水更加清澈,懸浮物濃度從80mg/l降低到78mg/l。f.混凝沉淀池排泥頻率從2~3天排泥1次改為每天排泥6h。g.針對原深度處理藥品投加方案存在的問題,將原藥品中的聚合硫酸鐵改為硫酸亞鐵和濃硫酸,小實驗確定新藥品投加方案后進行工業(yè)試驗。新投加方案在1#系統(tǒng)中運行,2#系統(tǒng)按原投加方案運行,對兩個系統(tǒng)進行配對T檢驗,新藥品投加方案COD去除率>原藥品投加方案COD去除率,新藥品投加方案效果顯著。(5)二次FMEA分析。對7項影響因子快速改善后進行二次FMEA分析,RPN值均低于175。(6)測量階段結(jié)論。將其余RPN>175的12個重要影響因子在分析階段進行分析。

        1.3 分析階段

        (1)對處理后COD濃度的分析。a.處理后COD濃度與深度處理出水PH值和厭氧池后COD濃度的分析。處理后COD濃度與深度處理出水PH值和厭氧池后COD濃度的相關(guān)性分析,不相關(guān)。b.處理后COD濃度與入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池后COD濃度、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比、好氧池PH值、處理后懸浮物濃度的分析。

        相關(guān)性分析:處理后COD濃度與入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池后COD濃度、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比、好氧池PH值、處理后懸浮物濃度進行相關(guān)性分析,處理后COD濃度與入除油池COD濃度、回流污水沉降比、好氧池后COD濃度和處理后懸浮物濃度相關(guān)。

        逐步回歸分析:為了不錯誤地刪除因子,處理后COD濃度與各因子進行逐步回歸分析,處理后COD濃度與回流污水沉降比、處理后懸浮物、入除油池COD濃度、缺氧池PH值和回流污泥沉降比相關(guān)。

        回歸分析:回歸分析得出回歸方程見式(2)。

        處理后COD濃度=-499+0.0583入除油池COD濃度+57.2缺氧池PH值+898好氧池回流污水沉降比-259好氧池回流污泥沉降比+0.843處理后懸浮物濃度 (2)

        殘差分析:殘差分析正常。

        擬合預測:根據(jù)式(2),選擇在預測區(qū)間COD濃度能夠達到100mg/l的設置進行試驗,處理后COD濃度均落入了95%置信區(qū)間,且均小于100mg/l,處理后COD濃度回歸方程顯著。

        (2)對處理后氰濃度的分析。a.處理后氰濃度與入除油池氰濃度的分析。處理后氰濃度與入除油池氰濃度進行相關(guān)性分析,不相關(guān)。b.處理后氰濃度與缺氧池PH值、回流污水沉降比、回流污泥沉降比、好氧池PH值的分析。與1.3中(1)b.分析步驟相同,得出處理后氰濃度與好氧池后氰濃度、回流污泥沉降比的回歸方程見式(3)。

        處理后氰濃度=-4.93+0.163好氧池后氰濃度+6.08回流污泥沉降比 (3)

        根據(jù)式3,按照擬合值氰濃度能夠達到0.5mg/l的設置(好氧池后氰濃度低于2mg/l、回流污泥沉降比低于0.83)進行試驗,處理后氰濃度均落入了95%預測區(qū)間,處理后氰濃度回歸方程顯著。

        (3)分析結(jié)論。影響處理后廢水合格率的關(guān)鍵影響因子是入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰濃度。

        1.4 改進階段

        (1)提出改進方案。分析階段已經(jīng)對入除油池COD濃度和缺氧池PH值進行了改進,因此,改進階段僅需對好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比進行分析和改進。針對好氧池回流污水沉降比和回流污泥沉降比,采取的措施是將除油池水引入事故調(diào)節(jié)池、將風量顯示值接入自動控制系統(tǒng)、好氧池每周排泥2次。

        (2)實施并驗證效果。改進方案實施后,回流污水沉降比能夠控制在0.17~0.22,回流污泥沉降比能夠控制在0.87~0.95,處理后氰濃度能夠低于0.5mg/l。

        1.5 控制階段

        (1)關(guān)鍵控制點及控制計劃。提高廢水處理后合格率的關(guān)鍵控制點是蒸氨、預處理、生化處理、深度處理、混凝沉淀處理,對關(guān)鍵控制點制定了控制計劃和標準化文件。(2)效果對比??刂齐A段處理后廢水合格率達到了85.71%。(3)過程能力對比。對處理后COD濃度、處理后氰濃度和處理后懸浮物濃度進行過程能力對比,過程能力充足。(4)效益。2013年5月~2014年2月項目共創(chuàng)造效益211.5萬元,且提高了企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。

        2 結(jié)束語

        (1)六西格瑪管理方法嚴謹,適用于測量系統(tǒng)良好的環(huán)保工藝。(2)在應用六西格瑪管理方法的過程中,不需要拘泥于既定的步驟和方法,應根據(jù)需要選擇合適的方法。

        參考文獻

        [1]馬林,何楨.六西格瑪管理[M].北京:中國人民大學出版社,2007.

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