郭立新
提高9MW純低溫余熱電站發(fā)電量的嘗試
Try of Improving 9MW Generated Energy in Pure Low Temperature Waste Heat Power Station
郭立新
中材羅定水泥有限公司一期工程的4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2011年10月底投產(chǎn),12月即實(shí)現(xiàn)了熟料月達(dá)產(chǎn)。公司在2012年1月對(duì)該熟料生產(chǎn)線進(jìn)行了熱工標(biāo)定,在標(biāo)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)生產(chǎn)線實(shí)際生產(chǎn)時(shí)窯頭窯尾排放的廢氣參數(shù),最終確認(rèn)了生產(chǎn)線配置9MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。
標(biāo)定期間,窯投料量在380t/h左右,折合熟料產(chǎn)量在5630t/d左右。
2.1 窯頭篦冷機(jī)去電收塵廢氣管段相關(guān)參數(shù)(見表1)
測(cè)試期間煤磨處于正常運(yùn)行狀態(tài),煤磨取風(fēng)口位于篦冷機(jī)二段前部。從測(cè)試數(shù)據(jù)來看,篦冷機(jī)尾部所排廢氣平均溫度達(dá)到318℃,基本正常,測(cè)試期間窯況有一定的變化,篦冷機(jī)尾部所排廢氣溫度在305℃~325℃間略有變化。對(duì)比投產(chǎn)近三個(gè)月來的窯頭電收塵器入口溫度的長(zhǎng)趨勢(shì)記錄,此次標(biāo)定的溫度基本能反映生產(chǎn)線平時(shí)的生產(chǎn)狀況。風(fēng)量與負(fù)壓基本正常。
2.2 窯尾C1預(yù)熱器出口管段相關(guān)參數(shù)(見表2)
(1)窯尾C1出口管段風(fēng)量測(cè)試數(shù)據(jù)(見表3)
表1 窯頭篦冷機(jī)去電收塵廢氣管段相關(guān)參數(shù)
表2 窯尾C1出口管段風(fēng)量測(cè)試數(shù)據(jù)
表3 窯尾C1出口管段廢氣成分測(cè)試數(shù)據(jù)
表4 煤磨及生料磨系統(tǒng)相關(guān)測(cè)試參數(shù)
從測(cè)試數(shù)據(jù)看,窯尾C1出口平均溫度347℃,與當(dāng)時(shí)生產(chǎn)線中控顯示溫度基本相符。對(duì)比投產(chǎn)近三個(gè)月來的窯尾預(yù)熱器C1出口溫度的長(zhǎng)趨勢(shì)記錄,發(fā)現(xiàn)窯尾C1出口溫度在325℃~345℃之間,由于此次標(biāo)定期間熟料fCaO偏高,窯投料量380t/h略低于投產(chǎn)近三個(gè)月來380~390t/h的平均水平,窯操作員有意提高溫度煅燒,所以造成了C1出口溫度較平時(shí)偏高。風(fēng)量與負(fù)壓基本與此時(shí)產(chǎn)量相符。
(2)窯尾C1出口管段廢氣成分測(cè)試數(shù)據(jù)
從測(cè)試數(shù)據(jù)來看,CO為0.01%,說明窯系統(tǒng)內(nèi)的燃料燃燒比較完全,O2含量基本正常。
2.3 煤磨及生料磨系統(tǒng)相關(guān)測(cè)試參數(shù)(見表4)
本生產(chǎn)線余熱電站由中材節(jié)能股份有限公司采用總承包方式建設(shè),利用窯尾預(yù)熱器C1出口的廢氣設(shè)置一臺(tái)余熱鍋爐(簡(jiǎn)稱SP爐),設(shè)計(jì)參數(shù)為359000m3(標(biāo))/h-340℃±20℃。利用窯頭篦冷機(jī)二段篦床前、中部取出的廢氣設(shè)置一臺(tái)雙壓余熱鍋爐(簡(jiǎn)稱AQC爐),設(shè)計(jì)參數(shù)為220000m3(標(biāo))/h-380℃。發(fā)電系統(tǒng)設(shè)置為1臺(tái)9MW補(bǔ)汽凝汽式汽輪機(jī)+1臺(tái)10MW發(fā)電機(jī),鍋爐主汽參數(shù):1.35MPa-340℃~360℃;汽機(jī)主汽進(jìn)汽參數(shù):1.25MPa-340℃±10℃,補(bǔ)汽參數(shù)為0.2MPa-150℃。在電站的總體配置上,堅(jiān)持“不以提高發(fā)電量而增加熟料生產(chǎn)熱耗”的原則,不采用抽取三次風(fēng)或窯頭罩等高溫風(fēng)進(jìn)行蒸汽過熱的手段。
余熱電站于2012年10月開工建設(shè),2012年6月底建成投產(chǎn)。
本余熱電站2012年5月底投產(chǎn)后,7月份即實(shí)現(xiàn)相對(duì)于窯系統(tǒng)的100%連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),8月和9月,余熱電站和回轉(zhuǎn)窯共同實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)月100%運(yùn)轉(zhuǎn)。
從余熱電站投產(chǎn)后7月份的運(yùn)行數(shù)據(jù)看,篦冷機(jī)去煤磨的熱風(fēng)溫度360℃~450℃,與1月份熱工標(biāo)定時(shí)的估算溫度基本相符,說明電站投運(yùn)沒有影響煤磨的烘干熱風(fēng)。窯尾C1出口溫度在320℃~340℃之間,較1月份熱工標(biāo)定時(shí)溫度低,也低于SP鍋爐的設(shè)計(jì)入口溫度,主要是因?yàn)楦G產(chǎn)量增加造成C1出口溫度降低。整個(gè)7月份,窯二次風(fēng)溫與電站投運(yùn)前相比,變化不大,但從窯頭篦冷機(jī)二段前、中部取出的AQC爐入口廢氣溫度卻在260℃~400℃之間大幅波動(dòng)且難以控制。因此7月份AQC爐入口廢氣溫度波動(dòng)幅度大且總體偏低,雖然余熱電站實(shí)現(xiàn)了相對(duì)于窯系統(tǒng)的100%連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),但月度熟料發(fā)電量只有30.1kWh/t,月平均發(fā)電功率7.51MW。
2012年7月底,我公司和中材節(jié)能公司對(duì)熟料生產(chǎn)線再次進(jìn)行了熱工標(biāo)定,標(biāo)定期間窯投料量在390t/h左右,折合熟料產(chǎn)量約5800t/d。經(jīng)過標(biāo)定,測(cè)算出SP鍋爐入口廢氣標(biāo)況風(fēng)量約為300000m3(標(biāo))/h,SP鍋爐旁通處漏風(fēng)約為50000m3(標(biāo))/h,SP鍋爐入口溫度325℃~335℃,AQC爐入口廢氣溫度在260℃~400℃之間波動(dòng),廢氣風(fēng)量約為230000m3(標(biāo))/h,AQC鍋爐旁通處漏風(fēng)約為50000m3(標(biāo))/h,漏風(fēng)廢氣溫度120℃~160℃。因篦冷機(jī)尾部排出少量低溫廢氣,對(duì)余熱電站AQC爐蒸汽產(chǎn)量影響不大,所以通過本次標(biāo)定,雙方確定今后穩(wěn)定和提高余熱電站發(fā)電量的主要途徑是:
表5 2012年7-12月熟料產(chǎn)量和發(fā)電量統(tǒng)計(jì)表
(1)對(duì)SP鍋爐旁通閥進(jìn)行密封處理,減少旁通處漏風(fēng),提高SP鍋爐蒸汽產(chǎn)量。
(2)通過調(diào)整生料配比、控制篦冷機(jī)料層等手段,提高篦冷機(jī)內(nèi)散熱效果,穩(wěn)定和提高AQC爐入口廢氣溫度。
經(jīng)過認(rèn)真分析,我公司技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),因?yàn)槲夜?500t/d水泥熟料生產(chǎn)線所配置的篦冷機(jī)(第三代篦冷機(jī),三段活動(dòng)篦床,九個(gè)風(fēng)室),冷卻面積達(dá)147m2,相對(duì)于5800t/d的熟料產(chǎn)量,篦冷機(jī)一、二段風(fēng)室風(fēng)機(jī)和固定篦梁充氣風(fēng)機(jī)的風(fēng)量足夠大,熟料在篦冷機(jī)一段已充分的散熱。要穩(wěn)定和提高AQC爐入口廢氣溫度,關(guān)鍵是在不影響窯二次風(fēng)溫的情況下,穩(wěn)定篦冷機(jī)一段篦床的料層,把熟料熱量往二段篦床后移。首先我們采用減少一段篦床充氣梁冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量和1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)風(fēng)室風(fēng)機(jī)風(fēng)量的辦法,取得了一定成效,但出窯熟料的短時(shí)變化很容易壓住一段篦床,且各風(fēng)室間有竄風(fēng)現(xiàn)象,一旦壓住一段篦床,調(diào)整周期則會(huì)很長(zhǎng)。后嘗試把一、二段篦床的各充氣梁冷卻風(fēng)機(jī)和一段篦床下的1號(hào)~3號(hào)風(fēng)室風(fēng)機(jī)的風(fēng)門恢復(fù)到100%開度,二段篦床下的4號(hào)~6號(hào)風(fēng)室風(fēng)機(jī)的變頻器恢復(fù)到50Hz,通過調(diào)篦床篦速穩(wěn)定料層和控制入AQC爐溫度,只通過調(diào)整三段篦床下的7號(hào)~9號(hào)風(fēng)室冷卻風(fēng)機(jī)的變頻器頻率控制出篦冷機(jī)的熟料溫度、維持窯頭罩壓力。經(jīng)過一段時(shí)間的摸索,最終確定了較合適的各風(fēng)室風(fēng)壓參數(shù)和篦冷機(jī)傳動(dòng)壓力控制參數(shù)。對(duì)我公司篦冷機(jī)來說,基本參數(shù)確定為1號(hào)風(fēng)室風(fēng)壓控制在7200~6800Pa,2號(hào)風(fēng)室風(fēng)壓控制在5500~6000Pa,4號(hào)和5號(hào)5723風(fēng)室風(fēng)壓控制在4700~4500Pa,篦冷機(jī)傳動(dòng)壓力控制在9.5~7.5MPa。各參數(shù)應(yīng)隨著生料成分、煤粉灰分成分、投料量等的變化適時(shí)調(diào)整??偟膩碚f,篦冷機(jī)料層逐步穩(wěn)定,在不影響窯二次風(fēng)溫的情況下,AQC爐入口廢氣溫度基本在300℃~380℃間波動(dòng)且波動(dòng)頻率大大減少。
在篦冷機(jī)料層穩(wěn)定的情況下,我公司又從以下幾個(gè)方面來提高余熱電站發(fā)電量。
(1)控制熟料結(jié)粒,提高篦冷機(jī)中熟料的散熱效果。把熟料SM維持在2.6~2.7間,通過原料調(diào)配站γ-射線儀密切監(jiān)控原料SM的變化趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,密切關(guān)注進(jìn)廠煤質(zhì)量的變化情況,對(duì)進(jìn)廠煤的質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)化學(xué)分析,每次原煤預(yù)均化堆場(chǎng)內(nèi)更換原煤堆區(qū)時(shí)根據(jù)煤質(zhì)的變化調(diào)整原料配料,最大限度地降低煤質(zhì)波動(dòng)對(duì)熟料結(jié)粒狀態(tài)的影響。
(2)改造篦冷機(jī)風(fēng)室密封,對(duì)風(fēng)室內(nèi)傳動(dòng)口改用金屬密封減少篦冷機(jī)風(fēng)室間竄風(fēng),這對(duì)于穩(wěn)定篦冷機(jī)料層起到了很好的作用。
(3)改造煤磨烘干熱風(fēng)的取風(fēng)口,生產(chǎn)中篦冷機(jī)去煤磨的熱風(fēng)溫度為360℃~450℃,由于煤磨進(jìn)口摻冷風(fēng)后實(shí)際入磨風(fēng)溫不超過300℃即可保證系統(tǒng)用風(fēng)要求,從篦冷機(jī)至電收塵的風(fēng)管上增加一路風(fēng)管至煤磨,減少了原來從篦冷機(jī)二段篦床前部取風(fēng)口的取風(fēng)量,減少了煤磨進(jìn)口原冷風(fēng)閥的冷風(fēng)摻量,增加了窯頭AQC鍋爐的熱風(fēng)溫度。
(4)對(duì)窯尾SP爐旁通閥進(jìn)行密封處理,利用停機(jī)時(shí)間對(duì)SP爐旁通百葉閥的葉片邊沿加裝密封板以減少漏風(fēng)對(duì)SP爐蒸汽產(chǎn)量的影響。
在8月份以后的生產(chǎn)中,上述調(diào)整措施逐步落實(shí),余熱發(fā)電量穩(wěn)步提高。我公司2012年7~12月熟料產(chǎn)量和發(fā)電量統(tǒng)計(jì)情況見表5。
從表5可以看出,通過上述提高余熱電站發(fā)電量的措施,窯頭AQC鍋爐的入口熱風(fēng)溫度逐步穩(wěn)定并提高,特別是9月份后,窯頭AQC鍋爐的入口熱風(fēng)溫度大多在300℃以上,波動(dòng)幅度減小,頻率變小,余熱電站發(fā)電量穩(wěn)步提高,平均發(fā)電功率達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)(設(shè)計(jì)指標(biāo)為8365kW),且二次風(fēng)溫同余熱電站投產(chǎn)前相比沒有下降,保持在1130℃~1200℃,說明沒有影響窯系統(tǒng)熱耗。
2013年,我公司繼續(xù)堅(jiān)持熟料生產(chǎn)線生料配料、工藝操作(尤其是篦冷機(jī)的操作)和余熱電站密切配合,保證了余熱電站的相對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)率,全年熟料發(fā)電量穩(wěn)定在33kWh/t以上。
TQ172.625.9
B
1001-6171(2015)02-0091-03
中材羅定水泥有限公司,廣東羅定527219;
2014-07-23;編輯:孫娟