王大彪 王 洋 于春霞
(中國石油吉林油田分公司扶余綜合服務(wù)公司 吉林松原 138000)
在高壓油水井修井方面,帶壓作業(yè)設(shè)備有安全性高、安裝方便、低能環(huán)保、易于推廣等特點,具有較大優(yōu)勢。近年來,帶壓作業(yè)技術(shù)在國內(nèi)各油田的應(yīng)用越來越廣泛,吉林油田已經(jīng)大面積應(yīng)用帶壓作業(yè)修井,需要在技術(shù)和管理方面全面提升,確保油水井的正常生產(chǎn)。
在帶壓作業(yè)工藝設(shè)計優(yōu)化評價和工況智能診斷方面,還有一些亟待解決的問題:一是工藝設(shè)計還停留在經(jīng)驗水平,地面設(shè)備和井下管、工具的配置沒有實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計;二是工況診斷準(zhǔn)確率不高,不能為生產(chǎn)提供準(zhǔn)確指導(dǎo);三是不具備能耗與效率的分析與計算功能,無法評價帶壓作業(yè)系統(tǒng)配置的能耗水平,致使部分井投產(chǎn)后系統(tǒng)效率較低。
油水井帶壓作業(yè)技術(shù)是在井口有壓力的情況下進(jìn)行各種施工作業(yè),解決了高壓水井、自噴油井、新射孔和壓裂井的作業(yè)難題,提高注水時效和水井利用率,因避免壓井對地層產(chǎn)生的傷害而提高油井的產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計,吉林油田每年約有1300井次帶壓作業(yè)需求。
目前,國際上正在廣泛推廣和應(yīng)用帶壓作業(yè)技術(shù)。近年來,國內(nèi)各油田紛紛開始開展此項工作研究,先后經(jīng)歷了調(diào)研、合作開發(fā)試驗、自主研發(fā)三個階段,主要開展并完成了密封防噴技術(shù)、加載控制技術(shù)、液壓控制技術(shù)以及其他配套技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)研究,已研制成功并投入使用了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)設(shè)備,一些現(xiàn)場帶壓作業(yè)的操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也相繼出臺。
隨著油田開發(fā)工作的不斷深入和工程作業(yè)技術(shù)的日漸成熟,帶壓作業(yè)將會有著廣闊的應(yīng)用前景。
原系統(tǒng)蓄能器不參加工作,防噴器開關(guān)靠泵直接供給(圖1),因無法實現(xiàn)防噴器的快速開關(guān),所以不符合井控要求。發(fā)動機發(fā)生故障時,蓄能器因一直處于關(guān)閉狀態(tài)而無可操作性,緊急情況下需要人工打開蓄能器下閥門,才能關(guān)閉該蓄能器所對應(yīng)的防噴器,其及時性和可靠性無法保證。
圖1 老式帶壓作業(yè)設(shè)備蓄能器聯(lián)接原理圖
另外,龍門油缸進(jìn)回油管線通徑?。?0mm),無差動設(shè)計、無負(fù)壓補油系統(tǒng)、無任意位置停止自鎖裝置,因而無法滿足強拔和快速運動的需要,導(dǎo)致停止響應(yīng)時間偏長、定位誤差大。
帶壓作業(yè)龍門舉升系統(tǒng)工況研究的重點是:在井下壓力較大時起管過了平衡點、下管柱時沒有達(dá)到平衡點時龍門舉升缸和卡瓦、半封的配合。這時,安全性和速度是一對矛盾,市場經(jīng)濟(jì)講究的是經(jīng)濟(jì)效益,但是安全是第一位的。在此系統(tǒng)上加大油路流量以提高速度,并且加入舉升差速系統(tǒng)使龍門舉升缸的舉升速度提高到原來的兩倍以上,所以改造后的龍門舉升系統(tǒng)更加快速、安全可靠。
對帶壓作業(yè)速度影響最大的因素是油缸的運動速度,而流進(jìn)油缸的液壓油流量又決定了油缸的運動速度。
油缸有普通聯(lián)接、差動聯(lián)接和差動自吸聯(lián)接3種形式。其中,差動聯(lián)接方式上行速度較普通聯(lián)接明顯增加,也是應(yīng)用較多的聯(lián)接形式。而差動自吸聯(lián)接就是在差動聯(lián)接的基礎(chǔ)上增加了一個自吸管線,此管線直接接油箱。差動自吸聯(lián)接的最大優(yōu)點是充分利用了帶壓作業(yè)的負(fù)載特性,通過下腔的自吸來解決油泵排量的限制,不僅解決了速度的瓶頸問題,而且還有效防止因下腔真空導(dǎo)致的上橫梁下沖的問題。
在系統(tǒng)改造過程中,選擇用兩組電液動換向閥配合補油回路(圖2),實現(xiàn)了小負(fù)荷快速上升、大負(fù)荷慢速上升及快速下降等3種操作模式。由于補油系統(tǒng)的設(shè)置,解決了由于井下壓力而造成的上橫梁下沖的問題。
圖2 兩組電液動換向閥構(gòu)成的差動系統(tǒng)
帶壓系統(tǒng)改進(jìn)方案依據(jù)的原理是:防噴器在整個過程中是間隙工作狀態(tài)(比如在起管時,防噴器處于關(guān)閉狀態(tài),無需供油),無需液壓油時,泵就會給蓄能器供油,當(dāng)防噴器需要開關(guān)時,泵和蓄能器能夠同時向防噴器供油,因而可以實現(xiàn)快速開關(guān)防噴器的目的(圖3)。
圖3 帶壓系統(tǒng)改進(jìn)原理圖
將蓄能器串聯(lián)整合后由系統(tǒng)統(tǒng)一使用,關(guān)閉防噴器時由泵和蓄能器同時供油,既可實現(xiàn)快速關(guān)井,又可以長時間保壓蓄能以備急需。主要改進(jìn)工作如下:更換原多路閥為特制保壓多路閥,更換原溢流閥為防爆電磁溢流閥,增加恒定減壓閥,增加防爆壓力控制器及配套的繼電器和防爆控制箱等(圖4)。改進(jìn)后的系統(tǒng)既節(jié)約能量,又符合井控原則。
圖4 液壓系統(tǒng)操作九聯(lián)閥
防噴器的控制壓力一般推薦在8.4~10.5MPa,蓄能器儲備壓力在19~21MPa(泵排量較小時也可以設(shè)定在16~19MPa),可通過調(diào)節(jié)壓力繼電器來實現(xiàn)。當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定的上限時,壓力繼電器發(fā)出訊號,使電磁溢流閥卸荷、泵卸載。當(dāng)系統(tǒng)壓力(蓄能器壓力)小于設(shè)定的壓力下限時,電磁液流閥關(guān)閉,泵就會開始工作、向蓄能器供油。減壓閥的目的就是把蓄能器輸出壓力減到防噴器的合適的工作壓力(8.4~10.5MPa),工作壓力可以人工設(shè)定,輸出排量不受影響。如果蓄能器的總?cè)萘窟_(dá)到240L、壓力在19MPa時,可以在柴油機失去動力的情況下,對10組防噴器分別開關(guān)一次。無需再去開關(guān)截止閥。該系統(tǒng)蓄能器的保壓效果很好,不會因為柴油機不工作而泄壓。
更換現(xiàn)有進(jìn)回油管路(加大到32mm),設(shè)置位置鎖定機構(gòu),增加差動集成閥板、三位四通防爆電液動換向閥、兩位四通電液動換向閥、增加負(fù)壓補油裝置,增加防爆電器控制箱和防爆換向手控開關(guān)。
對系統(tǒng)實施上述措施后,舉升速度提高一倍,防噴器開關(guān)速度提高一倍,蓄能器可自動補壓,提高了系統(tǒng)的安全性能。上述改進(jìn)均可在原設(shè)備上方便地實現(xiàn):所需電能可以使用自車上的24V直流電;新增加的元器件按位置安裝,不會改變原車結(jié)構(gòu);司鉆的操作習(xí)慣也維持不變。改進(jìn)后的液壓系統(tǒng)性能有了較大提升:蓄能器始終處于保壓狀態(tài),防噴器開關(guān)速度提高1倍以上,無需加油門就可以在3~4s內(nèi)開或關(guān)防噴器一次;泵處于經(jīng)濟(jì)工作狀態(tài),高壓卸載低壓補油自動實現(xiàn)等。
通過現(xiàn)場試驗修正參數(shù)尾項,建立起了帶壓作業(yè)正常運行載荷的理論。將其移植到測試診斷軟件系統(tǒng)進(jìn)行計算,結(jié)合常規(guī)診斷方法和現(xiàn)場修井驗證,實現(xiàn)了對扶余綜合服務(wù)中心帶壓作業(yè)工作效率的新突破?,F(xiàn)場應(yīng)用取得了較好的效果,不僅提高了工作效率,而且還解決了原車的安全隱患,是一套適合扶余綜合服務(wù)中心帶壓作業(yè)工況的新技術(shù),還可以實現(xiàn)帶壓作業(yè)的系統(tǒng)效率評價。
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