趙云(浙江龍盛化工研究有限公司,浙江 紹興 312369)
萘系高效減水劑合成原料,秦嶺P?042.5級水泥,河砂,碎石。
第一,中和沒有反應(yīng)的硫酸,這時廢液的加入比例分別是中和需要加堿液數(shù)量的10%、20%以及30%。
第二,縮合反應(yīng)過程中摻入以替代甲醛,用量比例是甲醛量的10%、15%以及25%。
第三,將廢液用以配制液體泵送劑,摻量比例為10%以及20%。
試驗數(shù)據(jù)顯示:根據(jù)中和需要加堿液的占比是10%、20%以及30%對廢液進(jìn)行加工,其對于水泥的凈漿流動度并沒有帶來太大的波動,只是對沒有進(jìn)行反應(yīng)的硫酸進(jìn)行了中和。所以,是能夠于中和反應(yīng)中加入一定比例的廢液。
這一個試驗需要的縮合反應(yīng)用時是4.5小時。實驗表明在縮合反應(yīng)的時候,摻入輕微的廢液之后反應(yīng)依然處于正常狀態(tài),對于水泥的分散性能于摻量不多的時候并不會帶來太大的波動。然而,一旦比例達(dá)到25%,水泥凈漿的流動度便會呈現(xiàn)降低,同時,物料稠化用時對比沒有摻入廢液縮短了,因而必須補充大量的水。因而,試驗表明,在這階段廢液的加入所占比例在水用量的10%是為適合。
在混凝土試驗當(dāng)中。根據(jù)GB 8076—2008要求當(dāng)中高效減水劑檢測措施進(jìn)行檢驗。結(jié)果顯示:凈漿試驗顯示:縮合水摻入比例在10%時最適合,所以,使用摻入廢液比例10%而合成的萘系減水劑實施試驗分析。在使用秦嶺P?042.5級水泥的時候,在水泥的使用量為 330kg/m3,中砂 725kg/m3,碎石1175kg/m3。廢液摻入比例在0.8%,液體外加劑的含固量則是38%。實驗顯示:在縮合反應(yīng)過程中加入廢液的比例在10%的時候,減水率要比沒有加入廢液以前有輕微的下降;但是對混凝土的強度則有顯著的提升。也表示,縮合反應(yīng)過程中廢液摻量比例在10%是最適合的。
泵送劑是一種通過不同功能的混凝土外加劑,結(jié)合工程的實際情況復(fù)合而得到的,泵送劑普遍均是以水作為溶劑以與相關(guān)的外加劑進(jìn)行復(fù)合的。
2.3.1 試驗所需要的原料與配合比。萘系高效減水劑250,氨基高效減水劑100、萄糖酸鈉25、十二烷基苯磺酸鈉4,水620。廢液,根據(jù)0%,10%以及20%進(jìn)行加入(其配合比如:10%廢液:6g廢液+56g水)。
2.3.2 凈漿試驗。使用秦嶺P?042.5級水泥,對摻入不同比例的合成萘系高效減水劑的凈漿流動性進(jìn)行試驗。
實驗顯示:在摻和量在10%與20%的時候,水泥凈漿流動度并沒有太大的波動;在實驗1小時之后,依然沒有太大的變化,只出現(xiàn)了少量的泌水與扒底情況。而由于廢液的配制泵送劑摻量是結(jié)合泵送劑具體使用需求而定的,為了有效控制摻入量,其摻比例應(yīng)該在10%較為適合。
2.3.3 混凝土試驗。依照GB 8076—2008要求里面關(guān)于高性能減水劑檢測措施,針對使用一般自來水配制的泵送劑和摻加廢液10%以及20%配制的泵送劑的性能實施檢測。我們使用了采用秦嶺 P?042.5級水泥,其數(shù)值為360kg/m3;中砂,725kg/m3,碎石1175kg/m3。而泵送劑所摻的比例為水泥質(zhì)量的2%。
試驗顯示:在配制泵送劑的時候,廢液所摻比例在10%與20%的時候,跟沒有進(jìn)行任何添加的泵送劑進(jìn)行比較,其減水率明顯下降;跟基準(zhǔn)混凝土進(jìn)行對比,所配制0%,10%與20%摻量的三個泵送劑對于混凝土強度均有一定的增強,而在摻入占比高于20%的配制泵其增強功能卻要比沒有任何添加的配制效果更弱。所以,配制液體泵送劑的時候,廢液的取代摻量應(yīng)該在10%最為適合。
文章通過試驗的方式分析了在萘系高效減水劑合成中,加入甲醛處理廢液以替代其中一部分水,以實現(xiàn)降低環(huán)境污染,有效利用資源的目的。結(jié)果顯示:在中和反應(yīng)過程中,廢液加入比例在20%內(nèi);縮合反應(yīng)過程中與配制泵送劑的時候,加入比例在10%內(nèi)最為適合。
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