趙 康,傅連東,劉 良,湛從昌
ZHAO Kang, FU Lian-dong, LIU Liang, ZHAN Cong-chang
(武漢科技大學(xué) 機(jī)械自動(dòng)化學(xué)院,武漢 430081)
軋機(jī)伺服液壓缸是AGC液壓系統(tǒng)中的執(zhí)行元件,工作在AGC液壓系統(tǒng)的閉環(huán)回路中,是回路中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),其性能指標(biāo)直接影響系統(tǒng)的精度和動(dòng)、靜態(tài)品質(zhì)[1]。因此從軋機(jī)AGC液壓缸本身的研究出發(fā),引入有限元優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,對(duì)優(yōu)化伺服液壓缸的設(shè)計(jì),提高液壓缸本身和系統(tǒng)的可靠性有著很大的幫助[2]。
某鋼廠軋機(jī)AGC伺服液壓缸如圖1所示。該液壓缸結(jié)構(gòu)為活塞式,活塞直徑為φ=1450mm,液壓缸缸底外直徑D=1850mm缸底厚度h=215mm,缸底與缸壁之間圓弧半徑R=15mm,設(shè)計(jì)工作壓力23MPa,測(cè)試壓力30MPa,設(shè)計(jì)壽命8年,液壓缸缸底有900mm寬的平面支撐。該液壓缸在使用過(guò)程中,沿缸底與缸筒交界處上,以及在進(jìn)出油口附近區(qū)域出現(xiàn)了大段裂紋如圖2所示。
軋機(jī)AGC伺服液壓缸是通過(guò)精加工而成,缸底與缸筒交界處及油口附近的應(yīng)力集中及工作過(guò)程中頻繁的沖擊導(dǎo)致了此處出現(xiàn)大段裂紋。為了解決這種故障,設(shè)計(jì)者提出了一種改進(jìn)方案:軋機(jī)AGC伺服液壓缸缸體壁厚加100mm、缸底厚度加50mm。
圖1 AGC伺服液壓缸缸底
圖2 AGC伺服液壓缸缸底進(jìn)出油口處裂紋
此改進(jìn)方案是根據(jù)設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)給出的,具有一定的裕度。軋機(jī)AGC伺服液壓缸從缸底到缸壁的過(guò)渡區(qū)域產(chǎn)生彎曲應(yīng)力并有應(yīng)力集中,此處圓弧半徑太小是缸底破裂的主要原因之一,而此次改進(jìn)的方案只是增大壁厚和底厚并沒(méi)有改變過(guò)渡圓弧的半徑。盲目的增大缸壁和缸底的厚度往往會(huì)造成材料資源的浪費(fèi)和設(shè)計(jì)成本的提高,所以改進(jìn)方案不是最佳。所以對(duì)液壓缸進(jìn)行優(yōu)化分析是很有必要的。
在本次優(yōu)化設(shè)計(jì)中,AGC伺服液壓缸采用的材料是42CrMo。查文獻(xiàn)[3]得其屈服極限為 sσ =930MPa,抗拉強(qiáng)度 bσ =1080MPa。在20℃時(shí)其彈性模量為E=210GPa,泊松比為μ =0.3。由于液壓缸承受著交變載荷,考慮其工作的可靠性,安全系數(shù)取n=5。則許用應(yīng)力
利用Workbench軟件完成整個(gè)優(yōu)化過(guò)程,所得到的優(yōu)化結(jié)果如下。
由于液壓缸缸體的結(jié)構(gòu)具有對(duì)稱性,并且所受到的載荷也是對(duì)稱的,所以只需要建立缸體的四分之一。建立簡(jiǎn)化模型如圖3所示。
圖3 液壓缸簡(jiǎn)化模型
利用Workbench的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)優(yōu)化功能對(duì)液壓缸缸體的尺寸進(jìn)行優(yōu)化,其中優(yōu)化的液壓缸的尺寸有缸壁的厚度δ,缸底的厚度h,缸底與缸壁之間的過(guò)渡圓弧半徑R。三個(gè)參數(shù)的取值參考理論設(shè)計(jì)及經(jīng)驗(yàn)值,取值的范圍分別如下:
在Workbench的goal driven optimization欄中按照上面公式設(shè)置好液壓缸缸體三個(gè)參數(shù)的取值上下限。仿真得到缸體三個(gè)參數(shù)與相應(yīng)的最大應(yīng)力之間的關(guān)系曲線如圖4~圖6所示。
圖4 液壓缸缸壁的厚度 與最大應(yīng)力值
圖5 液壓缸缸底的厚度與最大應(yīng)力值
圖6 圓弧半徑與最大應(yīng)力值
由圖4~圖6可知,液壓缸缸體的最大應(yīng)力值隨著液壓缸缸壁的厚度的增加而逐漸減小,隨著缸底厚度的增加開始并不發(fā)生明顯的變化隨后逐漸降低,隨著圓弧半徑的增加先減小后增大。所以單純的增大缸底和缸壁厚度來(lái)減小最大應(yīng)力不是最合理的。
對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化篩選出最優(yōu)解,最大應(yīng)力值最小為優(yōu)先級(jí)最高,液壓缸的質(zhì)量在應(yīng)力滿足情況下取最小,其優(yōu)先級(jí)次之。系統(tǒng)篩選出三組較優(yōu)解,其中B組的數(shù)據(jù)為最優(yōu)解。如表1所示。
表1 三組較優(yōu)尺寸
將液壓缸缸體各尺寸圓整后得:缸壁厚度為212mm、底厚為215mm、過(guò)渡處圓弧半徑為22mm。將圓整后數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)著按照經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,如表2所示。
表2 計(jì)算值與經(jīng)驗(yàn)值對(duì)比
圓整后的液壓缸缸體的應(yīng)力分布圖如圖7所示。
圖7 尺寸圓整后應(yīng)力分布圖
由圖7可知,油口與過(guò)渡圓弧處應(yīng)力最大且最大應(yīng)力值為163.03MPa,在材料的許用應(yīng)力范圍內(nèi)。
油口附近區(qū)域及油口的對(duì)側(cè)對(duì)稱處最大等效應(yīng)力減小為163.03MPa低于許用應(yīng)力,滿足優(yōu)化設(shè)計(jì)要求,在此前提下液壓缸體優(yōu)化后的質(zhì)量減小了32.1%。與優(yōu)化前方法相比較該優(yōu)化設(shè)計(jì)方法使此結(jié)構(gòu)的相關(guān)尺寸更加合理,節(jié)省了材料,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)化后的液壓缸壁和缸底過(guò)渡圓弧半徑增大,減小了應(yīng)力集中,有效地提高軋機(jī)AGC伺服液壓缸的使用壽命。
[1] 湛從昌,傅連東,陳新元.液壓可靠性與故障診斷(第2版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009.
[2] 左林,鄧江洪,吳洋子,李濤,湛從昌.軋機(jī)AGC液壓缸的可靠性研究[J].機(jī)械工程師,2012,11.
[3] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(單行本)液壓控制[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
[4] 張洪才,等ANSYS Workbench 14.5數(shù)值模擬工程實(shí)例解析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.