金一 史興才 朱遠(yuǎn)達(dá)
摘 要:為提高培訓(xùn)效率,消除放線車線頭回彈缺陷,構(gòu)建了一種簡單的止線器;止線器繞開繞線柱工藝造成的重心偏移難題,通過在放線口設(shè)置阻尼裝置,克服回彈力矩,導(dǎo)引線材單向抽取;止線器從結(jié)構(gòu)上分為基座、支架、承軸與擋板4部分,通過螺旋結(jié)構(gòu)與放線孔相連接,線材的單向?qū)бδ芤揽繐醢宓南聣号c釋放實(shí)現(xiàn),經(jīng)2015年實(shí)操培訓(xùn)驗(yàn)證驗(yàn)證,滿足設(shè)計要求,提高了裝表接電培訓(xùn)效率。
關(guān)鍵詞:止線器 線頭回彈 放線車
中圖分類號:TM933 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)11(a)-0090-02
隨著國家電網(wǎng)公司“電力用戶用電信息采集系統(tǒng)”的全面推廣,智能電表逐漸替代機(jī)械電能表實(shí)現(xiàn)全覆蓋[1-2]。遼寧省電力有限公司各地市公司所屬裝表接電工種,現(xiàn)場任務(wù)量巨大,對班組成員接線操作技能水平的要求更為苛刻,迫切需要高頻率的技能實(shí)操培訓(xùn)應(yīng)對現(xiàn)場旺盛的培訓(xùn)需求。
國網(wǎng)遼寧技培中心裝表接電實(shí)訓(xùn)室作為遼寧裝表接電工種的對口培訓(xùn)單位,在2015年開展了大量的技能實(shí)操培訓(xùn)工作,裝表接電是一個典型的熟練工種,技能水平的提高不僅僅在于對計量專業(yè)知識與操作工藝的掌握,更在于大量操作動作的重復(fù)練習(xí)[3],在實(shí)際的操作培訓(xùn)中,電線的消耗量巨大,需配置專門的放線車滿足學(xué)員對不同口徑顏色的快速選擇與截取,但是由于在設(shè)計上的缺陷,當(dāng)前放線車存在著線頭回彈缺陷,在培訓(xùn)中頻發(fā),排障流程繁瑣,耗時耗力且存在一定傷害風(fēng)險,極大制約了培訓(xùn)效果的提高。
1 放線車的缺陷分析
放線車從結(jié)構(gòu)上分為車體、8個繞線柱單元與8型號電線線材三部分組成。其中,車體為電線的存儲單元,下設(shè)2主動輪與2被動輪實(shí)現(xiàn)車體的移動與固定功能,車體的前后各有4個放線孔,兩側(cè)有車體擋板;繞線單元為電線的釋放單元,當(dāng)學(xué)員通過放線孔抽動電線時,繞線柱會轉(zhuǎn)動釋放線材,繞線單元包括柱體與固定擋板及其鎖定器件等;在裝表接電中需要使用的電線型號較多,其中以線徑2.5 mm2、4 mm2的BV線為主,包括黃綠紅黑4色,放線車儲存的即這8種線材,其中車同一端抽取的為同一線徑不同色電線,2放線車交錯并排放置,即可實(shí)現(xiàn)同一端所有線材的選擇與截取。
在實(shí)際的排除過程看似簡單,但每一次的排故都會導(dǎo)致整臺放線車退出工作,耗時5~10 min,在導(dǎo)引的過程中,由于固定擋板已經(jīng)卸下,電線繞組其容易松動,需在導(dǎo)引的過程中用手保持壓制,一旦松動,必須重新繞緊,負(fù)責(zé)放線的過程中,會導(dǎo)致外圈的線材受力過猛勒入內(nèi)圈,相互纏繞、打死扣,導(dǎo)致事故擴(kuò)大。同時,由于擋板位于車體內(nèi)部,設(shè)計之初從成本角度考慮,并沒有采用打磨等表面處理工藝,部分車體內(nèi)部擋板尖銳帶毛刺,極易造成排故人員二次傷害。
2 解決方案
放線車回彈缺陷的原因,首先在于設(shè)計方案的粗放,沒有在細(xì)節(jié)方面過多考慮;更重要的由于生產(chǎn)成本的考慮,采用了簡化的生產(chǎn)工藝,繞線柱體重心偏移,導(dǎo)致受力回彈。所以重心位置的補(bǔ)償是解決問題的最直接方法,但是基于當(dāng)前實(shí)際的設(shè)備,由于工藝的粗糙,繞線柱體的重心分布式非線性的,每一個柱體的重心偏移程度存在著很大的隨意性,無法在不改變柱體結(jié)構(gòu)的前提下采用簡單的裝置實(shí)現(xiàn)重心的補(bǔ)償。從力學(xué)的角度分析,柱體由于重心的偏移收到一個回轉(zhuǎn)的力矩發(fā)生回彈,既然不能夠消除這個回彈的力矩,那么增加一個反方向的補(bǔ)償力矩實(shí)現(xiàn)力矩之間的平衡,也是可以可行的解決方案。簡單地說,我們只需要解決“回”的問題,而可以忽略“彈”的問題。
所謂“回”,本質(zhì)在于線材的雙向運(yùn)動,添加合適的阻尼裝置,實(shí)現(xiàn)線材的單向抽取,阻止反向收縮,即是針對放線車線頭回彈缺陷的止線器設(shè)計原理,下面進(jìn)行詳細(xì)的分析說明。
2.1 止線器的功能結(jié)構(gòu)
文中,通過在放線車內(nèi)部的放線孔內(nèi)側(cè)安裝止線器實(shí)現(xiàn)電線的單向抽取,止線器從結(jié)構(gòu)上分為基座、支架、承軸與擋板4部分,基座是整個結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ),它通過螺旋結(jié)構(gòu)與放線孔相連接,導(dǎo)引線材的釋放,針對不同的孔徑選擇不同的螺旋結(jié)構(gòu);擋板導(dǎo)引線材單向釋放,抽出時擋板隨波擦力上升,下壓力減少,釋放線材;停止抽出,線材回彈,隨摩擦力擋板下降,下壓力增大,將線材止逆卡住。2個支架與承軸將擋板與基座相連接,配合擋板產(chǎn)生摩擦力矩,導(dǎo)引電線單向抽取。
2.2 止線器的生產(chǎn)工藝
因?yàn)橹咕€器主要通過擋板的下壓與釋放實(shí)現(xiàn)線材的單向?qū)б?,所以其產(chǎn)品尺寸的細(xì)微偏差都會導(dǎo)致摩擦力矩的改變,影響止逆器止逆效果的實(shí)現(xiàn),而且,針對不同的線徑需要不同規(guī)格的止逆器擋板與基座,而當(dāng)前一般的加工工藝都存在一定的誤差偏移,因此,文中的止逆器采用全塑料材質(zhì),模塊化設(shè)計,各模塊采用3維建模計,3D打印一體成型,3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)計與生產(chǎn)之間的零誤差銜接,同批產(chǎn)品誤差便宜基本為零。采用3D打印制造止線器,可以有效提高產(chǎn)品精度,防止金屬材料易出現(xiàn)毛刺和熱塑材料易出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)脆弱等問題,產(chǎn)品無需后期加工工藝處理,各安裝模塊之間切合緊密,不以相互磨損,通用性好[4-5]。
2.3 止線器的安裝與功能測試
文中的止線器各模塊3D一體成型,只需要4個步驟就可以實(shí)現(xiàn)止線器的組合與安裝,首先,2個支架安裝于基座上;其次,選擇對應(yīng)線材線徑的擋板,串入支架中間,固定;然后,將止線器通過螺旋結(jié)構(gòu)安裝于于放線車放線孔內(nèi)側(cè);最后導(dǎo)引線材通過止線器,導(dǎo)出線頭,測試效果。
3 結(jié)語
文中針對國網(wǎng)遼寧技培中心裝表接電培訓(xùn)中出現(xiàn)的線頭回彈缺陷,基于當(dāng)前設(shè)備,研究了放線車止線器,它由基體、支架、擋板等組成,通過螺絲結(jié)構(gòu)安裝在放線孔面板內(nèi)側(cè),導(dǎo)引線材單向釋放,防止線材回彈。其創(chuàng)新方面是在以下三點(diǎn):首先,采用全塑料材質(zhì);其次,獨(dú)立成型,模塊化設(shè)計,不改變原先放線車的結(jié)構(gòu),配置對應(yīng)的擋板型號適應(yīng)不同線徑(4、2.5、1.5等)的放線孔,其他組成模塊通用;最后,各模塊采用3維建模設(shè)計,3D打印一體成型。經(jīng)過2015年的技能操作培訓(xùn)實(shí)踐驗(yàn)證,止線器在不改變原先放線車結(jié)構(gòu)的前提下。通過對12臺放線車的放線孔安裝止線器,能夠以最低的成本克服抽線線頭回彈缺陷,節(jié)省了培訓(xùn)資源,提高了培訓(xùn)效率,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)價值。
參考文獻(xiàn)
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