張德平
摘 要:本文結合自身實踐經(jīng)驗,針對750kV變電站主變色譜異常原因進行了分析,并提出了相關的解決措施。
關鍵詞:750kV變電站;主變色譜;異常原因;措施
中圖分類號:TM855 文獻標識碼:A
1 引言
2014年某供應商制造的750kV主變(型號ODFPS-700000/750)先后有2臺在出廠試驗中出現(xiàn)色譜異?,F(xiàn)象,產(chǎn)品出現(xiàn)共性問題。
通過對變壓器拆解及試驗等工作,尋求找到色譜異常的原因。
2 試驗回顧
2.1 試驗情況
(1)首臺變壓器:首臺產(chǎn)品在制造完成后,先后進行低電壓試驗、空載損耗和空載電流測量、短時感應電 壓 試 驗(ACLD)同時測局放試驗,雷電沖擊、雷電截波沖擊試驗結果合格。在進行長時感應電壓及局部放電試驗,當電壓升至1.1Um電壓時,局放量正常;當電壓升至1.5Um,加壓3分鐘時,中壓出現(xiàn)1000pc放電(干擾)信號,現(xiàn)場進行了檢查。隨后再次加壓,在電壓升至1.5Um時,試驗電源過流保護動作,中壓局放量大于1000pc(標準要求小于100pc)。第三次加壓升至不到0.2Um時,局放量超過1000pc(中壓超過3000pc,低壓超過1000pc,高壓100-200pc)。變壓器油色譜數(shù)據(jù)中顯示出現(xiàn)乙炔值。
(2)第2臺變壓器:完成出廠試驗,試驗結果合格。
(3)第3臺變壓器:完成局放及其他試驗均滿足要求??紤]局放后變壓器油色譜數(shù)據(jù)異常情況與第1臺有相似。
詳見第3臺變壓器油色譜試驗報告;
2.2 產(chǎn)品檢查
首臺產(chǎn)品實施了進箱檢查;對器身外觀、套管與引線連接、開關連接進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
在進箱檢查未發(fā)現(xiàn)異常后,對產(chǎn)品進行吊罩檢查;經(jīng)檢查:R、S柱鐵心引線、器身外觀完好,鐵心絕緣電阻正常;剝開引線絕緣,對接線頭進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。
當檢查至調柱器身時,調壓引線出現(xiàn)處上端發(fā)現(xiàn)少量碳化絕緣紙屑,其他可見部位均未發(fā)現(xiàn)問題或異常。
ODFPS-700000/750調柱器身絕緣進行解體檢查:
首先,打開上壓板及調壓線圈外圍屏和撐條在調壓線圈出頭和左側前6檔的紙筒、撐條均有熏黑痕跡;
隨后打開調壓線圈下端出頭左側第一檔角環(huán)緊貼線圈發(fā)現(xiàn)由下向上第一、二餅間的換位導線匝絕緣及加包絕緣有熏黑、破損痕跡;長約100mm.同心表面有燒灼熔化現(xiàn)象,同位置的下角環(huán)上發(fā)現(xiàn)有銅渣。
吊起調壓線圈檢查發(fā)現(xiàn);調壓線圈與成型筒間的撐條和紙筒及在線圈出頭位置角環(huán)、鐵軛絕緣均有熏黑痕跡;
將調壓線圈下端出頭打開檢查;發(fā)現(xiàn)第一餅(由外向里第1、2根)的上表面與第二餅(由外向里第1、2根)的下表面4根導線匝絕緣燒灼、炸開(如圖1、圖2所示);換位導線有燒灼、熔斷痕跡(共有8根小導線熔斷)(如圖3、圖4所示);相鄰導線匝絕緣有燒灼和熏黑痕跡。
第3臺雖然完成局放及其他試驗均滿足要求。考慮局放后變壓器油色譜異常情況與第1臺相似,所以也按照第1臺變壓器的檢查要求執(zhí)行。
首先對第3臺變壓器實施了進箱檢查;對器身外觀、套管與引線連接、開關連接進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
在進箱檢查未發(fā)現(xiàn)異常后,對產(chǎn)品進行吊罩檢查;經(jīng)檢查:R、S柱鐵心引線、器身外觀完好;鐵心絕緣電阻正常;剝開引線絕緣,對接線頭進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。
當檢查至調柱器身時,調柱線圈外觀、紙筒、撐條和上下鐵軛絕緣、角環(huán)、成型件均無發(fā)黑、放電現(xiàn)象;
拆調柱線圈外紙筒、撐條和角環(huán)、成型件后檢查;調壓線圈下端出頭處無發(fā)黑、放電現(xiàn)象;檢查調壓線圈上端出頭處絕緣發(fā)現(xiàn)表面有黑色絕緣碳化物雜質。
對調壓線圈上端出頭檢查后發(fā)現(xiàn);由上向下的第3線餅、由外向里第2、3、4根換位導線同一墊塊位置匝絕緣外表面,有炭化、開裂、破損痕跡。
將第3線餅換位導線的局部炭化、破損絕緣剝?nèi)ズ髾z查,發(fā)現(xiàn)第2根和第4根換位導線表面有掉漆痕跡、導線表面不光滑(如圖5);第3根換位導線表面光滑、完好(如圖6);其余9根換位導線匝絕緣表面有熏黑痕跡、無破損(如圖7)。
調壓上端出頭故障部位如圖5~圖7。
3 原因分析
綜合檢查結果,供應商再次對調壓線圈的端部絕緣進行計算核算;未發(fā)現(xiàn)異常。設計圖紙中要求調壓線圈導線出頭處彎折成型后,在彎折前50mm起和彎折后的所有導線外的原匝絕緣剝?nèi)?、用絕緣皺紋紙重新包扎匝絕緣;按照制造供應商企業(yè)技術標準要求,線圈出頭處絕緣要包成錐度,絕緣錐度的長度≮7倍的導線單邊絕緣厚度且接包位置要平滑過渡。操作者在實際操作中有難度。
3.1 出現(xiàn)問題可能
根據(jù)2臺750kV變壓器解體情況來看,故障部位均出現(xiàn)在調壓出頭部位,故障出頭處彎折前50mm起絕緣錐度的長度,均未達到導線單邊絕緣厚度的7倍以上且接包未平滑過渡,造成試驗中故障部位電場集中;同時接包部位可能由于彎折不當,導致導線表面不光滑,因而造成故障部位的絕緣強度降低,因此試驗過程中,故障部位無法耐受試驗電壓被擊穿。
3.2 分析結果驗證
為了驗證上述分析的準確性,供應商隨后更換調壓線圈、勵磁線圈;更換調柱器身絕緣件及其他零件;更換解體過程中損壞的引線零件等;上述步驟完成后,對變壓器進行恢復,重新進行器身干燥處理、附件安裝真空注油、熱油循環(huán)、靜放;最終2臺750kV變壓器通過出廠試驗及油色譜報告合格。
4 類似問題預防
總結此次750kV主變在出廠試驗時,出現(xiàn)變壓器油色譜異?,F(xiàn)象的經(jīng)驗,可以在以下幾個方面加強控制。
4.1 設計方面控制
在高電壓等級產(chǎn)品中,應盡量采用成熟的設計技術,設計裕度要比常規(guī)項目高;尤其在線圈端部第1餅出頭位置高度留有裕度。加強端部絕緣,改善電場分布,提高絕緣安全裕度,最大程度的保證變壓器的絕緣耐受能力,確保產(chǎn)品安全可靠。
4.2 工藝方面控制
加強對高電壓所有所用材料的管理,尤其是絕緣材料的質量控制,重要絕緣材料入廠后全部進行x光檢測,同時應將加強對材料供應生產(chǎn)廠家生產(chǎn)過程的監(jiān)造控制;最大程度降低因材料分散性造成產(chǎn)品問題發(fā)生的可能。持續(xù)重視培養(yǎng)員工的良好工藝紀律,發(fā)揮老企業(yè)傳幫帶的好傳統(tǒng)。最大程度的為電力系統(tǒng)多輸送合格產(chǎn)品。
結語
變壓器產(chǎn)品質量問題是困擾企業(yè)發(fā)展的實際問題,尤其是在實行企業(yè)降本增效的過程中呈上升態(tài)勢,迫切需要引起警覺和重視。本次高電壓等級產(chǎn)品出現(xiàn)色譜異常問題,使我們進一步認識了變壓器油色譜試驗對變壓器分析故障的重要性。
參考文獻
[1]《國網(wǎng)物資部關于印發(fā)物資質量管理手冊(試行版)的通知》物資質監(jiān)(2013)209號[Z].
[2]交流電力變壓器監(jiān)造作業(yè)規(guī)范[S].2011.