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        提高遼寧某鎢選廠鎢精礦品位試驗

        2015-03-20 05:52:59馬龍秋郭春雷
        金屬礦山 2015年10期
        關鍵詞:黑鎢礦丁基磁選

        馬龍秋 郭春雷

        (東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819)

        提高遼寧某鎢選廠鎢精礦品位試驗

        馬龍秋 郭春雷

        (東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819)

        遼寧某鎢選廠礦石中WO3的品位為0.79%,在黑鎢礦中的分布率為78.48%?,F場采用單一重選工藝,僅能獲得WO3品位22%~23%、回收率88%~89%的重選精礦。為提高精礦指標,對重選精礦進行了磁選—浮選—浸出試驗。結果表明:重選精礦在磁場強度為80 kA/m條件下磁選除鐵,可獲得WO3品位為23.54%的磁選精礦;磁選精礦以丁基黃藥為捕收劑進行反浮選,獲得WO3品位為53.08%的反浮選精礦;反浮選精礦以鹽酸為浸出劑進行浸出除雜,可獲得WO3品位為65.11%、作業(yè)回收率為96.71%、對原礦回收率為82.42%的精礦,實現了該鎢礦資源的有效回收。

        鎢礦石 磁選 浮選 化學浸出

        我國是世界上鎢礦資源最豐富的國家,鎢儲量占世界總儲量的50%以上。自然界中發(fā)現的鎢礦物有20多種,其中具有工業(yè)價值的主要為黑鎢礦和白鎢礦[1-2]。黑鎢礦選礦以重力選礦為主[3]。在重選過程中,除黑鎢礦外,硫化礦物、磁鐵礦等密度較高的礦物也會隨黑鎢礦進入粗精礦中,故還需采用浮選、磁選方法提高鎢精礦品位[4]。此外,對某些礦物組成復雜的難選礦,還常輔以焙燒和化學選礦進一步提純除雜[5]。遼寧某鎢選廠原采用單一重選工藝,獲得的鎢精礦WO3品位為22%~23%、回收率為88%~89%,未達到冶煉要求(WO3含量>65%)。為了提高精礦鎢品位,對重選精礦進行了試驗研究。

        1 礦石性質

        遼寧某鎢礦屬于高中溫熱液細脈礦床,從氣化高溫到低溫均有礦石析出,礦物組成復雜。礦石中主要金屬礦物有黑鎢礦、白鎢礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦、輝鉬礦、輝鉍礦等,脈石礦物有石英、方解石、螢石、正長石、云母等,圍巖有千枚巖、白云母花崗巖等。黑鎢礦呈粗細不均勻嵌布,多塊狀、條帶狀、星散狀浸染,并有包裹體細脈穿插,晶體呈自形粒狀、半自形粒狀、他形粒狀結構。原礦主要化學成分分析結果見表1,鎢化學物相分析結果見表2。

        表1 原礦主要化學成分分析結果

        Table 1 Main chemical composition analysisresults of the ore

        %

        表2 原礦鎢化學物相分析結果

        Table 2 Tungsten phase analysis results of the ore

        %

        由表1可知:原礦中有回收價值的元素為鎢,WO3品位為0.79%;其余金屬元素鐵、銅、鉛、鋅、鉍等含量較低,沒有綜合回收價值。

        由表2可知:原礦中鎢主要以黑鎢礦的形式存在,黑鎢礦中的鎢占總鎢的78.48%,白鎢礦和鎢華中的鎢占有率分別為11.39%和10.13%。

        2 試驗方案

        按圖1流程,在給礦濃度為20%、搖床坡度為3°、沖程為12 mm、粗選沖次為280次/min、掃選沖次為320次/min、精選沖次為240次/min、溜槽坡度為2°條件下,模擬現場流程進行原礦重選試驗,獲得了WO3品位為22.54%、回收率為88.60%的重選精礦。對重選精礦進行分析表明:礦石中含有磁鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、方解石、螢石等礦物。磁鐵礦具強磁性,可采用磁選工藝去除;方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦可通過反浮選去除;方解石、螢石可通過化學浸出去除。因此擬采用磁選除鐵—反浮選—浸出工藝對重選精礦進行選別。

        圖1 重選流程

        3 試驗結果與討論

        3.1 磁選條件試驗

        重選精礦中含鎢礦物主要為黑鎢礦,具有弱磁性,而磁鐵礦為強磁性礦物,因此,對重選精礦采用φ400 mm×240 mm鼓式弱磁選機進行了不同磁場強度弱磁選試驗,試驗流程如圖2所示,結果如圖3所示。

        圖2 磁選試驗流程

        圖3 磁場強度試驗結果

        由圖3可知,磁場強度對磁選精礦WO3品位和作業(yè)回收率均影響不大。可見,重選鎢精礦中的磁鐵礦含量較低,在較低的磁場強度下即可去除。綜合考慮,確定磁場強度為80 kA/m,此時獲得的磁選精礦WO3品位為23.53%、作業(yè)回收率為98.21%。

        3.2 反浮選條件試驗

        磁選精礦中含有方鉛礦、黃鐵礦等硫化礦物,根據浮少抑多的原則,采用丁基黃藥為捕收劑、2號油為起泡劑進行黑鎢礦反浮選試驗,試驗流程如圖4所示。

        圖4 反浮選試驗流程

        3.2.1 浮選濃度試驗

        在丁基黃藥用量為200 g/t,浮選時間為7 min,礦漿濃度分別為20%、25%、30%、35%條件下進行試驗,結果如圖5所示。

        圖5 礦漿濃度試驗結果

        由圖5可知,隨著礦漿濃度的升高,反浮選精礦鎢品位先升高后降低,鎢回收率逐漸降低。浮選濃度的增加導致礦漿黏度增大,浮選過程中夾帶嚴重,黑鎢礦損于泡沫產品中,WO3回收率降低。綜合考慮,確定反浮選礦漿濃度為25%。

        3.2.2 浮選時間試驗

        在丁基黃藥用量為200 g/t,礦漿濃度為25%,浮選時間分別為3、5、7、9 min條件下進行試驗,結果如圖6所示。

        圖6 浮選時間試驗結果

        由圖6可知:隨著反浮選時間由3 min延長至7 min,反浮選精礦WO3品位由49.36%提高至53.12%,此后,再延長浮選時間,WO3品位變化不明顯;WO3作業(yè)回收率隨反浮選時間延長變化不明顯。反浮選時間較短時,硫化物不能被全部浮出,反浮選精礦WO3品位較低,當浮選時間為7 min時,硫化物已基本浮出,再延長浮選時間,反浮選精礦WO3品位及回收率變化不大。因此,確定浮選時間為7 min。

        3.2.3 丁基黃藥用量試驗

        在礦漿濃度為25%,浮選時間為7 min,丁基黃藥用量分別為80、120、160、200 g/t、條件下進行試驗,結果如圖7所示。

        由圖7可知:隨著丁基黃藥用量從80 g/t提高至160 g/t,反浮選精礦WO3品位從48.56%提高至53.08%,繼續(xù)增加丁基黃藥用量,反浮選精礦WO3品位變化不明顯;反浮選精礦WO3作業(yè)回收率隨丁基黃藥用量增加變化不明顯。綜合考慮,確定丁基黃藥用量為160 g/t,此時獲得的反浮選精礦WO3品位為53.08%、作業(yè)回收率為97.88%。

        圖7 丁基黃藥用量試驗結果

        3.3 化學浸出條件試驗

        化學選礦是處理和綜合利用某些貧、細、雜等難選礦物原料的有效方法之一,可以處理其他選礦方法無法處理的中間產品、尾礦和粗精礦[6]。重選鎢精礦經磁選和浮選法處理后,其中的磁鐵礦和硫化礦物已基本除去,但是反浮選精礦WO3品位僅53.08%。反浮選精礦中含有的方解石、螢石等脈石礦物可與鹽酸發(fā)生化學反應,生成可溶物。黑鎢礦與鹽酸也可反應,但反應的自發(fā)趨勢低;另一方面,反應產物H2WO4不溶于水,在鹽酸中的溶解度低,會在鎢精礦顆粒表面上形成致密的鎢酸膜[7-8],阻礙反應的進行,過濾即可除去其他可溶性雜質。故采用鹽酸浸出提高反浮選精礦品位,試驗流程如圖8所示。

        圖8 浸出試驗流程

        3.3.1 浸出溫度試驗

        在鹽酸濃度為15%,浸出時間為3 h,液固比為3 mL/g,浸出溫度分別為20、40、60、80 ℃條件下進行試驗,結果如圖9所示。

        由圖9可知:升高浸出溫度有利于精礦WO3品位的提高,但提高幅度不大;WO3作業(yè)回收率隨浸出溫度升高變化不明顯。綜合考慮現場操作及生產成本,確定浸出溫度為20℃,即常溫浸出。

        3.3.2 液固比試驗

        在鹽酸濃度為15%,浸出溫度為20 ℃,浸出時間為3 h,液固比分別為1、2、3、4 mL/g條件下進行試驗,結果如圖10所示。

        圖9 浸出溫度試驗結果

        圖10 液固比試驗結果

        由圖10可知,隨著液固比的增加,精礦WO3品位先小幅升高后降低,WO3作業(yè)回收率隨液固比變化不明顯。綜合考慮,確定液固比為2 mL/g。

        3.3.3 浸出時間試驗

        在液固比為2 mL/g,鹽酸濃度為15%,浸出溫度為20℃,浸出時間分別為2、3、4、5 h條件下進行試驗,結果如圖11所示。

        圖11 浸出時間試驗結果

        由圖11可知:隨著浸出時間由2 h延長至4 h,精礦WO3品位從64.12%提高至65.05%,WO3作業(yè)回收率隨浸出時間延長變化不明顯。綜合考慮,確定浸出時間為4 h。

        3.3.4 鹽酸濃度試驗

        在液固比為2 mL/g,浸出溫度為20 ℃,浸出時間為4 h,鹽酸濃度分別為10%、15%、20%、25%條件下進行試驗,結果如圖12所示。

        圖12 鹽酸濃度試驗結果

        由圖12可知,隨著鹽酸濃度的增加,精礦WO3品位小幅升高,WO3作業(yè)回收率變化不明顯。綜合考慮,確定鹽酸濃度為15%,此時獲得的精礦WO3品位為65.12%、作業(yè)回收率為96.71%。

        3.4 全流程試驗

        在條件試驗的基礎上,采用圖13流程對重選鎢精礦進行磁選—反浮選—浸出試驗,結果見表3。

        圖13 重選精礦試驗全流程

        %

        由表3可知,采用圖13所示流程處理重選精礦,最終可獲得WO3品位為65.11%、回收率為82.42%的精礦。

        4 結 論

        (1)遼寧某鎢礦石中WO3的品位為0.79%,在黑鎢礦中的分布率為78.48%;脈石礦物主要有磁鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、方解石、螢石等。

        (2)原礦經重選獲得了WO3品位為22.54%、回收率為88.60%的重選精礦;重選精礦在磁場強度為80 kA/m條件下磁選除鐵,獲得了WO3品位為23.54%的磁選精礦;磁選精礦在丁基黃藥用量為160 g/t、浮選時間為7 min、浮選濃度為25%條件下反浮選,獲得了WO3品位為53.08%的反浮選精礦;反浮選精礦在鹽酸濃度為15%、液固比為2 mL/g條件下常溫浸出4 h,獲得了WO3品位為65.11%,對原礦回收率為82.42%的最終精礦。

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        (責任編輯 王亞琴)

        Experimental Study on Improving the Grade of TungstenConcentrate from a Tungsten Plant in Liaoning

        Ma Longqiu Guo Chunlei

        (SchoolofResourcesandCivilEngineering,NortheasternUniversity,Shenyang110819,China)

        There is 0.79% WO3in a tungsten ore in Liaoning Province.Distribution rate of tungsten in wolframite is 78.48%.Gravity separation operation was used by on-sits process,and gravity concentrate index with WO3grade of only 22%~23% and recovery of 88%~89% is obtained.To improving the concentrate index,magnetic separation-flotation-leaching experiments on the gravity concentrate was conducted.Results show that magnetic concentrate with WO3grade of 23.54% is obtained via magnetic separation for iron removal at field intensity of 80 kA/m on the gravity concentrate,reverse flotation concentrate with WO3grade of 53.08% is gained through reverse flotation on the magnetic concentrate using butyl xanthate as collector,concentrate with WO3grade of 65.11%,yield recovery rate of 96.71% and total recovery rate of 82.42% is obtained by purification via leaching with hydrochloric acid as leaching agent.The effective recovery of the tungsten resource is obtained.

        Tungsten ore,Magnetic separation,Flotation,Chemical leaching

        2015-07-09

        馬龍秋(1961—),男,副教授,碩士研究生導師。

        TD923+.7,TD925.6

        A

        1001-1250(2015)-10-071-05

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