詹小寶
(浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)
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湖南鎮(zhèn)電站環(huán)形接力器的改造
詹小寶
(浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)
水輪發(fā)電機組部件中有接力器的設備在水電廠正常情況下可以做到水輪發(fā)電機組開、停機和緊急備用及事故停機的操作;由于機組啟動頻繁,通常會出現(xiàn)設備損壞和嚴重漏油及機組不能開機等問題,影響機組正常發(fā)供電和電網的安全。對湖南鎮(zhèn)電站4號機組的環(huán)形接力器結構及漏油缺陷提出了有效改進措施,在水電廠實現(xiàn)無人值班(少人值守)原則的基礎上,不破壞水輪機頂蓋和控制環(huán)的原結構,改造環(huán)形接力器嚴重缺陷等問題,提出設想并現(xiàn)場實施搖擺式直缸接力器的方案;實施后取得不錯的效果。圖2幅,表2個。
水電站;水輪發(fā)電機組;環(huán)形接力器;搖擺式直缸接力器;改造
湖南鎮(zhèn)電站位于浙江省衢州市境內,屬錢塘江支流,是烏溪江電廠下屬湖南鎮(zhèn)二級開發(fā)的第一級電站,是1個以發(fā)電為主,兼有防洪、灌溉、航運、工農業(yè)及市區(qū)居民生活用水等綜合利用的大型水利樞紐,是華東電網調峰、緊急事故備用主要電站之一,其主體工程由攔河大壩、引水隧洞、廠房、升壓站等組成。
湖南鎮(zhèn)電站是1958年開工,1962年停工緩建,1970年復工,1979年蓄水發(fā)電的。1980年12月電站竣工,裝有4臺水輪發(fā)電機組,總裝機容量170 MW。1、2號水輪發(fā)電機組由杭州發(fā)電設備廠制造,3、4號水輪發(fā)電機組由天津發(fā)電設備廠生產。
4號水輪發(fā)電機組的水輪機型號為HL200—LJ—250,發(fā)電機型號為TS520/182—24,最高水頭117 m,設計水頭90 m,最低水頭65 m,額定流量55.7 m/s,額定轉速250 r/min,飛逸轉速560 r/min,額定出力43.8 MW,額定電壓10.5 kV, 額定出力42.5 MW,額定容量50 000 kVA,額定轉速250 r/min,功率因數0.85,吸出高程-1.8 m。
4號水輪發(fā)電機組接力器采用環(huán)形結構,調速器采用東方電機廠生產的DT—100型電液調速器。
環(huán)形接力器主要由缸體,活塞、節(jié)流閥、密封裝置、限位塊等組成。
運行實踐表明,由于環(huán)形接力器密封裝置的設計、制造及安裝調整等多方面的原因,大多數國產機組的環(huán)形接力器都存在密封失效快、滲漏油嚴重等缺陷,最后只能被迫停機檢修,給機組的安全經濟運行帶來重大隱患。
接力器是液壓缸將液壓能轉換機械能的執(zhí)行元件,又是操作水輪發(fā)電機組導水機構的原動力,可操作控制環(huán)而轉動角度和位移,實現(xiàn)機組開、停,增、減負荷。接力器有兩種類型,可分為直缸式和環(huán)形式。由于環(huán)形接力器結構簡單、設備布置緊湊、檢修維護方便、經濟實惠、傳動工作平穩(wěn),同時不涉及廠房水工建筑物等特點而在當時得到較為廣泛的應用。
湖南鎮(zhèn)電站4號水輪發(fā)電機組接力器類型是環(huán)形接力器(見圖1),沒有接力器坑襯和推拉桿,直接布置在水輪機頂蓋上。
1:活塞;2:缸體
圖1 環(huán)形接力器示意
環(huán)形接力器又分為活塞固定缸運動和缸固定活塞運動兩種。湖南鎮(zhèn)電站屬于后一種,缸體固定在水輪機頂蓋上,缸體中間用隔板將缸體分成開、閉兩腔。限位塊用來限制和調整接力器活塞的開、閉側行程。缸蓋采用雙層密封,內有壓環(huán)、導向環(huán)、彈簧、橡膠圈等。密封圈是依靠本身的自緊力和油壓的作用使其唇邊緊貼環(huán)形活塞而止漏的。
環(huán)形接力器活塞直徑為φ410 mm,材料為球墨鑄鐵,接力器個數為2個,設計行程230 mm,最大行程250 mm,額定油壓2.5 MPa,操作力為66 t。
環(huán)形接力器承受油源壓力后,缸和活塞之間產生較大的相對位移和轉角,受力情況有所改變。加工精度難以確保相關技術數據要求,如環(huán)形斷面、定位銷位置不準。安裝精度難以有效保證。
環(huán)形接力器由于活塞作周向運動,一般不裝活塞環(huán)。
活塞和缸之間架設導向環(huán),在設想中會使位移情況有所改進,但是,因加工和安裝實際的要求,它們之間的間隙不能太小,經過一段時間運行,發(fā)現(xiàn)導向環(huán)出現(xiàn)單邊磨損嚴重,使密封件和金屬密封面之間的相對位移逐漸加大,因此,環(huán)形接力器密封卷損壞異常頻繁。
環(huán)形接力器活塞安裝在潮濕的水車室內,活塞外露部分受潮濕而生銹,銹蝕往往會造成漏油。
由于當時種種歷史原因,環(huán)形接力器制造質量不夠理想、間隙偏大,特別是環(huán)形活塞澆鑄存在嚴重缺陷,凹凸不平,深的坑有2 mm之多,其中好多地方存在澆鑄蜂窩狀,面積為20~30 mm,最嚴重的一處有50~60 mm,相互間有串油痕跡;鍍鉻層脫落后發(fā)現(xiàn)。
4號水輪發(fā)電機組環(huán)形接力器投入正常運行后,由于環(huán)形接力器所選用活塞材料為球墨鑄鐵,沒有經過防腐處理,在水輪機層水車室內嚴重潮濕的條件下運行,活塞很容易產生銹蝕;所以接力器端部密封件選用L型耐油橡膠,但因密封件結構形狀存在嚴重缺陷,容易造成返邊情況。另外,由于環(huán)形接力器對加工精度要求較高,設計時為保證活塞運行自如,選用的配合間隙較大(2.5 mm)。由于控制環(huán)受力后產生的變形較大,且接力器運行過程中容易產生擺動現(xiàn)象,并對密封橡膠件產生較大擠壓,更加加劇了返邊情況的產生,致使接力器端部密封件經常被破壞,操作壓力油源外漏,并逐漸嚴重;最后發(fā)展成每月需停機1次更換密封件,嚴重影響電站機組的安全運行。
活塞與缸體間隙較大,產生了不規(guī)則運動,活塞間隙產生后對密封件有嚴重破壞。在接力器端部增設1個導向環(huán),以提高耐磨性,延長使用壽命。
由于活塞表面外露,產生銹蝕,故進行鍍鉻處理,厚度為0.15 mm。處理后運行情況有所好轉,密封件的使用壽命從1個月左右延長為5~6個月,產生了較為顯著的效果,但仍然影響密封件強度和使用壽命。
烏溪江電廠投入了華東電網的AGC運行,調節(jié)頻繁使導水機構動作次數增加,由此引起環(huán)形接力器也同樣進行來回不停運動,造成密封橡膠圈磨損而破裂,產生接力器漏油至嚴重跑油。更換1次時間大約在5 h左右,增加了檢修的工作量,又影響了機組的可調小時。
4號水輪發(fā)電機組環(huán)形接力器經過密封裝置的設計、改進與調整,密封性能有了顯著改善和提高,更換周期也從原來的每月1次延長為半年1次,但與4年1次相比,還遠遠不能達到理想目標。所以提出更換為性能優(yōu)良、品質優(yōu)秀、設備制造良好、結構緊湊、質量安全可靠的搖擺式直缸接力器,可以避免上述事件的發(fā)生。
搖擺式直缸接力器活塞直徑為φ340 mm,材料為HT200,接力器個數為4個,設計行程210 mm,最大行程230 mm,額定油壓2.5 MPa,接力器操作力為88 t(見圖2)。
在調研技術比較的基礎上,綜合選定哈爾濱電機廠為合作伙伴,設計安裝了4只搖擺式直缸接力器。
搖擺式直缸接力器的優(yōu)點:結構緊湊,制造方便,工作可靠,不易漏油,成本低廉,安裝檢修維護方便。
搖擺式直缸接力器組成:缸體、活塞、推拉桿、固定支座、密封等。
在原環(huán)形接力器基礎上,2只改為4只搖擺式直缸接力器,操作力由原來的66 t提高到88 t。
安裝搖擺式直缸接力器由定位偏心銷調整,材料為35CrMo鍛鋼。
1:缸體; 2:活塞桿
圖2 搖擺式直缸接力器示意
為了全面了解環(huán)形改為搖擺式直缸接力器的改造效果,進行了靜特性試驗、效率試驗、調保復核試驗、 振動擺度測試。
6.1 環(huán)形接力器試驗結果
(1)靜特性試驗
靜特性試驗如下所示(見表1)。
表1 環(huán)形接力器靜特性試驗
由表1得出,轉速死區(qū)Ix=0.069 7%,小于國標要求的0.08%。
(2)空載擾動試驗
上擾:超調量δ(%)=14%;調節(jié)時間tp=24.1 s;波動次數=1次
下擾:超調量δ(%)=21.0%;調節(jié)時間tp=11.8 s;波動次數=1次
(3)效率試驗
在工作水頭為92 m,導葉開度約為82.5%時,機組出力可達43.1 MW,水輪機效率為92.1%。試驗中最高效率94.5%,發(fā)生在導葉開度約為80.1%時,機組出力可達43.8 MW。
(4)調保復核試驗
湖南鎮(zhèn)電站4號機組帶額定出力42.5 MW,靜水頭約為92 m,單臺機組甩負荷結果如下:接力器不動時間為0.17 s,水壓上升最大值為19.9%(蝸殼壓力從0.92 MPa上升到1.20 MPa),轉速上升最大值為27.0%。
通過甩25%、75%、100%額定負荷3次試驗,波動次數均為1次,調節(jié)時間小于20 s,水壓上升、轉速上升和振動擺度各項指標均符合標準要求。
6.2 搖擺式直缸接力器實驗效果
(1)靜特性試驗
靜特性試驗如下所示(見表2)。
表2 搖擺式直缸接力器靜特性試驗
由表2得出,轉速死區(qū)Ix=0.058 6%,小于國標要求的0.08%。
(2)空載擾動試驗
上擾:超調量δ(%)=13.5%;調節(jié)時間tp=23.5 s;波動次數=1次
下擾:超調量δ(%)=20.4%;調節(jié)時間tp=11.3 s;波動次數=1次
(3)效率試驗
在工作水頭為92 m,導葉開度約為82.5%時,機組出力可達43.1 MW,水輪機效率為92.1%。試驗中最高效率94.5%,發(fā)生在導葉開度約為79.5%時,機組出力可達43.8 MW。試驗結果表明水輪機的額定出力、額定效率及最高效率較改造前沒有明顯提高。
(4)調保復核試驗
湖南鎮(zhèn)電站4號機組帶額定出力42.5 MW,靜水頭約為92 m,單臺機組甩負荷結果如下:接力器不動時間為0.15 s,水壓上升最大值為19.1%(蝸殼壓力從0.92 MPa上升到1.12 MPa),轉速上升最大值為26.3%。
通過甩25%、75%、100%額定負荷3次試驗,波動次數均為1次,調節(jié)時間小于20 s,水壓上升、轉速上升和振動擺度各項指標均符合標準要求。
4號水輪發(fā)電機組環(huán)形接力器改搖擺式直缸接力器工作是結合機組小修期間進行的,完成施工后,充油操作動作正確,移動平穩(wěn)。做緊急停機試驗時,發(fā)現(xiàn)時間從原來的7 s變?yōu)? s,需要重新校驗和調整主配壓伐節(jié)流孔直徑。
經過1年多運行,沒有發(fā)現(xiàn)在運行中有異常情況,運行狀態(tài)有較好的改善,確保了機組的安全穩(wěn)定運行,滿足“無人值班(少人值守)”等若干規(guī)定與要求。
湖南鎮(zhèn)電站4號機組環(huán)形改搖擺式直缸接力器技術改造是成熟的也是成功的,機組穩(wěn)定性、效率、出力、擺度與振動等多方面達到了預期的理想效果。整個改造用時短、費用低、效率高、產生效益明顯,按每月每次停役5 h計算,每年可節(jié)約的費用在20萬元以上。
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責任編輯 吳 昊
2014-10-25
詹小寶(1957-),男,技師,主要從事水電站運行與維護工作。E_mail:839937447@qq.com