李術(shù)方
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽515223)
某電廠#1、#2爐600MW機組配套兩臺電除塵器,每臺電除塵器設(shè)雙室四電場,每臺爐配套18臺高壓控制柜,12臺型號為 GGAj02K-2.0A/72kV,6臺 GGAj02K-1.5A/66kV,兩臺爐共同配備一套上位機系統(tǒng)。電除塵本體、電控均為龍凈環(huán)保產(chǎn)品,高壓控制柜為龍凈環(huán)保16位K型控制柜。設(shè)備投入運行10年,經(jīng)過電廠鍋爐煙煤改造,增設(shè)脫硝脫硫設(shè)備,運行參數(shù)發(fā)生較大改變,高粉塵比電阻產(chǎn)生反電暈,導(dǎo)致電除塵高壓柜電流波動大,采樣板及個別控制板故障率增高,且原設(shè)計能耗大,導(dǎo)致廠用電率高。
HF型高頻電源采用新型高壓控制器,由新型32位微控制器作為處理核心,運算速度快,并采用最新控制技術(shù),控制器能根據(jù)煙氣工況改變自動調(diào)整控制輸出。高頻電源無需更換整流變壓器,只需將原常規(guī)高壓控制柜更換為新型調(diào)制型高頻控制柜,與原變壓器組合成一套混合型高頻電源,不僅能夠大幅度降低電除塵器能耗,而且提高了除塵效率。
根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備能耗的統(tǒng)計,目前每臺爐單臺除塵器9個高壓柜能耗約為510kW,每臺爐單高壓電源能耗約為1 000kW。能耗較大,有較大節(jié)能空間。
由于控制器的控制系統(tǒng)是20世紀(jì)90年代的控制技術(shù),控制器的硬件、軟件系統(tǒng)不能滿足對電場閃絡(luò)的精確捕捉和控制,并且在反電暈、電暈封閉和節(jié)能控制上都已滿足不了現(xiàn)階段的要求。經(jīng)長期監(jiān)控電除塵器運行情況發(fā)現(xiàn),所有電場電流極限很高,但是峰值電壓不高,影響電暈放電,使粉塵荷電不充分,從而影響了除塵效率。所有電場放電嚴重,火花率較高,這樣也會影響除塵效率。原控制方式運行方式和參數(shù)為人工設(shè)定,存在一定的盲目性,沒有根據(jù)工況變化(煙氣量、比電阻、煙氣溫度變化)自動改變運行參數(shù)和運行方式,導(dǎo)致除塵狀態(tài)不穩(wěn)定,電流波動大,加快了電子設(shè)備的老化,且效率低、能耗大。
電除塵器設(shè)計效率≥99.62%,保證效率≥99.52%,比集塵面積為94.91m2/s,除塵器本體效率及比集塵面積適中,情況適中。從SIS系統(tǒng)看到,目前#1爐煙塵排放9.8mg/Nm3,#2爐煙塵排放5.6mg/Nm3,遠低于 GB13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求的20mg/Nm3。
目前單臺爐除塵器高壓電源能耗約為1 000kW,能耗較高,有較大節(jié)能空間,進行高頻電源改造后,可從目前的1 000kW降低到500kW之下。
HF型高頻電源結(jié)構(gòu)如圖1所示。其工作原理是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),將工頻電源經(jīng)整流橋轉(zhuǎn)化成直流電源,經(jīng)逆變器逆變成20kHz以上的高頻交流電流,然后通過變壓器升壓,經(jīng)整流器進行整流濾波,最終給電除塵電場提供40kHz以上的高頻脈沖電流。
圖" 高頻電源典型結(jié)構(gòu)圖
(1)高頻電源在純直流供電條件下,可以在逼近電除塵器的擊穿電壓下工作,這樣就可以使其供給電場內(nèi)的平均電壓比工頻電源供給的電壓提高25%~30%。一般純直流方式應(yīng)用于電除塵器的前電場,電暈電流可以提高一倍,粉塵排放降低約40%~70%。
(2)效率高,節(jié)能顯著。高頻電源工作在脈沖方式下,能提高電除塵器的除塵效率。微秒級的脈沖寬度,通過高壓脈沖作用,能有效地提高脈沖峰值電壓,增大電暈功率,提高粉塵荷電強度,克服反電暈,這有效地提高了電除塵器的除塵效率,除塵效率能達到90%以上。且采用脈沖供電方式的高頻電源節(jié)能效果顯著,一般較工頻電源節(jié)能40%~80%左右。
(3)控制方式靈活。高頻電源可根據(jù)不同運行工況的電除塵器提供最合適的電壓波形,提高了電除塵器對實際運行工況的適應(yīng)性?;鸹刂铺匦院?,火花損失能量很小,電場恢復(fù)快。
(4)輸出穩(wěn)定,響應(yīng)迅速快。高頻電源輸出關(guān)斷時間小于100ms,恢復(fù)時間為5~15ms,且在100次/min的火花率下輸出無壓降。
(5)體積小,重量輕,工程造價低。高頻電源的體積約為工頻電源的1/5~1/3,且直接安裝于電除塵頂部,其控制柜和變壓器是一體化的,節(jié)省了配電室空間、電纜與安裝費用。
(6)高頻電源提高了供電系統(tǒng)的利用率。其輸入方式為三相平衡供電,輸入的相電流是非高頻電源的一半,無缺相損耗,提高了供電系統(tǒng)的利用率。
HF型高頻電源與原整流變壓器組合成的混合型高頻電源,在應(yīng)用到除塵器的第一電場后,經(jīng)過在不同煤種、各種運行工況下的試驗對比,除塵效率有了明顯改善。第一電場改造前后數(shù)據(jù)對比如表1、表2所示。
表" 改造前運行平均數(shù)據(jù)
表- 改造后運行平均數(shù)據(jù)
從數(shù)據(jù)對比可以看出,首電場應(yīng)用高頻電源后電暈功率降低,煙塵出口濃度沒有升高,除塵效率保持良好。經(jīng)過運行實際分析,與工頻電源相比,高頻電源的電壓波動小,火花控制特性好,能快速檢測火花并關(guān)閉脈沖電源,電場恢復(fù)快,使得電場平均電壓較高,在間隙供電時,能有效抑制反電暈現(xiàn)象,適用于高比電阻粉塵工況,控制方式更加靈活。改造后,按機組每年利用小時7 000h、上網(wǎng)電價0.4元/kW·h計算,每臺爐平均每年可節(jié)約廠用電350萬kW·h,提高經(jīng)濟效益140萬元。
我國從“十一五”開始,在每個五年規(guī)劃中都對節(jié)能減排制定了明確的目標(biāo),火力發(fā)電廠要成為有社會責(zé)任感的企業(yè),必須高度重視節(jié)能減排工作,這就必然對除塵器的效率及能耗提出更高的要求。在除塵器的改造中,要結(jié)合運行實際,制定更加切實有效的方案。本例中,針對電除塵器二次電流波動大、能耗高,在原設(shè)備的基礎(chǔ)上對電除塵器高壓柜進行電源改造,結(jié)合運用HF型高頻電源技術(shù),與原整流變壓器組成一套混合型高頻電源,降低能耗,且保持良好的出口粉塵排放,同時還對控制器及振打進行了優(yōu)化,改造成本低、工期短,改造后效果明顯,值得其他電廠借鑒。