關(guān) 偉,王發(fā)燈,牛懷軍
(1.廣州鐵路(集團)公司 工務(wù)處,廣東 廣州 510095;2.中國鐵道科學(xué)研究院 鐵道建筑研究所,北京 100081)
DC-32型搗固車加裝二維激光準直系統(tǒng)設(shè)計
關(guān) 偉1,王發(fā)燈2,牛懷軍2
(1.廣州鐵路(集團)公司 工務(wù)處,廣東 廣州 510095;2.中國鐵道科學(xué)研究院 鐵道建筑研究所,北京 100081)
介紹了DC-32型搗固車激光準直系統(tǒng)的工作原理,分析激光準直系統(tǒng)在DC-32型搗固車上的使用情況,對現(xiàn)有的一維激光準直系統(tǒng)進行了改進設(shè)計,闡述了改進設(shè)計方案及軟硬件設(shè)計,并通過現(xiàn)場試驗驗證了二維激光準直功能達到設(shè)計要求,提高了搗固車作業(yè)效率。
搗固車 改造 二維激光準直系統(tǒng) 設(shè)計
在我國大型養(yǎng)路機械中搗固車保有數(shù)量是最多的。我國引進的第一臺大型養(yǎng)路機械就是08-32型搗固車(國產(chǎn)化后為DC-32型)。搗固車通過對軌道進行撥道、起道抄平、石砟搗固及道床肩部石砟的夯實作業(yè),使軌道方向、左右水平和前后高低均達到線路設(shè)計標準或線路修理規(guī)則的要求,從而改善線路條件,保障列車運行安全。
1.1 搗固車作業(yè)模式
搗固車的起撥道及搗固作業(yè)有4種作業(yè)模式:
1)搗固車利用自身檢測系統(tǒng)的測量弦作為基準線,將檢測到的信號值輸入到運放電路進行比較,再將偏差值輸出到伺服閥進行控制,修正線路幾何尺寸。
2)由工務(wù)段人員根據(jù)個人經(jīng)驗指揮大型養(yǎng)路機械操作人員進行作業(yè)。
3)由工務(wù)段每隔2.5 m(5根軌枕)把線路方向、高低偏差值用油漆或粉筆標注在軌枕上,再由人工輸入起撥道數(shù)據(jù),實現(xiàn)精確撥道。
4)利用搗固車配備的激光測量系統(tǒng),通過激光發(fā)射和接收裝置,根據(jù)三點法作業(yè)原理對線路幾何尺寸進行測量,測量弦長度得到延長,激光發(fā)射器就相當(dāng)于原來的D點測量小車,測量精度得到很大提高。
上述4種作業(yè)模式,第1種已經(jīng)較少采用;第2種已經(jīng)基本不用;第3種在新線建設(shè)時使用較多,在運營線路中使用較少;第4種在新線建設(shè)和線路的日常運營中使用較多。
DC-32搗固車激光準直作業(yè)目前僅限用于線路方向偏差的測量,而沒有針對線路高低的激光測量矯平系統(tǒng)。目前只能利用激光對長距離的線路方向偏差進行測量矯正,而無法對線路上存在的長距離高低偏差進行測量矯正。測量線路高低偏差的基準線仍然是張緊于B,D兩臺測量小車中間的兩根鋼弦線,基準長度只有15.785 m,對于長直線路其精度是遠遠不夠的,無法將距離較長的高低不良(俗稱慢塘)起平。
1.2 激光準直原理
目前DC-32型搗固車上安裝的激光準直系統(tǒng)為一維系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 JZT-B型激光準直系統(tǒng)
一維激光準直系統(tǒng)的工作原理為:定位在搗固車前方數(shù)百米處的激光發(fā)射器,向搗固車前端下方的激光接收器射出一束基準激光束,激光接收器將收到的光信號轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號,經(jīng)控制電路處理后,指導(dǎo)搗固車的撥道機構(gòu)進行作業(yè)。當(dāng)激光束準確對準接收器中央時,接收電路處于平衡狀態(tài),無任何信號輸出,搗固車中位指示燈亮(遠距離時,由于激光束在空氣中會有規(guī)則漂移,搗固車的左右指示燈有節(jié)奏地交替閃爍)。當(dāng)搗固車沿著左右彎曲的軌道前進,接收器隨之偏離激光束中心。這時接收器立即輸出左路或右路控制信號,通過接收控制電路板觸發(fā)接收跟蹤架的伺服電機啟動,驅(qū)動接收器向激光束中心移動,同時牽動位移傳感器,向搗固車撥道控制系統(tǒng)輸出相應(yīng)的位移值,操縱撥道裝置將軌道撥至正確的位置。隨著搗
固車向前作業(yè),激光接收器自動跟蹤基準激光束,撥道裝置相應(yīng)動作,從而實現(xiàn)搗固車自動撥道的功能。
為了提高搗固車的作業(yè)效率,實現(xiàn)自動起撥道功能,需要對DC-32型搗固車上的激光電路系統(tǒng)進行升級改造。
由于二維激光準直系統(tǒng)在數(shù)據(jù)處理上與一維激光準直系統(tǒng)原理不同,需要對電氣系統(tǒng)進行改造設(shè)計。二維激光的撥道、起道值為模擬量,需要接入前端模擬輸入板合適位置。由于增加了起道功能,需要在前司機室合適位置內(nèi)外各增加上、中、下指示燈,并且要設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)采集與輸出控制的電路板,實現(xiàn)正常的起撥道作業(yè)。為了實現(xiàn)直線與豎曲線作業(yè)模式的選擇,需要增加一個作業(yè)選擇開關(guān)。
2.1 前端模擬量輸入方案
搗固車上的手動起道量和手動撥道量為模擬量,通過手動起道碼盤和手動撥道碼盤調(diào)節(jié)滑線電阻,輸入前端模擬信號板。激光撥道量為模擬量值,通過激光撥道傳感器輸入前端模擬信號板。為了能夠?qū)崿F(xiàn)改造后激光撥道、起道兩路模擬量數(shù)值的正常輸入,將原車激光撥道傳感器與4U5前端模擬量信號處理板的連線斷開,并將二維激光的撥道值輸出回路與10d連接。為了實現(xiàn)手動起道和激光起道數(shù)值通過一個通道進入4U5前端模擬量信號處理板,將手動起道碼盤與4U5電路板接線斷開。手動起道碼盤與新增指示燈控制板接線相連,激光起道輸出與4U5前端模擬量信號處理板20d相連。通過改造,能夠?qū)崿F(xiàn)搗固車手動、手動加激光的不同作業(yè)模式。
2.2 作業(yè)模式選擇
為了實現(xiàn)激光光點和光條作業(yè)的不同需要,增加一個作業(yè)選擇開關(guān)。在直線段作業(yè)時,選擇“起撥道”,激光發(fā)射器發(fā)出光點信號,激光接收器輸出撥道和起道數(shù)值到前端模擬輸入系統(tǒng)。在豎曲線段作業(yè)時,選擇“只撥道”,激光發(fā)射器發(fā)出光條信號,激光接收器輸出撥道數(shù)值到前端模擬輸入系統(tǒng)。作業(yè)選擇開關(guān)選擇帶指示燈的開關(guān),“起撥道”位指示燈滅,“只撥道”位指示燈亮。由于車載電源為直流24 V,故選用24 V的作業(yè)選擇開關(guān)。
2.3 外部指示燈選型
由于新增起道功能,需要在前司機室內(nèi)外各新增上、中、下三個指示燈。由于車載電源為直流24 V,并參考原有撥道系統(tǒng)的指示燈,司機室內(nèi)B4箱面板上的指示燈選用24 V二極管,司機室外對光指示燈選用24 V,8 W工作燈。
前端模擬改造后電氣系統(tǒng)原理如圖2所示。
圖2 電氣系統(tǒng)改造原理
3.1 硬件設(shè)計(圖3)
圖3 硬件設(shè)計
如圖3所示,系統(tǒng)電路共有8個子電路:①單片機。單片機作為控制核心,采用20 M晶振,另有1路指示燈用于指示系統(tǒng)是否正常工作。②232通訊。232通訊電路以MAX232芯片為核心,通過6N137實現(xiàn)信號隔離,再通過 74HC244實現(xiàn)信號遠程增大。③開關(guān)量輸入。系統(tǒng)具有6路24 V開關(guān)量輸入采集功能,通過TLP521-4芯片實現(xiàn)開關(guān)量信號隔離及信號電平轉(zhuǎn)換。④開關(guān)量輸出。系統(tǒng)具有8路24 V開關(guān)量輸出功能,通過繼電器實現(xiàn)開關(guān)量信號隔離及信號電平轉(zhuǎn)換。⑤模擬量采集。系統(tǒng)具有6路 ±10 V模擬量輸入采集功能,以芯片 AD7656為核心,通過LM747芯片實現(xiàn)模擬量信號濾波,再通過 OP37實現(xiàn)信號隔離。⑥模擬量輸出。系統(tǒng)具有4路 ±10 V模擬量輸出功能,以芯片MAX532為核心實現(xiàn)DA轉(zhuǎn)換,再通過OP177實現(xiàn)信號隔離輸出。⑦里程采集。系統(tǒng)具有1路里程脈沖信號采集功能,通過74HC244芯片實現(xiàn)里程信號增強及隔離輸入。⑧電源模塊。系統(tǒng)通過DC-DC轉(zhuǎn)換模塊實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換,同時具有極性保護功能,防止接錯電源正負極。
3.2 軟件濾波及軟件設(shè)計
3.2.1 異常噪聲處理
由于整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集密度不需很大,2 Hz的采樣頻率就可以滿足規(guī)范要求。所以本系統(tǒng)測量單元的采樣頻率都比較低。因此,本文采用了3σ法則和滑動平均濾波的復(fù)合處理方式來剔除異常噪聲。
滑動平均濾波法把N個測量數(shù)據(jù)看成一個隊列,隊列的長度固定為N,每進行一次新的采樣,把測量結(jié)果放入隊尾,而去掉原來隊首的一個數(shù)據(jù),這樣在隊列中始終有N個最新的數(shù)據(jù)。
應(yīng)用3σ法則來剔除粗差。凡殘余誤差大于3倍標準差的都被認為是粗差,其所對應(yīng)的測量值就是壞值,應(yīng)予以舍棄。
如圖4所示,系統(tǒng)對接收器圖像信號(該數(shù)據(jù)樣本是在野外有大風(fēng)的情況下采樣得到的)采用復(fù)合濾波技術(shù)進行處理后,噪聲得到了比較明顯的剔除,不但提高了系統(tǒng)測量精度,而且使遠距離測量時激光光束的穩(wěn)定性得到了很好的控制,減少了由于空氣擾動給光束帶來的隨機誤差,延長了激光測量行程。
圖4 濾波處理前后數(shù)據(jù)對比
3.2.2 軟件設(shè)計
系統(tǒng)軟件設(shè)計流程圖如圖5所示。
4.1 測試方案
1)開關(guān)量輸入輸出測試
開關(guān)量輸入測試可通過電路板上的指示燈來進行,通過給6路開關(guān)量輸入24 V高電平,若相應(yīng)的指示燈會發(fā)光則認為開關(guān)量輸入正常。同樣地,通過單片機往外發(fā)出開關(guān)量輸出指令,若相應(yīng)的繼電器會吸合則對應(yīng)的指示燈也會點亮。
2)模擬量采集精度測試
AD芯片AD7656的量程設(shè)置為-10~+10 V,采集的數(shù)值0~32 767對應(yīng)0~10 V;32 768~65 535對應(yīng)-10~0 V。通過直流穩(wěn)壓電源輸入特定電壓,然后根據(jù)單片機采集到的數(shù)據(jù)量換算為模擬量,比較輸入值和換算值可得到采集精度。
3)模擬量輸出精度測試
DA芯片MAX532可輸出-10~10 V范圍內(nèi)的電壓,通過單片機設(shè)定輸出值,再利用萬用表測量實際輸出值,然后對輸出數(shù)據(jù)進行擬合,繼而修改單片機程序,可使輸出值更加接近設(shè)定值。擬合前后的效果如圖6所示。
4.2 現(xiàn)場試驗
二維激光準直系統(tǒng)現(xiàn)場試驗如圖7所示。DC-32型搗固車加裝二維激光自動起撥道系統(tǒng)后,作業(yè)效果良好,滿足現(xiàn)場需要,體現(xiàn)在:①作業(yè)時數(shù)值輸出穩(wěn)定,參數(shù)顯示符合作業(yè)要求。②與整車兼容性好,沒有給其他系統(tǒng)帶來干擾。③能夠在直線段進行自動起撥道作業(yè),減輕了操作人員的勞動強度。④作業(yè)完成后,采用其他設(shè)備對線路進行測量,線路不平順減小。
圖5 軟件設(shè)計流程
圖6 數(shù)字濾波前后效果對比
圖7 二維激光準直系統(tǒng)現(xiàn)場試驗
對現(xiàn)有的DC-32型搗固車激光準直系統(tǒng)進行了分析,設(shè)計了加裝二維激光準直系統(tǒng)的改進方案,并研發(fā)了相關(guān)電路板,進行了試驗和性能檢測?,F(xiàn)場試驗結(jié)果表明設(shè)計方案實現(xiàn)了DC-32型搗固車的二維激光準直功能,提高了線路作業(yè)質(zhì)量。
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(責(zé)任審編 李付軍)
U216.63
:ADOI:10.3969/j.issn.1003-1995.2015.09.32
2015-04-06;
:2015-05-12
關(guān)偉(1969— ),男,湖南長沙人,工程師。
1003-1995(2015)09-0114-04