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        南鋼管線鋼非金屬夾雜物去除工藝

        2015-03-10 01:32:42供稿劉德祥翟衛(wèi)江劉義孟德安LIUDexiangZHAIWeijiangLIUYiMENGDean
        金屬世界 2015年4期
        關鍵詞:南鋼熔點鋼水

        供稿|劉德祥,翟衛(wèi)江,劉義,孟德安 / LIU De-xiang, ZHAI Wei-jiang, LIU Yi, MENG De-an

        南鋼管線鋼非金屬夾雜物去除工藝

        Nonmetallic Inclusions Removal Process of Pipeline Steel in NISCO

        供稿|劉德祥,翟衛(wèi)江,劉義,孟德安 / LIU De-xiang, ZHAI Wei-jiang, LIU Yi, MENG De-an

        作者單位:南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035

        內容導讀

        根據(jù)南京鋼鐵管線精煉的優(yōu)化改進過程中夾雜物的變化,旨在減少管線鋼中的低熔點CaO-Al2O3類長條夾雜物。文章介紹了“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”工藝流程,LF精煉過程采用高堿度、強還原性精煉渣,通過渣鋼反應深脫硫,延長RH真空處理時間,促進夾雜物聚集上浮脫除,然后進行鈣處理將夾雜物轉變?yōu)楦呷埸cCaO-CaS系夾雜物。

        鋼中夾雜物的形態(tài)控制是高級別管線鋼生產(chǎn)的關鍵技術,其中熱軋板和鋼管產(chǎn)品上出現(xiàn)的低熔點CaO-Al2O3類長條夾雜物則是控制的重點,原因是其容易成為HIC和SSCC裂紋源[1-3]。

        本文針對南京鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)管線鋼采用的“BOF-LF-鈣處理-RH-CC”冶煉工藝中非金屬夾雜物的去除行為進行了系統(tǒng)研究。發(fā)現(xiàn)為了改善CaO-Al2O3類長條夾雜物超標問題,南鋼在精煉過程中采用的夾雜物控制策略重點在于:去除夾雜物,尤其是大尺寸夾雜物,在鈣處理前完成。具體措施為:進一步發(fā)揮RH精煉工藝脫除夾雜物的能力,依靠渣鋼反應將鋼液中的大尺寸夾雜物充分去除[4-6]。

        試驗方案設計

        此次試驗共分為3個階段。各階段的試驗方案為:1)分析鑒定南鋼管線鋼夾雜物控制現(xiàn)狀。2)采用“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”工藝,將RH真空精煉時間加長至30 min。3)采取降低硫含量,控制二次氧化等措施來去除夾雜物。

        試驗結果分析

        第一階段

        工業(yè)試驗第一階段的主要目的是明晰南鋼當前的管線鋼生產(chǎn)工藝及其夾雜物控制水平。因此第一階段依然沿用南鋼“BOF-LF-鈣處理-RH-CC”的工藝流程,取得3810和3811兩爐實驗數(shù)據(jù),RH精煉前后的鋼液成分具體數(shù)據(jù)詳見表1。

        RH真空處理后夾雜物成分、數(shù)量及尺寸分布與包鋼水夾雜物成分、數(shù)量及尺寸分布,見圖1和圖2。由兩組數(shù)據(jù)可以清楚地看到,由于鈣處理工序是在RH真空精煉之前完成的,且RH工序處理時間僅有15 min,所以經(jīng)RH真空處理后的鋼水夾雜物以CaO-Al2O3-CaS系為主,其中CaS的含量相對較低。而從中間包鋼水夾雜物來看,大部分夾雜物的成分位于液相區(qū)內,低熔點夾雜物變形能力較強,在軋制過程中會形成長條狀夾雜,極容易成為HIC和SSCC裂紋源,嚴重影響管線鋼的使用性能。

        表1 第一階段試驗RH精煉前后鋼液成分對比(質量分數(shù))%

        圖1 第一階段試驗RH真空處理后夾雜物分布

        圖2 中間包鋼水夾雜物分布

        第二階段

        本階段的工作主要包括調整冶煉流程,將鈣處理工序移至RH真空精煉工序之后,并將RH真空處理時間由15 min提高至30 min。在轉爐出鋼和LF階段,利用渣鋼反應,促進Al2O3盡快向低熔點夾雜物轉變。利用LF底吹氬攪拌和RH的真空循環(huán)攪拌,促進較低熔點夾雜物長大并上浮去除,然后通過鈣處理促進殘余的夾雜物變性。本階段試驗共采集兩爐數(shù)據(jù)(爐號分別為4662和4663):LF出站、RH出站、鈣處理后、中間包鋼水及鋼板中夾雜物數(shù)據(jù)。

        從采集的數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過轉爐出鋼和LF工序的渣鋼反應,LF出站鋼水夾雜物主要以低熔點CaO-Al2O3-MgO系為主。經(jīng)過RH真空循環(huán)處理后,低熔點夾雜物聚集上浮,4663爐鋼水夾雜物去除效果明顯。而4662爐夾雜物數(shù)量則明顯多于4663爐,且大尺寸夾雜物數(shù)量不降反增。通過數(shù)據(jù)分析,認為這與RH操作工序有關。鈣處理后夾雜物中的MgO和Al2O3的含量急劇降低,尤其MgO含量極少,而CaO和CaS含量則大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,鋼中夾雜物的主要類型,即為CaO-CaS和CaO-CaSAl2O3為主的復合類型。

        第三階段

        第三階段的試驗重點為改進脫硫,穩(wěn)定夾雜物控制效果,控制二次氧化。通過對LF精煉爐渣進行改進,選用CaO飽和爐渣,來降低Al2O3含量,減少渣量。根據(jù)試驗爐次LF進、出站爐渣成分分析,該工藝取得了良好的脫硫效果,硫含量穩(wěn)定在較低的水平。同時對LF出站鋼水、RH破空后鋼水、鈣處理后、中間包鋼水及鑄坯中的夾雜物,進行成分和尺寸的統(tǒng)計分析,可以看到經(jīng)過第三階段的操作試驗,即LF和RH真空處理后,鋼水中夾雜物轉變?yōu)橐缘腿埸cCaO-Al2O3-MgO系為主。

        對RH破空后的鋼水進行喂線鈣處理,再結合軟吹工藝,使得夾雜物充分變性[7],轉變?yōu)镃aO-CaS系不變形夾雜物。然而,由于6585爐和6392爐的中間包保護澆注不充分,導致發(fā)生二次氧化,夾雜物轉變?yōu)镃aO-Al2O3-CaS系,且夾雜物數(shù)量大幅增加。而6393爐和6394爐對中間包二次氧化控制得較好,夾雜物尤其是大顆粒夾雜物基本保持CaO-CaS系,一直保持到鑄坯和鋼板,幾乎沒有低熔點CaO-Al2O3-MgO系夾雜。鋼板B類夾雜物評級達到1級,未檢測到≥100μm的B類夾雜物。

        結束語

        通過三個階段的工業(yè)試驗的數(shù)據(jù)分析,在去除管線鋼非金屬夾雜物方面,南鋼主要通過以下四個方面的工藝改進,取得了較好的成效。

        1) 冶煉過程中采用“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”的工藝流程,鈣處理前去除夾雜物,尤其是大尺寸夾雜物,較好地解決了管線鋼中CaO-Al2O3類長條夾雜物超標問題。

        2) LF精煉過程中,在渣鋼反應作用下Al2O3轉變?yōu)镃aO-Al2O3-MgO系低熔點夾雜物。再經(jīng)過LF軟吹和RH真空循環(huán)后,低熔點夾雜物聚集上浮被去除。鈣處理后夾雜物類型為高熔點CaO-CaS類和含少量Al2O3組分的CaO-CaS-Al2O3類。

        3) 優(yōu)化LF爐造渣工藝,采用CaO飽和渣系,減小渣量,增強LF爐脫硫能力,降低鋼水硫含量。延長RH真空精煉時間,增強RH脫除夾雜物的能力,促進低熔點夾雜物在RH處理過程中聚集上浮。

        4) 采用保護澆注,嚴格控制澆注過程的二次氧化,防止鈣處理后的夾雜物變性及夾雜物數(shù)量的增加。

        參考文獻

        [1] 張彩軍, 高愛民, 蔡開科. 管線鋼夾雜物變性的理論與實驗研究. 過程工程學報, 2008(S1): 171-175

        [2] 蔣育翔, 焦興利. X80管線鋼夾雜物控制工藝的研究. 特殊鋼, 2011(1): 36-39

        [3] 李強, 王建, 王新華, 等. X80管線鋼鈣處理后軟吹時間對夾雜物行為的影響. 鋼鐵釩鈦, 2011(2): 74-78

        [4] 李強, 王新華, 黃福祥, 等. X80管線鋼LF-RH二次精煉過程夾雜物行為及控制. 特殊鋼, 2011(4):26-30

        [5] 張威, 張晨光. 高級別管線鋼夾雜物控制的研究. 寬厚板, 2012(2): 15-17

        [6] 初仁生, 楊光維, 黃福祥, 等. 鈣處理工藝對X70管線鋼夾雜物的影響. 鋼鐵研究學報, 2013(5): 24-30

        [7] 林路, 包燕平, 劉建華, 等. RH-喂線鈣處理的管線鋼X80非金屬夾雜物變性效果分析. 特殊鋼, 2010(5): 51-54

        翟衛(wèi)江(1971—),本科,工程師,研究方向:煉鋼廠質量管理,E-mail:zwj4560@126.com

        劉義(1983—),本科,助理工程師,研究方向:轉爐煉鋼質量控制,E-mail:liuyi@njsteel.com.cn

        孟德安(1985—),本科,助理工程師,研究方向:轉爐煉鋼生產(chǎn)實踐,E-mail:mengdean@njsteel.com.cn

        作者簡介:劉德祥(1977—),本科,工程師,研究方向:轉爐煉鋼生產(chǎn)實踐,210035南京市大廠區(qū)南京鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,E-mail:liudexiang@njsteel.com.cn

        DOI:10.3969/j.issn.1000-6826.2015.04.18

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