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        本鋼新1號(hào)高爐生產(chǎn)能力分析與對策

        2015-03-10 01:32:36供稿惠國東HUIGuodong
        金屬世界 2015年4期
        關(guān)鍵詞:本鋼透氣性布料

        供稿|惠國東 / HUI Guo-dong

        本鋼新1號(hào)高爐生產(chǎn)能力分析與對策

        Production Capacity Analysis and Countermeasures about New No.1 BF in BX Steel

        供稿|惠國東 / HUI Guo-dong

        作者單位:本鋼板材股份有限公司煉鐵廠,遼寧 本溪 117000

        內(nèi)容導(dǎo)讀

        本鋼板材新1號(hào)高爐開爐運(yùn)行至今,利用系數(shù)始終不高,生產(chǎn)能力沒有達(dá)到最佳。根據(jù)原燃料質(zhì)量條件,同時(shí)結(jié)合高爐的實(shí)踐運(yùn)行參數(shù),對影響高爐爐腹煤氣量、K值的各個(gè)因素進(jìn)行詳細(xì)分析,并針對性的提出提高爐腹煤氣量的對策,為高爐下一步強(qiáng)化決策提供科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)。

        本鋼新1號(hào)高爐設(shè)計(jì)容積為4350 m3,于2008年10月9日開爐投產(chǎn)。開爐后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)水平,但自2009年1月開始,由于對4000 m3以上大型高爐操作經(jīng)驗(yàn)的欠缺,加上布料溜槽磨損、焦炭質(zhì)量波動(dòng)等原因,操作爐型被破壞,經(jīng)歷了一年多的操作制度的摸索和優(yōu)化,重新確立了各項(xiàng)技術(shù)操作參數(shù),生產(chǎn)逐步走上了正軌,高爐順行狀況逐步改善,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提高,尤其是2013年3—4月份,焦比達(dá)到了歷史最低水平(見表1),但高爐燃料比較高,利用系數(shù)較低。

        原燃料質(zhì)量分析

        燒結(jié)礦由2臺(tái)265m2燒結(jié)機(jī)供給,燒結(jié)質(zhì)量相對穩(wěn)定;馬耳嶺球團(tuán)抗壓強(qiáng)度低,合格率低,我們的要求是合格率要達(dá)到100%。綜合入爐品位59.0%,較去年下降0.4%。

        表1 本鋼板材新1號(hào)高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

        新1號(hào)高爐以焦化廠焦四車間干熄焦為主,焦三車間干熄焦為輔,焦三干熄焦占入爐焦炭量的20%左右,焦炭的各項(xiàng)性能指標(biāo)相對穩(wěn)定。

        目前噴吹的煤粉煙煤比例為43%,導(dǎo)致了煤粉的發(fā)熱值較低,煤粉的置換系數(shù)只有0.702,這直接影響著燃料比的升高;而且負(fù)200目的比例只有61%,距離要求≥80%還有很大的差距。

        高爐運(yùn)行參數(shù)分析

        進(jìn)入2013年,廠部推行穩(wěn)健的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。新1號(hào)高爐采取了一系列措施,逐步優(yōu)化各種冶煉制度,實(shí)行穩(wěn)扎穩(wěn)打,逐步降低焦比。

        穩(wěn)定操作

        統(tǒng)一、穩(wěn)定的操作制度是爐況順行的基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)“三穩(wěn)定”(料批、爐溫、堿度)的操作方針,認(rèn)真做好團(tuán)體配合,堅(jiān)決反對個(gè)人主義的操作風(fēng)格?!叭€(wěn)定”的主旨為穩(wěn)定熱制度,因此,特別需要穩(wěn)定風(fēng)量、氧量、加濕、頂壓、風(fēng)溫等參數(shù),努力平衡爐溫在1500~1515 ℃。堅(jiān)決控制適宜壓差在160~175 kPa,上限壓差≤185 kPa。

        上部調(diào)劑

        為促使煤氣流合理分布,改善布料矩陣的檔位角差,在礦角差不變的條件下,調(diào)整第3、4、5檔位,使之由等角差發(fā)展為階梯角差,做到布料平臺(tái)更為平整。

        為改善邊緣氣流,采取提高料線的措施。礦批料線由1.4 m調(diào)整為1.3 m,邊緣溫度穩(wěn)定在80~100℃。

        縮小焦批,由23.5 t減少為22.8t,增加了焦炭負(fù)荷,穩(wěn)定了煤氣流的三次分布。

        微調(diào)中心焦量,根據(jù)外圍原燃料條件的變化改善中心氣流,確保中心氣流發(fā)展和爐況順行。

        下部調(diào)劑

        進(jìn)入3月份后,天氣逐步開始轉(zhuǎn)暖,原燃料條件將逐步改善,為增加入爐風(fēng)量,3月28日季修時(shí)擴(kuò)大風(fēng)口面積,由0.4680 m2擴(kuò)大為0.4705 m2。

        爐型管理

        努力保持完整的操作爐型,在調(diào)整各項(xiàng)冶煉制度的同時(shí)嚴(yán)密監(jiān)視爐墻的工作狀況,包括渣皮的脫落情況,水溫差的上升等。經(jīng)過調(diào)整,入爐風(fēng)量、爐腹煤氣量緩慢增加,產(chǎn)量隨之提高。

        高爐指標(biāo)影響因素分析

        經(jīng)過近幾個(gè)月的運(yùn)行,對爐溫的控制越來越好,其波動(dòng)幅度越來越??;壓差水平不斷降低,平均壓差小于170 kPa;爐腹煤氣量逐步增加,目前已經(jīng)達(dá)到9000 m3/min,但爐腹煤氣量指數(shù)卻偏低,目前只有57.0 m3/(min·m2)的水平。大高爐爐腹煤氣量指數(shù)一般在58~66 m3/(min·m2)之間,寶鋼、太鋼等大高爐通常維持在60m3/(min·m2)左右(見表3),因此還有較大的提升空間。

        如果使?fàn)t腹煤氣量指數(shù)達(dá)到60 m3/(min·m2),則需要爐腹煤氣量達(dá)到9500 m3/min,對影響爐腹煤氣量指數(shù)的各個(gè)參數(shù)逐一分析。

        風(fēng)量

        若保持其他參數(shù)不變,需要增加風(fēng)量360 m3/min,即入爐風(fēng)量達(dá)到6660 m3/min,電鼓完全有能力達(dá)到。風(fēng)量的增加會(huì)導(dǎo)致鼓風(fēng)動(dòng)能增加,活躍爐缸;同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致中心氣流發(fā)展,邊緣趨弱,K值上升。

        增加富氧

        增加富氧到33000 m3/h,使富氧率達(dá)到6.3%。新1號(hào)高爐的富氧管道經(jīng)過改造后,具備了提高富氧率的能力,但5.0%以上的富氧率還沒有嘗試過。增加富氧率通常會(huì)使理論燃燒溫度提高,降低透氣性,邊緣氣流發(fā)展。

        增加濕度

        表3 本鋼新1號(hào)、寶鋼4#、太鋼5#高爐操作參數(shù)對比

        每5 g/m3的濕度可以增加0.5的爐腹煤氣量指數(shù)。本溪地區(qū)大氣濕度隨季節(jié)變化較大,夏季最高可達(dá)20 g/m3。為保持鼓風(fēng)濕度的穩(wěn)定,通常開加濕,將鼓風(fēng)濕度穩(wěn)定在每天的最高水平。但加濕會(huì)增加燃料比,每增加1 g/ m3濕度會(huì)提高0.8 kg/t燃料比。

        提高噴煤量

        隨著爐腹煤氣量的提高,煤比也會(huì)相應(yīng)的提高,焦炭負(fù)荷加重,透氣性變差,影響順行。煤粉影響爐腹煤氣量指數(shù)較小,每10 t/h煤量影響0.3的爐腹煤氣量指數(shù)。噴吹煤粉會(huì)降低理論燃燒溫度,而大煤比時(shí)會(huì)導(dǎo)致邊緣氣流發(fā)展。

        根據(jù)爐況需要,同時(shí)調(diào)整風(fēng)量、富氧、噴吹、濕度等參數(shù)

        綜合對策與方向

        爐腹煤氣量的增加直接影響著煤氣流的初始分布。限制爐腹煤氣量增加的最主要原因是K值的上升。我們通過表3可以看出,寶鋼與太鋼分別采取了增加風(fēng)量和提高富氧率的方式來提高爐腹煤氣量指數(shù),但二者的K值均處于下限值。4000m3以上高爐的K值通常小于3.0。新1號(hào)高爐目前K值在2.8~ 3.0之間,在此基礎(chǔ)上如果增加爐腹煤氣量勢必會(huì)增加K值,破壞順行。為使K值降低,我們需要從以下方面著手:

        降低高爐的渣鐵比

        渣量是煤氣順利穿過滴落帶的決定性因素。國內(nèi)指標(biāo)較好的大高爐渣比普遍低300 kg/t,而以寶鋼的渣比最低,達(dá)到250 kg/t。新1號(hào)高爐的渣比超過310 kg/t,有待進(jìn)一步降低。

        提高原燃料的粒度

        受成本壓力的影響,新1號(hào)原燃料入爐粒度在不斷的縮小,減小燒結(jié)篩孔直徑,但是這勢必影響高爐的透氣性,影響爐腹煤氣量的增加。

        提高球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度

        國內(nèi)同類型高爐入爐球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度為2300~ 2500 N/P,而馬耳嶺球團(tuán)的抗壓合格率僅有50%。因此需要提高球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度,減少入爐粉末,改善透氣性。

        調(diào)整布料制度,降低燃料比

        在布料制度的調(diào)整過程中,我們始終在探索最佳的適合自身的制度。目前采取的中心加焦的布料制度已經(jīng)形成了相對完整操作體系,在爐況順行方面能有效的避免因外界波動(dòng)而導(dǎo)致的爐況波動(dòng),但中心加焦布料的弊端便是能耗高,尤其在燃料比方面。在今后的布料制度調(diào)整中,我們將在目前的基礎(chǔ)上,逐步探索以平臺(tái)加漏斗形狀的布料制度。

        提高煤粉發(fā)熱值

        提高煤粉的發(fā)熱值,提高置換比,降低燃料比;提高煤粉?200目的比例,改善煤粉的燃燒性能。因中心加焦的高爐通常中心氣流比較發(fā)展,當(dāng)煤比大幅度提高后,未燃煤粉容易進(jìn)入爐內(nèi)與爐渣混合,降低高爐的透氣性。

        擴(kuò)大風(fēng)口面積

        擴(kuò)大風(fēng)口面積,給增加入爐風(fēng)量提供條件。目前新1號(hào)高爐的風(fēng)口面積為0.4705 m2,可以逐步提高到0.4750 m2。

        提高爐頂壓力

        提高爐頂壓力可以有效降低煤氣流速,降低壓差,改善透氣性,增加爐腹煤氣量。目前新1號(hào)高爐頂壓在240 kPa,可以逐步提高到250 kPa。

        結(jié)語

        原燃料的質(zhì)量決定高爐生產(chǎn)能力的大小,要想取得好的指標(biāo),精料方針是首選。

        高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提高需要高爐運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)制度相對應(yīng)調(diào)劑,做到高爐操作與制度的統(tǒng)一。

        爐腹煤氣量的影響因素眾多,提高爐腹煤氣量應(yīng)考慮對壓差、K值的影響,因地制宜,根據(jù)自身的生產(chǎn)條件,選擇符合當(dāng)前生產(chǎn)的冶煉制度。

        作者簡介:惠國東(1971—),男, 1993年畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院,鋼鐵冶金,工程師,板材煉鐵廠技術(shù)科工作。

        DOI:10.3969/j.issn.1000-6826.2015.04.11

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