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        BOF-LF-CC工藝生產(chǎn)硬線鋼氮含量的控制

        2015-03-10 02:32:58劉善喜李碩張虎成項(xiàng)有兵
        河南冶金 2015年6期
        關(guān)鍵詞:鋼液氬氣鋼水

        劉善喜 李碩 張虎成 項(xiàng)有兵

        (河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼長(zhǎng)材部)

        BOF-LF-CC工藝生產(chǎn)硬線鋼氮含量的控制

        劉善喜 李碩 張虎成 項(xiàng)有兵

        (河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼長(zhǎng)材部)

        系統(tǒng)分析了BOF-LF-CC生產(chǎn)硬線鋼過程中的增氮因素,并針對(duì)性的提出工藝改善措施,成功地降低了硬線鋼生產(chǎn)過程中的增氮量,硬線鋼的平均氮含量降低至40×10-6,提高了鋼水的潔凈度。

        硬線鋼 氮含量 精煉

        0 前言

        氮在鋼中以化合物、固溶體溶質(zhì)和氣體的形式出現(xiàn),對(duì)鋼不良性能的影響主要表現(xiàn)在其含量高時(shí)鋼材的時(shí)效性,即隨著時(shí)間的延長(zhǎng),室溫下呈過飽和狀態(tài)的氮在α-Fe中逐漸以Fe4N微細(xì)彌散的質(zhì)點(diǎn)析出,引起鋼質(zhì)變脆,從而降低鋼的冷加工性能,惡化棒材、線材的冷拉性能,出現(xiàn)冷拉脆斷現(xiàn)象。硬線鋼對(duì)氮含量提出了要求,一方面為了防止加工硬化的影響,另一方面是為了防止與鋁結(jié)合生成硬質(zhì)點(diǎn)對(duì)加工產(chǎn)生不利影響。針對(duì)唐鋼長(zhǎng)材部(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)材部)硬線鋼冶煉過程中氮含量較高的問題,提出了工藝解決方案,達(dá)到產(chǎn)品成分要求。

        1 增氮因素分析

        硬線鋼增氮主要有兩大類原因,一是各種原材料帶入的氮含量;二是工藝影響因素,主要涉及轉(zhuǎn)爐、LF精煉、連鑄三個(gè)工序。為了探索導(dǎo)致氮含量升高的因素,針對(duì)60#硬線鋼中氮含量較高的爐次進(jìn)行全程分析,結(jié)果如圖1所示。

        從圖1可以看出,氮含量偏高的主要原因分為以下三種情況:(1)轉(zhuǎn)爐基礎(chǔ)氮含量高,爐次4B04262及4A04245轉(zhuǎn)爐基礎(chǔ)氮含量偏高,分別為57×10-6、56×10-6;(2)LF爐增氮不穩(wěn)定,爐次4A04149在 LF爐化渣階段吸氮30×10-6,化渣至出站過程增氮4×10-6,LF爐過程增氮共34×10-6;

        圖1 硬線鋼增氮過程圖

        (3)連鑄工序增氮量偏大,爐次4A04366轉(zhuǎn)爐至LF爐出站過程增氮量正常,連鑄過程至成品材過程增氮13×10-6。

        根據(jù)上述情況,針對(duì)硬線鋼生產(chǎn)的轉(zhuǎn)爐工序控氮、LF爐工序控氮、連鑄工序控氮三個(gè)階段進(jìn)行理論分析和工藝改善,提高硬線鋼冶煉的控氮能力。

        2 工藝優(yōu)化及效果

        2.1 轉(zhuǎn)爐工序控氮

        轉(zhuǎn)爐冶煉的終點(diǎn)氮含量取決于轉(zhuǎn)爐吹煉過程中的脫氮和增氮的情況。轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,鋼水脫碳分為前中后三個(gè)階段[1],鋼水脫氮是伴隨著脫碳反應(yīng)進(jìn)行的。因?yàn)槊撎级a(chǎn)生的大量CO氣泡中,氮分壓接近于零,在CO上升的過程中,氮?dú)馔ㄟ^擴(kuò)散進(jìn)入氣泡中,最后逸出鋼液,因此碳氧反應(yīng)越激烈,所產(chǎn)生的CO氣泡越多,脫氮效果越好,在轉(zhuǎn)爐吹煉中期,由于鋼液碳氧反應(yīng)激烈,脫碳速率很大,大量的碳氧化生成CO將熔池中的氮元素帶出,此時(shí)脫氮速率不低于吸氮速率,鋼液中氮含量迅速下降[2]。冶煉后期,隨著碳含量的降低,碳氧反應(yīng)減弱,脫碳速率降低,脫氮速率也隨之降低。而在非碳氧反應(yīng)區(qū)的煉鋼溫度下,鋼液與大氣中的氮?dú)獍l(fā)生作用而吸氮,而且鋼液氮含量越低則吸氮傾向越大。

        針對(duì)影響轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量的以下五個(gè)因素:終點(diǎn)碳含量、點(diǎn)吹次數(shù)、轉(zhuǎn)爐底吹模式、鋼包底吹氣體、脫氧強(qiáng)度以及脫氧時(shí)機(jī),進(jìn)行獨(dú)立實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖2、圖3、圖4、圖5所示。

        圖2 終點(diǎn)氮含量隨碳含量的變化

        圖3 點(diǎn)吹次數(shù)對(duì)終點(diǎn)氮含量的影響

        圖4 轉(zhuǎn)爐底吹模式對(duì)終點(diǎn)氮含量的影響

        圖5 脫氧時(shí)機(jī)對(duì)終點(diǎn)氮含量的影響

        (1)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳的影響。從圖2可以看出,隨著轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量的升高氮含量降低,碳含量在0.25以下時(shí),隨著碳含量的升高,氮含量顯著降低;當(dāng)碳含量達(dá)到0.25%~0.32%時(shí),降低幅度放緩。為了降低轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)氮含量,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量是有效措施。

        (2)點(diǎn)吹次數(shù)的影響。從圖3可以看出,隨著點(diǎn)吹次數(shù)的增加,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量呈上升趨勢(shì),吹煉停止后大量空氣進(jìn)入轉(zhuǎn)爐內(nèi),并隨著點(diǎn)吹時(shí)的氧氣流進(jìn)入鋼水,鋼水中氮?dú)饬吭黾?。點(diǎn)吹的目的為微調(diào)成分溫度,吹氧時(shí)間短,終碳損失大,攪拌不均勻,導(dǎo)致鋼水中溶解的氣體量增加,氮含量升高。

        (3)轉(zhuǎn)爐底吹氣體的影響。轉(zhuǎn)爐底吹氣體能夠有效的提高鋼水的均勻性,但是在冶煉硬線鋼等對(duì)氮含量要求較高的鋼種時(shí),合適的底吹氣體能夠有效降低鋼水氮含量。從圖4可以看出,當(dāng)?shù)状档獨(dú)鈺r(shí),鋼水中沒有擴(kuò)散完全的氮?dú)饬看笥诘状禋鍤鈺r(shí)的氮?dú)饬浚缘状档獨(dú)鈺r(shí)氮含量較底吹氬氣時(shí)升高。理論研究證明當(dāng)含碳量大于0.30%時(shí),碳氧反應(yīng)生成的CO能夠帶走鋼水中的氮?dú)狻@碚撋舷鄬?duì)于底吹氬氣,冶煉前中期底吹氮?dú)猓笃谇袚Q氬氣的模式對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量的影響無(wú)差異。為了降低底吹氣體成本,由此使用氮?dú)迩袚Q的底吹模式,吹煉9 min候底吹氣體由氮?dú)馇袚Q成氬氣。切換模式比底吹氬氣模式的終點(diǎn)氮含量高0.24×10-6。

        (4)鋼包底吹氣體的影響。為了驗(yàn)證鋼包底吹氣體對(duì)氮含量的影響,針對(duì)長(zhǎng)材部2號(hào)轉(zhuǎn)爐連續(xù)冶煉60#硬線時(shí),進(jìn)行跟蹤實(shí)驗(yàn),脫氧劑加入量設(shè)定為0.75 kg/t,底吹氣體種類分別為氮?dú)?、氬氣。?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 不同鋼包底吹氣體對(duì)出鋼過程增氮的影響

        由表1可以看出,轉(zhuǎn)爐出鋼過程均有增氮,底吹氣體使用氬氣時(shí),出鋼過程增氮3.96×10-6;當(dāng)切換為氮?dú)鈺r(shí),出鋼過程增氮為6.04×10-6。氬氣保護(hù)比氮?dú)獗Wo(hù)具有顯著的優(yōu)勢(shì),能夠有效降低鋼水吸附的氮元素的量,從而降低轉(zhuǎn)爐出鋼過程增氮2.08×10-6。

        (5)脫氧強(qiáng)度及脫氧時(shí)機(jī)的影響。終點(diǎn)碳含量提高到0.25%以上后,終點(diǎn)氧含量降低,導(dǎo)致終點(diǎn)的脫氧強(qiáng)度降低,在底吹氣體采用氬氣的條件下,實(shí)驗(yàn)不同脫氧劑加入時(shí)間和加入量對(duì)鋼水氮含量的影響。

        從圖5可以看出,隨著出鋼過程中脫氧時(shí)機(jī)的推后,鋼包增氮有下降趨勢(shì),出鋼過程中鋼包中鋼水表面有一層保護(hù)渣,隔絕鋼水與外界空氣的接觸,避免鋼水直接吸氮。空氣中的氮?dú)庠谠腥芙夂笙蜾撍袛U(kuò)散,是導(dǎo)致鋼水吸氮的重要方式。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)渣中的氧含量升高時(shí),氮的溶解度顯著降低,能夠有效降低鋼水增氮[3]。同時(shí)氧作為表面活性物質(zhì),容易在鋼水表面聚集,占據(jù)可以吸附氮的表面位置,阻礙氮的吸附,鋼水中氧含量降低,氮含量的吸附速度提高,因此推后脫氧能夠降低前期鋼水的吸氮速度,從而降低鋼水中的氮含量。所以控制脫氧時(shí)機(jī)在120 s以后能夠有效控制轉(zhuǎn)爐出鋼氮含量。不同脫氧劑加入量對(duì)增氮的影響見表2。

        表2 不同脫氧劑加入量對(duì)增氮的影響

        由表2可以看出,加入脫氧劑1.125 kg/t時(shí)出鋼過程增氮8.1×10-6,脫氧劑加入量降低到0.75 kg/t后,出鋼過程增氮為4.6×10-6。通過降低脫氧劑的加入量,提高鋼水中表面保護(hù)渣層的氧含量,降低氮離子在渣層中的傳播速度,降低鋼水吸附氮元素量,從而顯著降低出鋼過程增氮3.5×10-6。

        2.2 LF精煉工序控氮

        在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)化渣階段增氮量分布在2×10-6~35×10-6之間,區(qū)間范圍大,且增氮量不穩(wěn)定,分析發(fā)現(xiàn),增氮量大于12×10-6爐次多存在埋弧電壓不穩(wěn)定,底吹氣量大,鋼水接觸空氣現(xiàn)象。分析原因如下:

        LF精煉增氮的主要原因是鋼液與大氣的接觸、電弧電離原材料中氮?dú)狻T陔姌O加熱時(shí),電弧最高溫度可以達(dá)到6000 ℃。電弧作用到鋼液上時(shí),這部分鋼液較其它部位的鋼液溫度高,超過2300 ℃。而當(dāng)鋼液溫度超過2130 ℃時(shí),氮在鋼液中的溶解反應(yīng)為:

        平衡常數(shù)為:

        從而:

        氮溶解反應(yīng)常數(shù)與溫度的關(guān)系為:

        式中:a,b—兩正常數(shù)。當(dāng)?shù)謮阂欢〞r(shí),鋼液中氮的溶解度與氮溶解反應(yīng)常數(shù)及活度系數(shù)有關(guān)。當(dāng)溫度升高時(shí),K值增大,鋼液中氮的溶解度也增加??芍琇F精煉過程中,電弧區(qū)鋼水液面接觸空氣時(shí),增加鋼水增氮量。

        基于上述分析對(duì)LF精煉工序進(jìn)行以下調(diào)整:(1)LF精煉站調(diào)整造渣料配比,確保埋弧電壓穩(wěn)定性;(2)LF精煉時(shí),調(diào)整底吹氣流量,軟吹時(shí)嚴(yán)禁鋼水接觸空氣,針對(duì)氣眼情況補(bǔ)加適量覆蓋劑,降低鋼水吸氮量[4];(3)調(diào)整除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)精煉過程微正壓操作,降低精煉過程吸入空氣的量,從而減少氮?dú)膺M(jìn)入鋼水的量[5]。調(diào)整前、后的化渣增氮數(shù)據(jù)對(duì)比見表3。

        表3 工藝改善前后LF化渣階段增氮量的變化

        由表3可以看出,工藝改善前后對(duì)比發(fā)現(xiàn)調(diào)整后LF化渣平均增氮量范圍從由2×10-6~35×10-6,縮減到2×10-6~7×10-6,解決了因電極電離空氣中氮?dú)舛鴦×以龅默F(xiàn)象,使得化渣階段增氮穩(wěn)定性得到了明顯的改善,同時(shí)平均增氮量從10.3×10-6降低至4.2×10-6,顯著降低了化渣階段增氮量。

        圖6 化渣至出站階段化渣分布情況

        從圖6可以看出,工藝改善后化渣至出站階段的增氮情況也得到了明顯的改善,平均增氮量從11.32×10-6降低至8.95×10-6,分布范圍為2×10-6~20×10-6,其中72.7%的增氮量集中在5×10-6~15×10-6范圍內(nèi),化渣至出站增氮量得到有效的控制。工藝改善后,LF精煉過程減少增氮8.5×10-6。

        2.3 連鑄工序控氮

        針對(duì)連鑄過程容易導(dǎo)致增氮的階段和部位進(jìn)行如下工藝改善:(1)開澆前使用氬氣吹掃中包內(nèi)腔及沖擊區(qū)位置,除凈殘留空氣。(2)鋼包使用鋁碳質(zhì)長(zhǎng)水口,同時(shí)強(qiáng)化氬封效果,減少水口位置吸氮。(3)提高沖擊區(qū)吹氬氣量,加強(qiáng)氬氣保護(hù)。(4)澆注過程嚴(yán)禁裸露鋼水,及時(shí)補(bǔ)加微碳覆蓋劑。

        通過采取上述措施,將連鑄過程增氮控制在1×10-6~4×10-6范圍內(nèi),平均增氮量由工藝改善前的5.1×10-6降低至2.5×10-6,有效提高了連鑄工序的增氮控制能力。

        通過上述三個(gè)階段的工藝改進(jìn)長(zhǎng)材部各鋼號(hào)的硬線鋼的氮含量得到了有效的控制。攻關(guān)前后成品氮含量對(duì)比如圖7所示。

        圖7 攻關(guān)前后各鋼號(hào)氮含量對(duì)比

        從圖7可以看出, 45/50號(hào)硬線平均氮含量由39.42×10-6降低至33.34×10-6;60/65號(hào)硬線平均氮含量由51.19×10-6降低至34.50×10-6;70/75號(hào)硬線由49.00×10-6降低至38.95×10-6;77B平均氮含量由52.00×10-6降低至40.00×10-6。攻關(guān)前后各鋼號(hào)硬線氮含量均有顯著降低,提高了鋼水的潔凈度,改善了硬線鋼的時(shí)效性,滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

        3 結(jié)論

        (1)提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量能夠有效降低終點(diǎn)鋼水的氮含量,隨著終點(diǎn)碳含量的提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量逐漸降低,當(dāng)終點(diǎn)碳含量提高到0.25%以上時(shí),終點(diǎn)氮含量的降低速度放緩。出鋼過程中底吹氣體使用氬氣較使用氮?dú)饽軌蛴行Ы档驮龅?.08×10-6。轉(zhuǎn)爐吹煉過程減少點(diǎn)吹次數(shù),出鋼過程鋼包底吹氬氣,適當(dāng)降低脫氧強(qiáng)度,延遲脫氧時(shí)機(jī)可有效降低鋼水氮含量。

        (2)LF精煉主要增氮因素是精煉過程中,空氣中的氮?dú)獗浑婋x,使得氮元素進(jìn)入鋼水,增加鋼水中的氮含量。通過調(diào)整造渣配比與底吹流量,微正壓操作,有效降低鋼水增氮8.5×10-6。

        (3)連鑄過程通過加強(qiáng)氬氣保護(hù),減少鋼水澆鑄過程吸氮,能夠有效降低過程增氮至2.5×10-6。

        (4)通過工藝改進(jìn),各鋼號(hào)硬線平均氮含量均降低至40×10-6以下,長(zhǎng)材部冷拉脆斷現(xiàn)象得到顯著改善。

        [1] T. Fujii, T. Araki, K. Marukawa. Analysis of Oxidizing Reactions in an Oxygen Top Blowing Converter[J]. Tet-su-to-Hagane, 1986(54):151-161.

        [2] 崔陽(yáng),馮軍,南曉東,等.轉(zhuǎn)爐吹煉末期鋼中氮含量控制技術(shù)[J].首鋼科技,2009, (5):1-4.

        [3] 項(xiàng)長(zhǎng)祥,楊斯馥,T E Gammal. 合成渣對(duì)鋼液吸氮的保護(hù)作用[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),1998,20(2):122-125.

        [4] 李勇.煉鋼過程中鋼水氮含量控制[J].鋼鐵,2010,45(10):52-56.

        [5] 陳均.鋼中氮含量控制技術(shù)[J].攀鋼技術(shù),2011,34(1):6-9.

        THE CONTROL OF NITROGEN CONTENT IN THE PRODUCTION OF HARD BULL ROD BY BOF-LF-CC PROCESS

        Liu Shanxi Li Shuo Zhang Hucheng Xiang Youbing

        (Long products department of Tangshan,Hebei Iron and Steel Group)

        The reason of the increasing of nitrogen content is analyzed,and a series of measures are putted forward to improve the process which reduce the nitrogen content of hard bull rod significantly. The average nitrogen content of hard bull rod is reduced to no more than 40×10-6. The cleanliness of hard bull rod is improved notably.

        hard bull rod nitrogen content refinement

        ?喜,工程師,河北.唐山(063000),河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼長(zhǎng)材部;

        2015-9-27

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