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        內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦工藝改進(jìn)與生產(chǎn)實(shí)踐

        2015-03-10 15:24:18李衛(wèi)昌烏紅緒
        中國鉬業(yè) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)熱熱風(fēng)爐干燥機(jī)

        李衛(wèi)昌,烏紅緒

        (金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 西安 710077)

        1 概述

        2008 年某公司鉬焙燒廠自行設(shè)計(jì)、安裝2 臺內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯,投產(chǎn)初期收塵系統(tǒng)附屬設(shè)備和煙道內(nèi)粘灰嚴(yán)重,頻繁堵塞,造成焙燒負(fù)壓不足,爐臺產(chǎn)生廢品率較高,雖然進(jìn)行多次改造,但內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量徘徊在7.5 t/臺·天左右,焙燒鉬金屬回收率可達(dá)到98%,生產(chǎn)過程中仍存在工藝操作爐況波動大、能耗高、成本居高不下,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)距國內(nèi)同行有較大差距。2012 年該廠對內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯鉬精礦預(yù)處理和供熱系統(tǒng)實(shí)施改造,解決了制約生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸問題,首次實(shí)現(xiàn)了內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯鉬精礦焙燒系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保和高效生產(chǎn)。

        2 生產(chǎn)中存在問題

        (1)鉬精礦預(yù)處理系統(tǒng)存在處理粒度較大、處理后原料含水較高。

        (2)鉬精礦預(yù)處理系統(tǒng)距離內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯爐臺較遠(yuǎn),氣力輸送距離長,輸送設(shè)備故障率高,導(dǎo)致向兩臺內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯輸送物料不均勻,影響了入爐鉬精礦的進(jìn)料量、水分含量、粒度大小等指標(biāo)。

        (3)原供熱系統(tǒng)采用燃煤燃燒器,存在供熱不穩(wěn)定,造成回轉(zhuǎn)窯爐況波動較大,爐況穩(wěn)定性差,爐況調(diào)整難度大。

        (4)燃煤供熱能耗高達(dá)310 kg 標(biāo)煤/噸氧化鉬,內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)出的煙氣中二氧化硫濃度低且配氣制酸效果差。

        (5)內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯鉬金屬回收率較低,僅為98.1%。

        3 工藝改進(jìn)

        2012 年該廠通過對內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯的鉬精礦預(yù)處理和供熱等系統(tǒng)進(jìn)行一系列工藝技術(shù)改進(jìn),不斷優(yōu)化內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯工藝操作參數(shù),從而提高了內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦的產(chǎn)量、回收率,同時降低了生產(chǎn)成本等各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

        3.1 鉬精礦預(yù)處理系統(tǒng)改造

        3.1.1 預(yù)處理系統(tǒng)存在問題

        早期所用原料預(yù)處理系統(tǒng)主要設(shè)備為閃蒸干燥機(jī),干燥精礦采用氣力輸送。該系統(tǒng)存在向兩臺窯輸送的物料不均以及氣力輸送設(shè)備輸送流程長、故障率高等問題,嚴(yán)重影響了入爐鉬精礦的進(jìn)料量、水分含量、粒度大小等指標(biāo),因此對內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯原料預(yù)處理系統(tǒng)實(shí)施了技術(shù)改造。

        3.1.2 鉬精礦預(yù)處理給熱設(shè)計(jì)理論計(jì)算與論證

        將鉬精礦預(yù)處理系統(tǒng)由原料庫移至回轉(zhuǎn)窯窯頭處,可縮短預(yù)處理給熱管道長度,從而提高熱利用效率。根據(jù)冶金傳輸原理,利用直管一維穩(wěn)態(tài)傳熱公式,改造前、后閃蒸給熱管道熱平衡計(jì)算如下:

        熱平衡方程:q失=q入-q出

        設(shè)預(yù)處理給熱管道入口處溫度恒為T,出口管道溫度為110 ℃,ρ空=1.293 kg/m3,Q空=6 762 m3/h,q入=1 400 ×6 232 ×T;q出=1400 ×6232 ×383;q失=(383-298)×3 600/[1 ÷ (2 ×3.14 ×37 ×0.307)×ln(0.34 ÷0.3)]

        求解T=130 ℃

        為了驗(yàn)證這一計(jì)算結(jié)果,用溫度計(jì)對入口、出口溫度進(jìn)行了測試,當(dāng)入口溫度150 ℃時,出口溫度約為123 ℃左右,其結(jié)果和理論計(jì)算相符,說明閃蒸干燥機(jī)移位使給熱管道距離縮短起到提高熱效的效果。

        3.1.3 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)控制裝置原理及分級環(huán)設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        如圖1 所示旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)控制裝置,其原理:熱空氣由入口管以適宜的運(yùn)動速度從干燥機(jī)底部進(jìn)入攪拌粉碎干燥室,對物料產(chǎn)生強(qiáng)烈的剪切、碰撞、摩擦而被微?;?,強(qiáng)化了傳質(zhì)傳熱在干燥機(jī)底部,較大較濕的顆粒團(tuán)在攪拌器的作用下被機(jī)械破碎,水份、油份含量較低、顆粒度較小的顆粒被旋轉(zhuǎn)氣流夾帶上升,在上升過程中進(jìn)一步干燥。由于氣固兩相作旋轉(zhuǎn)流動,固相慣性大于氣相,固氣兩相間的相對速度較大,強(qiáng)化兩相間的傳質(zhì)傳熱,所以該機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)度較高[1]。所選用的粒度控制裝置為圓環(huán)狀,其內(nèi)徑應(yīng)根據(jù)顆粒在氣流中的受力分析計(jì)算所得,具體計(jì)算如下:

        鉬精礦顆粒在流體中的受力可簡化為:∑F=Fd+mv2/r

        ∑F-合力;Fd-顆粒徑向所受的曳力分量;m-顆粒質(zhì)量;v-顆粒切向速度;r-顆粒旋轉(zhuǎn)半徑。

        Fd=3.14Cdds3VP2/8

        Cd-曵力系數(shù);ds-顆粒直徑;VP-氣力與靜止顆粒的最大徑向速度差。

        VP=Q/S1

        Q-氣體流量;S1-環(huán)系面積。

        V=Q/S2

        Q-氣體流量;S2-集風(fēng)室面積。

        Cd可根據(jù)球形顆粒曵力系數(shù)的計(jì)算所得,具體如下:

        當(dāng)2.04 ×10-6≤A≤2.4;Cd=576/A;

        當(dāng)2.4≤A≤1.68 ×106;Cd=6.447-1.151lnA+3.865 ×10-2×ln2A-9.764 ×10-3×ln3A;

        當(dāng)1.68 ×106≤A≤1.68 ×1010;Cd=19.31-3.375lnA+0.1845 ×ln2A-3.293 ×10-3×ln3A。

        其中A=4gds3ρ(ρs-ρ)/3u2(ρs-顆粒密度;ρ-氣流密度;u-粘度)

        根據(jù)不同的物料特性,通過理論計(jì)算確定分級器直徑,可以避免調(diào)試過程中的不必要拆裝,同時,最大限度地發(fā)揮干燥機(jī)的潛在能力,使其處于最佳的操作狀態(tài)下。由于鉬精礦在上浮被粒度控制裝置擋住的過程中,易造成對設(shè)備內(nèi)壁有較大磨損,因此,為了進(jìn)一步細(xì)化鉬精礦顆粒,通過理論分析和計(jì)算論證,在閃蒸干燥機(jī)頂部增加分級環(huán),分級環(huán)選用材質(zhì)為鋼耐磨材料[2]。

        圖1 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)控制裝置示意圖

        3.1.4 鉬精礦預(yù)處理改進(jìn)方案的實(shí)施

        為提高閃蒸干燥機(jī)細(xì)化原料粒度的能力,新增原料預(yù)處理系統(tǒng)一套,并將原來原料預(yù)處理系統(tǒng)由原料庫移至窯頭。由螺旋輸送機(jī)輸送閃蒸干燥機(jī)進(jìn)行精礦干燥、粉碎,布袋收塵器安置于窯頭處料倉的上部,閃蒸干燥機(jī)處理好的鉬精礦經(jīng)布袋收塵實(shí)現(xiàn)固氣分離后,囤入布袋收塵器底部料倉,料倉內(nèi)的鉬精礦再經(jīng)過螺旋輸送機(jī)輸送至窯內(nèi)進(jìn)行焙燒。窯頭罩換熱產(chǎn)生的熱空氣作為閃蒸干燥機(jī)的主要熱源。具體配置流程圖見圖2。新系統(tǒng)中取消氣力發(fā)送,對系統(tǒng)漏點(diǎn)進(jìn)行了修復(fù),減少了物料飛揚(yáng),使鉬金屬回收率得到提高。

        圖2 改造后原料預(yù)處理系統(tǒng)工藝流程圖

        3.2 供熱系統(tǒng)改造

        3.2.1 內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯供熱理論計(jì)算

        根據(jù)爐臺原煤每小時耗煤量為175 kg,已知標(biāo)煤燃燒值23 027.4 kJ/kg,天然氣燃燒值33 494.9 kJ/Nm3,即折合天然氣耗量為120 m3,過剩系數(shù)設(shè)置為1.3,則天然氣設(shè)計(jì)最大耗量為156 m3,故滿足供熱要求[3]。

        3.2.2 供熱系統(tǒng)改造的實(shí)施

        拆除原煤燃燒器凈化室,將天然氣燃燒室直接與窯頭罩配置連接在一起。

        3.3 內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦預(yù)處理及焙燒工藝試驗(yàn)

        3.3.1 內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦預(yù)處理試驗(yàn)

        準(zhǔn)確了解改造前閃蒸的處理能力,特對改造前原料預(yù)處理系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表1。由表1 可知,改造前閃蒸存在熱源不穩(wěn)定,最高溫度可達(dá)160 ℃左右,最低可達(dá)120 ℃左右,處理后水分波動也較大從1.0%~3.1%,且存在小顆粒,入爐后易形成包裹夾生,影響焙燒反應(yīng)的充分進(jìn)行。

        表1 閃蒸干燥機(jī)預(yù)處理系統(tǒng)改造前工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

        表2 閃蒸干燥機(jī)預(yù)處理系統(tǒng)改造后工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

        通過以上可以看出,閃蒸改造后干燥溫度提高,使鉬精礦入爐水分下降至1%以下,有利于提高焙燒效果,減少廢品的產(chǎn)生。

        3.3.2 焙燒工藝試驗(yàn)

        3.3.2.1 改造前后焙燒工藝數(shù)據(jù)對比分析

        為了更深入地搞清楚回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦工藝參數(shù)之間的關(guān)系,更好地指導(dǎo)新系統(tǒng)參數(shù)調(diào)試的進(jìn)行。對影響焙燒產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素——料溫和負(fù)壓(改造前用風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速代替)進(jìn)行研究。表3 為內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯改造前工藝統(tǒng)計(jì)原始數(shù)據(jù)。

        表3 內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯改造前生產(chǎn)工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

        表4 內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯改造后生產(chǎn)工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

        3.3.2.2 焙燒試驗(yàn)結(jié)果分析與討論

        (1)料溫、負(fù)壓對產(chǎn)品含硫的影響。

        設(shè)產(chǎn)品含硫?yàn)镾,料溫為T料,負(fù)壓為P。采用MT 軟件擬合得到:

        (2)單位小時加料量、熱風(fēng)爐溫度、負(fù)壓對料溫的影響。

        設(shè)單位小時加料量為M,熱風(fēng)爐溫度為T爐,負(fù)壓為P,料溫為T料。采用MT 軟件擬合得:

        對(1)、(2)進(jìn)行誤差分析,其偏差很小,可用作工業(yè)問題分析的依據(jù)[4]。

        3.3.2.3 焙燒試驗(yàn)工藝參數(shù)的確定

        (1)根據(jù)(1)式可知,在目前生產(chǎn)狀況下,先確定料溫為平均料溫780 ℃左右,要使產(chǎn)品含硫低于0.08%,負(fù)壓值應(yīng)大于35.5 Hz,大負(fù)壓易造成熱損耗和煙灰量大,因此建議負(fù)壓值為控制在35.5 Hz。

        (2)根據(jù)(2)式可知,在料溫為780 ℃、負(fù)壓值在35.5 Hz 的條件下,單位小時加料量與熱風(fēng)溫度之間有制約關(guān)系:313.2611=0.4216M+0.24T爐。

        ①若加料量為A1kg/h,原料平均含水按照平均含水6%計(jì)算,配料平均品位48%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在908 ℃為宜,配料平均品位47%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在918 ℃為宜,配料平均品位46%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在925 ℃為宜,配料平均品位45%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在934 ℃為宜。

        ②若加料量為A2kg/h,原料平均含水量按照6%計(jì)算,配料平均品位48%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在949 ℃為宜,配料平均品位47%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在956 ℃為宜,配料平均品位46%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在964 ℃為宜,配料平均品位45%,則熱風(fēng)爐溫度應(yīng)控制在971 ℃為宜。

        (3)為推行低溫操作,根據(jù)(1)式可知,確定料溫為760 ℃左右,要使產(chǎn)品含硫低于0.08%,負(fù)壓值應(yīng)大于33.625 Hz,大負(fù)壓易造成熱損耗和煙灰量大,因此建議負(fù)壓值為33.625 Hz;根據(jù)(2)式可知,在料溫為760 ℃、負(fù)壓值在33.625 的條件下,單位小時加料量與熱風(fēng)溫度之間有制約關(guān)系:0.421 6 M+0.24T爐=296.694 225。

        新改造系統(tǒng)下的焙燒法最高點(diǎn)料溫在700 ℃左右,固化區(qū)長度由原來的2 m 左右拉長為3.5 m 左右。料溫較改造前有所降低,能夠減少高溫鉬升華損失,加上新焙燒法煙灰返量由原來的25%降低到15%,能夠減少鉬遷移過程中的機(jī)械損失。綜上所述,新系統(tǒng)下的新焙燒法對于提高鉬金屬回收率具有諸多益處。

        4 改進(jìn)效果及發(fā)展趨勢

        (1)以天然氣代替原煤作為熱源,實(shí)現(xiàn)供熱穩(wěn)定快捷,有效保證了整個工藝穩(wěn)定控制,爐況分布合理。

        (2)首次在鉬焙燒領(lǐng)域所用閃蒸干燥機(jī)上安裝分級環(huán),可減少鉬精礦的團(tuán)聚結(jié)塊現(xiàn)象,為焙燒創(chuàng)造有利條件,實(shí)用性高。

        (3)產(chǎn)量由前期的8.89 增加為9.66 t/天·臺,預(yù)計(jì)兩臺窯月增產(chǎn)46.2 t,能耗由改造前期的310kg標(biāo)煤/t 氧化鉬下降為145 m3天然氣(熱值折合標(biāo)煤209 kg)/t 氧化鉬,每噸氧化鉬節(jié)約標(biāo)煤101 kg,同時提高了熱利用率;回收率由2011 年的98.02%增加到98.3%,全年多回收16.281 t 氧化鉬實(shí)物量。

        (4)由于采用天然氣作為供熱熱源,其在焙燒方法上與原熱風(fēng)爐有些不同,因此需要探索最佳的工藝操作方法。

        (5)另外為了減少對熱源的依賴,同行業(yè)利用鉬精礦焙燒時的自身反應(yīng)熱,同時對內(nèi)熱式結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,已經(jīng)形成了無碳焙燒節(jié)能工業(yè)應(yīng)用并取得一定的進(jìn)展,節(jié)能降耗效果明顯,值得進(jìn)一步研究應(yīng)用,這也成為鉬精礦焙燒方法今后發(fā)展的趨勢。

        [1]張繼宇,王文昌.旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥與氣流干燥技術(shù)手冊[M].沈陽:東北大學(xué)出版社,2005:36-38.

        [2]蔣 斌,柴本銀.旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)的設(shè)計(jì)[J].干燥技術(shù)與設(shè)備,2007,(3):146-149.

        [3]譚 剛.內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦的生產(chǎn)實(shí)踐[J].中國鉬業(yè),2009,33(3):23-26.

        [4]李東風(fēng),鄭忠國.最優(yōu)線性回歸的計(jì)算方法[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理,2008,(1):88-90.

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