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        復(fù)吹轉(zhuǎn)爐高碳潔凈鋼脫磷工藝研究與應(yīng)用

        2015-03-08 02:36:18宋萬平賈旭崗
        河南冶金 2015年5期
        關(guān)鍵詞:工藝

        宋萬平 賈旭崗

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        復(fù)吹轉(zhuǎn)爐高碳潔凈鋼脫磷工藝研究與應(yīng)用

        宋萬平賈旭崗

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        摘要介紹了安鋼開發(fā)的復(fù)吹轉(zhuǎn)爐高碳潔凈鋼脫磷工藝及其應(yīng)用效果。100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐前期控制脫磷渣堿度為2.0~2.3,冶煉時(shí)間為4 min ~6 min,半鋼溫度控制在1380 ℃~1410 ℃,供氧強(qiáng)度為2.6 m3/(t·min)~2.8 m3/(t·min),底吹強(qiáng)度為0.05 m3/(t·min)~0.10 m3/(t·min),平均脫磷率達(dá)到68.53%。同原工藝相比,冶煉終點(diǎn)平均碳含量由0.47%提高為0.62%,磷含量由0.015%降低至0.012%,點(diǎn)吹次數(shù)降低1.2次/爐。

        關(guān)鍵詞復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷工藝造渣脫磷率

        RESEARCH AND APPLICATION ON DEPHOSPHORIZATION PRETREATMENTPROCESS IN COMBINED-BLOWING CONVERTER

        Song WanpingJia Xugang

        (Anyang Iron and Steel Stock Co.,Ltd)

        ABSTRACTThe development of dephosphorization pretreatment process in combined-blowing converter and its application effect in Anyang steel are introduced.The average dephosphorization rate is up to 68.53% in the case of slag basicity controlled within 2.0~2.3, blowing time is 4 min ~6 min, semi-steel temperature is controlled within 1380 ℃~1410 ℃,blowing oxygen intensity is 2.6 m3/(t·min)~2.8 m3/(t·min),and bottom blowing gas intensity is 0.05 m3/(t·min)~0.10 m3/(t·min).Compared with the old process, the average carbon content increases from 0.47% to 0.62%, phosphorus content reduces from 0.015% to 0.012%, and the number of reblowing reduces 1.2 times/heat.

        KEY WORDScombined-blowing converterdephosphorization processslaggingdephosphorization rate

        0前言

        高碳潔凈鋼通常用來制作鋼絞線、胎圈鋼絲、簾線等金屬制品,加工過程中通常需要進(jìn)行拉絲、熱處理、合股處理,對(duì)鋼質(zhì)純凈度要求高。安陽鋼鐵股份有限公司(以下簡稱安鋼)在100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐開發(fā)了SWRH82B、C72DA等高碳潔凈鋼。但是隨著鐵水磷升高后,為了脫磷,點(diǎn)吹次數(shù)明顯升高,脫磷率和終點(diǎn)碳合格率降低,鋼液氧含量升高。同時(shí)加入大量增碳劑增碳而引起鋼液氮含量升高[1]。為此,開發(fā)了復(fù)吹轉(zhuǎn)爐高碳潔凈鋼脫磷工藝。筆者主要介紹脫磷預(yù)處理工藝參數(shù)及2014年以來在SWRH82B鋼生產(chǎn)上的應(yīng)用效果。

        1工業(yè)試驗(yàn)

        1.1工藝路線

        安鋼100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)高碳潔凈鋼脫磷工藝流程如圖1所示。冶煉時(shí)采用優(yōu)化的脫磷工藝參數(shù)進(jìn)行脫硅、脫磷處理,然后將高磷爐渣盡量倒掉,再對(duì)爐內(nèi)留下的半鋼進(jìn)行少渣冶煉操作。

        1.2試驗(yàn)原料條件

        圖1 工藝流程示意圖

        安鋼2014年1~5月份鐵水成分見表1。

        表1 鐵水的化學(xué)成分(WB)  / %

        由表1可知,鐵水w(P)偏高,平均為0.127%。造渣材料采用活性石灰、輕燒白云石、螢石等。

        1.3試驗(yàn)終點(diǎn)控制

        試驗(yàn)鋼種為SWRH82B。裝入制度:鐵水108 t,廢鋼10 t。終點(diǎn)控制:終點(diǎn)w(C)0.40%~0.70%,終點(diǎn)W(P)≤0.015%。終點(diǎn)倒渣取樣結(jié)束后(耗氧量累計(jì)4000 m3~4200 m3),按碳、磷成分調(diào)整終點(diǎn)操作。

        2復(fù)吹轉(zhuǎn)爐前期脫磷工藝?yán)碚摲治?/p>

        2.1工藝原理

        該工藝的基本原理為:利用低溫有利于脫磷反應(yīng)的熱力學(xué)基本原理,在轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn),由于溫度較高,鋼水中磷含量較低,爐渣已經(jīng)不具備脫磷能力,將轉(zhuǎn)爐部分終渣留在爐內(nèi);在下一爐吹煉前期,由于溫度較低,鐵水中磷含量較高,爐渣重新具備脫磷能力;隨著吹煉進(jìn)行,在溫度升高至對(duì)脫磷不利前倒出部分爐渣,之后再造渣進(jìn)行脫碳階段的吹煉。

        2.2轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)機(jī)理

        轉(zhuǎn)爐脫磷反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式為:

        2[P]+5[O]=P2O5

        △Gθ=-832384+632.65T

        (1)

        (2)

        磷的平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系如圖2所示,終渣在高溫下已基本不具備脫磷能力。如果將部分終渣留到爐內(nèi),加入鐵水后進(jìn)行下爐吹煉,吹煉前期由于溫度低,所留爐渣重新具備脫磷能力。在溫度升至對(duì)脫磷不利前盡量將爐渣倒出,加入渣料進(jìn)行第二階段吹煉進(jìn)一步脫磷。

        圖2 磷的平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系

        3前期脫磷工藝參數(shù)確定

        復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉前期是脫磷的最佳時(shí)期,在傳統(tǒng)冶煉工藝基礎(chǔ)上,調(diào)整優(yōu)化脫磷工藝參數(shù),盡可能多地將鐵水中磷脫除,避免高溫回磷,提高轉(zhuǎn)爐脫磷效率,同時(shí)還可以減少部分渣料。

        3.1脫磷渣堿度對(duì)脫磷的影響

        脫磷渣堿度對(duì)脫磷效果的影響如圖3所示。當(dāng)脫磷渣堿度在2.0~2.5,隨著堿度的增加,脫磷率逐漸升高。轉(zhuǎn)爐脫磷渣中的主要堿性氧化物有CaO、MgO、MnO和FeO,其中CaO的脫磷能力最強(qiáng)。隨著脫磷渣堿度的提高,石灰的活度也逐漸增加,渣中CaO將與P2O5結(jié)合成穩(wěn)定的磷酸鈣,從而有利于進(jìn)一步深脫磷。因此,提高爐渣堿度可以有效地提高脫磷效果[2]。但堿度不易過高,否則渣中會(huì)有大量CaO、MgO微粒懸浮在液態(tài)渣中,降低了爐渣的流動(dòng)性,使?fàn)t渣變粘,不易脫磷。綜合考慮脫磷終點(diǎn)對(duì)半鋼磷含量的要求,應(yīng)該保持爐渣堿度在2.0~2.3。

        圖3 脫磷渣堿度對(duì)脫磷率的影響

        3.2前期脫磷時(shí)間對(duì)脫磷率的影響

        前期脫磷時(shí)間對(duì)脫磷率的影響如圖4所示。前期脫磷時(shí)間在4 min~6 min,隨著脫磷時(shí)間延長,脫磷率逐漸升高。通過對(duì)冶煉過程的深入了解,前期倒渣時(shí)間不能過早,否則把剛剛造好的爐渣倒掉了,這些爐渣并沒有發(fā)揮其去磷的功效。南鋼復(fù)吹120 t轉(zhuǎn)爐前期脫磷時(shí)間控制在5.4 min~7.1 min(平均為6.3 min),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉前期一次倒渣脫磷率達(dá)53.2%~69.7%(平均62.2%)[3]。綜合分析各種影響因素,根據(jù)鋼水中磷的氧化機(jī)理,其合理的倒渣時(shí)間應(yīng)控制在全程吹煉時(shí)間的35%~44%范圍內(nèi)。對(duì)于100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉來講,冶煉高碳鋼潔凈鋼時(shí)全程供氧時(shí)間為14 min,所以前期脫磷時(shí)間控制在開吹后4 min~6 min為宜。

        圖4 前期脫磷時(shí)間對(duì)脫磷率的影響

        3.3半鋼溫度對(duì)脫磷率的影響

        半鋼溫度對(duì)脫磷率的影響如圖5所示。半鋼溫度在1350 ℃~1450 ℃,隨著溫度的升高,脫磷率逐漸降低,但總體變化較小。由于鐵水中氧和硅的親和力比磷強(qiáng),在轉(zhuǎn)爐吹煉初期較低溫度下,向熔池吹氧和加入造渣劑脫磷時(shí),硅、錳比磷優(yōu)先氧化,當(dāng)硅氧化至痕量時(shí),磷才開始大量氧化。隨著脫磷反應(yīng)的進(jìn)行和熔池升溫,碳和磷也會(huì)出現(xiàn)選擇性氧化轉(zhuǎn)變,即在低于某一溫度時(shí)鐵液中的磷優(yōu)先氧化,反之碳優(yōu)先氧化,磷的氧化受到抑制。因此以轉(zhuǎn)爐吹煉前期熔池內(nèi)碳磷選擇性氧化溫度作為一次倒渣操作的控制溫度。鋼鐵冶煉原理中理論計(jì)算表明碳、磷選擇性氧化溫度為1332 ℃[4]。李建新等[5]通過對(duì)雙渣法脫磷的理論計(jì)算分析,碳磷選擇性氧化溫度為1320 ℃。劉躍等[6]將一次倒?fàn)t排渣的鋼水(或半鋼)溫度控制在1380 ℃~1410 ℃,也得到了較高的脫磷率。另外,爐內(nèi)半鋼溫度還要保證半鋼流動(dòng)性和滿足渣料快速熔化的要求。半鋼溫度較低難以獲得堿度高、流動(dòng)性好的均勻爐渣,溫度升高能夠降低爐渣黏度,加速石灰的熔解,從而有利于改善磷從金屬相向脫磷渣轉(zhuǎn)移的動(dòng)力學(xué)條件。依據(jù)100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐鐵水溫度、鋼鐵料結(jié)構(gòu)和爐渣流動(dòng)性等實(shí)際情況,將半鋼溫度控制在1380 ℃~1410 ℃。

        3.4脫磷期供氧強(qiáng)度對(duì)脫磷率的影響

        轉(zhuǎn)爐采用常規(guī)供氧強(qiáng)度時(shí),冶煉前期吹煉至5 min熔池溫度可達(dá)1400 ℃以上[7],超過碳、磷選擇氧化溫度,影響前期脫磷效果。一方面為了配合冶煉前期控制升溫速度和和促進(jìn)快速化渣的脫磷工藝要求,采取適當(dāng)降低供氧強(qiáng)度。另一方面降低供氧強(qiáng)度,減少前期脫碳率,控制爐渣適當(dāng)泡沫化,既有利于前期快速倒渣又減少碳氧化渣中w(FeO)量,提高前期渣脫磷效果。根據(jù)100 t轉(zhuǎn)爐鐵水成分含量 及冶煉鋼種對(duì)碳、磷含量和溫度的要求,選擇其前期供氧強(qiáng)度為2.6 m3/(t·min)~2.8 m3/(t·min)。

        圖5 半鋼溫度對(duì)脫磷率的影響

        3.5底吹強(qiáng)度對(duì)脫磷率的影響

        安鋼100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐為底吹惰性氣體類型。冶煉時(shí),為了延長前期吹煉時(shí)間,提高脫磷效率,適當(dāng)降低了前期供氧強(qiáng)度。冶煉前期頂吹供氧強(qiáng)度的降低,影響熔池?cái)嚢栊Ч?,為此?yīng)提高底吹供氣強(qiáng)度加強(qiáng)熔池?cái)嚢?所以將轉(zhuǎn)爐脫磷期底吹供氣強(qiáng)度提高到0.05 m3/(t·min)~0.10 m3/(t·min)。

        上述高碳潔凈鋼脫磷工藝參數(shù)的選擇,還應(yīng)該考慮它們之間相互配合以及制約的關(guān)系。

        4應(yīng)用效果

        按照上述的優(yōu)化工藝,進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),取得了較明顯的效果。脫磷渣堿度、前期脫磷時(shí)間、半鋼溫度、脫磷期供氧強(qiáng)度、底吹強(qiáng)度得到穩(wěn)定控制,實(shí)現(xiàn)了保碳脫磷。從2014年開始至今,安鋼100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐采用該工藝冶煉高碳低磷鋼種比例已達(dá)70%以上。采集2015年冶煉SWRH82B鋼的150爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行效果分析,其結(jié)果如表2所示。

        表2 100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷工藝應(yīng)用效果

        從表2可以看出,半鋼平均碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.19%,平均磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.032%,前期平均脫磷率為68.53%。在終點(diǎn)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.57%的情況下,終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.012%。

        5結(jié)論

        1) 安鋼100 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐前期脫磷工藝參數(shù)為:脫磷渣爐渣堿度為2.0~2.3;前期脫磷時(shí)間為4 min~6 min;半鋼溫度為1380 ℃~1410 ℃;脫磷期供氧強(qiáng)度為2.6 m3/(t·min)~2.8 m3/(t·min);底吹強(qiáng)度為0.05 m3/(t·min)~0.10 m3/(t·min)。

        2) 工藝優(yōu)化后,前期半鋼磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為0.038%,脫磷率可以達(dá)68.53%。同原來的冶煉工藝相比較,終點(diǎn)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0.47%提高為0.62%,磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.015%降低為0.012%,點(diǎn)吹次數(shù)降低1.2次/爐。

        6參考文獻(xiàn)

        [1]石磊,李小明,洪軍,等.高碳硬線鋼中氮的產(chǎn)生原因及對(duì)策[C].本溪:中國金屬學(xué)會(huì)

        [2 ]閆占輝,邢相棟,張建良,等.復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷預(yù)處理工業(yè)試驗(yàn)[J].煉鋼,2014,30(2):30-34.

        [3] 武賀,李晶,周朝剛,等.120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣脫磷一次倒渣的工藝實(shí)踐[J].特殊鋼,2013,34(6):30-32.

        [4]黃希祜.鋼鐵冶金原理[M].北京:北京工業(yè)出版社,2000:377-378.

        [5] 李建新,郝旭東,仇圣桃,等.復(fù)吹轉(zhuǎn)爐多功能法脫磷工藝[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2009,31(8):970.

        [6] 劉躍,劉瀏,佟溥翹,等.優(yōu)質(zhì)高碳鋼拉碳前期脫磷過程控制[J].煉鋼,2006,22(2):27-29.

        [7] 楊文遠(yuǎn),崔健,蔣曉放,等.大型轉(zhuǎn)爐吹煉過程中熔池溫度狀況的研究[C].北京:中國金屬學(xué)會(huì),2003:254-257.

        收稿日期:聯(lián)系人:宋萬平,高級(jí)工程師,河南.安陽(455004),安陽鋼鐵股份有限公司第一煉軋廠;2015—7—10

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