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        從銅渣選銅尾礦中回收鐵的試驗研究

        2015-03-06 07:42:49占壽罡
        中國有色冶金 2015年5期
        關(guān)鍵詞:質(zhì)量

        占壽罡, 許 冬

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        從銅渣選銅尾礦中回收鐵的試驗研究

        占壽罡, 許 冬

        模擬鏈篦機- 回轉(zhuǎn)窯工藝直接還原- 磁選回收銅渣尾礦中的鐵。研究了堿度、預(yù)熱溫度、預(yù)熱時間、還原溫度、還原時間及煤礦比等對鐵精礦質(zhì)量的影響。試驗結(jié)果表明,在堿度0.3、預(yù)熱溫度1 000 ℃、預(yù)熱時間9 min、還原溫度1 200 ℃、還原時間70 min、煤礦比2∶1、焙燒礦球磨時間20 min(小于0.074 mm占95%左右)、磁場強度0.08 T的條件下,磁選鐵精礦品位及鐵的回收率均達(dá)到90%以上。

        鏈篦機- 回轉(zhuǎn)窯; 銅渣; 鐵精礦; 直接還原; 磁選

        銅冶煉過程中有大量廢渣產(chǎn)生,銅渣經(jīng)過浮選后,銅得到有效回收,但銅渣中還有大量鐵資源,如果廢棄即造成資源浪費又污染環(huán)境[1~3]。高效回收銅渣選銅尾礦中的鐵[4~6],對緩解我國銅和鐵資源短缺,消除銅渣堆場造成的重金屬二次污染隱患具有重要意義。

        1 銅渣選銅尾礦性質(zhì)

        銅陵有色金屬集團(tuán)公司是集采、選、冶為一體的綜合性冶金企業(yè),每年產(chǎn)生的選銅尾礦達(dá)200萬t,其含鐵高達(dá)40%左右。本試驗的原料主要為銅陵有色集團(tuán)公司煉銅渣選銅尾礦,其化學(xué)成分如表1所示,銅渣中鐵的賦存狀態(tài)見表2。

        由表1可以看出:銅渣選銅尾礦鐵的品位為39.85%,高于我國鐵礦石鐵品位的平均值(32%),從中回收鐵具有一定價值。從表2看出,銅渣選銅尾礦中的鐵主要以硅酸鐵的形式存在,其占58.52%。

        表1 銅渣化學(xué)成分

        表2 銅渣中鐵物相 %

        2 試驗原理

        銅渣中的鐵主要以磁鐵礦(Fe3O4)和硅酸鐵(2FeO·SiO2)的形式存在,大部分為硅酸鐵。因此,必須對銅渣進(jìn)行處理使其中的鐵從硅酸鹽中分離出來并長成較大的顆粒,再借助于現(xiàn)有的選礦方法將鐵分離。由于鈣與氧化硅的親和性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵與氧化硅的親和性,即采用氧化鈣從硅酸鹽中置換氧化鐵的反應(yīng)將是一個可以自動進(jìn)行的放熱反應(yīng)。因此,本試驗方案為:在銅渣中混入一定量的石灰作為鐵的置換劑進(jìn)行焙燒。如果能夠在氧化鈣置換氧化鐵的過程中及時將所生成的氧化鐵除去,則有利于鈣鐵置換反應(yīng)的進(jìn)行。在進(jìn)行鈣鐵置換的過程中,如果能夠及時將所生成的FeO還原成Fe單質(zhì),相當(dāng)于在置換反應(yīng)過程中及時地移走反應(yīng)產(chǎn)物FeO,因此本試驗在銅渣中混入石灰的同時還混入還原劑。

        3 試驗材料及方法

        3.1 主要材料

        試驗中所用的煤為煙煤,主要化學(xué)成分滿足煤基直接還原用煤固定碳含量、灰分、揮發(fā)份等要求,是一種良好的還原劑,完全能夠滿足直接還原用煤的要求[7]。

        試驗所用石灰石含SiO20.91%,CaO 60.38%,S 0.011%,燒失量LOI 37.47%。

        試驗所用的添加劑為灰色粉末,粒度小于0.074 mm(200目)的占85%左右,比表面積1 500 cm2/g,主要化學(xué)成分為FexO 、CaO、MgO、固定碳、有機粘結(jié)成分、CO2等。

        3.2 試驗方法

        模擬鏈箅機—回轉(zhuǎn)窯直接還原試驗,將銅渣選銅尾礦、添加劑充分混勻,然后在實驗室圓盤造球機中造球,得到的合格生球放入120 ℃烘箱中2 h至質(zhì)量不再變化。球團(tuán)干燥后在臥式管爐中進(jìn)行預(yù)熱試驗,調(diào)節(jié)預(yù)熱制度,預(yù)熱完后,配加相應(yīng)質(zhì)量比的還原劑放入還原罐,在馬弗爐中進(jìn)行直接還原,還原完后蓋煤冷卻。冷卻的團(tuán)塊人工破碎后(-1 mm)放入球磨機中進(jìn)行細(xì)磨,控制礦漿濃度50%。然后在磁選管中進(jìn)行磁選獲得最終產(chǎn)品。主要工藝流程見圖1。

        圖1 試驗工藝流程圖

        4 試驗結(jié)果與討論

        4.1 造球試驗

        采用石灰石調(diào)節(jié)堿度, A型添加劑用量為20%(外配),生球水分8.5%左右,造球時間13 min,不同條件下生球的性能如表3所示。

        從表3可以看出,隨著堿度升高,生球的落下強度有所提高,生球落下強度由2.5次/(0.5 m)提高到3.7次/(0.5 m);生球抗壓強度由16 N/個降低到11 N/個;生球爆裂溫度均在480 ℃以上,可見含添加劑球團(tuán)生球落下強度較低,生球抗壓強度和熱穩(wěn)定性良好。

        表3 不同條件下的生球性能

        4.2 預(yù)熱試驗

        4.2.1 預(yù)熱溫度對預(yù)熱球抗壓強度的影響

        生球干燥后在管爐中進(jìn)行預(yù)熱試驗,預(yù)熱時間15 min,在不同堿度條件下,預(yù)熱溫度對預(yù)熱球抗壓強度的影響見表4。

        表4 預(yù)熱溫度對預(yù)熱球抗壓強度的影響

        同一堿度條件下,生球抗壓強度隨溫度的升高而升高,溫度達(dá)到一定時,生球呈現(xiàn)熔融態(tài)??紤]到球團(tuán)預(yù)熱時,需要一個較大的溫度范圍,因此適宜的預(yù)熱溫度為1 000 ℃。

        4.2.2 預(yù)熱時間對預(yù)熱球抗壓強度的影響

        不同堿度、適宜的溫度條件下,預(yù)熱時間對預(yù)熱球抗壓強度的影響如表5所示。

        表5 預(yù)熱時間對預(yù)熱球抗壓強度的影響

        當(dāng)堿度為0.3時,預(yù)熱時間由6 min延長到9 min,抗壓強度由1 173 N提高到1 270 N,繼續(xù)延長預(yù)熱時間,抗壓強度變化不大。當(dāng)堿度為0.6時,預(yù)熱時間由9 min延長到12 min,抗壓強度由799 N/個提高到891 N/個,繼續(xù)延長預(yù)熱時間,抗壓強度有所降低。

        綜上所述,當(dāng)堿度為0.3、預(yù)熱溫度為1 000 ℃、預(yù)熱時間為9 min,預(yù)熱球抗壓強度最佳。

        4.3 直接還原- 磁選試驗

        4.3.1 還原溫度對鐵精礦質(zhì)量的影響

        堿度0.3、預(yù)熱溫度1 000 ℃、預(yù)熱時間9 min、還原時間70 min、煤礦質(zhì)量比2∶1、焙燒礦球磨時間20 min(小于0.074 mm占95%左右)、磁場強度0.08 T的條件下,還原溫度對鐵精礦質(zhì)量的影響見圖2。

        圖2 還原溫度對鐵精礦質(zhì)量的影響

        由圖2可見,隨著還原溫度的升高,鐵精礦的質(zhì)量也隨之提高,當(dāng)還原溫度達(dá)1 200 ℃時,鐵品位及回收率均在90%以上,繼續(xù)提高溫度,鐵精礦質(zhì)量變化不大,因此還原溫度1 200 ℃最宜。

        4.3.2 還原時間對鐵精礦質(zhì)量的影響

        堿度0.3、預(yù)熱溫度1 000 ℃、預(yù)熱時間9 min、還原溫度1 200 ℃、煤礦質(zhì)量比2∶1、焙燒礦球磨時間20 min(小于0.074 mm占95%左右)、磁場強度0.08 T的條件下,還原時間對鐵精礦質(zhì)量的影響見圖3。

        圖3 還原時間對鐵精礦質(zhì)量的影響

        由圖3可見,當(dāng)還原時間由30 min延長到70 min,精礦鐵品位由74.81%提高到90.68%,鐵回收率由88.56%提高到90.49%。繼續(xù)延長還原時間,精礦鐵品位及鐵回收率有所降低。因此,適宜的還原時間為70 min。

        4.3.3 煤礦質(zhì)量比對鐵精礦質(zhì)量的影響

        堿度0.3、預(yù)熱溫度1 000 ℃、預(yù)熱時間9 min、還原溫度1 200 ℃、還原時間70 min、焙燒礦球磨時間20 min(小于0.074 mm占95%左右)、磁場強度0.08 T的條件下,煤礦質(zhì)量比對鐵精礦質(zhì)量的影響見表6。

        由表6可見,煤礦比從1增加至2,鐵的品位及回收率均有明顯提高,繼續(xù)提高煤礦比至3時,鐵品位及回收率變化不大,因此最佳的煤礦質(zhì)量比為2。

        表6 煤礦質(zhì)量比對鐵精礦質(zhì)量的影響

        5 結(jié)論

        (1)采用鏈篦機- 回轉(zhuǎn)窯工藝直接還原- 磁選回收銅渣尾礦中鐵的最佳條件為:堿度0.3、預(yù)熱溫度1 000 ℃、預(yù)熱時間9 min、還原溫度1 200 ℃、還原時間70 min、煤礦比2∶1、焙燒礦球磨時間20 min(小于0.074 mm占95%左右)、磁場強度0.08 T,在該條件下,鐵品位及回收率均達(dá)到90%以上。

        (2)該研究可以為今后鏈篦機- 回轉(zhuǎn)窯工藝回收鐵工業(yè)化生產(chǎn)提供參考。

        [1] 邱定蕃,吳義千,符斌,等.我國有色金屬資源循環(huán)利用[J].有色冶金節(jié)能,2005,(4):6-13.

        [2] 楊嫻,邵燕敏,汪壽陽.我國有色金屬資源綜合利用的主要問題與對策[J].中國科學(xué)院院刊,2008,23(3):201-207.

        [3] 陳海清,李沛興,劉水根,等.銅渣火法強化貧化工藝研究[J].湖南有色金屬,2006,(3):16-19.

        [4] 秦慶偉.從煉銅爐渣中提取銅鐵的研究[J].礦冶,2009,18(2):9-12.

        [5] 劉綱,朱榮,王昌安,等.銅渣熔融氧化提鐵的試驗研究[J].中國有色冶金,2009,(1):71-74.

        [6] 曹洪楊,付念新,張力,等.銅冶煉熔渣中鐵組分的遷移與析出行為[J].過程工程學(xué)報,2009,9(2):284-188.

        [7] 徐小峰.紅土鎳礦預(yù)富集一還原熔煉制取低鎳鐵合金研究[D].中南大學(xué),2007.05.

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        (銅陵有色設(shè)計研究院, 安徽 銅陵 244000)

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        grate-rotary kiln; copper slag; iron concentrates; direct reduction; magnetic separation

        占壽罡(1972—),男,安徽安慶人,碩士,高級工程師。

        2014-- 11-- 06

        2015-- 05-- 27

        TF811; X756

        B

        1672-- 6103(2015)05-- 0049-- 04

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