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        200 kt/a丁苯橡膠裝置試生產(chǎn)問題分析與改進(jìn)

        2015-03-04 10:05:00李洪國張文靜歐陽瑞華趙志超
        化工生產(chǎn)與技術(shù) 2015年5期

        李洪國 張文靜 歐陽瑞華 趙志超 胡 瑋

        (1.中國石油撫順石化公司,遼寧 撫順 113004;2.中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心,蘭州 730060)

        某200 kt/a丁苯橡膠裝置是800 kt/a乙烯工程配套的丁二烯利用項(xiàng)目,采用低溫乳液聚合生產(chǎn)丁苯橡膠技術(shù)。裝置設(shè)有4條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線設(shè)有10臺(tái)串聯(lián)聚合釜和3臺(tái)置換塔,單線生產(chǎn)能力50 kt/a,設(shè)計(jì)可生產(chǎn)1500系列和1700系列牌號(hào)產(chǎn)品。裝置2012年6月21日第1條線化工投料試車,2012年10月正式生產(chǎn)。

        裝置包括單體貯存及配制、化學(xué)品溶液配制、聚合、單體回收、膠乳貯存及摻混6個(gè)主要生產(chǎn)單元和5個(gè)輔助生產(chǎn)設(shè)施單元。采用先進(jìn)的DCS、SIS、GDS系統(tǒng),裝置設(shè)有DCS操作站17臺(tái),工程師站2臺(tái),自控回路345個(gè),聯(lián)鎖回路132個(gè),自動(dòng)化程度達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。

        裝置采用 “過氧化氫對(duì)孟烷-乙二胺四乙酸鐵鈉鹽-甲醛次硫酸鈉”引發(fā)體系和以磷酸鉀為pH緩沖劑的電解質(zhì)體系,具有引發(fā)活性高、反應(yīng)時(shí)間短、pH緩沖能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)[1]。

        丁苯橡膠裝置試車期間和正式生產(chǎn)都出現(xiàn)了很多問題,經(jīng)努力得以解決。

        1 試車期間的問題及分析

        丁苯橡膠裝置于2012年6月21—28日利用500 t丁二烯進(jìn)行了第1條線試生產(chǎn),試產(chǎn)品種為1500E,試生產(chǎn)取得了一次開車成功,產(chǎn)出了合格產(chǎn)品。但也暴露出了裝置存在的重大問題,主要是300反應(yīng)單元反應(yīng)溫度控制不住,反應(yīng)釜出現(xiàn)超溫問題,并因此產(chǎn)生大量凝膠,造成設(shè)備堵塞;600單元凝聚系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)長時(shí)間穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,凝聚槽、轉(zhuǎn)化槽、洗滌槽及物料溜槽運(yùn)行較短時(shí)間就出現(xiàn)堵掛現(xiàn)象。

        試車結(jié)束后,經(jīng)過深入分析,發(fā)現(xiàn)300單元反應(yīng)釜超溫主要原因是初始氧化還原體系加入量較高,反應(yīng)較激烈,另外,經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)電解質(zhì)加料泵密封沖洗水直接進(jìn)入電解質(zhì)中,使電解質(zhì)含量下降,電解質(zhì)加入量不足,反應(yīng)物黏度上升,造成反應(yīng)釜出現(xiàn)返混,部分物料停留時(shí)間長,反應(yīng)過度而出現(xiàn)超溫和凝膠。為此,對(duì)電解質(zhì)泵密封沖洗水進(jìn)行了引出改造。

        600單元堵凝聚槽問題主要是凝聚槽設(shè)計(jì)不合理,凝聚槽擋板設(shè)置和攪拌槳不配套,物料停留時(shí)間短,不能有效凝聚,進(jìn)而在下一級(jí)設(shè)備及管道溜槽中出現(xiàn)堵掛,生產(chǎn)不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行[2]。對(duì)此,先后對(duì)凝聚槽、轉(zhuǎn)化槽、洗滌槽的擋板、攪拌槳槳葉及管道溜槽等進(jìn)行了多處改造,將2臺(tái)串聯(lián)的凝聚槽及后面的轉(zhuǎn)化槽擋板從上部去掉1/3,3臺(tái)設(shè)備的最上層攪拌槳葉由距液面大于500 mm提升到液面200 mm,使槽內(nèi)形成中心流體向下流動(dòng),順時(shí)針旋轉(zhuǎn)后從側(cè)壁出口流出,確保物料的停留時(shí)間,保證凝聚效果(改造前后見圖1)。經(jīng)過以上改造后,第2~4線分別于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了順利試車。

        圖1 凝聚槽結(jié)構(gòu)Fig 1 Structure of coagulation tank

        2 正式生產(chǎn)的問題及整改

        2.1 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,優(yōu)級(jí)品率低

        從試生產(chǎn)到正式開工,產(chǎn)品質(zhì)量一直不穩(wěn)定,2012年合格率僅達(dá)66%,優(yōu)級(jí)品率僅為30%(同行業(yè)一般都在95%以上),中控及成品批次之間指標(biāo)差異較大。

        2.1.1 解決自配乳化劑質(zhì)量問題

        由于丁苯裝置開工時(shí)配套的歧化松香酸鉀皂和脂肪酸皂裝置還未建成,采取外購的桶裝鉀皂和脂肪酸進(jìn)行配制乳化劑。由于高含量鉀皂(質(zhì)量分?jǐn)?shù)80%)和脂肪酸凝固點(diǎn)高,配置前需進(jìn)暖房加熱熔化,受加熱條件所限,鉀皂加熱后粘度仍然較大,倒入水中后溶解不均一,乳化劑含量波動(dòng)加大。脂肪酸須與氫氧化鈉反應(yīng)配制脂肪酸皂,反應(yīng)中點(diǎn)控制較難,影響乳化劑pH控制,另外配置過程中經(jīng)常出現(xiàn)皂沫冒罐問題,生產(chǎn)操作難度較大。因此,配制乳化劑經(jīng)常出現(xiàn)指標(biāo)超標(biāo)現(xiàn)象。2013年4月以后,配套新建的鉀皂和脂肪酸鈉皂裝置投產(chǎn)后,丁苯裝置內(nèi)不再自配,全部由外部輸入,因此,乳化劑的指標(biāo)較為穩(wěn)定,反應(yīng)也不再大幅波動(dòng)。自配(2013年3月1—5日)和外購(2014年4月1—5日)鉀、鈉皂的乳化劑指標(biāo)(TSC為總固體含量)情況見圖2(每天取樣分析3次)。

        圖2 自配和外購鉀鈉皂的乳化劑TSC和pH對(duì)比Fig 2 Contrast of TSC and pH of the emulsifying agentof potassium sodium soap configuration our self and buy outside

        2.1.2 反應(yīng)過程控制問題

        低溫乳液聚合反應(yīng)過程比較復(fù)雜,影響反應(yīng)因素較多,調(diào)整方式多,反應(yīng)調(diào)整效果滯后時(shí)間較長,因此要求反應(yīng)過程必須連續(xù)平穩(wěn),較少進(jìn)行調(diào)整。開車初期,中控300、400單元門尼波動(dòng)很大,造成500單元半成品調(diào)和困難,也會(huì)影響產(chǎn)成品力學(xué)性能。經(jīng)與相關(guān)研究單位共同實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)將調(diào)節(jié)劑由單點(diǎn)加入改為2點(diǎn)加入有利于反應(yīng)平穩(wěn)進(jìn)行,小試對(duì)比情況如表1。

        表1 調(diào)節(jié)劑加入方式對(duì)含量的影響Tab 1 Effectof the additionmode of conditioning agenton the content

        從表1中可以看出,調(diào)節(jié)劑2點(diǎn)加入方式所得產(chǎn)品的凝膠含量稍低于1點(diǎn)加入方式,且所得門尼黏度較為穩(wěn)定,而調(diào)節(jié)劑1點(diǎn)加入所得門尼黏度波動(dòng)大。原因是調(diào)節(jié)劑1次加入,在反應(yīng)前期就會(huì)逐漸被消耗,對(duì)于反應(yīng)后期的門尼黏度得不到較好的調(diào)節(jié)作用,分2次加入方式調(diào)節(jié)劑逐漸被消耗,得到的聚合物相對(duì)分子質(zhì)量均勻[3]。

        調(diào)節(jié)劑加入方式對(duì)SBR1500E產(chǎn)品性能的影響見表2。

        從表2可見,調(diào)節(jié)劑2點(diǎn)加入所得產(chǎn)品的性能較為穩(wěn)定。

        另外,生產(chǎn)中過多使用反應(yīng)器后部串聯(lián)的3臺(tái)置換塔,置換塔內(nèi)沒有溫控手段,造成出料溫度升高,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率提高的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生較高的凝膠,也會(huì)影響產(chǎn)品的力學(xué)性能。2015年5月開始,將調(diào)節(jié)劑由第1釜100%加入改為第1釜加入70%,第3釜加入30%;置換塔的使用由3臺(tái)改為最多用1臺(tái),控制出置換塔溫度不超過15℃。調(diào)整前后門尼黏度情況圖3。

        表2 調(diào)節(jié)劑加入方式對(duì)SBR1500E產(chǎn)品性能的影響Tab 2 Effectof the additionmode of conditioning agenton the product property of SBR1500E

        圖3 調(diào)節(jié)劑加料點(diǎn)調(diào)整前后脫氣膠乳門尼黏度對(duì)比Fig 3 Contrast of themooney viscosity of degassed latex before and after the adjustmentof feed pointof conditioning agent

        從圖3可看出,調(diào)節(jié)劑改為2點(diǎn)加料后脫氣膠乳門尼黏度更加穩(wěn)定。

        2.1.3 提高回收丁二烯和苯乙烯含量

        乳聚丁苯橡膠轉(zhuǎn)化率為62%~70%,裝置設(shè)有回收系統(tǒng),用于回收未反應(yīng)的丁二烯和苯乙烯,轉(zhuǎn)化率越低,循環(huán)回收量越大。裝置試生產(chǎn)按62%轉(zhuǎn)化率進(jìn)行,因此循環(huán)量較大。隨著生產(chǎn)時(shí)間延長,循環(huán)回收的物料含量逐步下降,雜質(zhì)也會(huì)越來越多,其中有些雜質(zhì)對(duì)聚合反應(yīng)有阻聚作用,主要是回收丁二烯中的二聚物和回收苯乙烯中的聚合物。開車初期,回收丁二烯、回收苯乙烯外運(yùn)不及時(shí),循環(huán)含量有時(shí)偏低,雜質(zhì)帶入反應(yīng)系統(tǒng)較多,也是影響反應(yīng)平穩(wěn)進(jìn)行的一個(gè)原因,后來通過加大外運(yùn)量,有效控制了回收含量,減少了返回雜質(zhì)對(duì)反應(yīng)的影響。不同回收丁二烯含量中有害組分的含量見表3。

        2.1.4 提高分析人員技術(shù)水平

        丁苯橡膠指標(biāo)分析過程比較復(fù)雜,分析時(shí)間長,操作條件要求較高,分析人員熟練程度要求較高,否則,極易造成分析誤差。開工初期,由于中心化驗(yàn)室分析人員沒有橡膠分析經(jīng)驗(yàn),造成開車初期,分析結(jié)果誤差較大,導(dǎo)致從中控到產(chǎn)品分析不準(zhǔn)確,影響工藝指標(biāo)調(diào)整,不能真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量。

        表3 回收丁二烯含量與雜質(zhì)含量變化Tab 3 The varied of the impurity concentration to the concentration of cycling butadiene

        后經(jīng)外請(qǐng)專家指導(dǎo)發(fā)現(xiàn),主要問題有:煉膠工熟練程度不夠,不能在規(guī)定時(shí)間及要求溫度下完成煉膠工作;制得樣品調(diào)節(jié)及檢測溫度不能保證標(biāo)準(zhǔn)要求的(23±2)℃;樣品硫化溫度沒有嚴(yán)格控制在(145± 0.5)℃,25、35、50 min 3個(gè)樣品同時(shí)硫化,取第1個(gè)或第2個(gè)樣品會(huì)影響其他樣品的硫化;硫化樣品取出后不能及時(shí)放入水中冷卻,存在繼續(xù)硫化問題。以上問題解決后,分析準(zhǔn)確率大大提高,給生產(chǎn)較好的指導(dǎo)作用。

        通過以上措施和調(diào)整,開工幾年來,產(chǎn)品的優(yōu)級(jí)品率不斷上升,2013年為 72.45%,2014年達(dá)到94.15%,2015年1—7月達(dá)到94.19%,個(gè)別月份甚至達(dá)到98%以上。已接近或達(dá)到國內(nèi)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)水平。

        2.2 濕斑膠等外觀問題

        丁苯橡膠產(chǎn)品投放市場后不久,開始不斷接到客戶反映質(zhì)量問題的投訴,重點(diǎn)是濕斑膠問題及油斑、黑斑問題,膠塊表面有水問題,個(gè)別包裝內(nèi)膜脫落問題。這些問題雖多與內(nèi)在質(zhì)量無關(guān),但卻是客戶對(duì)產(chǎn)品的最直觀感覺,最易引起客戶投訴。

        針對(duì)油斑、黑斑問題,主要辦法是加強(qiáng)干燥箱清理,防止干燥箱頂部長期集聚的苯乙烯焦油落入膠中;減少壓塊機(jī)脫模硅油噴入量,避免膠塊表面存水,同時(shí)增加吹風(fēng)干燥設(shè)施,減少膠塊表面水分殘留;在干燥箱入口增加振動(dòng)布料器,解決由于旋風(fēng)下料點(diǎn)不穩(wěn)定造成螺旋布料器分料不均勻問題,物料在干燥箱均布后,干燥效果較好,減少了嚴(yán)重濕斑膠的產(chǎn)生。

        2.3 凝聚系統(tǒng)損失超標(biāo)問題

        凝聚系統(tǒng)雖在試車初期進(jìn)行了改造,能保證連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),但仍存在母液中碎膠多,導(dǎo)致母液泵經(jīng)常堵塞,凝聚槽容易掛膠,隨母液流失的水撈膠較多,凝聚系統(tǒng)損失較大。2012年累計(jì)廢膠率達(dá)1%以上,遠(yuǎn)高于同行業(yè)0.6%的先進(jìn)水平。

        經(jīng)分析并向同行業(yè)學(xué)習(xí),發(fā)現(xiàn)主要原因還是膠乳在第1凝聚槽停留時(shí)間不足造成的。將上部垂直進(jìn)料改為下部側(cè)面切線進(jìn)料,并確保進(jìn)料接近攪拌軸,從而提高物料在第1凝聚槽的停留時(shí)間,出第1凝聚槽料液不含未凝聚膠乳,經(jīng)第2凝聚槽破碎后,膠粒在5 mm以上,既能保證洗滌充分,也避免母液中的碎膠過量流失。改造后,凝聚系統(tǒng)損失基本達(dá)到同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平。

        2.4 操作環(huán)境問題

        廠房通風(fēng)設(shè)計(jì)不合理,4臺(tái)送料風(fēng)機(jī)及4臺(tái)干燥箱都在室內(nèi)取風(fēng),沒有風(fēng)源,只能開窗戶,造成大量冷空氣入內(nèi),進(jìn)入冬季后,干區(qū)室內(nèi)溫度特別低,夜晚甚至達(dá)到0℃以下,濕區(qū)霧氣特別大,現(xiàn)場環(huán)境惡劣。經(jīng)大量增加采暖設(shè)施,并在第2年增加多臺(tái)暖風(fēng)機(jī),引外部空氣經(jīng)加熱后送入室內(nèi),徹底解決了這一問題。

        2.5 能物耗較高問題

        由于市場原因,試生產(chǎn)以來,裝置一直未能滿負(fù)荷生產(chǎn),4條生產(chǎn)線僅保持2~3條線生產(chǎn),特別是2015年之前一直按62%轉(zhuǎn)化率生產(chǎn),因此,裝置能物耗及“三劑”消耗都超設(shè)計(jì)值。2015年5月開始,通過補(bǔ)加調(diào)節(jié)劑、乳化劑,延長反應(yīng)時(shí)間等措施,轉(zhuǎn)化率由62%提高到70%,裝置各項(xiàng)消耗也大幅下降,基本達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)[4]。轉(zhuǎn)化率提高前后各消耗指標(biāo)統(tǒng)計(jì)如表4。

        3 結(jié)語

        經(jīng)過2年過的摸索和改造,200 kt/a丁苯橡膠裝置實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量和各項(xiàng)消耗指標(biāo)基本達(dá)到了同行業(yè)平均水平。

        表4 62%和70%轉(zhuǎn)化率能物耗對(duì)比Tab 4 The contrastof energy andmaterial consumption between 62%and 70%conversion rate

        乳聚丁苯橡膠裝置流程長,助劑種類多,過程控制要求嚴(yán)格,穩(wěn)定操作,減小波動(dòng)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提。

        乳化劑歧化松香酸鉀皂和脂肪酸皂是丁苯橡膠反應(yīng)過程的關(guān)鍵助劑,必須保證質(zhì)量和連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng),盡量避免在裝置內(nèi)自行配制。

        凝聚系統(tǒng)是裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,經(jīng)驗(yàn)因素影響較大,但在設(shè)計(jì)過程或項(xiàng)目前期準(zhǔn)備時(shí)往往不受重視,較多關(guān)注反應(yīng)和回收系統(tǒng)而忽視凝聚系統(tǒng),從而會(huì)在試車中出現(xiàn)較多問題。

        [1]趙旭濤,劉大華.合成橡膠工業(yè)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

        [2]宋淑文.SBR1500凝聚工藝技術(shù)改進(jìn)[J].合成橡膠工業(yè), 1998,13(6):399-401.

        [3]米普科,薛新濤.調(diào)節(jié)劑增量加入對(duì)SBR1502性能的影響[J].合成橡膠工業(yè),1995,18(1):38-39.

        [4]梁玉華,王可信.單體轉(zhuǎn)化率對(duì)SBR結(jié)構(gòu)和性能的影響[J].橡膠工業(yè),2002,49(3):151-153.

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