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        重型高速柴油機曲軸斷裂失效分析

        2015-02-23 07:19:34羅長增張吉賢李明張金芳
        金屬加工(熱加工) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:故障

        羅長增,張吉賢,李明,張金芳

        重型高速柴油機曲軸斷裂失效分析

        羅長增,張吉賢,李明,張金芳

        曲軸是汽車發(fā)動機最重要的零件之一,運轉(zhuǎn)中的受力情況非常復(fù)雜,承受著彎曲、扭轉(zhuǎn)和壓縮等載荷的作用。這些載荷不僅數(shù)值較大,而且一般呈周期性變化,容易引起曲軸的扭轉(zhuǎn)和彎曲變形甚至產(chǎn)生裂紋和斷裂。

        某重型載貨汽車行駛里程42948km時,發(fā)動機發(fā)生故障。拆檢發(fā)現(xiàn),發(fā)動機曲軸從曲軸齒輪與飛輪法蘭聯(lián)接位置斷裂,其他零部件完好。曲軸屬于柴油機運動件中的關(guān)鍵部件,而且此次曲軸的斷裂位置在該系列柴油機曲軸故障中為首次出現(xiàn)。本文對此次斷裂的重型高速柴油機的曲軸失效模式進(jìn)行了深入分析,并提出了相應(yīng)改善措施,以避免同類故障的發(fā)生,提高柴油機服役期間的可靠性。

        1. 故障問題描述

        曲軸從曲軸齒輪與飛輪法蘭聯(lián)接位置斷裂,斷裂位置示意圖和斷裂曲軸照片如圖1和圖2所示。

        曲軸材料為42CrMoA合金結(jié)構(gòu)鋼,曲軸的主要制造工藝為:下料→鍛造→正火→粗加工→表面淬火及回火→精加工→包裝。

        2. 故障問題分析

        (1)化學(xué)成分、金相組織、硬度檢測故障機器拆機

        后,先對飛輪法蘭側(cè)的斷裂曲軸對照圖樣中的技術(shù)要求進(jìn)行初步核查。理化檢測結(jié)果表明斷裂曲軸和飛輪法蘭的化學(xué)成分(見附表)、金相組織以及硬度等檢測項目均合格。

        (2)曲軸斷口形貌分析飛輪法蘭側(cè)的曲軸斷口形貌如圖3所示,呈現(xiàn)棘輪狀斷口,裂紋從四周起源向心部擴(kuò)展,擴(kuò)展區(qū)疲勞貝紋明顯,表明此曲軸斷口屬于典型的扭轉(zhuǎn)疲勞端口。

        (3)曲軸與飛輪法蘭配合面形貌分析線切割分離曲軸與飛輪法蘭,分析二者之間的配合面形貌特征,如圖4所示。圖4表明:①曲軸與飛輪法蘭配合面帶狀條紋明顯,說明曲軸與飛輪法蘭之間發(fā)生了相對轉(zhuǎn)動。②曲軸斷口呈現(xiàn)鋸齒狀的特征,表明曲軸斷裂屬于扭轉(zhuǎn)斷裂。③曲軸與飛輪法蘭配合面出現(xiàn)局部熔化的現(xiàn)象,說明飛輪法蘭在與曲軸的相對轉(zhuǎn)動摩擦以及曲軸疲勞斷裂的過程中,產(chǎn)生了大量的熱量。

        圖1 曲軸斷裂位置示意

        圖2 斷裂曲軸照片

        圖3 飛輪法蘭側(cè)曲軸斷口形貌

        圖4 曲軸與飛輪法蘭配合面形貌

        標(biāo)準(zhǔn)牌號42CrMo與曲軸和法蘭取樣材料的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))     (%)

        (4)減振器失效分析發(fā)生故障的機器為六缸機型,曲軸在周期性的扭矩激勵下,產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)振動。嚴(yán)重的扭轉(zhuǎn)振動會引起曲軸斷裂、破壞各缸工作的相位關(guān)系、惡化內(nèi)燃機工作狀況和平衡性能等故障,導(dǎo)致內(nèi)燃機功率下降,加劇振動噪聲。合理地匹配曲軸減振器可以改善曲軸的扭轉(zhuǎn)共振轉(zhuǎn)速、振型、振幅和扭振應(yīng)力等,從而避免因曲軸扭轉(zhuǎn)共振

        引起的曲軸斷裂故障,降低振動噪聲。

        拆解下故障柴油機的減振器,發(fā)現(xiàn)減振器蓋板凸出形成鼓形(見圖5a、圖5b),表明此減振器已經(jīng)失效。進(jìn)一步解剖此減振器(見圖5c、圖5d),內(nèi)部的硅油以及軸承元件多被破壞變成了黑色的碎塊。內(nèi)部硅油的黏度已經(jīng)無法測量。由于硅油和軸承元件被破壞,導(dǎo)致慣性環(huán)與殼體在慣性環(huán)外圓處產(chǎn)生摩擦及碰撞。減振器的失效加劇了曲軸運轉(zhuǎn)過程中的扭振,加速了曲軸的疲勞斷裂過程。

        3. 改善措施

        (1)增大飛輪法蘭與曲軸配合的過盈量本項目分析的發(fā)生斷裂的柴油機曲軸生產(chǎn)制造日期為2012年5月,飛輪法蘭的內(nèi)徑尺寸為φ70-0.012-0.051mm。為了加強飛輪法蘭與曲軸之間的配合效果,將飛輪法蘭的內(nèi)徑尺寸改為φ70-0.068-0.099mm,即增大二者之間配合的過盈量(見圖6)。增加過盈量后的此型號機型,經(jīng)過一年的市場驗證未發(fā)現(xiàn)飛輪法蘭轉(zhuǎn)動的故障,表明此種改善措施取得了比較好的市場驗證效果。

        (2)修改飛輪法蘭與曲軸齒輪結(jié)構(gòu)設(shè)計增大飛輪法蘭與曲軸配合的過盈量后,為了順利完成裝配過程,相應(yīng)地提高了熱裝配時的加熱溫度(430±10)℃。較高的熱裝溫度,會一定程度影響材料的組織和性能,所以必須將熱裝溫度控制在合理的范圍內(nèi)。顯然單純地增加配合過盈量并不是解決法蘭轉(zhuǎn)動的最優(yōu)處理方法,因此,在后續(xù)的設(shè)計過程中擬將飛輪法蘭和曲軸齒輪設(shè)計為一體式(見圖7),增加與曲軸配合接觸的面積,增大摩擦力,可以最大程度地避免飛輪法蘭與曲軸之間出現(xiàn)相對轉(zhuǎn)動,減少因為此原因引起的曲軸疲勞斷裂。

        4. 結(jié)語

        (1)斷裂曲軸和飛輪法蘭的化學(xué)成分、金相組織以及硬度等檢測項目均合格。

        (2)曲軸與飛輪法蘭之間發(fā)生了相對轉(zhuǎn)動,曲軸發(fā)生了扭轉(zhuǎn)斷裂,且飛輪法蘭與曲軸的相對轉(zhuǎn)動摩擦以及曲軸疲勞斷裂的過程中,產(chǎn)生了大量的熱量,致使配合面出現(xiàn)局部熔化的現(xiàn)象。減振器的失效加劇了曲軸運轉(zhuǎn)過程中的扭振,加速了曲軸的疲勞斷裂過程。

        (3)實施增大飛輪法蘭與曲軸配合的過盈量改善措施后經(jīng)過市場驗證取得了良好的改善效果;為了從根本上解決法蘭轉(zhuǎn)動的問題,杜絕類似故障的再次發(fā)生,后期設(shè)計中擬修改飛輪法蘭與曲軸齒輪為一體式結(jié)構(gòu)。

        圖5 減振器解剖照片

        圖6 飛輪法蘭與曲軸配合

        圖7 飛輪法蘭和曲軸齒輪結(jié)構(gòu)修改

        20141214

        作者簡介:羅長增、張吉賢、李明、張金芳,濰柴動力股份有限公司。

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