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        輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)技術措施

        2015-02-22 10:12:48宋良山王發(fā)印同田倉王景富魏改玲陳亞強徐萍王建禮劉建軍黨理文白明科楊云蘭
        水泥技術 2015年6期
        關鍵詞:下料壓機磨機

        宋良山,王發(fā)印,同田倉,王景富,魏改玲,陳亞強,徐萍,王建禮,劉建軍,黨理文,白明科,楊云蘭

        輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)技術措施

        Measures for Production Increase of Roller Press Combined Grinding System

        宋良山1,王發(fā)印1,同田倉1,王景富1,魏改玲1,陳亞強1,徐萍1,王建禮2,劉建軍2,黨理文2,白明科2,楊云蘭2

        我公司5 000t/d熟料生產(chǎn)線水泥粉磨系統(tǒng)是由兩套輥壓機、V型選粉機和?4.2m×13m閉路球磨機組成的高效聯(lián)合粉磨系統(tǒng)承擔,水泥粉磨系統(tǒng)于2011年5月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后,受系統(tǒng)工藝設計等因素影響,系統(tǒng)堵料,設備空轉(zhuǎn)時間長,設備故障多,水泥電耗高達43kW/h/t,P·O42.5水泥產(chǎn)量僅為145t/h,未達到設計值,制約了水泥銷售和產(chǎn)品質(zhì)量。為了降低綜合生產(chǎn)成本,滿足日益激烈的水泥市場,我們進行了一系列的技術改造和工藝參數(shù)的優(yōu)化,最終實現(xiàn)了P·O42.5水泥臺時產(chǎn)量、電耗達標,設備運轉(zhuǎn)率高的目標,保證了水泥產(chǎn)品的穩(wěn)定,為公司銷售拓寬市場奠定了良好的基礎。

        1 主要設備及技術參數(shù)(見表1)

        表1 主要設備及技術參數(shù)

        2 存在問題及技改措施

        (1)技改工藝流程

        原工藝流程:熟料、脫硫石膏及混合材等按一定比例配料后,經(jīng)皮帶輸送機、配合料提升機、輥壓機中間倉,經(jīng)過輥壓后的物料由混合料提升機送入V型選粉機,粗料返回經(jīng)喂料小倉入輥壓機循環(huán)輥壓,細料由旋風分離器分離后入球磨機中粉磨。輥壓機系統(tǒng)的廢氣經(jīng)循環(huán)風機分別進入V型選粉機和閉路球磨機系統(tǒng)的高效水平渦流選粉機。粉煤灰出庫經(jīng)喂料計量設備按水泥配比要求通過空氣輸送斜槽、提升機和V型選粉機入磨,選出的粗粉入磨粉磨,成品水泥隨氣流進入袋收塵器,收下的水泥成品由空氣輸送斜槽送至水泥庫。

        圖1 技改前后工藝流程圖

        存在問題及技改措施:由于脫硫石膏、高爐礦渣水分偏大,物料頻繁在入輥壓機中間倉的下料溜子處堵料,物料流動性不好造成中間倉下料不暢,只能靠崗位工活動棒閥維持生產(chǎn)。系統(tǒng)頻繁堵料造成磨機止料頻繁,崗位工清堵勞動強度加大,磨機空轉(zhuǎn)時間長,后滑履瓦溫度升高,造成磨機調(diào)停,影響了產(chǎn)質(zhì)量及設備的穩(wěn)定運行。通過論證,混合料提升機最大提升量為1 000t/ h,拆除配合料提升機后,能夠滿足配料站物料和出輥壓機物料的提升量,且物料直接進V型選粉機后可以將水分隨氣流帶走,減少細粉量。

        技改方案:將原來的配合料提升機拆除,將配料站皮帶輸送機機頭升高1m,在下部安裝600mm×600mm× 600mm下料溜子,連接在混合料提升機下部,并在溜子拐角處安裝空氣炮,不定期清理溜子積料。自2014年初進行技術改造后,運行一年來,幾乎未出現(xiàn)物料頻繁堵料現(xiàn)象,中間倉細粉含量也得到了改善,解決了輥壓機中間倉下料不暢的問題,系統(tǒng)斷料問題得到了徹底解決,P·O42.5水泥產(chǎn)量較以前提高10t/h,設備運轉(zhuǎn)率明顯提高。

        (2)更換粉煤灰計量秤

        我公司水泥配料粉煤灰給料計量設備為科氏力秤,該秤在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)蓬料和沖料現(xiàn)象,原設備計量誤差大,難以準確加入粉煤灰,下料量忽大忽小,干擾熟料配比,在生產(chǎn)中甚至出現(xiàn)過停用粉煤灰秤的現(xiàn)象,影響水泥品質(zhì),水泥生產(chǎn)成本升高。通過技術論證,造成下料不穩(wěn)的主要原因是設備計量精度不夠、下料口偏小等。因此,為了徹底解決粉煤灰計量問題,公司決定將原計量設備拆除,安裝計量精度高的粉體物料專用計量設備TS微粉秤,該秤計量準確且故障率低。2013年底,我們將原粉煤灰計量秤更換為TS微粉秤,通過近一年的使用驗證,徹底解決了粉煤灰蓬倉堵料、塌料和計量不準的問題。改造后,粉煤灰添加更穩(wěn)定,計量精度高,在一定程度上降低了水泥生產(chǎn)成本,保證了水泥產(chǎn)品質(zhì)量。

        (3)改進輥壓機進料系統(tǒng)

        我公司兩臺水泥磨輥壓機前角板原設計為人工手動調(diào)節(jié),在輥壓機實際運行過程中,前角板調(diào)節(jié)螺栓(輥壓機內(nèi)腔)經(jīng)常被水泥糊死無法進行調(diào)節(jié),雖多次利用停機機會進行修復,但仍無法調(diào)節(jié);輥壓機下料量只能靠人工手動調(diào)節(jié)棒閥控制,棒閥調(diào)節(jié)既增加崗位工的工作勞動量,同時不利于控制物料均勻下料,經(jīng)常造成物料偏料,輥壓機輥縫偏差大,導致輥壓機跳停或泄壓,嚴重影響輥壓機的安全運行和水泥磨產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。經(jīng)和原設計單位溝通,確定采用輥壓機電動調(diào)節(jié)進料裝置,且該裝置已在同型號輥壓機成功運用。2013年底,我公司安裝了輥壓機自動調(diào)節(jié)下料裝置,并和中控操作實現(xiàn)聯(lián)鎖控制,可以通過前后角板控制輥壓機通過量,從而解決了長期影響輥壓機安全穩(wěn)定運行的瓶頸,系統(tǒng)產(chǎn)量也得到了提高。

        圖2 輥壓機前角板設備圖

        (4)調(diào)整水泥磨鋼球級配(表2)

        水泥磨主要存在出磨水泥細度細、比表面積低,水泥標準稠度需水量高,二倉易包段等現(xiàn)象。通過檢測V型選粉機入磨物料最大粒徑為2mm,根據(jù)D=28×21/3公式,計算得出D=35.3mm,原設計的一倉最大球徑偏小,應增加?40鋼球,相應的磨機二倉鋼段平均球徑也偏小,物料流速慢,造成出磨物料顆粒級配相對均勻,顆粒級配范圍窄,因此出現(xiàn)了水泥細度細、比表面積低、標準稠度用水量高等一系列現(xiàn)象。2013年底我們利用水泥磨大修機會,對一臺水泥磨的鋼球級配進行了調(diào)整,清理了出磨篦縫,通過兩臺水泥磨運行對比分析,調(diào)整級配的磨機比表面積和細度的對應關系很好,水泥標準稠度用水量下降約1%,明顯改善了包段現(xiàn)象,產(chǎn)量也提高了5t/h。

        表2 級配方案

        表3 技術參數(shù)*

        (5)磨尾收塵水泥入料方式技改(表3)

        我公司水泥磨原磨尾收塵水泥直接入出磨提升機,和出磨水泥混合后經(jīng)選粉機選粉,合格產(chǎn)品入庫,不合格品再回磨機重新粉磨,我們在2號水泥磨上做了實驗,在磨機最大抽風量的情況下,磨尾收塵水泥每小時約有10t左右,占成品量的6%~8%,若將磨尾收塵水泥改為直接入庫,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,可以降低出磨提升機和選粉機負荷,提高選粉機選粉效率,降低磨機過粉磨現(xiàn)象,改善成品水泥顆粒級配,降低水泥標準稠度,改善水泥的適應性,同時還可提高磨機系統(tǒng)產(chǎn)量,此項技改將在2015年初進行技改,技改后將增加水泥臺時產(chǎn)量約5~10t。

        3 結(jié)語

        近三年來,針對兩臺輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的工藝狀況,我們進行了一系列技改措施,均達到了預期目標。技改后磨機產(chǎn)量較原來提高約20t/h,系統(tǒng)電耗下降約6kWh/t?!?/p>

        天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司獲評建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著企業(yè)

        11月3日,由中國建材聯(lián)合會主辦的“首屆中國建材業(yè)年度經(jīng)濟論壇”在北京舉行,論壇同期舉行了由中國建材聯(lián)合會評選出的“建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著企業(yè)”頒獎儀式,公司總經(jīng)理隋明潔代表公司領取獎牌。

        近年來,面對我國經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)和水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切要求,公司立足長期可持續(xù)發(fā)展,通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力推動從注重規(guī)模擴張向注重質(zhì)量效益、從注重國內(nèi)經(jīng)營向國際化經(jīng)營、從產(chǎn)業(yè)鏈過度延伸低端向?qū)iL高端的“三個轉(zhuǎn)變”,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。此次獲評“建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著企業(yè)”,公司將繼續(xù)努力,為打造國際一流的科技型、管理型、綜合型工程服務商而奮斗。

        TQ172.632.9

        A

        1001-6171(2015)06-0098-03

        通訊地址:1陜西實豐水泥股份有限公司,陜西富平711705;2堯柏特種水泥集團有限公司,陜西西安711705;

        2015-03-29;編輯:孫娟

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