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        ATOX輥磨減速機(jī)高速軸失效的應(yīng)急處置

        2015-02-22 10:12:45章文明
        水泥技術(shù) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:輥磨小傘軸套

        章文明

        ATOX輥磨減速機(jī)高速軸失效的應(yīng)急處置

        Emergency Handling of High-speed Shaft Breakdown in Reducer of ATOX Roller Mill

        章文明

        1 前言

        我廠擁有一條5 000t/d熟料生產(chǎn)線,2005年3月投產(chǎn),回轉(zhuǎn)窯配套生料制備系統(tǒng)為從丹麥F.L.Smidth公司原裝進(jìn)口的ATOX50輥磨,該輥磨主要參數(shù)如下:

        生產(chǎn)能力:400t/h

        允許入磨物料最大粒度:175mm

        允許入磨物料最大水分:8%

        成品細(xì)度:80μm篩篩余≤12%

        出磨物料水分:<0.5%

        磨輥個(gè)數(shù):3個(gè)

        該輥磨配有瑞士產(chǎn)原裝進(jìn)口馬格(Maag)減速機(jī),型號(hào):WPU-200/ C-380,速比39.76,配套電機(jī)功率3 800kW,轉(zhuǎn)速994r/min,其主要結(jié)構(gòu)如圖1。

        圖1 輥磨減速機(jī)剖面圖

        從圖1中可見,該減速機(jī)系二級(jí)減速結(jié)構(gòu),含一級(jí)螺傘,高速小傘齒齒數(shù)14,大傘齒齒數(shù)50;二級(jí)為行星結(jié)構(gòu),3分支。該減速機(jī)特點(diǎn)為高速螺傘懸掛構(gòu)造,螺傘輸出與太陽輪通過花鍵套(或稱為齒形聯(lián)軸器)連接,傳動(dòng)行星輪,帶動(dòng)磨盤完成動(dòng)力的傳輸。在設(shè)計(jì)產(chǎn)能負(fù)荷下,該減速機(jī)在重載、振動(dòng)、粉塵等工作環(huán)境中,預(yù)期壽命應(yīng)達(dá)15年以上。

        2 減速機(jī)高速軸失效過程

        2012年5月,工廠技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)輥磨主電機(jī)與減速機(jī)存在相互推擠現(xiàn)象。因無法解釋該現(xiàn)象的產(chǎn)生原因,工廠于當(dāng)年6月初邀請(qǐng)減速機(jī)廠家技術(shù)專家來工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)診斷,檢查高速軸狀況,內(nèi)容主要有:檢查大小傘齒齒面接觸情況;檢查高速軸軸承潤(rùn)滑情況;檢查電機(jī)的聯(lián)軸器橡膠塊;檢查主電機(jī)磁力中心線。

        專家得出的結(jié)論為:軸承潤(rùn)滑正常;小傘齒面接觸略微偏大端(見圖2);橡膠塊中的4塊因過載,端面已過熱變形;當(dāng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)軸會(huì)向減速機(jī)方向移動(dòng)5mm,對(duì)高速軸施加額外的推力。因此專家建議工廠依據(jù)磁力中心線重新找正電機(jī)。由于Maag減速機(jī)檢修孔只有30cm,專家也無法入內(nèi)觸及和貼近察看大小傘齒表面,故同時(shí)建議工廠采購大小傘齒及五套軸承作為備件應(yīng)急。

        根據(jù)Magg專家的建議,工廠隨后多次對(duì)主電機(jī)的磁力中心線進(jìn)行測(cè)定,并據(jù)此調(diào)整了聯(lián)軸器位置,對(duì)聯(lián)軸器更換了新的橡膠塊。但減速嚙合良好,略往大端機(jī)與電機(jī)相互推擠的初始狀況未有好轉(zhuǎn)。

        圖2 減速機(jī)廠家拍攝的小傘齒嚙合情況

        2012年末,因輥磨減速機(jī)高速軸軸向竄動(dòng)達(dá)120μm,工廠著手準(zhǔn)備對(duì)減速機(jī)進(jìn)行大修,啟動(dòng)備件的詢價(jià)采購流程。

        2013年3月7日,工廠輥磨正常運(yùn)轉(zhuǎn),工況為:投料量510t∕h,主機(jī)電流187.2A(電壓10 000V),研磨壓力10.26MPa,料層厚度81.7mm,磨機(jī)基礎(chǔ)震動(dòng)值1.8mm/s,磨機(jī)壓差5 230Pa,回料斗式提升機(jī)電流32.9A。運(yùn)行過程中減速機(jī)上部旋轉(zhuǎn)部位突然噴出油煙(見圖3),并帶著較響的氣爆聲,工廠巡檢人員發(fā)現(xiàn)情況后立即通知中控停車檢查。

        通過打開減速機(jī)檢修孔初步觀察,并核對(duì)減速機(jī)油站現(xiàn)場(chǎng)觸摸屏有無報(bào)警點(diǎn)及中控畫面有無報(bào)警信息,未發(fā)現(xiàn)異常狀況。需要指出的是,該減速機(jī)采購時(shí)未訂購高速軸測(cè)振裝置以及相應(yīng)三套軸承的測(cè)溫裝置,故對(duì)有關(guān)故障訊息的判斷缺少了關(guān)鍵儀表參數(shù)支持。因前些年減速機(jī)旋轉(zhuǎn)部位也曾發(fā)生過疑似甩油現(xiàn)象(較輕),當(dāng)時(shí)工廠技術(shù)人員估計(jì)是減速機(jī)潤(rùn)滑稀油站空氣濾芯堵塞引起的噴油,判斷無大礙,于是安排恢復(fù)開機(jī)。

        輥磨恢復(fù)投料20min后,中控發(fā)現(xiàn)主電機(jī)前軸瓦溫升較快(見圖4),現(xiàn)場(chǎng)巡檢工也發(fā)現(xiàn)電機(jī)后端似乎有煙冒出。在雙方核實(shí)情況的過程中,主電機(jī)前軸瓦溫度很快上竄到高限報(bào)警點(diǎn),磨機(jī)保護(hù)啟動(dòng)跳停動(dòng)作,前后時(shí)間不到一分鐘。拆開電機(jī)前軸承蓋檢查發(fā)現(xiàn),前軸推力瓦端口已燒毀(見圖5),不能繼續(xù)使用,需換新瓦。

        在更換電機(jī)軸瓦的同時(shí),工廠維護(hù)人員再次打開減速機(jī)檢修孔進(jìn)行檢查,并拆卸磨機(jī)高速軸上端蓋,發(fā)現(xiàn)高速軸小傘齒頭端有明顯拉毛痕跡,檢測(cè)高速軸外端軸承間隙較大,且有明顯走外圈現(xiàn)象。電機(jī)新軸瓦刮研處理就位后進(jìn)行空載試車,當(dāng)機(jī)旁開關(guān)點(diǎn)動(dòng)開機(jī)后,高速軸端即刻發(fā)出明顯的異常響聲,試車立即停止,根據(jù)響聲等初步判斷,估計(jì)輥磨減速機(jī)高速軸軸承已損壞,高速軸已失效,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        至本次高速軸失效,該輥磨減速機(jī)已正常使用8年,共運(yùn)行35 002h,期間除更換潤(rùn)滑油外,未進(jìn)行過更換軸承等維修保養(yǎng)。

        3 檢修方案的選擇

        由于輥磨高速軸失效突然,工廠一方面馬上聯(lián)系減速機(jī)廠家駐國內(nèi)辦事處,要求派員來廠協(xié)助檢查判斷,并提供專業(yè)性維護(hù)建議;另一方面,回轉(zhuǎn)窯因無生料被迫止火停產(chǎn),工廠旋即開展對(duì)減速機(jī)檢修方案的籌劃。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),輥磨高速軸小傘齒小端已進(jìn)入嚙合,磨損變亮;可見范圍內(nèi)有齒面在中部與尖端已發(fā)生較為嚴(yán)重的點(diǎn)蝕;小傘齒前端兩個(gè)軸承下部、位于減速機(jī)底盤上有一堆軸承散架部件(見圖6)。綜上情況進(jìn)一步確認(rèn),減速機(jī)高速軸前端軸承已損毀。

        圖3 減速機(jī)內(nèi)部氣爆后的現(xiàn)場(chǎng)情況

        圖4 電機(jī)前軸瓦溫升曲線

        圖5 燒毀的電機(jī)前軸瓦

        圖6 高速軸失效現(xiàn)場(chǎng)圖片

        減速機(jī)生產(chǎn)廠家分析指出:減速機(jī)故障系短時(shí)間內(nèi)對(duì)高速軸造成的較大損傷,建議對(duì)減速機(jī)進(jìn)行整機(jī)拆卸大修,重點(diǎn)更換減速機(jī)的高速軸、大傘齒、太陽輪、五套軸承,并檢查大傘齒保持架、齒形連軸器、推力瓦支座等。這是一個(gè)徹底的維修方案,實(shí)施后可對(duì)設(shè)備長(zhǎng)期安全運(yùn)行提供重要保障。

        通過對(duì)國內(nèi)擁有相同設(shè)備及有類似故障發(fā)生廠家處置經(jīng)歷的了解,鑒于工廠對(duì)減速機(jī)失效過程發(fā)現(xiàn)及時(shí),第一時(shí)間停機(jī)動(dòng)作相對(duì)到位,加之修復(fù)減速機(jī)的諸多原產(chǎn)地備件采購存在期限問題,等待國外專家到廠需要時(shí)間,如果整機(jī)大修預(yù)計(jì)需耗時(shí)15個(gè)工作日以上,且工廠回轉(zhuǎn)窯和水泥生產(chǎn)工藝線處于停機(jī)待料狀態(tài)。經(jīng)技術(shù)部門多方論證,決定對(duì)該減速機(jī)開展現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)性維修,重點(diǎn)對(duì)高速軸進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆裝,更換高速軸的三套軸承,并對(duì)減速機(jī)內(nèi)部可察看部分進(jìn)行檢查,以及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn),減少停產(chǎn)損失。

        4 現(xiàn)場(chǎng)維修過程

        4.1 高速軸拆卸

        人員配備:維修人員5人。主要工具為:氣割工具一套,電焊機(jī)一套,2t、5t手拉葫蘆各2只,扳手等工具一套,撬棒1根,?24mm×80mm螺絲4只,?24mm×1 000mm螺桿4根,? 24mm×1 000mm絲桿4根。

        退出減速機(jī)高速軸需用10#槽鋼制作臨時(shí)口字型工裝框架一幅(見圖7),上端比高速軸在現(xiàn)場(chǎng)位置高200mm以上,寬度以高速軸大軸套螺孔對(duì)應(yīng)位置長(zhǎng)度為宜。在工裝左右槽鋼上與高速軸軸套對(duì)應(yīng)螺孔的位置開啟用于放置螺桿的圓孔各兩個(gè),在卸去大軸套上對(duì)應(yīng)螺栓后,裝上螺桿,并在工裝上用螺帽固定好。在對(duì)應(yīng)大軸套拆卸孔處旋上絲桿,用于往外頂擠高速軸。在高速軸外端面的四個(gè)螺絲孔位置擰上螺栓,用于撬棒的旋轉(zhuǎn)用力支撐點(diǎn),高速軸外露部分至少用葫蘆分段懸掛支撐。

        拆卸減速機(jī)高速軸時(shí)撬棒向正常旋轉(zhuǎn)的方向用力。因該減速機(jī)規(guī)格較大,傘齒間嚙合較緊密,拆卸時(shí)施工人員用力需適當(dāng),小用力度旋轉(zhuǎn)后,相應(yīng)擰緊絲桿螺帽配合向外頂擠。拆卸高速軸耗時(shí)12h。

        4.2 高速軸的維修

        高速軸拆出后,發(fā)現(xiàn)其前端大軸套處外表面已變成焦黑色,表明此處曾經(jīng)產(chǎn)生過熱,推測(cè)內(nèi)部?jī)芍惠S承已損壞(見圖7),這也正是減速機(jī)發(fā)生氣爆的原因所在。小傘齒有5個(gè)齒中部或尖端已點(diǎn)蝕。

        圖7 拆卸高速軸現(xiàn)場(chǎng)工裝

        拆下高速軸大軸套發(fā)現(xiàn):高速軸推力軸承檔走內(nèi)圈0.35mm,經(jīng)研究,對(duì)高速軸相關(guān)部位進(jìn)行電鍍鍍鉻加以處理;軸承環(huán)走外圈0.50mm,以更換大軸套加以處理;兩個(gè)軸承的間隔環(huán)因磨損進(jìn)行拋光處理,減少尺寸1mm,為使大小傘齒嚙合位置不受影響,相應(yīng)拋磨減少大軸套與方箱之間的間隔套尺寸1mm;外軸承的小軸套走外圈0.15mm,同樣以電鍍鍍鉻加以處理。高速軸重新組裝中使用了三只新軸承,更換前對(duì)新軸承進(jìn)行了測(cè)量。組裝過程中每裝配一個(gè)部位前后須測(cè)量相關(guān)尺寸,并與資料中尺寸要求進(jìn)行核對(duì),控制在偏差允許范圍之內(nèi)。對(duì)小傘齒進(jìn)行著色探傷,未發(fā)現(xiàn)裂紋,對(duì)于點(diǎn)蝕部位,用角磨機(jī)進(jìn)行打磨處理。

        4.3 方箱裂紋的維修

        進(jìn)入減速機(jī)內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)高速軸支撐方箱軸套孔處有一道100mm長(zhǎng)度的微裂紋(見圖9),背面也有一條類似的裂紋,采用氣刨、著色探傷與現(xiàn)場(chǎng)焊接處理,背面裂紋焊接好后用鋼板加筋強(qiáng)化(見圖10)。焊接過程具體注意事項(xiàng)為:

        (1)清除裂紋周邊表面油污及油漆,確保不會(huì)有油流入焊接區(qū)域。

        (2)用碳弧氣刨清除裂紋處金屬,并用滲透著色探傷直至無裂紋為止。隨后對(duì)氣刨出的區(qū)域用球頭銑刀切削掉厚度2~3mm,并仔細(xì)清理干凈。

        (3)對(duì)焊接區(qū)域用烤槍預(yù)熱至50℃,加熱區(qū)域范圍盡可能窄。

        (4)焊接時(shí)環(huán)境溫度需保持在10℃以上,焊條選用直徑2.5mm、型號(hào)為Ni307、Ni347、Ni307B焊條。因搶修急需,工廠以Z308作為替代。

        焊條需經(jīng)烘箱中250~300℃烘干2h以上,現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)用保溫筒保溫,維持溫度100~150℃。

        (5)垂直或傾斜型焊縫從底部向上施工。每焊完一遍,仔細(xì)清除焊渣,用氣動(dòng)鑿子敲擊焊縫,消除焊接應(yīng)力。焊接區(qū)域溫度不能超過70℃,可在焊縫周圍放置浸水的布條或海綿(但不能溢水)用來降溫。

        (6)方箱軸套內(nèi)孔焊接全部完成后,仔細(xì)打磨焊縫,并隨時(shí)用內(nèi)徑千分尺校對(duì)尺寸。

        減速機(jī)內(nèi)部其他情況:大傘齒齒形完整,無點(diǎn)蝕等異?,F(xiàn)象,中心豎架及聯(lián)軸器未見異常,減速機(jī)內(nèi)部其他可觸及檢查的部位無異常。

        4.4 高速軸的回裝

        圖8 高速軸大軸套處過熱

        圖10 方箱側(cè)面裂紋焊補(bǔ)后現(xiàn)場(chǎng)

        高速軸的回裝按拆卸相反程序進(jìn)行即可,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是大小傘齒的嚙合面檢查。可先在小傘齒齒面上涂滿朱丹粉,待高速軸就位后通過盤車檢查回裝質(zhì)量。由于該減速機(jī)檢修孔過小,高速軸回裝后人員無法進(jìn)入減速機(jī)內(nèi)部查看嚙合情況。解決辦法之一是在回裝前安排人員待在減速機(jī)內(nèi)部,待高速軸就位,查看完嚙合面后,再拆卸出高速軸,人員撤出,重新回裝一遍高速軸。解決辦法之二是用攝像探頭伸入減速機(jī)內(nèi)部,查看嚙合狀況。前者可仔細(xì)分析檢修質(zhì)量,并做出相應(yīng)調(diào)整,但耗時(shí)較長(zhǎng),需兩次回裝高速軸。考慮到工廠搶修時(shí)間緊迫,且已嚴(yán)格按減速機(jī)生產(chǎn)廠家技術(shù)資料的要求組裝高速軸部件,工廠采用了攝像探頭+電腦顯示的辦法來檢查大小齒嚙合面,最終結(jié)果判斷為嚙合尚好,可以達(dá)到設(shè)備正常運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。

        5 后期注意事項(xiàng)

        由于事故發(fā)生的突然性和應(yīng)急搶修的倉促性,加上輥磨重載運(yùn)行的高要求,工廠在減速機(jī)恢復(fù)投運(yùn)前制定了新的開機(jī)規(guī)程,主要有:

        (1)輥磨運(yùn)行參數(shù)控制:

        輥磨振動(dòng)值≤1.5mm/s

        研磨壓力≤9.5MPa

        喂料量≤490t/h

        其中,振動(dòng)值為關(guān)鍵控制參數(shù),若振動(dòng)值超過規(guī)定值,要求采取調(diào)整噴水量、喂料量、研磨壓力、料層厚度、風(fēng)速等措施。

        (2)操作要求:要求中控人員精心操作,時(shí)刻關(guān)注有關(guān)運(yùn)行參數(shù)的變化情況,在第一時(shí)間反饋異常信息并可緊急停車。同時(shí),要求操作人員密切關(guān)注砂、頁巖配料電視監(jiān)控情況,若有斷料發(fā)生須提醒配料崗位人員及時(shí)處置,防止斷料等引起的振動(dòng)跳停事故。

        (3)每天檢查高速齒齒面嚙合狀況,并拍照留檔,每周匯總分析。

        (4)按照以上研磨參數(shù)運(yùn)行一個(gè)月,經(jīng)檢查確認(rèn)高速齒齒面嚙合正常后,研磨壓力可加至10.5MPa,投料量可相應(yīng)增加,振動(dòng)值仍按上述要求執(zhí)行。

        6 結(jié)語

        本次搶修歷時(shí)3d。從恢復(fù)生產(chǎn)至2014年7月計(jì)劃停機(jī)更換新的輥磨減速機(jī),以“盲裝”形式搶修后的減速機(jī)順利運(yùn)行了17個(gè)月,確保了工廠正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),贏得了采購新備機(jī)的寶貴時(shí)間。

        另外,對(duì)于同期國內(nèi)類似引進(jìn)減速機(jī)系統(tǒng)的水泥熟料生產(chǎn)線,由于實(shí)際生產(chǎn)工況與設(shè)計(jì)工況差距較大,普遍加載壓力較大,超產(chǎn)較多,給相關(guān)減速機(jī)內(nèi)部配件,尤其是高速軸軸承壽命帶來較大影響,若在線運(yùn)行時(shí)間已超過30 000h,建議及時(shí)更換維護(hù)保養(yǎng),以防發(fā)生突發(fā)性故障?!?/p>

        TQ172632.5

        A

        1001-6171(2015)06-0050-04

        蘭溪諸葛南方水泥有限公司,浙江金華321000;

        2015-03-04;編輯:趙蓮

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