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        利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)P·Ⅱ52.5低堿水泥

        2015-02-22 10:12:40沈芳邵傳淦
        水泥技術(shù) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:天業(yè)石渣廢渣

        沈芳,邵傳淦

        利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)P·Ⅱ52.5低堿水泥

        Production of P·Ⅱ52.5 Low Alkali Cement with Industrial Waste Residue

        沈芳,邵傳淦

        1 引言

        天業(yè)水泥是新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的最后一環(huán),現(xiàn)擁有7條水泥生產(chǎn)線、1條濕法電石渣生產(chǎn)線和6條新型干法電石渣及廢渣制水泥生產(chǎn)線,主要原料電石渣、粉煤灰、爐渣、硫酸渣、石灰粉末、檸檬酸渣、銅渣、電石爐收塵灰、煤矸石等工業(yè)廢渣均來源于天業(yè)集團(tuán)內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)。公司始終堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念,遵循“減量化、資源化、再利用”的原則,廢棄物利用率高達(dá)82.5%,生產(chǎn)的各品種等級的普通水泥、復(fù)合水泥均達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要求,并取得產(chǎn)品認(rèn)證,成功試制并生產(chǎn)出了硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。

        2 可行性分析綜述

        天業(yè)水泥共擁有7條生產(chǎn)線,其中青松天業(yè)擁有一條年產(chǎn)35萬噸熟料的生產(chǎn)線,其使用的原料主要為電石渣、風(fēng)積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石、石灰粉末等。

        (1)以降低熟料中的R2O含量為標(biāo)準(zhǔn)選擇原料

        從表1數(shù)據(jù)可以看出,雖然現(xiàn)有原材料成分雖然可以滿足開發(fā)硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥要求,但必須將熟料中的R2O含量控制在0.60%以下。鈣質(zhì)、鐵質(zhì)原料均能滿足要求,而硅鋁質(zhì)原料堿含量較高,無法達(dá)到<1.0%的要求,搭配堿含量低的硅質(zhì)校正原料,可降低熟料中堿含量,經(jīng)優(yōu)選后用硅石代替風(fēng)積沙。

        配料方案確定:電石渣、風(fēng)積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石。

        方案一:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計(jì)算熟料的堿含量為0.60%,符合不超過0.60%的要求。

        從表2數(shù)據(jù)可以看出,由于風(fēng)積沙及粉煤灰的堿含量較高,為了降低熟料中的堿含量,此方案降低了風(fēng)積沙及粉煤灰用量,配料方案中采取低KH值、低SM值、中AM值。實(shí)際生產(chǎn)中熟料28d強(qiáng)度較低,同時(shí),熟料在煅燒過程中雖然KH值較低易燒,但由于SM值較低,熔劑礦物相對較多,窯中大塊熟料相對較多,易結(jié)圈,雖然加大用煤量,但熟料還是存在燒不透的現(xiàn)象,熟料fCaO偏高。

        表1 青松天業(yè)現(xiàn)有原料化學(xué)成分,%

        方案二:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計(jì)算熟料的堿含量為0.53%,符合不超過0.60%的要求。

        從表3數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強(qiáng)度較低,同時(shí),熟料在煅燒過程中產(chǎn)生黏散料,升重低,熟料結(jié)粒不密實(shí),結(jié)構(gòu)疏松易碎,產(chǎn)生較多的細(xì)熟料粉進(jìn)入篦冷機(jī),由二次風(fēng)吹起并帶入窯前產(chǎn)生起砂現(xiàn)象,且燒結(jié)范圍窄。

        方案三:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計(jì)算熟料的堿含量為0.51%,符合不超過0.60%的要求。

        從表4數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強(qiáng)度較高,同時(shí),熟料在煅燒過程中,隨著AM值提高,適當(dāng)調(diào)整SM值,穩(wěn)定KH值,C3A在7.00%左右時(shí),產(chǎn)生黏散料現(xiàn)象減少,且熟料結(jié)粒相對較密實(shí),升重均在1 200~1 350g/L之間,基本無飛砂現(xiàn)象產(chǎn)生。

        對比三個(gè)方案可知,方案三更符合要求,熟料強(qiáng)度也可以達(dá)到要求。

        (2)調(diào)整水泥配料,選擇合適的混合材和緩凝劑(表5)

        根據(jù)幾種物料的堿含量,我們決定選擇鋼渣、脫硫石膏分別作混合材和緩凝劑,使水泥中的堿含量穩(wěn)定在0.51%±0.05%,28d抗壓強(qiáng)度在58.0MPa以上。

        通過以上分析可知:用現(xiàn)有原料,通過修改配料方案及調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù),可以生產(chǎn)出硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。

        表2 方案一

        表4 方案三

        3 生產(chǎn)實(shí)踐

        表6為生產(chǎn)低堿熟料前配料表。

        經(jīng)過對低堿熟料近一個(gè)月的試生產(chǎn),最終生產(chǎn)出了合格的低堿硅酸鹽水泥熟料,抽樣檢測結(jié)果見表7。

        高堿熟料在煅燒時(shí),液相的粘度會降低,雖然粘度降低有利于A礦的生成,但是液相提前出現(xiàn),物料發(fā)黏形成大塊等會給熟料煅燒帶來巨大的影響。熟料煅燒過程中結(jié)皮、結(jié)塊、堵塞煙室(煙室平均每星期要捅一次),窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈及長厚窯皮,黃心料、欠燒料、飛砂嚴(yán)重,熟料fCaO高等問題經(jīng)常出現(xiàn),熟料高堿也相應(yīng)制約了熟料抗壓強(qiáng)度。

        表5 水泥原料表

        表6 生產(chǎn)低堿熟料前配料表

        表7 熟料主要檢測分析結(jié)果

        表8 送檢樣結(jié)果

        從表7可以看出,首先,低堿熟料在配生料時(shí),適當(dāng)提高了AM值,在煅燒時(shí)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了SM值,穩(wěn)定了KH值,有利于熟料結(jié)粒而降低高堿對液相粘度的影響,使熟料易燒,從而減少飛砂料。其次,適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)用風(fēng),提高二次、三次風(fēng)溫,使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶熱力更加集中。在煅燒過程中采用薄料快燒,篦冷機(jī)方面采用厚料層操作,以提高二次、三次風(fēng)溫。二次、三次風(fēng)溫的提高,除了有利于煅燒、降低煤耗,同時(shí)還能穩(wěn)定投料量,提高窯的轉(zhuǎn)速,做到薄料快燒。熟料升重90%以上在1 200~1 300g/L,fCaO含量85%能控制在0.8%~1.5%之間,也解決了堿高對熟料28d抗壓強(qiáng)度和與外加劑適應(yīng)性的影響,同時(shí)煅燒過程中,結(jié)皮、結(jié)塊、堵塞、黃心料、欠燒料、飛砂嚴(yán)重、熟料fCaO高等現(xiàn)象減少,提高了熟料質(zhì)量。

        進(jìn)行硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥的試生產(chǎn)后,取樣送自治區(qū)質(zhì)檢站進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果見表8。

        從表8數(shù)據(jù)可以看出,水泥送樣結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)均符合國標(biāo)要求。

        4 分析討論

        (1)廢渣制高等級水泥與石灰石磨制水泥的不同

        與傳統(tǒng)的石灰石磨制水泥在配料方案上略有不同,廢渣制高等級水泥,熟料三率值要求中KH值、高SM值、中AM值,除在煅燒的熱工制度上略有調(diào)整外,窯的轉(zhuǎn)速要快,達(dá)到“薄料快燒”,其他沒有明顯變化。

        (2)廢渣制水泥對水泥性能的影響

        從以上試驗(yàn)結(jié)果可以看出,最終生產(chǎn)出的水泥各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到并優(yōu)于國標(biāo)要求,廢渣對水泥各項(xiàng)性能無客觀影響。

        5 結(jié)語

        (1)將風(fēng)積沙更換為硅石,使熟料易燒,降低了煤耗,增加了熟料臺時(shí)產(chǎn)量,熟料的28d強(qiáng)度值平均在60MPa以上,水泥混合材的摻加量平均提高了5.0%。

        (2)廢渣利用率由82.5%提高到92.0%。

        (3)水泥、熟料完全符合國標(biāo)要求,使廢渣的利用有了新的起點(diǎn),提高了市場競爭力,創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟(jì)效益。

        (4)只要合理有效利用廢渣,完全可以生產(chǎn)出高等級特種水泥?!?/p>

        TQ172.44

        A

        1001-6171(2015)06-0024-03

        新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司,新疆石河子832000;

        2015-03-16;編輯:趙蓮

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