■濟(jì)柴聊城機(jī)械有限公司 (山東聊城 252000) 劉廣強(qiáng)
液壓鏜車機(jī)構(gòu)的改造
■濟(jì)柴聊城機(jī)械有限公司 (山東聊城 252000) 劉廣強(qiáng)
摘要:普通機(jī)床的改進(jìn)需考慮多方面的因素,缺一不可,其中機(jī)構(gòu)的改造性價比及精度的提升可作為是否成功的標(biāo)志。任何技術(shù)手段都有一定的局限性及優(yōu)越性,辯證地分析以往的傳動原理,在新時期融進(jìn)新工藝加以改進(jìn)是提升設(shè)備改造質(zhì)量的保證。
大型柴油機(jī)是我公司加工的一傳統(tǒng)產(chǎn)品,原缸孔直徑加工機(jī)床為一普通的鏜車組合機(jī)床,加工效率較低,為提升加工精度及品質(zhì),公司對原加工設(shè)備進(jìn)行了重新評估。
設(shè)備改造前側(cè)面有兩臺液壓鏜車頭,聯(lián)接一大型機(jī)械滑臺組成床身,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
由于有橫向鏜車功能,加工機(jī)體缸孔直徑時,可以對進(jìn)出口直徑兩端面進(jìn)行倒角加工,不過液壓動作受油溫等因素影響較大,尺寸控制很不穩(wěn)定,加工的表面粗糙度不好,倒角效果不理想,缸孔的上缸帶倒角及下缸帶倒角達(dá)不到圖樣要求。建設(shè)恒溫車間等措施可以消除部分溫度影響,但投資較大;而對傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),改變進(jìn)給方式,變液壓缸的直線活塞傳動為精密絲杠的直線螺旋運(yùn)動,采用目前成熟的數(shù)控伺服控制技術(shù)進(jìn)行改造,可以將加工精度提升一個質(zhì)量等級,投資相對來說較小。
改造前鏜車頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示,前端依靠液壓缸實現(xiàn)前后進(jìn)給,傳動終端靠橫切齒條的傳動實現(xiàn)鏜車功能。由于推力軸承結(jié)構(gòu)的存在,鏜車頭旋轉(zhuǎn)時,不影響橫向鏜車動作的實現(xiàn)。
圖1
圖2
改進(jìn)后,原缸孔之間的距離利用精密滾珠絲杠伺服電動機(jī)控制,計作X軸,公差控制在0~0.02mm內(nèi),原液壓滑臺進(jìn)給與鏜車動作分成兩個獨(dú)立的運(yùn)動軸系,將原液壓缸進(jìn)給改為伺服電動機(jī)單獨(dú)控制,計作Y軸,而原橫向鏜車動作改用FFZD3205-4-P4精密滾珠絲杠結(jié)構(gòu)如圖3所示,計作B軸,二者都脫離了液壓控制,機(jī)械傳動鏈的精度對溫度的依賴性減弱,考慮到普通電動機(jī)仍具有一定的變頻可控制性,鏜車主軸仍由原普通三相異步電動機(jī)控制主軸旋轉(zhuǎn),但改為臺達(dá)變頻控制,使主軸轉(zhuǎn)速更靈活,有利于匹配合適的轉(zhuǎn)速。絲杠支撐安裝方式如圖4所示,該結(jié)構(gòu)成功地將電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)換為直線螺旋運(yùn)動,利用推力軸承將鏜
頭的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動與鏜車運(yùn)動脫離,在絲杠螺母座處制作了防止相對轉(zhuǎn)動定位導(dǎo)向塊,避免了由于螺母的相對轉(zhuǎn)動導(dǎo)致的直線傳動的位置度失真問題。同時,由于傳動終端采用雙齒條進(jìn)行消隙,整個鏜車動作傳動鏈反向間隙維持在0.02~0.04mm,利用數(shù)控系統(tǒng)補(bǔ)償功能進(jìn)行補(bǔ)償后,機(jī)床的橫向鏜車重復(fù)定位精度維持在0.005mm內(nèi)。
圖3
圖4 齒輪齒條嚙合示意圖
機(jī)床改進(jìn)后,機(jī)體缸孔加工質(zhì)量明顯提高,倒角尺寸控制在0.02mm內(nèi),機(jī)床使用至今尺寸穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)改造取得成功。
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收稿日期:(20150225)