■哈爾濱電動機廠有限責任公司 (黑龍江 150040) 王佳亮
通用橋式起重機故障處理的實例分析
■哈爾濱電動機廠有限責任公司 (黑龍江 150040) 王佳亮
摘要:本文對于通用橋式起重機的常見故障進行了分析,內容包括橋式起重機的橋架、大小車、起升部件、電動機、聯(lián)動臺、接觸器及繼電器等主要機構,闡述了故障處理的辦法和預防措施。
橋式起重機作為關鍵的工藝配置或重要的輔助機械,是企業(yè)不可或缺的重要設備。其一旦出現(xiàn)故障停機,就會給企業(yè)正常的生產和經營帶來巨大影響。這樣,企業(yè)就得保證橋式起重機的正常工作,并且在出現(xiàn)故障時能夠較快地找到原因并加以解決。
通用橋式起重機是橫架于車間、倉庫和原料存放地上空進行物料吊運的起重設備。它的兩端坐落在高大的水泥柱或金屬支架上,形狀似橋。它的橋架沿鋪設在兩側高架上的軌道縱向運行,可以充分利用橋架下面的空間吊運物料,不受地面設備的阻礙。因此,橋式起重機是使用范圍最廣、數(shù)量最多的一種起重機械。
通用橋式起重機主要由橋架、大車運行機構和裝有起升機構的小車組成。橋架主要包括鋼板焊成的正軌箱形主梁、端梁和走臺。大車運行機構主要包括車輪和帶有滾動軸承的角形軸承箱。小車則由起升機構和運行機構所組成。
通用橋式起重機常見故障有:橋梁變形、車輪啃道、電動機振動或異響、起升機構制動不可靠或安全開關失靈、主動車輪打滑等。根據(jù)故障實例的分析和講解,指出通用橋式起重機的常見故障是可以快速解決并加以預防的。
(1)橋梁變形。故障現(xiàn)象:某品牌100/20t橋式起重機(28m跨),駕駛小車橫向移動時偶爾出現(xiàn)刺耳異響,大小車運行過程均不如原有順暢。
原因分析:橋梁某處變形是導致該現(xiàn)象發(fā)生的主要因素。再者,主梁下沉使之向內彎曲也會造成小車啃道的異響。應檢查該設備的橋架及其主要構件,包括主梁、聯(lián)接螺栓、橋梁主要焊縫或小車運行軌道等。
處理與解決:經檢查發(fā)現(xiàn)主梁與端梁聯(lián)接螺栓出現(xiàn)松動,導致主梁部分處產生微小變形。通過對主梁上拱度即在水平線的下沉值F′進行計算,未發(fā)現(xiàn)超標(標準見附表),故僅更換聯(lián)接螺栓即可。注意測量時要將小車開至端部極限位置。
預防措施:每季度檢查所有聯(lián)接螺栓和主要焊縫。特別是對端梁接頭、主梁與端梁、斜梯、大車導電維修平臺、導電支架和
小車架或其他件的聯(lián)接螺栓應十分注意,不得有任何松動。發(fā)現(xiàn)焊縫有裂紋,應鏟除干凈并及時修補。
F′max與跨度對應標準表
(2)車輪啃道。故障現(xiàn)象:某品牌400/80t橋式起重機(33m跨),大車運行過程出現(xiàn)均勻的摩擦聲,發(fā)現(xiàn)輪緣磨損嚴重,且輪緣兩側均有磨損。
原因分析:如果始終向一個方向啃,則是車輪水平偏斜超差和兩個主動(或被動)車輪偏斜方向未達到相反,應重新調整;如在往返行程中的啃道方向相反,則兩個電動機或制動器不同步,也可能主動車輪磨損后的輪徑相差較大,應重新選配電動機或更換主動車輪;如只在某一行程上啃道,則檢查此處軌道的高低差;如在全行程上始終啃外緣或內緣,則車輪或軌道的跨度可能有問題,應檢查調整。
處理與解決:此設備前不久剛更換和調整過兩個主動車輪組,觀察該現(xiàn)象并非始終向一個方向啃道,輪緣兩側均有磨損,故排除車輪水平偏斜的問題。經試運行發(fā)現(xiàn),400t橋式起重機在往返行程中的啃道方向相反,初步判定為兩個電動機或制動器不同步。檢查電動機后發(fā)現(xiàn),雖均為同一制造廠,但第二臺電動機為近期更換,測定其轉速不同。更換為同樣型號后即解決該啃道問題。
預防措施:定期觀測大車運行情況,有計劃地檢查和更換角形軸承箱垂直支承面的墊片。在車輪需要做出調整時,要盡量選擇在從動輪,避免主動輪和傳動機構出現(xiàn)細微改變后導致其他車輪啃道。大車運行驅動如圖1所示。
(3)電動機振動或異響。故障現(xiàn)象:某品牌150/75t橋式起重機(24m跨),其交流電動機在工作時振動并伴隨異響。
原因分析:造成電動機振動的主因有電動機軸與減速器之間不同心、軸承磨損或電動機轉子變形;造成電動機異響的原因包括定子相位錯移、滾動軸承磨損、定子鐵心未壓緊或槽楔膨脹;造成電動機過熱的主因有電阻器匹配不合適或超過了額定值而過載。
處理與解決:經檢查發(fā)現(xiàn)造成振動的原因為電動機與減速器不匹配,更換了減速器后立即恢復了正常。試運行后,雖未出現(xiàn)振動但仍有異響。再次檢查電動機聯(lián)接線系統(tǒng)、定子鐵心和軸承后,發(fā)現(xiàn)軸承有磨損情況。更換軸承后,未再出現(xiàn)異響。
圖1 大車運行驅動簡圖
預防措施:按照使用說明書正常使用和保養(yǎng)橋式起重機,定期檢查電動機繞組與滑環(huán)的聯(lián)接處以及電動機與減速器的運轉情況。
(4)起升機構制動不可靠或安全開關失靈。故障現(xiàn)象:某20/5t橋式起重機(27m跨)在正常工作中,起升機構的制動下滑過快,安全開關突然失靈。
原因分析:橋式起重機的起升機構安全開關失靈無非就是兩個原因。其一,操作線路故障;其二,開關內部構件的卡滯或移動所造成。應檢查起升機構的電動機和操作線路是否正常,開關內部構件是否卡滯或移位。
處理與解決:檢查發(fā)現(xiàn),安全開關失靈是由于開關內部構件的突然移位所造成的。經修復后,安全開關雖然恢復正常,但制動下滑仍然過快。檢查聯(lián)軸器、制動環(huán)、制動面以及相應接觸情況后,發(fā)現(xiàn)制動環(huán)松動且制動面有油污。經過清洗和更換,該故障徹底解決。
預防措施:每次更換或串動鋼絲繩后,均應重新調整安全開關。每個班次的開始都應試用一下,以檢查安全開關是否正常。切記操作者不得依靠安全開關的斷電動作來代替正常操作。同時將制動器的可靠性檢查作為日常點檢的規(guī)定動作。
(5)大車移動時出現(xiàn)打滑。故障現(xiàn)象:某125/50t橋式起重機(31m跨),其大車移動時出現(xiàn)打滑,主動車輪慣性行駛帶動整車前移。
原因分析:車輪打滑的主因為車輪滾動面未在一個平面、軌道面高低方向有波浪或某處軌道面上有油膩。需要檢查角型軸承箱(見圖2)車輪組的水平運動情況,檢查軌道一側或在同一截面上兩側的高低差。
處理與解決:檢查發(fā)現(xiàn)同一跨的其他吊車并未出現(xiàn)此現(xiàn)象,故排除軌道高低差的原因。經測量后發(fā)現(xiàn)橋式起重機的車輪滾動面未在一個平面上,通過使用角型軸承箱水平支承面處加墊調整的方法,該問題得到解決。
預防措施:按照使用說明書正常使用和保養(yǎng)橋式起重機。適當調整制動力矩,不要使之制動過猛。禁止經常打反向緊急制動。定期檢查軌道面,必要時可在軌面上撒細砂等物以增加摩擦系數(shù)。
圖2 角型軸承箱
通過對通用橋式起重機常見故障實例的分類解析,能夠做到快速查找故障原因并加以解決,大大減低了橋式起重機的維修時間。其次,本文按故障類別闡述了預防措施和注意事項,達到了通用橋式起重機從事后維修向維修預防的轉變。
參考文獻:
[1] 洪孝安,楊申仲. 設備管理與維修工作手冊[M]. 湖南:湖南科學技術出版社,2007:587-589.
專家點評
本文用實例說明了起重機常見的幾種故障,并對故障問題進行了全面的評估和分析,給出了問題處理方法,同時給出了預防措施,這無論從思路還是解決問題的過程來說,都是一個修理設備人員應該具備的良好習慣,有指導和表率的作用,具有一定的參考意見,本文故障分析到位,思路清晰。
收稿日期:(20141012)