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        磨床工件軸的自主改造與氣密封應用

        2015-02-18 06:32:04神龍汽車有限公司湖北武漢441004張顯淘
        金屬加工(冷加工) 2015年4期
        關鍵詞:頭架切削液磨床

        ■神龍汽車有限公司 (湖北武漢 441004) 劉 輝 常 軍 張顯淘 葉 常

        磨床工件軸的自主改造與氣密封應用

        ■神龍汽車有限公司 (湖北武漢 441004) 劉 輝 常 軍 張顯淘 葉 常

        摘要:本文通過對我廠現(xiàn)場PRORECTIF93工件軸的軸承易損壞的問題進行分析,提出解決和優(yōu)化方案:在原來基礎上增加氣密封用來阻止外界雜質(zhì),有效地保護并延長軸承壽命,同時也保護了工件軸箱體的精度,取得了成效。

        我廠變速箱分廠熱后線的5臺設備X F1014、X F1015、XF1026、XF1039和XF1040是法國PRORECTIF93的磨床,已使用10年左右。其中,XF1014、XF1015和XF1026采用斜切入式加工方式,用來加工1~5擋齒輪的錐面和端面;XF1039/1040采用切入式加工方式,用來加工二軸花鍵面和軸頸。

        1. 問題

        工件軸(俗稱頭架)為磨床不可缺少的一部分,在加工精度方面扮演著非常重要的角色,其主要靠主軸的制造精度和軸承的裝配精度來保證。但是我們發(fā)現(xiàn)一個問題,就是軸承使用壽命非常短,約每半年XF1039、XF1040就要更換一次軸承,最多每一年XF1014、XF1015和XF1026就要更換一次頭架軸承。圖1簡單統(tǒng)計了5臺設備在3年內(nèi)磨床頭架軸承的消耗情況。

        圖中,EX85、EX100軸承是以組為單位,2套/組;7017、7020的是以套為單位,折合成組軸承為28套/2=14組和4套/2=2組;7017可替代EX85,7020可替代EX100。

        其中左邊是X F 1 0 1 4、XF1015和XF1026的頭架軸承,而右邊的是XF1039、XF1040的頭架軸承,每臺磨床的軸承裝機量如圖2所示。

        圖1 內(nèi)磨床頭架軸承消耗情況

        圖2 每臺磨床的軸承裝機量

        由于使用的是SNFA軸承,通過SNFA軸承使用手冊,得到相關的一些數(shù)據(jù)以及計算軸承理論壽命的曲線,并通過該曲線來查找相對應的軸承理論壽命(見圖3)。

        同時,根據(jù)現(xiàn)場提供的頭架軸承的轉(zhuǎn)速,XF1014/ XF1015/XF1026的轉(zhuǎn)速為500r/min,X F 1 0 4 0 / X F 1 0 3 9的轉(zhuǎn)速為200r/min,通過曲線圖表(注:關于軸承壽命計算公式可以查看相關軸承手冊),配合相關數(shù)據(jù),我們可以得到這樣的結(jié)論:在當前轉(zhuǎn)速下,5臺磨床的頭架軸承的正常使用理論壽命為100 000h按一年300個工作日,每天22h運轉(zhuǎn),則可以使用100 000/300/22≈15年。當然這只是個理論值,考慮到實際情況,在正常使用下,3~5年軸承肯定沒問題。但是按照我們目前更換軸承的情況來說,每半年或一年就更換,就極為不正常了。

        2. 問題分析與解決

        通過檢查每次更換下的軸承損壞情況,都有一個共性:就是工作期間大量切削液夾雜著磨屑進入到軸承內(nèi)部。為什么會有雜

        質(zhì)進入到內(nèi)部呢?我們來看下結(jié)構(gòu):以XF1040頭架結(jié)構(gòu)為例(見圖4)。

        通過結(jié)構(gòu)圖,我們很容易就發(fā)現(xiàn)問題出在加工工件的過程中,主要原因是磨屑夾雜在骨架油封唇邊上使骨架油封結(jié)合面磨損,再通過骨架油封和鎖緊螺母的磨損面進入到軸承內(nèi)部(見圖5)。

        問題是找到了,更換鎖緊螺母、骨架密封就可以了,但是這并不是我們的最終目的,因為僅僅是更換,螺母一樣會磨損,雜質(zhì)還是一樣進入到軸承內(nèi)部,軸承還是一樣頻繁地損壞。同時頻繁地拆裝軸承也會導致頭架本體孔的磨損,破壞其精度,一旦破壞到一定程度,整個頭架就報廢,會嚴重影響車間的生產(chǎn),甚至導致停產(chǎn),尤其X F1039/ XF1040是唯一設備,重要性就不用說了。如何做才能尋找到一個有效的辦法,能阻止切削液夾雜著磨屑進入到軸承內(nèi)部,使軸承使用壽命能達到或接近其理論值呢?

        圖3

        圖4

        圖5

        3. 改造優(yōu)化

        回到結(jié)構(gòu)圖,我們看到在鎖緊螺母和骨架油封,靠軸承端有一個腔室,如果能在這個腔室內(nèi)充滿一定的介質(zhì),使該介質(zhì)能阻止雜質(zhì)進入就可以。我們就考慮使用壓縮空氣來充當該介質(zhì)充滿腔室,既氣密封。

        氣密封是將壓縮空氣導入需要密封的結(jié)構(gòu)內(nèi)部使內(nèi)部形成一個壓力腔,氣體的壓力和走向可有效防止加工時切削液及外部雜質(zhì)進入密封腔內(nèi)。而且在工廠內(nèi)壓縮空氣的資源是很豐富的,氣源多,安裝方便(就這幾臺設備來說,我們曾將這5臺磨床的安全門進行自主改造,取消了控制門運動的氣路,只需要將該氣路引到頭架就可以。同時,因為壓力低,面積小,氣密封所消耗的氣資源遠遠小于原來門所消耗的氣資源)。

        開始動手進行改造:

        (1)通過經(jīng)驗以及手段判斷心軸的硬度不硬,可以加工,在心軸上開啟兩個氣孔(見圖6)。

        (2)重新加工擋水盤。紅色部位是擋水盤,與改進前相

        比,擋水盤的外圓尺寸由128mm增加到132mm,擋水盤與傳動法蘭之間的間隙由原來的2.5mm縮小到0.5mm,便于壓縮空氣形成氣幕,有效地防止外部雜質(zhì)侵入(見圖7)。

        (3)引氣源。從調(diào)壓閥處引出氣源,管徑8mm氣管進入設備內(nèi)部后用三通將氣路分為兩支管徑6mm的氣路。在頂尖潤滑法蘭上鉆兩個φ8mm孔,將氣管引入聯(lián)接在心軸上(見圖8)。

        (4)設定氣體的壓力。我廠的壓縮空氣的壓力一般在0.4~0.6MPa,如何調(diào)整壓力在合適的范圍內(nèi)?通過《機械設計手冊》(第2版)我們查到如下字段:旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈適用于安裝在設備中的旋轉(zhuǎn)軸端,在壓差≤0.05MPa的條件下,對流體和潤滑脂起密封作用。以此為參考,我們將調(diào)壓閥的壓力調(diào)整到0.05MPa。

        (5)效果驗證。用含有洗手液的液體澆在頭架上驗證效果,大量氣泡產(chǎn)生,說明壓縮空氣達到理想密封效果(見圖9)。

        圖6

        圖7

        圖8

        圖9

        4. 結(jié)語

        自該工作實施以來,所有頭架軸承已使用兩年有余,未出現(xiàn)精度走失、損壞的問題,徹底解決5臺設備磨床頭架軸承頻繁損壞的故障,降低設備的故障時間(平均每年更換軸承時間為120h);同時對頭架本體起到了很好的保護作用(前面提過:頻繁地拆裝軸承也會導致頭架本體孔的磨損,破壞其精度,一旦破壞到一定程度,整個頭架就報廢);而且降低了維修費用:在3年時間,因更換軸承所消耗的資金約為153 087.79元,平均每年消耗51 029.26元。將每年更換軸承的時間折合為:按生產(chǎn)節(jié)拍為70件/h,工時成本為5.39元,則為:120×70×5.39=45 276元/年,加上節(jié)約軸承成本,總共能為公司節(jié)約:51 029.26+45 276 =96 305.26(元/年)。

        目前我們已將氣密封通過自主改造運用在這5臺設備的砂輪架(俗稱:磨頭)上,用來阻止切削液夾雜著磨屑進入到動靜壓軸承內(nèi)部,也取得不錯效果。

        參考文獻:

        [1] 徐灝. 機械設計手冊[G]. 北京:機械工業(yè)出版社,2000 (2):29-60.

        收稿日期:(20141108)

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