羅聯(lián)鋒
(云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司,云南 昭通 657204)
某機(jī)組為600 MW 超臨界W 型火焰直流爐、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)П 型鍋爐,鍋爐尾部煙道布置兩臺(tái)三分倉回轉(zhuǎn)式空預(yù)器。脫硫CEMS 系統(tǒng)在脫硫DCS監(jiān)控,脫硫DCS 采用的是MAXDNA 控制系統(tǒng);脫硝CEMS 系統(tǒng)納入主機(jī)DCS 監(jiān)控,主機(jī)DCS 采用OVATION 控制系統(tǒng)。機(jī)組的脫硝系統(tǒng)供氨流量計(jì)堵塞頻繁,供氨壓力波動(dòng)大、阻火器及噴嘴堵塞等問題,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,液氨逃逸量較大,以下針對(duì)這些問題對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)備和控制邏輯的優(yōu)化改造。
1.1.1 原因分析
原設(shè)計(jì)噴氨流量計(jì)采用的是阿流巴流量計(jì),測量一直不準(zhǔn)確,噴氨流量失去監(jiān)視,停機(jī)維護(hù)發(fā)現(xiàn)測量靜壓孔堵塞,流量計(jì)上被結(jié)晶硝酸鹽物質(zhì)堵塞。造成上述主要原因是:
1)液氨存在雜質(zhì)。雜質(zhì)及管道中的鐵銹與氨氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)生成的硝酸鹽是造成堵塞的主要原因。
2)流量計(jì)選型不合理。阿流巴流量計(jì)對(duì)前后直管段的要求是前30D 后4D,現(xiàn)場使用的管道通徑是DN65,最小直管段需前1.95 m 后0.26 m,現(xiàn)場的安裝的直管段前只有0.6 m 后有0.3 m,遠(yuǎn)不能滿足要求。
1.1.2 流量計(jì)安裝改造方案
將阿流巴流量計(jì)更換為渦街流量計(jì),同時(shí)對(duì)流量計(jì)前后管道進(jìn)行改造,直管段的通徑由DN65改成DN40 已滿足精準(zhǔn)測量的要求。渦街流量計(jì)基于卡門渦街原理,渦街流量計(jì)測量出來的是體積流量,僅與介質(zhì)的流速有關(guān),與介質(zhì)的壓力、粘度等參數(shù)無關(guān)。
1)工藝管道堵塞的原因:噴氨管路堵塞點(diǎn)主要集中在噴氨管路阻火器”因?yàn)樽杌鹌鲀?nèi)部是很密的細(xì)網(wǎng),極易導(dǎo)致堵塞。造成堵塞原因是:管道中的鐵銹、液氨攜帶雜質(zhì)與氨氣反應(yīng)生成硝酸鹽;氨氣溫度低,供氨壓力低、調(diào)節(jié)閥開度增大、流量偏低,導(dǎo)致一些雜質(zhì)結(jié)晶。
2)實(shí)施方案:增加阻火器旁路,定期清理阻火器;在引風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前必須啟動(dòng)稀釋風(fēng)機(jī);利用停機(jī)機(jī)會(huì)徹底清理檢查,如不能停機(jī)采用提高稀釋風(fēng)機(jī)壓力進(jìn)行疏通;如果比較嚴(yán)重采用壓縮空氣逐一吹掃。
1)目前國內(nèi)的SCR 脫硝閉環(huán)控制策略,基本設(shè)計(jì)為固定摩爾比控制方式。該控制方式下的設(shè)定值為氨氮摩爾比或者脫硝效率,控制系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的煙氣流量、SCR 入口NOx 濃度和設(shè)定氨氮摩爾比計(jì)算出NH3流量需求,最終通過流量PID 改變氨氣閥開度來調(diào)節(jié)NH3 實(shí)際流量。脫硝系統(tǒng)的NH3需求量僅根據(jù)靜態(tài)物理特性計(jì)算得出,氨氣流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過程中,鍋爐煤種、機(jī)組負(fù)荷及煙氣量、煙氣溫度、煙塵濃度、吸收劑品質(zhì)等是經(jīng)常變化的,加大了氨氣用量調(diào)節(jié)的難度。SCR 出口NOx 的濃度變化具有較大的滯后性,因此設(shè)計(jì)的控制邏輯要求高。
2)噴氨自動(dòng)控制優(yōu)化方案。采用主回路和副回路串級(jí)PID 進(jìn)行控制,主回路調(diào)節(jié)脫硝出口Nox 含量,副回路調(diào)節(jié)噴氨流量。主回路調(diào)節(jié)器宜設(shè)置最小限幅,副回路調(diào)節(jié)器比例和積分作用要盡量弱一些,使調(diào)節(jié)作用盡量平穩(wěn)。
3)為了能夠使控制趨于穩(wěn)定,減小控制系統(tǒng)延遲,在保證脫硝效率的同時(shí)減小氨氣逃逸率,在主回路增加脫硝前和脫硝后NOx 差值變化率回路前饋,通過出口NOx 設(shè)定值與實(shí)際值的偏差變化率,預(yù)先修正噴氨量,對(duì)氨氣流量調(diào)節(jié)設(shè)定值進(jìn)行修正,提高脫硝氨氣流量調(diào)節(jié)閥的控制精度。同時(shí)還疊加了鍋爐給煤量對(duì)應(yīng)的噴氨量前饋,以防止在煤質(zhì)變化較大時(shí)對(duì)系統(tǒng)的擾動(dòng)。
4)鍋爐煙氣量修正回路采用的鍋爐負(fù)荷對(duì)應(yīng)的理論值,不宜采用實(shí)測煙氣量,防止流量計(jì)堵塞造成測量值大幅波動(dòng),進(jìn)而引起自動(dòng)指令跳變。為了能夠提前響應(yīng)鍋爐負(fù)荷變化,在副回路中引入變負(fù)荷前饋信號(hào)。在脫硝CEMS 分析儀表進(jìn)行自動(dòng)反吹和自動(dòng)標(biāo)定時(shí),自動(dòng)保持當(dāng)前指令不變。
5)將煙囪入口NOx 測點(diǎn)引入主機(jī)DCS 控制系統(tǒng),增加煙囪入口NOx 小時(shí)排放均值。
經(jīng)過一系列的優(yōu)化措施,機(jī)組脫硝系統(tǒng)性能得到了明顯提高,使噴氨量得到有效的控制,脫硝出口NOx 濃度基本能夠控制在160~180 mg/Nm3之間,煙囪入口NOx 達(dá)標(biāo)排放,為節(jié)能減排、機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定基礎(chǔ),提高了系統(tǒng)的可靠性。由于脫硝系統(tǒng)與環(huán)保節(jié)能減排密切相關(guān),因此脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化還須繼續(xù)完善和跟蹤。
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