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        硬線鋼(82B)冶煉終點C成分偏差對鋼材性能的影響

        2015-02-10 09:36:58張建新李鴻鋼陳海軍
        新疆鋼鐵 2015年1期
        關(guān)鍵詞:索氏體盤條鋼水

        張建新,李鴻鋼,陳海軍

        (寶鋼集團(tuán)八鋼公司制造管理部)

        1 前言

        預(yù)應(yīng)力鋼絲用鋼(82B)盤條的深加工以冷拉拔為手段,其拉拔性能與鋼的組織狀態(tài)有密切關(guān)系。為了保證拉拔過程的順利進(jìn)行及拉拔后鋼絲的力學(xué)性能,要求82B高碳盤條必須具有穩(wěn)定且滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的化學(xué)成分。均勻的鋼材組織以及較高的索氏體含量,優(yōu)良的力學(xué)性能。

        隨著預(yù)應(yīng)力鋼絲向高強度和大變形量方向的發(fā)展(要求鋼絲拉拔總壓縮率在85%以上、抗拉強度達(dá)到2000 MPa以上,同時應(yīng)具有良好的塑性δ100≥3.5%,因此對82B高碳鋼盤條生產(chǎn)工藝提出了更高的要求。要滿足其使用的特殊性,在煉鋼工序應(yīng)滿足:(1)鑄坯C偏析盡可能小,以保證鋼材組織的均勻,性能的穩(wěn)定;(2)[O]、[N]含量盡可能低,保證成品盤條的[O]<50×10-6,[N]<80×10-6;(3)夾雜物級別盡可能低,一般脆性夾雜物與塑性夾雜物之和不大于3.0。因此,冶煉的過程控制對保證82B盤條質(zhì)量至關(guān)重要。筆者對八鋼開發(fā)生產(chǎn)82B盤條的性能及轉(zhuǎn)爐冶煉終點碳含量的影響進(jìn)行探討,提出有針對性的操作建議,生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的82B盤條。

        2 82B高碳鋼冶煉控制難點及控碳方法

        82B高碳鋼盤條一般以冷拉拔為主要加工手段。當(dāng)變形條件一定時,抗拉強度和延展性能與鋼的組織狀態(tài)有密切關(guān)系,為了獲得充分延展條件下的高強度和高韌性,就需要盤條的金相組織和成分處于合理均勻狀態(tài)。對82B高碳鋼來說,由于鋼在凝固過程中碳元素的選分結(jié)晶,鋼中的碳將產(chǎn)生偏析,如果在冶煉后期向鋼水中增碳,則會加劇鋼水中碳的偏析及偏聚。由于碳在連鑄坯中的不均勻分布,又極易產(chǎn)生網(wǎng)狀滲C體組織,造成盤條在拉拔過程中的脆斷。同時,由于加入大量的增碳劑,必然導(dǎo)致夾雜物數(shù)量增加,夾雜物的存在又破壞了金屬組織的連續(xù)性,在拉拔中容易引起應(yīng)力的集中,導(dǎo)致鋼絲斷裂。因此類鋼種中的夾雜物種類多以硫化物、氧化物、硅酸鹽等為主,均屬脆性夾雜物,因此應(yīng)加以嚴(yán)格控制。

        據(jù)有關(guān)資料介紹[1],在一定條件下,當(dāng)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)波動0.01%時,盤條抗拉強度將發(fā)生10MPa的波動,而按85%的總壓縮率計算,其最終將波動20MPa。盤條含碳量的波動范圍越大,鋼材抗拉強度的波動就越大。

        根據(jù)分子運動學(xué)-布朗運動理論,在膠體介質(zhì)中粒子做不規(guī)則的運動,其運動的速度取決于粒子的大小、溫度以及介質(zhì)的黏度,其運動的結(jié)果必然在膠體介質(zhì)中表現(xiàn)出擴(kuò)散現(xiàn)象,即:粒子能自發(fā)地從濃度高處向濃度低處擴(kuò)散,由此可導(dǎo)出粒子在時間t內(nèi)的平均位移(s)和擴(kuò)散系數(shù)之間的關(guān)系:

        R為介質(zhì)的熱力學(xué)常數(shù);No為阿弗加得羅常數(shù);η 為介質(zhì)的黏度常數(shù);r為粒子半徑;T為介質(zhì)溫度。

        將鋼水視為膠體介質(zhì),在一定溫度下碳粒子發(fā)生不規(guī)則的擴(kuò)散運動,其運動結(jié)果與冶煉周期呈正比。因此,為保證碳粒子的均勻擴(kuò)散,一定溫度下的冶煉時間必須足夠。為此進(jìn)行了試驗,在出鋼時保證磷、硫有效脫除的前提下,轉(zhuǎn)爐冶煉終點保持較高的留碳量,精煉期通過合金加入,在不加或少加碳粉的基礎(chǔ)上對鋼水的含碳量進(jìn)行微調(diào),保證了擴(kuò)散時間,從而達(dá)到既不改變冶煉周期,又有充足的時間及溫度保證鋼水中碳的擴(kuò)散,達(dá)到均勻鋼水之目的。

        另外,在冶煉過程中,鋼液脫氧和增氧過程同時存在,而脫氧主要是依靠C-O反應(yīng)生成CO氣泡,以此將鋼液中的[O]帶出而達(dá)到脫氧的目的。在脫氧過程中,鋼液脫碳速度與脫氧速度成正比,因此鋼液中碳含量高時,碳氧反應(yīng)強烈,熔池產(chǎn)生大量的CO氣泡將鋼液中的氧脫除,有效降低鋼水的氧含量。

        3 冶煉82B高碳鋼的生產(chǎn)控制

        化學(xué)成分的含量及小的成分波動是決定盤條的組織性能和拉拔性的關(guān)鍵因素。按85%的總壓縮率要求和國家GB/T 24238-2009《預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條》標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)計算在與用戶進(jìn)行充分地協(xié)商的基礎(chǔ)上,制定了企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。其化學(xué)成分設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        表1 硬線鋼(82B)化學(xué)成分設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)

        八鋼冶煉82B高碳鋼的工藝流程:鐵水預(yù)處理-LD(120t轉(zhuǎn)爐)-LF(70t精煉爐)—連鑄(4機(jī)4流方坯連鑄)—軋鋼(高速線材軋機(jī))。

        冶煉過程的關(guān)鍵控制點:(1)嚴(yán)格要求鐵水裝入量,控制好鐵水與廢鋼比例,保證一定的供氧強度,根據(jù)噸鋼氧耗計算出合理的供氧強度和時間,并選擇合理的造渣冶煉操作,第一批渣料加入占總量約1/3,要求在轉(zhuǎn)爐冶煉前期早化渣,化透渣,爐渣堿度控制在3.5。采用高拉補吹,終點降槍時間大于40秒,確保爐內(nèi)鋼水成分均勻。

        (2)冶煉到終點時進(jìn)行高拉補吹:當(dāng)碳在1.00%~1.20%時,倒?fàn)t測溫取樣,根據(jù)成分溫度確定補吹量,終點控制范圍為C≥0.60%,P≤0.008%。

        (3)出鋼過程中加入一定量的脫氧合金和硅錳合金,對鋼水進(jìn)行脫氧和合金化,合金不足部分在精煉爐中補加:采用電石預(yù)脫氧,電石根據(jù)終點碳適量加入;合金化則采用硅錳合金、高碳鉻鐵、鋁鐵,在鋼水出至鋼水總量的1/4~1/3時開始加入,所有鋼包內(nèi)加入的合金必須保證在鋼水出至出鋼量的3/4時加完。

        (4)加入Cr的作用。Cr可提高過冷奧氏體的穩(wěn)定性,使C曲線發(fā)生右移,減小了臨界冷卻速度,從而有效提高了鋼的淬透性又增加了索氏體量;在中、高碳鋼中加入0.2%~0.5%的Cr,可促使晶粒組織細(xì)化,使晶體組織片層變薄,從而產(chǎn)生“細(xì)晶強化”的作用。因此,LF精煉期向鋼水中加入Cr,一方面有利于形成更多的索氏體組織,改善母材的加工性能;另一方面又可使晶粒細(xì)化,增強“細(xì)晶強化”的作用,以提高預(yù)應(yīng)力鋼絲的強度和韌性。

        通過大量的生產(chǎn)實踐驗證,碳的終點控制完全能滿足設(shè)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。

        4 關(guān)于82B盤條轉(zhuǎn)爐冶煉終點C含量討論

        4.1 82B盤條性能和冶煉終點C及鑄坯含C關(guān)系

        從檢測結(jié)果(表2)可以看出:轉(zhuǎn)爐冶煉終點留C量的多少與82B盤條的抗拉強度、面縮等性能指標(biāo)關(guān)系密切,由于個別爐次終點C偏低,導(dǎo)致82B盤條的抗拉強度及面縮偏低,甚至出現(xiàn)了脆斷現(xiàn)象;而終點留C≥0.60%的爐次其軋制15天的時效后,其檢測結(jié)果皆滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,且在用戶使用過程中未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。經(jīng)與用戶協(xié)議確定:(1)時效15天以上;(2)抗拉強度大于1100MPa;(3)面縮大于30%。詳見表2。

        4.2 熔煉成品碳含量與鋼材含[O]量對比分析

        鋼中的全氧含量是指鋼中全部氧化物的總和,也是反映鋼水純凈度的重要指標(biāo),當(dāng)終點碳含量低時由于加入了大量的增碳劑和脫氧劑使得鋼中的[O]含量增加。因此控制終點碳的含量就能有效的降低鋼材中[O]的含量,使得鋼中夾雜物的含量有效降低,見圖1所示。

        圖1顯示,轉(zhuǎn)爐終點碳含量與鋼材含氧量有蜜切的相關(guān)性,當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點碳含量高時,鋼材的氧含量相應(yīng)降低。證明轉(zhuǎn)爐終站點碳含量的高低決定了鋼材氧含量(鋼水純凈度)。

        4.3 終點C對鋼材索氏體及網(wǎng)狀滲C體的影響

        硬線鋼盤條一般以拉拔為主要深加工手段,當(dāng)變形條件一定時,抗拉強度和延展性能除與鋼的含C量有關(guān)外,還與鋼的組織狀態(tài)有密切關(guān)系。為了獲得充分延展條件下的高強度和高韌性,就需要軋制盤條的組織呈均勻狀態(tài)分布,因此終點C含量的高低又成為其非常重要的影響因素之一。

        由于硬線鋼屬于高C鋼系列,C的偏析將使得盤條中心部位極易產(chǎn)生粗大組織和異常的網(wǎng)狀體組織,這就造成盤條拉拔時表層金屬容易流動而中心則變形困難,甚至斷裂后仍存在部分未變形的異常組織——即杯錐狀斷口,此類斷口對預(yù)應(yīng)力鋼材應(yīng)用危害極大且也是常見缺陷。

        若冶煉期終點C含量偏低,則為保證其化學(xué)成份只好在LF精煉期加入大量碳粉及合金,由于鋼包低吹氬加強攪拌,降低了鋼水溫度,需消耗一定時間提升溫度、熔化合金實現(xiàn)脫氧合金化,加之受冶煉周期的制約,導(dǎo)致鋼包鋼水鎮(zhèn)靜時間相對減少,致使碳粒子來不及實現(xiàn)均勻的擴(kuò)散,從而導(dǎo)致C的偏析出現(xiàn)。若要解決這一問題就需要保證一定溫度下的鎮(zhèn)靜時間必須足夠,這又與生產(chǎn)節(jié)奏產(chǎn)生矛盾。為此,在出鋼時保證磷、硫的有效脫除的前提下,保持鋼水較高的留碳量,取得了顯著效果。

        一般標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定索氏體量含大于80%,當(dāng)終點碳含量低于一定值時,索氏體含量大幅度降低并伴有網(wǎng)狀滲C體出現(xiàn),具體情況見表3。可從對盤條的金相組織照片中得到進(jìn)一步證實。

        表3 終點C量與鋼材索氏體量、網(wǎng)狀滲C體組織對比情況

        圖1 金相組織圖

        從金相組織照片可以看出:4號試樣終點C為0.71%,索氏體量達(dá)到90%,組織正常,拉拔情況良好;6、8、10號試樣終點C分別為0.34%、0.42%、0.48%,索氏體量分別為65%、60%、70%,心部組織中有塊狀滲碳體出現(xiàn),拉拔中頻繁出現(xiàn)斷裂問題;7號試樣終點C為0.52%,索氏體量為65%,靠近心部組織中有夾雜物,拉拔中也頻繁出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。

        5 改進(jìn)預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條質(zhì)量的冶煉操作建議

        (1)提高冶煉過程的操作水平,使冶煉終點保持較高碳含量,盡量減少精煉過程的增碳量,進(jìn)而減少鋼中的夾雜物含量。

        (2)精練過程應(yīng)準(zhǔn)確控制,保持各爐間化學(xué)成份的均勻穩(wěn)定,以利于軋制過程的控冷控制,為后續(xù)拉拔創(chuàng)造條件。

        (3)軋制過程中應(yīng)有效控制加熱溫度和控冷條件,以保證組織的均勻。

        [1]余宗森,袁澤喜,李士琦,武駿等.鋼的成分、殘留元素及其性能的定量關(guān)系.[M].1.北京:冶金工業(yè)出版社,2001.

        [2]陳偉慶,馮軍.高強度預(yù)應(yīng)力鋼絞線用盤條的質(zhì)量控制.金屬制品,2005,(5).

        [3]李桂英,姜世全.82B盤條質(zhì)量研究.金屬制品,2005,(3).

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