王華強,侯 雷
在聚氨酯樹脂(PU)的生產(chǎn)過程中,需要依據(jù)預先制定的配方將多種原料加入反應釜中混合,并進行相關加工形成所需產(chǎn)品[1].相關原料的加入是否定量、有序,生產(chǎn)過程中攪拌電機、各泵閥運行是否正常,反應釜中溫度是否符合生產(chǎn)規(guī)范,這些對于產(chǎn)品質量均有重要影響[2].安利公司通過檢測儀表結合現(xiàn)場人工實現(xiàn)監(jiān)控,這種監(jiān)控下工人勞動強度大、現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣、故障維修時間長、過程精度達不到標準,從而導致生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品質量差.因此,將現(xiàn)有生產(chǎn)過程自動化、可視化已成為聚氨酯樹脂生產(chǎn)迫切需要解決的問題[3].針對以上生產(chǎn)過程的現(xiàn)狀,為了提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質量,安利公司特委托作者所在研究所(合肥工業(yè)大學工業(yè)過程與控制研究所)設計基于PLC與組態(tài)王的聚氨酯樹脂反應釜監(jiān)控系統(tǒng).
安利公司第三期聚氨酯樹脂生產(chǎn)項目中,使用23種原料、7種溶劑、4個反應釜,每個反應釜連接24個閥門.各種原料需要按照生產(chǎn)工藝定量定序混合、攪拌、反應,生產(chǎn)出新的化學原料,供后面的生產(chǎn)線加工.限于篇幅,該文僅介紹PLC和組態(tài)王在生產(chǎn)過程中的監(jiān)控作用.
該反應釜監(jiān)控系統(tǒng)采用SEMENS SMATIC S7-300PLC,CPU315-2DP.機架上有PS模塊、CP343-1以太網(wǎng)通訊模塊、CP341串行通訊處理模塊及I/O模塊.S7-300之間通過CP343-1經(jīng)交換機與4臺上位機IPC通訊,上位機的監(jiān)控由組態(tài)王實現(xiàn)[4].系統(tǒng)結構如圖1所示.
下位機PLC主要通過繼電器對反應釜各個執(zhí)行部件進行控制,并實時通過傳感器與變送裝置將反應釜的實時狀態(tài)傳給上位機[5],供操作工監(jiān)控.
在生產(chǎn)過程中,PLC參與泵和閥門的開啟、關閉、互鎖,反應釜攪拌電機的選擇與運行控制,各項參數(shù)(如反應釜重量、下料重量、反應釜溫度、蒸汽溫度、電機電流等)的采集處理;接受上位機的設定值并運用各種控制策略與算法進行閉環(huán)回路調(diào)節(jié);將采集到的數(shù)據(jù)實時傳送給上位機監(jiān)控并保存[6].為滿足設計要求,系統(tǒng)總計使用17個SM321數(shù)字量輸入模塊、6個SM322數(shù)字量輸出模塊、3個SM331模擬量輸入模塊.對應模塊的部分點位分布如圖2~4所示.
2.2.1 人機界面的監(jiān)控效果
為了滿足操作人員對生產(chǎn)過程的遠程、直觀、準確地監(jiān)控[7],作者使用組態(tài)王設計了反應釜監(jiān)控的人機界面,人機界面如圖5所示.人機界面的監(jiān)控作用如下:
(1)當選定某種物料并開始下料時,人機界面上對應的管道會出現(xiàn)流動效果,且流動速度可隨著物料重量的變化而變化.
(2)反應釜中的攪拌電機開啟時,人機界面上對應的扇葉開始旋轉,且隨著反應釜中液位的增加,人機界面中的液位也增加.
(3)實時準確顯示出電機電流、反應釜溫度、本次重量、總重量等數(shù)據(jù).
(4)準確繪制出電流、溫度等數(shù)據(jù)的實時曲線.
(5)當生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)安全問題時,在第一時間提醒現(xiàn)場操作工,以免出現(xiàn)事故[8].在人機界面中,有故障信號時,畫面上對應的生產(chǎn)設備亮紅燈并閃爍,出現(xiàn)“…故障”的巨大紅色字體,且同時用聲音報警.
2.2.2 報表系統(tǒng)
生產(chǎn)時需要將多種原料按序、定量加入反應釜.在對第三期監(jiān)控系統(tǒng)進行設計時,廠家操作人員提出,以往對原料數(shù)據(jù)歸檔是“定時歸檔”,每十分鐘一次,只能顯示出歸檔時刻物料的重量,因此出現(xiàn)了如下問題:若一種物料一次下料時間長,歸檔的重復數(shù)據(jù)多;若下料在兩次歸檔時刻中間結束,歸檔數(shù)據(jù)就不準確;兩次生產(chǎn)之間的歸檔數(shù)據(jù)沒有間隔,不能看出一次生產(chǎn)使用的物料.盡管有了歸檔功能,但還需要人工記錄下料數(shù)據(jù),很不方便.
該期監(jiān)控系統(tǒng)采取了“按次歸檔”的方式.當上位機采集到PLC傳來的“釜稱重到”信號,便依次歸檔“日期”、“時間”、“反應釜溫度”、“本次物料名稱”和“本次重量”等數(shù)據(jù).當反應釜本次生產(chǎn)所需的物料全部加入時,將報表以當前時間為名稱存入特定的文件夾,方便操作人員查看與打印[9].歸檔畫面如圖6所示.
自動歸檔的程序如下:
if(釜稱重到==1)
if(選擇確認==1)
{ro w=row+1;
Report Set Cell String("Report",row,1,\\本站點\$日期);
Report Set Cell String("Report",row,2,\\本站點\$時間);
Report Set Cell String("Report",row,3,"TOL");
Report Set Cell Value("Report",row,4,實時重量);
Report Set Cell Value("Report",row,5,反應釜溫度);}
else if(選擇確認==2)
{ro w=row+1;
…
if(本次下料完成==1)
{string filename;
filename="C:\My Docu ments\實時報表\"+\\本站點\$日期+"日"+Str Fro mReal(\\本站點\$時,0,"f")+"時"+Str FromReal(\\本站點\$分,0,"f")+"分"+".rtl";
Report Save As("Report",filename);
Report Set Cell String2("Report",3,1,120,5,"");
row=2;}
運用PLC與組態(tài)王的控制功能,利用現(xiàn)代通訊技術,通過控制電路可對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控[10].下料過程要求安全、有序、準確,再在此基礎上實現(xiàn)可視化[11].該設計創(chuàng)新性地采用人機界面上的“軟按鈕”與操作臺上的“硬按鈕”相結合,可實現(xiàn)控制系統(tǒng)的簡便性和生產(chǎn)過程的安全性.
選料只有在當前的反應釜沒有下料時才能進行,分2步.第1步,操作工在組態(tài)王界面上選定所需的原料并按確定;第2步,操作工在控制柜面板上按下原料對應的按鈕.只有兩步操作均正確時,PLC才會判斷系統(tǒng)選料成功,通過電信號先開啟電磁閥門,再開啟對應的原料泵.如果組態(tài)王與面板選料不一致,組態(tài)王會提示“選料失敗,請重選!”,必須要按組態(tài)王上的“重選料”按鈕,系統(tǒng)才能重新選料.當稱重信號提示本次物料的重量達到預置值時,PLC接收到“稱重到”信號時,先關閉泵,延時10 s再關閉閥[12].部分PLC梯形圖和主程序流程如圖7~8所示.
該系統(tǒng)將PLC與組態(tài)王作為控制核心,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、可靠運行的基礎上,結合工藝要求,實現(xiàn)了界面友好、操作簡易的功能,且便于更改、擴充和升級.該系統(tǒng)投入生產(chǎn)運行后,產(chǎn)品的樹脂黏度穩(wěn)定性提高了20%,樹脂顆粒不溶物減少,樹脂流動性與色澤均有明顯提升.生產(chǎn)實踐表明,該系統(tǒng)各方面性能良好,實現(xiàn)了現(xiàn)場生產(chǎn)的集中監(jiān)控,保證了產(chǎn)品質量,提高了生產(chǎn)效率.
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