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        協(xié)凋控制系統(tǒng)直接能量平衡控制策略的優(yōu)化應用

        2015-02-07 07:09:18王永濤楊保張海濤喬巖濤河南華潤電力古城有限公司河南駐馬店463021
        自動化博覽 2015年9期
        關鍵詞:指令控制策略

        王永濤,楊保,張海濤,喬巖濤(河南華潤電力古城有限公司,河南 駐馬店 463021 )

        1 引言

        河南華潤電力古城有限公司2×320MW機組熱控DCS采用美國美卓自動化公司生產(chǎn)的maxDNA分散控制系統(tǒng),機組協(xié)調(diào)控制策略采用直接能量平衡控制系統(tǒng)(DEB),機組制粉系統(tǒng)采用四臺鋼球磨中間倉儲式乏氣送粉系統(tǒng)。

        兩臺機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)長期投入,不間斷參與電網(wǎng)調(diào)峰和電網(wǎng)一次調(diào)頻,負荷變動很頻繁,長期運行中協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)適應性變差,有進一步完善和提高的空間,因此提高協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì),對機組的穩(wěn)定、安全、可靠經(jīng)濟運行有著十分重要的意義。

        2 直接能量平衡(DEB)協(xié)調(diào)控制策略的基本原理與特點

        單元機組負荷控制——直接能量平衡協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)是MCS公司(即前L&N公司)于1957年首次提出,經(jīng)20多年改進和完善,于20世紀80年代初推出了DEB/400協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。

        2.1 DEB/400直接能量平衡協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的基本原理

        直接能量平衡(DEB)指鍋爐的熱量釋放應該和機組的能量需求相平衡。熱量釋放即“熱量信號”由汽機調(diào)節(jié)級壓力(代表輸入汽機的能量)加上汽包壓力變化率(代表鍋爐儲能的改變)組成,能量需求即“能量需求信號”由汽機調(diào)節(jié)級壓力與機前壓力之比與機前壓力設定值的乘積。因此將能量需求信號和熱量信號直接引入到燃料調(diào)節(jié)器,減少了中間傳遞環(huán)節(jié),調(diào)節(jié)器的控制偏差為:

        上式中,PS—壓力設定值;P1—調(diào)節(jié)級壓力;PT—機前壓力;dPd/dt—汽包壓力微分。

        燃料調(diào)節(jié)器的控制目的使調(diào)節(jié)器入口偏差△e為零,即使Ps-Pt=0。該計算式說明直接能量平衡(DEB)控制系統(tǒng)具有維持機前壓力等于設定值的能力,取消了機前壓力閉環(huán)校正回路,簡化了機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的結構,如圖1所示。

        2.2 DEB/400直接能量平衡協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的特點

        2.2.1 能量平衡

        在機爐協(xié)調(diào)方式下,機組實際負荷指令(MWD)同時下達到爐主控和機主控回路,機主控直接控制電功率達到設定值。汽機的能量需要通過改變汽機控制閥的開度獲得,所需的儲能改變由動態(tài)補償提供,送入鍋爐的能量通過對鍋爐釋放熱量的連續(xù)計算確定,直接能量平衡由燃料調(diào)節(jié)器維持。

        圖1 DEB協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)原理圖

        圖2 機組負荷變動試驗(主汽壓參數(shù))曲線圖

        2.2.2 壓力比

        壓力比即“P1/PT”,它代表了汽機調(diào)門的閥位反饋信號。

        汽機的能量需要由兩個部分組成。第一部分是壓力比測定了調(diào)門的有效開度,在節(jié)流壓力設定值為常數(shù)時,壓力比正比于汽機需要的能量;第二部分是節(jié)流壓力設定值,壓力比乘以這個設定值提供了負荷與汽機調(diào)門位置之間正確的增益值。

        2.2.3 動態(tài)補償

        在定壓運行時,動態(tài)補償基于汽機能量需求的變化率。動態(tài)補償使燃料率的改變量與鍋爐儲能的改變量相等。這個鍋爐儲能的改變量是由于蒸汽流量變化引起的。

        在負荷變動時,鍋爐儲能隨負荷增加而增加。如果當負荷改變時,燃料率除適應負荷改變外,再增加儲能改變所需的量,則蒸發(fā)量將更加緊密地適應能量需求,而蒸汽壓力將更加緊密地趨近設定值。

        3 DEB協(xié)調(diào)控制策略應用過程中所遇到的問題

        3.1 負荷變動時,主汽壓力參數(shù)控制超標

        筆者公司兩臺機組頻繁參與電網(wǎng)調(diào)峰,在機組升降負荷中,主蒸汽壓力參數(shù)超標,控制偏差達到±1.1MPa,運行人員操作干預頻繁,影響機組運行的經(jīng)濟性和安全性,如圖2所示。

        3.2 穩(wěn)定負荷時,主汽壓、主汽溫參數(shù)控制超標

        機組穩(wěn)定負荷時,鍋爐側的粉量或煤質(zhì)的變化,給粉機堵粉或斷粉,引起汽包壓力波動幅度大,當減溫水系統(tǒng)因調(diào)整不及時,造成主蒸汽溫度超溫,調(diào)整過程結束后引起主蒸汽溫度下降并較長時間降低,運行人員操作干預頻繁,影響機組運行的經(jīng)濟性和安全性,如圖3所示。

        圖3 機組變動/穩(wěn)定負荷—主汽溫參數(shù)曲線圖

        3.3 穩(wěn)定負荷或負荷變動時,爐膛負壓參數(shù)控制超標

        機組穩(wěn)定負荷或負荷變動時,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)未能及時預測鍋爐側粉量或煤質(zhì)的變化,致使主蒸汽壓力控制很難得到理想的效果。為提高主蒸汽壓力響應速度,運行人員手動加/減給粉,操作頻繁,易引起爐膛負壓波動,爐膛負壓參數(shù)控制超標,造成油槍聯(lián)投,增加機組的耗油量,影響機組運行的經(jīng)濟性和安全性。

        4 DEB協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化

        筆者所在工廠制粉系統(tǒng)采用四臺鋼球磨中間倉儲式乏氣送粉系統(tǒng),給粉機采用變頻調(diào)節(jié)。制粉系統(tǒng)本身響應相對較快,遲延時間較短,主汽壓相對容易控制,根據(jù)現(xiàn)場一次設備可控性情況,主汽壓可選擇相應的控制方案。

        4.1 變負荷過程中,“智能滑壓”的應用

        為解決機組頻繁參與電網(wǎng)調(diào)峰,升降負荷中,運行人員操作干預頻繁,主蒸汽壓力參數(shù)超標等問題,提出了“智能滑壓”的控制策略,并取得了滿意的效果,如圖4、圖5所示。

        圖4 “智能滑壓”之自動升壓/降壓判斷控制邏輯框圖

        4.2 直接能量平衡系統(tǒng)的前饋優(yōu)化

        為了解決協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)未能及時預測粉量或煤質(zhì)的變化,給粉機堵粉或斷粉,引起汽包壓力波動幅度大,運行人員操作干預頻繁,主汽溫、主汽壓、爐膛負壓等參數(shù)超標等穩(wěn)定,提出了增加“直接能量平衡系統(tǒng)的前饋優(yōu)化”的控制策略,并取得了滿意的效果,如圖6所示。該系統(tǒng)具有以下特點:

        (1)為了加快鍋爐的負荷響應速度,增加“機組實際負荷指令”前饋。

        (2)為了加快鍋爐的負荷響應速度,增加“壓力設定值微分”前饋。

        (3)為了加快鍋爐的負荷響應速度和維持主汽壓力的穩(wěn)定,增加“鍋爐指令微分”前饋。

        (4)為了加快鍋爐的負荷響應速度和維持主汽壓力的穩(wěn)定,增加“鍋爐燃燒需求微分”前饋。

        (5)為了維持主汽壓力的穩(wěn)定,同時防止超壓,增加“防止超壓快速拉回回路”。

        圖5 “智能滑壓”之變壓速率控制邏輯框圖

        4.3 送風量控制優(yōu)化

        為了保證鍋爐的富氧燃燒,遵循“加煤先加風,減煤再減風”的原則,解決負荷變動時,鍋爐送風風量調(diào)節(jié)滯后的問題,提出送風指令由下列信號產(chǎn)生,“送風指令”生成邏輯框圖如圖7 所示。該系統(tǒng)具有以下特點:

        (1)限速后的功率指令函數(shù)滯后/濾波值、限速后的功率指令函數(shù)、吹掃風量或最小風量指令,對上述三個信號經(jīng)過大選運算。

        (2)在負荷變動時,根據(jù)升/降速率的不同計算出需要加/減風的風量,經(jīng)過速率限制后生成“升降負荷時送風量修正值”。

        (3)對上述兩個信號進行“求和”運算,生成“送風指令”。

        圖6 DEB協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)前饋邏輯框圖

        圖7 “送風指令”生成邏輯框圖

        圖8 系統(tǒng)優(yōu)化后的協(xié)調(diào)控制曲線圖

        5 結語

        采用上述優(yōu)化控制策略后,機組負荷變動時,投入?yún)f(xié)調(diào)控制后,機組主汽壓、主汽溫、爐膛負壓波動能夠滿足規(guī)程指標的范圍要求,控制效果如圖8所示。

        通過對圖8的分析,對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進行優(yōu)化后,取得了以下顯著效果:

        (1)改善了主汽壓、主汽溫的調(diào)節(jié)品質(zhì),提高了機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

        (2)改善了鍋爐燃燒的狀況,爐膛負壓波動幅度及次數(shù)明顯減少,大大減少了為穩(wěn)定燃燒投油助燃的次數(shù),節(jié)省了燃油。

        (3)減少了運行人員的鍵盤及操作干預的強度,使運行人員從繁忙的操作中解放出來。

        (4)對于保持設備健康水平、延長機組壽命和保持最佳運行工況,提高機組經(jīng)濟性都十分有利,有明顯的經(jīng)濟效益。

        [1]朱北恒, 等. 火電廠熱工自動化系統(tǒng)試驗[M]. 北京:中國電力出版社,2002.

        [2]施海平. 幾種主汽壓控制方式的分析比較與建議[J]. 電力自動化設備,2007.

        [3]李希武. 直接能量平衡法(DEB)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)分析[J]. 中國電力,2000, 6.

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