柳建湘
(中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 湖南長(zhǎng)沙 410007)
某火電廠老灰場(chǎng)粉煤灰(浮選)脫碳項(xiàng)目,2011年7月開展可行性研究,2014年8月8日完成系統(tǒng)168h滿負(fù)荷運(yùn)行,正式進(jìn)入項(xiàng)目商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
2015年1月1日到2015年7月8日止,脫碳項(xiàng)目生產(chǎn)煤粉(高碳灰)21483t,生產(chǎn)尾灰(低碳灰)57905 t,分別作為原煤摻燒和水泥廠生料摻合料,二項(xiàng)銷售收入約724萬(wàn)元。最近一周高碳灰產(chǎn)量1158t,低碳灰產(chǎn)量2862 t,預(yù)計(jì)2015年全年處理粉煤灰約22×104t,分別產(chǎn)出高碳灰約 5×104t,低碳灰約 14×104t,粗渣約3×104t,預(yù)計(jì)2015年銷售收入可達(dá)約1700萬(wàn)元。
目前測(cè)定粉煤灰及其產(chǎn)品含碳量的手段,可借助燒失量指標(biāo)來(lái)衡量。各電廠粉煤灰中的燒失量差異較大,可在1%~30%中波動(dòng)不等,這主要與煤種、煤粉粒徑及鍋爐燃燒工況三大因素密切相關(guān)。
碳粒粒徑為 30μm~250μm;密度為 1.6 g/cm3~1.8g/cm3;堆積密度約0.6 g/cm3~0.7 g/cm3,具有質(zhì)輕、揮發(fā)分低、硫含量低、表面積大,有一定的吸附能力等特點(diǎn)。
脫碳(浮選)項(xiàng)目廠區(qū)分為兩個(gè)片區(qū),取灰和制漿區(qū)位于電廠一灰場(chǎng),脫碳(浮選)區(qū)依山而建,從大門進(jìn)入沿山公路而上,依次是低碳灰棚(尾灰棚)、高碳灰棚(煤粉棚)、脫水車間和過濾車間。
采用鏟運(yùn)車將壩內(nèi)的粉煤灰,送入集料斗,通過給料機(jī)、電子皮帶秤、上料皮帶機(jī)把粉煤灰送入振動(dòng)篩,滾動(dòng)篩(后改為直線振動(dòng)篩),排除粗渣后均衡地輸送至制漿混合筒,在制漿混合筒中加水制成35%灰漿液,經(jīng)泵送入藥劑混合筒(加藥攪拌槽)加入浮選藥劑和水制成濃度為30%(水灰比=2.33)的灰漿。從藥劑混合筒(加藥攪拌槽)自流進(jìn)入浮選機(jī),選出的高碳灰漿進(jìn)入高碳灰高位料槽后,送入高碳灰橡膠帶式真空過濾機(jī)濾水,形成含水率20~30%的煤粉;浮選后的低碳灰漿進(jìn)入到濃縮機(jī)內(nèi)濃縮,經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后的灰經(jīng)渣漿泵輸至低碳灰橡膠帶式真空過濾機(jī)濾水,形成含水率為20%的尾灰;再由高、低碳灰皮帶輸送機(jī)分別送入煤粉、尾灰棚。
2.1.1 制漿系統(tǒng)
(1)原主要設(shè)備選型參數(shù)
一級(jí)振動(dòng)篩:處理能力70 t/h~100t/h,篩面傾角15°,篩板面積3.7m2,篩縫尺寸 30mm×8mm,雙振幅5mm~8mm,振動(dòng)頻率16.1Hz,入料粒度≤200mm,電機(jī)功率2×2.4kW。
原設(shè)有滾動(dòng)篩:直徑φ650mm,原篩縫為3mm,試運(yùn)時(shí)全部更換成篩縫為1mm,并增加了直線振動(dòng)篩。
直線振動(dòng)篩:ZK1845型,處理能力50 t/h~90t/h,篩面傾角0°,篩板面積8.1m2,篩縫尺寸1mm(現(xiàn)篩縫改為0.5mm),雙振幅6mm~11mm,振動(dòng)頻率16.17Hz,入料粒度≤30mm,電機(jī)功率2×11kW。
攪拌桶:直徑為φ4m,底部進(jìn)料,中間出料。
(2)存在的問題
a)一級(jí)振動(dòng)篩效率低:由于集料斗下的承重箱式給料機(jī)下料速度與原灰皮帶的運(yùn)輸速度不同步,一級(jí)振動(dòng)篩的進(jìn)料極不均勻。當(dāng)振動(dòng)出力稍大時(shí)、噴淋水與原灰得不到充分混合。造成灰、渣分離不干凈,振動(dòng)篩出口有大量的原灰排出,嚴(yán)重影響振動(dòng)篩的出力。b)滾動(dòng)篩:由于設(shè)計(jì)缺陷、滾筒拖輪密封無(wú)法達(dá)到運(yùn)行要求。運(yùn)行周期短、停機(jī)檢修量大。經(jīng)系統(tǒng)加裝直線振動(dòng)篩后,滾動(dòng)篩屬于重復(fù)設(shè)備,最近已拆除。c)攪拌桶:由于該攪拌桶葉輪設(shè)計(jì)達(dá)不到運(yùn)行工況要求,攪拌效率低,直徑過大。當(dāng)系統(tǒng)增大產(chǎn)能時(shí)攪拌桶葉片變形、反折、減速機(jī)損壞。
(3)完善措施
a)在原灰皮帶進(jìn)料槽前加裝刮灰限料擋板,盡量將皮帶上的料堆耙平使振動(dòng)篩的進(jìn)料均勻。b)聯(lián)系廠家改變篩板沖孔角度減少振動(dòng)篩運(yùn)行中渣粒堵孔并將振動(dòng)篩篩體加長(zhǎng)一塊篩板,以延長(zhǎng)灰渣篩選時(shí)間,篩縫尺寸改為20×8mm。同時(shí)應(yīng)對(duì)積料斗及出渣槽進(jìn)行適當(dāng)?shù)某叽缯{(diào)整。c)在振動(dòng)篩出口適當(dāng)位置加裝槽型噴淋裝置及橡膠擋板。d)將滾動(dòng)篩整體拆除,將直線振動(dòng)篩整體移至原滾動(dòng)篩位置。將3#、4#渣漿泵出料管一并移至直線振動(dòng)篩進(jìn)料槽適當(dāng)位置以作備用。
2.1.2 脫水過濾系統(tǒng)
(1)設(shè)計(jì)選型
浮選后的高碳灰漿和經(jīng)濃縮后的低碳灰漿,脫水過濾選用橡膠帶式真空過濾機(jī),工作原理為:漿料由加料器均布在向前移動(dòng)的濾布上,濾布貼在橡膠過濾帶上在真空盒上滑動(dòng),真空盒與膠帶間構(gòu)成運(yùn)動(dòng)密封的結(jié)構(gòu)型式。充分利用料漿重力和真空負(fù)壓吸力實(shí)現(xiàn)固液分離,濾液穿過濾布和橡膠過濾帶吸引溝進(jìn)入真空排液罐,再由真空排液罐下部的排液孔進(jìn)入集液槽中回收到1#生產(chǎn)水池。被截留在濾布上的濾餅轉(zhuǎn)入高碳灰或低碳灰皮帶輸送機(jī),分別運(yùn)入高碳灰(煤粉)棚或低碳灰(尾灰)棚。該系統(tǒng)具有過濾效率高、生產(chǎn)能力大、濾餅水分低、操作靈活等特點(diǎn)。采用深層入料、平流沉降技術(shù),減少沉降高度、降低同相顆粒動(dòng)能。配有絮凝劑添加裝置,進(jìn)料管及高效進(jìn)料倉(cāng)中設(shè)置五個(gè)加藥點(diǎn),使藥劑與物料充分混合,絮凝沉降效果好。
(2)存在的問題
a)過濾機(jī)濾布沖洗槽積灰嚴(yán)重:由于高、低灰過濾機(jī)濾布回程帶灰量大、濾布沖洗槽內(nèi)的渣水濃度大而沉積滿渣,卡死濾布滾刷。過濾機(jī)濾布清洗不干凈,導(dǎo)致濾布透氣性降低、脫水效率下降。b)排液水及濾布沖洗水回收、處理差:由于高、低碳灰經(jīng)過濾機(jī)脫水后廢水、濾布沖洗水、滑臺(tái)密封水、衛(wèi)生水、雨水等廢水、沒有全部集中回水利用。造成廢水橫流影響環(huán)境,市環(huán)保部門多次來(lái)廠檢查意見較大并多次要求整改;由于低碳灰濾布沖洗水通過管道排入濃密機(jī)內(nèi)、造成濃密機(jī)出力過大、濃縮效果下降使得2#生產(chǎn)水池的水含渣量超標(biāo)。大量的排液水、滑臺(tái)密封水、衛(wèi)生水、高效攪拌筒、浮選機(jī)的事故放水等含渣廢水全部通過地溝排入沉降池內(nèi)。造成沉降池滿渣嚴(yán)重且清渣工作量大,平均每月有1~2次、要?jiǎng)佑猛跈C(jī)、鏟車、翻斗車清渣。
(3)脫水過濾系統(tǒng)完善措施
a)將低碳灰過濾機(jī)不銹鋼濾布沖洗槽底板取消,在其下面制作水泥斜槽與排液罐排水管連接。疏通濾布沖洗噴嘴,恢復(fù)濾布沖洗滾刷運(yùn)行。b)將低碳灰過濾機(jī)下的濾水由原排入1#生產(chǎn)水池改到排入濃密機(jī),即將低碳灰過濾機(jī)樓面下(排液罐排水管)二根排水管,在樓層下適當(dāng)位置按一定斜度并聯(lián)成一根管道(DN250)繞過一樓電動(dòng)葫蘆沿內(nèi)墻按6/1000的斜度集中排放至濃密機(jī)內(nèi)圈。c)在基建水池后端制作一個(gè)長(zhǎng)20m、寬與基建水池等寬、深4m的兜型總廢水澄清池。將廠區(qū)內(nèi)所有含灰、渣的廢水通過設(shè)置地溝(地溝在修建時(shí)應(yīng)按3/1000的斜度設(shè)置,地溝形式最好為半圓形)集中排入該池內(nèi)進(jìn)行初級(jí)澄清分離。再通過原來(lái)設(shè)置的三級(jí)澄清池的液泵將澄清后廢水反向逐級(jí)反復(fù)澄清回收至沉降池及1#生產(chǎn)水池內(nèi)回收利用。d)要求能進(jìn)鏟車到池內(nèi)進(jìn)行清渣作業(yè),以便減少清渣人員及車輛,達(dá)到節(jié)約費(fèi)用目的。
3.1 從168h驗(yàn)收情況來(lái)看,脫碳項(xiàng)目工程設(shè)備安裝質(zhì)量?jī)?yōu)秀;實(shí)現(xiàn)了環(huán)?!叭瑫r(shí)”驗(yàn)收;實(shí)現(xiàn)了即投產(chǎn)即盈利;通過竣工驗(yàn)收,工程整體評(píng)價(jià)為優(yōu)良。
3.2 從投入商業(yè)運(yùn)行近一年投產(chǎn)情況來(lái)看,生產(chǎn)運(yùn)行取得了大量經(jīng)驗(yàn),全年實(shí)際平均煤粉出力為7t/h,尾灰出力為18.7t/h,生產(chǎn)成本不斷降低,藥劑、電、水的噸精煤消耗指標(biāo),從168h期間藥劑、電、水費(fèi)合計(jì)126.8元/t精煤降到最近的91.56元/t精煤,降幅達(dá)27.8%,在再次改造完善后,精煤平均出力預(yù)計(jì)能提高到7 t/h~10t/h,按目前原煤市場(chǎng)價(jià),2015年銷售收入可達(dá)約1700萬(wàn)元以上。預(yù)計(jì)明年生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)還將大幅增加。
3.3 本項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),以環(huán)保治理為重點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行全廠含灰、渣廢水的零排放方針,改造完善了全廠含灰、渣的廢水處理工藝流程,對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染,環(huán)境和社會(huì)效益顯著。
3.4 20世紀(jì)下半葉,全國(guó)有不少灰渣場(chǎng)存滿停用封場(chǎng),灰渣長(zhǎng)期堆放,占用場(chǎng)地,可能會(huì)持續(xù)對(duì)大氣環(huán)境、地下水環(huán)境造成不良影響。如粉煤灰中燒失量較高,采用浮選脫碳方式進(jìn)行綜合利用,無(wú)疑能夠得到經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益最大化,粉煤灰浮選脫碳項(xiàng)目具有廣泛的推廣價(jià)值和市場(chǎng)前景。
[1]GB/T176-96粉煤灰燒失量試驗(yàn).
[2]王福元,吳正嚴(yán).粉煤灰利用手冊(cè).北京:中國(guó)電力出版社,1997,467-468.
[3]總編張啟溶,選礦設(shè)計(jì)手冊(cè).北京:冶金工業(yè)出版社1988(2011重印).