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        實(shí)用ADRC算法在爐溫控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2015-01-27 06:27:07徐新樂應(yīng)小昆施建華
        自動(dòng)化與儀表 2015年4期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        徐新樂,應(yīng)小昆,施建華,曲 強(qiáng),蘇 震

        (中國兵器工業(yè)新技術(shù)推廣研究所,北京 100089)

        電阻爐的爐溫精度是電阻爐最重要的控制指標(biāo),對產(chǎn)品質(zhì)量具有決定性的作用,對設(shè)備的能源消耗大小也有著十分重要的影響。由于影響電阻爐溫度控制的主要因素包含工件進(jìn)出爐膛帶來的熱量突變、加熱動(dòng)力線產(chǎn)生的交流磁場、爐膛溫度場的不均勻性、電網(wǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的瞬間干擾脈沖等無規(guī)則且耦合的擾動(dòng)因素,即溫度加熱過程存在著高度的非線性、高噪聲干擾、強(qiáng)耦合,并往往還伴隨著某些不確定性,且這些復(fù)雜性都難以用精確的數(shù)學(xué)模型(微分方程或差分方程)來描述,因此,電阻爐的溫度控制是一種復(fù)雜的過程控制。傳統(tǒng)PID控制器本身存在不足,如控制采用簡單的線性疊加方式,控制效果難以達(dá)到理想要求。采用一些先進(jìn)的智能算法,如 Salin Smith算法控制[1]、模糊控制[2]、動(dòng)態(tài)矩陣控制[3]、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測控制[4]等,控制效果有提高,但也不理想。

        本文設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)采用自抗擾控制算法,繼承了PID控制的技術(shù)精髓——“基于誤差來消除誤差”,并將內(nèi)外擾動(dòng)綜合處理,通過擴(kuò)張狀態(tài)觀測器對其進(jìn)行估計(jì),在反饋中引入非線性特性來改善控制效果彌補(bǔ)PID控制的不足之處[5],以滿足電爐升溫速率的要求和補(bǔ)償電爐參數(shù)變化的影響。通過實(shí)際結(jié)果可看出:相對于PID控制,本文的控制方案具有響應(yīng)快、超調(diào)小、魯棒性好、節(jié)能的特點(diǎn),改善了溫度控制的動(dòng)態(tài)效果,提高了溫度控制精度。

        1 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        本控制系統(tǒng)(簡稱ADRC系統(tǒng))的關(guān)鍵是設(shè)計(jì)好自抗擾控制算法的同時(shí),搭建好控制系統(tǒng)硬件,使得控制系統(tǒng)能夠更好地依據(jù)所設(shè)計(jì)的擴(kuò)張狀態(tài)觀測器ESO[6],將系統(tǒng)中含有的非線性動(dòng)態(tài)、模型不確定性以及外部擾動(dòng)等加以觀測,從而提高系統(tǒng)的魯棒性和擾動(dòng)抑制能力。

        1.1 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        自抗擾控制系統(tǒng)沒有現(xiàn)成的產(chǎn)品可用,其軟硬件需要設(shè)計(jì)者根據(jù)控制對象及其控制要求自行設(shè)計(jì)。ADRC系統(tǒng)不僅要對爐溫進(jìn)行控制,還需對爐體其他操作進(jìn)行控制。系統(tǒng)硬件框圖如圖1所示。

        圖1 控制系統(tǒng)硬件框圖Fig.1 Hardware diagram of control system

        ADRC系統(tǒng)主要有3方面的控制:其一是溫度控制,這是系統(tǒng)主要控制對象。溫度信號通過熱電偶采集,經(jīng)熱電偶變送器將信號傳給信號調(diào)理單元,匯集到數(shù)據(jù)采集板PCI1716上,ADRC算法根據(jù)數(shù)據(jù)采集板上信號計(jì)算出控制輸出信號,通過PCI723輸出板控制電力調(diào)整器控制信號,調(diào)節(jié)動(dòng)力輸出大小,從而控制爐溫;其二是能源消耗的監(jiān)控。動(dòng)力輸出中的電流電壓信號通過電壓變送裝置URI、電流變送裝置IRI轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號,經(jīng)數(shù)據(jù)采集板傳送至上位機(jī),通過計(jì)算得出熱處理爐的能源消耗;其三是熱處理爐其他操作。本控制系統(tǒng)控制的熱處理爐為RT2-600-9型臺車爐,需要對爐體的爐門、臺車等進(jìn)行操作。這些開關(guān)量的操作通過編程,在上位機(jī)觸摸屏上搭建相應(yīng)的操作按鈕,進(jìn)而控制爐門的升降及臺車的進(jìn)出。

        1.2 自抗擾算法設(shè)計(jì)

        溫度控制系統(tǒng)一般為非線性、大滯后系統(tǒng),控制輸入和輸出之間存在著非線性的不確定關(guān)系,理論推導(dǎo)其數(shù)學(xué)模型相當(dāng)困難,最常見的是將溫控對象近似成一個(gè)帶有純滯后的一階慣性環(huán)節(jié)[7]。對于時(shí)滯對象的控制,在設(shè)計(jì)ADRC時(shí),一般把時(shí)滯環(huán)節(jié)近似成一階慣性環(huán)節(jié),這樣就人為地提高了被控對象的階次,導(dǎo)致ADRC可調(diào)參數(shù)較多。為此,借鑒文獻(xiàn)[5]控制一階慣性加純延遲系統(tǒng)時(shí)對模型簡化的思想,將被控對象近似為無時(shí)滯的一階慣性環(huán)節(jié)[8],即:

        其中,ω=f′(·)。

        根據(jù)狀態(tài)空間方程(2)來設(shè)計(jì)LESO。輸出變量溫度y是直接測量出的數(shù)據(jù),所以狀態(tài)變量x1無需進(jìn)行觀測,只需觀測出系統(tǒng)的總擾動(dòng)f(·),即擴(kuò)張狀態(tài)變量x2。因此,根據(jù)文獻(xiàn)[9]將式(2)設(shè)計(jì)降階為LESO,用于估計(jì)溫控時(shí)滯系統(tǒng)的總擾動(dòng)。

        重構(gòu)系統(tǒng)的擴(kuò)張狀態(tài)變量,則一階LESO可設(shè)計(jì)為

        式中:z2為擴(kuò)張狀態(tài)觀測量,是擴(kuò)張狀態(tài)變量x2的觀測估計(jì)值。觀測器的帶寬ω0>0,可調(diào)參數(shù),決定LESO的收斂程度。

        則式(3)變?yōu)?/p>

        于是,就可得到系統(tǒng)的擴(kuò)張狀態(tài)觀測量:

        可見,適當(dāng)選擇一階LESO的可調(diào)參數(shù)ω0和b0,就可快速準(zhǔn)確地估計(jì)出系統(tǒng)的總擾動(dòng)f(·)。

        2 應(yīng)用效果分析

        本文設(shè)計(jì)的一階實(shí)用ADRC可調(diào)參數(shù)有4個(gè),由于缺乏相關(guān)的成熟理論,很難精確獲得ADRC參數(shù)的穩(wěn)定域,而且也不像PID控制器那樣有許多工程的方法來確定參數(shù)初值。因此,依據(jù)自有的工程經(jīng)驗(yàn),并經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)驗(yàn),確定了參數(shù)為kp=0.5,kd=6.0,b0=19,ω0=1。 經(jīng)過一年多時(shí)間的實(shí)際運(yùn)用,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。

        2.1 控制品質(zhì)

        為了比較控制系統(tǒng)與本爐體原有PID控制系統(tǒng)(富士PXR溫控儀,精度0.5%,具有PID自整定、自適應(yīng)、模糊控制功能,通過調(diào)節(jié)可控硅的相位角控制系統(tǒng)的功率輸出)控制品質(zhì),選用同批次的工件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),其工件材質(zhì)、形狀一致,工藝要求一致,每爐工件數(shù)量、工裝一致,工件放入時(shí)的爐溫相當(dāng),工件放入時(shí)電網(wǎng)負(fù)荷基本一致,實(shí)驗(yàn)時(shí)的環(huán)境溫度基本一致。根據(jù)此方案,詳細(xì)記錄了一爐采用PID控制系統(tǒng)與一爐采用ADRC控制系統(tǒng)工藝運(yùn)行曲線。

        PID系統(tǒng)為抑制超調(diào)量,采用了模糊及自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能,調(diào)節(jié)時(shí)間較長,其最大超調(diào)量7.0℃;ADRC系統(tǒng)超調(diào)量最高為4.3℃,2套系統(tǒng)的超調(diào)量均在工藝允許范圍內(nèi)。ADRC系統(tǒng)的靜差為±1℃,PID系統(tǒng)的實(shí)際曲線呈上翹趨勢,在保溫時(shí)間將到時(shí),其溫差達(dá)到了最大(7.0℃),其原因可能是工件蓄熱過大,而PID控制系統(tǒng)沒能在較短時(shí)間內(nèi)調(diào)節(jié)過來。這反映出PID系統(tǒng)溫度曲線不如ADRC系統(tǒng)的溫度曲線平滑、穩(wěn)定,抗擾動(dòng)能力不如ADRC系統(tǒng)強(qiáng),即ADRC系統(tǒng)控制品質(zhì)高于PID系統(tǒng)。

        2.2 能耗

        相對于傳統(tǒng)的基于擾動(dòng)消除誤差被動(dòng)型控制系統(tǒng),ADRC系統(tǒng)是主動(dòng)型,即通過擴(kuò)張狀態(tài)觀測器估計(jì)擾動(dòng)對系統(tǒng)輸出的影響,提前進(jìn)行補(bǔ)償,并且對于不影響系統(tǒng)輸出的擾動(dòng)忽略掉,不進(jìn)行調(diào)整,因而其很重要的一個(gè)特點(diǎn)就是節(jié)能。依據(jù)熱處理電爐節(jié)能測試標(biāo)準(zhǔn)(GB/T15318-2010),針對本熱處理爐請相關(guān)節(jié)能監(jiān)察中心進(jìn)行了節(jié)能測試,測試結(jié)果如表1所示。

        表1 節(jié)能測試Tab.1 Energy conservation measurement

        從表1中可以看出:熱處理電阻爐ADRC系統(tǒng)正火工藝較之PID系統(tǒng)可比用電單耗降低69.59 kW·h·kg-1,降低率 14.50%;淬火工藝可比用電單耗降低 99.95 kW·h·kg-1,降低率 19.96%。事實(shí)上,本熱處理爐經(jīng)過近一年的運(yùn)行,日均耗電量由原來的11000kW·h降低至9300kW·h,日均節(jié)電1700kW·h,已為工廠節(jié)約電費(fèi)幾十萬元。

        2.3 魯棒性

        ADRC系統(tǒng)經(jīng)過近一年的實(shí)際應(yīng)用,性能穩(wěn)定,節(jié)電顯著。圖2為其中一組近一年的實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)的溫控曲線。設(shè)定值較之實(shí)驗(yàn)時(shí)各不相同(較之實(shí)驗(yàn)溫度高10℃、低60℃不等),最大超調(diào)量不超過4.6℃,控制精度均為±1℃,溫控曲線光滑。這說明ADRC系統(tǒng)在不同的溫度下,控制都較穩(wěn)定、理想,即系統(tǒng)的魯棒性好。

        圖2 不同溫度的實(shí)際控制曲線Fig.2 Actual control curve of the different temperature

        3 結(jié)語

        本文將一種實(shí)用ADRC控制算法應(yīng)用于熱處理爐溫控系統(tǒng),并與常規(guī)的PID系統(tǒng)進(jìn)行了比較。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,ADRC系統(tǒng)調(diào)節(jié)速率快,但超調(diào)量低,節(jié)省能源,總體節(jié)電率在10%以上,具有較強(qiáng)的魯棒性。當(dāng)爐溫動(dòng)態(tài)特性改變時(shí),ADRC不需要改變參數(shù),就可以達(dá)到很好的控制效果,具有較強(qiáng)的抗干擾能力。

        本文采用的一階實(shí)用ADRC的算法簡單,可調(diào)參數(shù)少,能耗指標(biāo)也明顯降低,而且ADRC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)試對過程模型精度要求很低,特定情況下甚至只需要粗略定性了解對象特性即可,這給現(xiàn)場應(yīng)用帶來了很大方便。

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