趙俊梅宋強張鴻龍李建斌
(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué)礦業(yè)研究院,內(nèi)蒙古包頭 014010; 2.中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000;3.天津(大地)選煤企業(yè)管理有限公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000)
淺談我國選煤用機械攪拌式浮選機的新進展
趙俊梅1宋強1張鴻龍2李建斌3
(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué)礦業(yè)研究院,內(nèi)蒙古包頭 014010; 2.中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000;3.天津(大地)選煤企業(yè)管理有限公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000)
關(guān)于機械攪拌式浮選機的研究開發(fā),隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展而獲得了新的進展。對于選煤工藝浮選單機生產(chǎn),浮選槽可以充分地滿足需要。隨著簡化工藝的浮選機被研制出來,并應(yīng)用于煤泥浮選工作中,實現(xiàn)了浮選系統(tǒng)的模塊化集成,為煤泥浮選新技術(shù)的研發(fā)提供了途徑。
機械攪拌式浮選機 煤泥浮選 新進展
中國的煤泥浮選主要的應(yīng)用設(shè)備為機械攪拌式浮選機。采煤機械化程度提升,使得原煤的煤泥中低于0.5毫米級煤泥量有所增多,甚至于已經(jīng)超過了原煤總量的五分之一。因此,對于煤泥分選成為一項重點工作任務(wù)。
管道擴徑穩(wěn)壓階段,異徑管中進入帶壓的浮選料,就會使管徑擴大,形成穩(wěn)壓管。此時流體動壓就會轉(zhuǎn)換為靜壓,提供給噴射器相對穩(wěn)定的工作壓力。噴射器將靜壓轉(zhuǎn)換為動壓,使穩(wěn)壓管內(nèi)礦漿形成射流后,會產(chǎn)生真空度。此時,疏水性礦粒的浮選活性就會有所提高,而且混合室內(nèi)還會吸入空氣以及浮選劑。噴射器吸入空氣,所噴射出的礦漿及浮選劑進入到擴散管中,在空氣中成微泡狀,在負(fù)壓作用下產(chǎn)生氣溶效果。浮選劑在礦漿中分散開來。隨著疏水性礦粒在微泡中粘附,微泡礦化以及預(yù)選得以實現(xiàn),經(jīng)過入料下導(dǎo)管引入到浮選機當(dāng)中。浮選入料預(yù)處理工作完成。浮選機分選過程中,入料后,經(jīng)過機械攪拌作用,就會有礦化氣泡上浮,完成分選工作。對于還沒有捕捉到的疏水性礦粒繼續(xù)分選,可以采用假底下吸周邊串流入料方式。隨著狂降的產(chǎn)生,礦化氣泡迅速上浮,使得浮選速度提高,氣泡礦化。隨著上部液面趨于平穩(wěn)狀態(tài),浮選選擇性以及技術(shù)處理能力都有所提高。
隨著XJM-KS20大型浮選機及其系類產(chǎn)品被研制出來并廣泛地應(yīng)用,獲得了良好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益。比如,在山西某礦業(yè)集團的一大型動力煤選煤廠,原煤處理能力超過5Mt/a,以氣煤為主,采用跳汰選煤的方法,處理能力可以達(dá)到2.5Mt/a,入選的粒下限為25毫米。從所入選的的原煤量來看,平均每小時可以達(dá)到570噸,其中含有大量的黏土礦物,并含有次生煤泥,很容易導(dǎo)致煤泥化。經(jīng)過統(tǒng)計顯示,在所入選的原煤中,超過14%的原煤會被泥化,平均泥化的數(shù)量每小時超過68噸。對于煤泥水的處理所采用的浮選工藝是濃縮機底流大排放方式,通過總?cè)莘e60立方米的XJM-KS20型浮選機,所浮選出來的精煤的脫水技術(shù)處理是經(jīng)過GPJ96.3Z-C型加壓過濾機,超過70%的顆粒低于0.04毫米的粒級。平均入料的灰分超過35%。
該浮選系統(tǒng)運行了一年時間之后,在高灰極細(xì)煤泥浮選工作成果來看,入料的濃度可以達(dá)到110克/升至130克/升,精煤灰分和尾煤灰分分別為15%和65%,在煤泥的浮選能力上,平均每小時可以達(dá)到600立方米至700立方米。礦漿處理上,單位容積的礦漿處理量為10立方米/(立方米·小時)至12立方米/(立方米·小時)。
可見,使用新技術(shù)浮選機的分選效果要優(yōu)于舊式的浮選機分選方法。同等精煤灰分下,尾煤灰分提高3%,浮選精煤生產(chǎn)率也提高了2%。
目前機械攪拌式浮選機自動化,已經(jīng)成了選煤行業(yè)的重要發(fā)展方向。自二十世紀(jì)80年代以來,為了使煤炭分選的效果有所提高,自動系統(tǒng)的引用就備受重視,并在研發(fā)和應(yīng)用上取得了成效。此時采用自動化提供所控制的技術(shù)范圍主要包括自動檢測浮選入料的濃度,并根據(jù)實驗所確定最佳入料礦漿濃度對入料濃度進行有效控制。自動檢測浮礦漿和干煤泥,對于用量進行自動控制。對于浮選藥劑用量以及加藥制度進行自動控制,要根據(jù)實驗室小浮選實驗,對于捕收劑和起泡劑的最佳用量加以確定,然后對于入浮干煤泥用量以及加藥制度進行自動控制。
隨著計算機信息技術(shù)的發(fā)展,自動控制設(shè)備需要進一步創(chuàng)新運行模式。鑒于分選效果主要是通過浮選泡沫層厚度及灰分來衡量的,并據(jù)此制定參數(shù),有關(guān)研究人員開始在機械攪拌式浮選機的自動控制系統(tǒng)中引入數(shù)字化圖像處理技術(shù),以使得浮選過程中的自動控制效果獲得最佳狀態(tài)。比如,在信號的采集和技術(shù)處理中,可以采用DSP(Digital Signal Processing)數(shù)字信號處理器,對于電荷耦合元件(Charge-coupled Device,簡稱“CCD”)的在線信息進行采集,可以將浮選泡沫層圖像的特征量提取出來,對精煤泡沫灰分進行預(yù)測。關(guān)于煤泥浮選泡沫的灰度信息以及梯度信息,都可以通過圖像觀察到,并對于浮選的狀態(tài)實時監(jiān)控。
在未來的浮選泡沫層的精煤灰分預(yù)測技術(shù)中,圖像分析技術(shù)已經(jīng)成為了重點研究課題。但是,從生產(chǎn)實踐的角度而言,新的技術(shù)研究成果要投入到工業(yè)生產(chǎn)中,要經(jīng)過實驗、調(diào)試以及試用等等一系列過程,真正用于指導(dǎo)生產(chǎn)的難度相對較大。但是,卻能夠很容易地檢測浮選泡沫層厚度。從生產(chǎn)實踐的角度出發(fā),要提高浮選效果,就要引進更為先進的科學(xué)技術(shù),并提高自動化水平。
從選煤用機械攪拌式浮選機的未來應(yīng)用情況來看,可以將紅外等高新技術(shù)引入其中,對于檢測各浮選室泡沫層厚度的裝置進行研究開發(fā),以將浮選室的精煤產(chǎn)率反映出來。將該裝置與液位自動控制技術(shù)相結(jié)合,以對于裝置的各項功能自動控制,隨著泡沫層厚度發(fā)生變化,也要相應(yīng)地有所調(diào)節(jié)。泡沫刮板可以將精煤泡沫及時地刮出,且不會出現(xiàn)礦漿或者刮虛泡的現(xiàn)象。為了提高刮泡質(zhì)量,要提升浮選機裝置的性能。對各浮選室刮泡機構(gòu)進一步研制,開發(fā)出可以獨立運行的裝置,將變頻調(diào)速器安裝于其中,不僅可以對于刮泡速度進行調(diào)控,而且還能夠有效地控制泡沫層厚度。
這些研究成果如果能夠獲得實質(zhì)性的進展,就可以對于選煤用機械攪拌式浮選機以優(yōu)化,對于促進煤泥浮選技術(shù)的發(fā)展具有極大的促進作用。
綜上所述,提供煤泥分選效率,不僅提高煤資源的有效回收率,還且還提高了煤泥的可利用率,使選煤企業(yè)的經(jīng)濟效益有所提高。在原煤中對煤泥進行分選,普遍采用的方法就是浮選。中國在煤泥浮選上,采用機械攪拌式浮選設(shè)備,大大地提高了浮選工作效率。
[1]國家選煤機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心.XJM-S45型浮選機檢驗[R].唐山:煤炭科學(xué)研究總院,2011.
[2]劉少珍.旋流微泡浮選柱和機械攪拌式浮選機工藝效果對比[J].選煤技術(shù),2012(01).