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        水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低原因分析及處理

        2015-01-20 04:21:33曾鵬飛
        科技與創(chuàng)新 2014年24期

        曾鵬飛

        摘 要:針對某水電站發(fā)電機勵磁回路絕緣降低的問題,從集電環(huán)表面問題、機組旋轉(zhuǎn)摩擦程度、油槽通氣窗設(shè)計等幾方面進行了詳細的分析,總結(jié)出了水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低的原因,并提出了相應(yīng)的解決方法,以期有效提高機組的運行效率。

        關(guān)鍵詞:水電站;水輪發(fā)電機;絕緣性能;發(fā)電機組

        中圖分類號:TM312 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0136-02

        水輪發(fā)電機組是該水電站中最重要的動力設(shè)備,水輪發(fā)電機組由水輪機、調(diào)速器和發(fā)電機組成。水輪機是將水流能量轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械旋轉(zhuǎn)能量的設(shè)備,它利用水電站的水頭和流量來做功。調(diào)速器可以調(diào)節(jié)水輪機的轉(zhuǎn)速,以保證電能的頻率質(zhì)量,實現(xiàn)水輪發(fā)電機組自動開、停、變速、加減負荷、調(diào)相、成組控制、事故停機,達到機組安全、經(jīng)濟運行的目的。然而,該水電站自投產(chǎn)發(fā)電以來,多次發(fā)生發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低,嚴重影響了機組的安全、穩(wěn)定運行,增加了機組的強迫停運次數(shù),加大了設(shè)備的檢修維護強度。為了使發(fā)電機機組安全、穩(wěn)定地運行,本文對其絕緣性能的降低原因進行了深入探討。

        1 機組概述

        某水電站1號機組和2號機組為大機組,裝機容量都為35 MW,機組型號為SF35-24/5700。3號機組和4號機組為小機組,裝機容量都為15 MW,機組型號為SF15-16/3800。大機額定轉(zhuǎn)速為250 r/min,小機額定轉(zhuǎn)速為375 r/min,機組轉(zhuǎn)速比較快,導(dǎo)致碳粉磨損比較嚴重,該站首臺發(fā)電機組于2013-01并網(wǎng)運行。

        2 現(xiàn)象及異常分析

        隨著機組運行時間的推移,1號發(fā)電機(裝機35 MW)轉(zhuǎn)子絕緣狀況不佳,絕緣強度難以保證機組的正常運行。停機后,用500 V搖表測量轉(zhuǎn)子絕緣,發(fā)現(xiàn)阻值不到0.1 MΩ。維護人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機上機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處堆滿了碳粉和油污的混合顆粒,隨即對集電環(huán)室設(shè)備進行了擦拭清理,清理干凈后測得轉(zhuǎn)子絕緣大于500 MΩ,具備投運條件,1號發(fā)電機隨即投入運行。在1號機組的正常停機過程中,發(fā)電機保護裝置SDG833出現(xiàn)“失磁一時限保護”動作,機組立即開始電氣事故停機流程,經(jīng)維護人員對機組勵磁系統(tǒng)檢查后發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子絕緣對地阻值為0 MΩ,且發(fā)電機碳刷拉桿絕緣子和滑環(huán)支臂處堆滿碳粉和油霧混合顆粒。

        經(jīng)過分析,總結(jié)上述現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要有:①檢查1號機組發(fā)電機上下集電環(huán)表面,發(fā)現(xiàn)下集電環(huán)表面劃痕較為嚴重,表面比較粗糙,光潔度不夠,且有灼傷痕跡。碳刷沒有破損、掉邊、掉角等現(xiàn)象,磨損較為嚴重,碳粉最多。對比3號機組和4號機組,發(fā)現(xiàn)這2臺小機組的碳刷磨損較少,且小機組轉(zhuǎn)速比大機組轉(zhuǎn)速高。因碳刷都是同一批次采購,說明碳粉多不是因為碳刷材質(zhì)不滿足要求,而是因為集電環(huán)表面粗糙而增加了碳刷磨損,使得碳粉增多。②1號機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子近2個月的上導(dǎo)X方向和Y方向擺度值在220 μm以內(nèi),上機架水平振動X和Y振動值以及垂直方向的振動值在10 μm以內(nèi),各值都符合機組振擺在線監(jiān)測要求,可排除由于轉(zhuǎn)子振擺過大而導(dǎo)致碳刷磨損嚴重的可能性。③下集電環(huán)處和刷握處的碳粉堆積較嚴重,且碳粉已被油霧混合,具有吸附性。機組旋轉(zhuǎn)摩擦產(chǎn)生的碳粉被滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的風(fēng)力吹到碳刷支架及各部,且在此過程中混合了熱油霧,使得轉(zhuǎn)子絕緣降低?;h(huán)室內(nèi)的4個上導(dǎo)油槽通氣窗管比延長段短,熱油霧無法被擋在油槽中,導(dǎo)致大量油霧透過通氣窗進入滑環(huán)室與碳粉混合。④1號發(fā)電機上導(dǎo)油槽出現(xiàn)過甩油現(xiàn)象。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子和定子處有大量油跡,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),漏油是從發(fā)電機轉(zhuǎn)子推力頭內(nèi)側(cè)與油盆對接處溢出,檢查上導(dǎo)油盆內(nèi)推力頭上部通氣孔和接合軸瓦處通油孔,發(fā)現(xiàn)均未堵塞,上導(dǎo)油盆通氣窗也未堵塞。分析甩油原因,是由于機組運行時,隨著機組大轉(zhuǎn)速運行,在轉(zhuǎn)子與油盆對接空間內(nèi)形成負壓。由于存在負壓,就要在上導(dǎo)油盆內(nèi)吸氣,以保證油盆內(nèi)氣壓平衡。在油盆通氣窗無法滿足吸氣要求時,油盆內(nèi)的汽輪機油就會被吸出,造成1號機組甩油事故(如圖1所示)。取出上導(dǎo)油盆蓋與轉(zhuǎn)子接縫處用壓板壓接密封的毛氈,以增大油盆通氣量,破壞負壓形成的真空,從而防止機組甩油現(xiàn)象的發(fā)生。但由于這種做法既增加了通氣量,又降低了上導(dǎo)油盆密封效果,油盆內(nèi)熱油霧從該縫隙中揮發(fā)到滑環(huán)室,導(dǎo)致碳粉在碳刷支架等處堆積。⑤滑環(huán)室內(nèi)的滑環(huán)和刷架處堆積碳粉較少,碳粉大部分掉落在油盆蓋上。因小機發(fā)電機機罩外有玻璃罩子蓋住(此玻璃罩子是為了發(fā)電機層美觀而做的),所以滑環(huán)室窗口上方玻璃面上有油污現(xiàn)象??煞治龀錾蠉u油盆通氣窗設(shè)計存在缺陷,通氣窗延伸段較短,導(dǎo)致油霧從該窗口內(nèi)溢出。⑥發(fā)電機上導(dǎo)油槽內(nèi)的熱油隨轉(zhuǎn)子軸旋轉(zhuǎn)而翻騰,從而產(chǎn)生油霧。大量油霧從通氣窗管內(nèi)繞過擋油板的冷卻阻擋進入滑環(huán)室,且與碳粉混合后形成吸附力較強的混合物。該混合物具備一定的導(dǎo)電性能,黏附在刷架拉桿絕緣子、集電環(huán)支撐絕緣子處,使帶電部分與大地發(fā)生間接電氣聯(lián)系,造成絕緣下降。刷架、滑環(huán)支臂和支撐絕緣子處有較重的積污,致使發(fā)電機轉(zhuǎn)子對地絕緣阻值嚴重下降,為發(fā)電機的安全、穩(wěn)定運行帶來隱患。而2臺小機滑環(huán)室內(nèi)的碳粉由于沒有與油霧混合,碳粉隨滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)帶動的氣流吹走,碳刷架處很少堆積碳粉,因此,轉(zhuǎn)子的絕緣性能良好。

        在觀察中發(fā)現(xiàn),碳粉和油霧的混合顆粒使得滑環(huán)表面更加臟污,接觸電阻同步增大,有些還黏附在刷握里,造成碳刷卡阻。這種滑環(huán)表面嚴重臟污和碳刷卡阻現(xiàn)象,也是造成碳刷打火、滑環(huán)電化腐蝕、滑環(huán)表面凹凸不平的原因。

        3 解決方法

        針對1號發(fā)電機轉(zhuǎn)子的實際情況,目前暫時不能對轉(zhuǎn)子滑環(huán)表面進行拋光處理,可以考慮在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路。做直徑為70 mm的彎接頭鋼管,與延伸鋼管焊接后再與通氣管焊接,并在通氣窗中焊接若干半圓形擋油板。擋油板在通氣窗內(nèi)上下錯開對稱焊接,焊接完后清理干凈焊渣,再延伸鋼管端部焊接十字對稱的抓手,用以掛接通氣窗床罩,使新做的通氣窗口正對滑環(huán)室窗口。這樣,就能使發(fā)電機在運行中產(chǎn)生的油霧通過通氣窗冷卻作用凝結(jié)成油珠,油珠再流回油槽中,防止了油霧與碳粉的混合。延長后的通氣窗窗口正對滑環(huán)室網(wǎng)格窗口,以便將沒有來得及冷卻的少量油霧經(jīng)滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的順時針風(fēng)吹出滑環(huán)室,且碳刷摩擦產(chǎn)生的碳粉也被滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)生風(fēng)力吹散,使其難以附著在碳刷拉桿絕緣子和集電環(huán)支撐絕緣子表面,從而使碳粉和油霧混合物對轉(zhuǎn)子絕緣的威脅得到有效控制。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,水輪發(fā)電機能否保證水輪發(fā)電機長期、正常運行會直接影響到水電站的經(jīng)濟效益。因此,解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降的問題迫在眉睫。為了保證整個機組的正常運行,工作人員需要在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路,以減少堆積在發(fā)電機機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處的碳粉,為發(fā)電站提供一個安全、穩(wěn)定、可靠的運行環(huán)境,保證電力能源的順利供給,為發(fā)電站創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。

        參考文獻

        [1]林德生.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣故障處理[J].云南電力技術(shù),2011(04).

        [2]朱躍亮.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降原因分析及處理[J].華電技術(shù),2010(10).

        [3]孟利平,張秀平,賈玉峰.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低原因分析及處理[J].水電站機電技術(shù),2012(03).

        〔編輯:王霞〕endprint

        摘 要:針對某水電站發(fā)電機勵磁回路絕緣降低的問題,從集電環(huán)表面問題、機組旋轉(zhuǎn)摩擦程度、油槽通氣窗設(shè)計等幾方面進行了詳細的分析,總結(jié)出了水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低的原因,并提出了相應(yīng)的解決方法,以期有效提高機組的運行效率。

        關(guān)鍵詞:水電站;水輪發(fā)電機;絕緣性能;發(fā)電機組

        中圖分類號:TM312 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0136-02

        水輪發(fā)電機組是該水電站中最重要的動力設(shè)備,水輪發(fā)電機組由水輪機、調(diào)速器和發(fā)電機組成。水輪機是將水流能量轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械旋轉(zhuǎn)能量的設(shè)備,它利用水電站的水頭和流量來做功。調(diào)速器可以調(diào)節(jié)水輪機的轉(zhuǎn)速,以保證電能的頻率質(zhì)量,實現(xiàn)水輪發(fā)電機組自動開、停、變速、加減負荷、調(diào)相、成組控制、事故停機,達到機組安全、經(jīng)濟運行的目的。然而,該水電站自投產(chǎn)發(fā)電以來,多次發(fā)生發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低,嚴重影響了機組的安全、穩(wěn)定運行,增加了機組的強迫停運次數(shù),加大了設(shè)備的檢修維護強度。為了使發(fā)電機機組安全、穩(wěn)定地運行,本文對其絕緣性能的降低原因進行了深入探討。

        1 機組概述

        某水電站1號機組和2號機組為大機組,裝機容量都為35 MW,機組型號為SF35-24/5700。3號機組和4號機組為小機組,裝機容量都為15 MW,機組型號為SF15-16/3800。大機額定轉(zhuǎn)速為250 r/min,小機額定轉(zhuǎn)速為375 r/min,機組轉(zhuǎn)速比較快,導(dǎo)致碳粉磨損比較嚴重,該站首臺發(fā)電機組于2013-01并網(wǎng)運行。

        2 現(xiàn)象及異常分析

        隨著機組運行時間的推移,1號發(fā)電機(裝機35 MW)轉(zhuǎn)子絕緣狀況不佳,絕緣強度難以保證機組的正常運行。停機后,用500 V搖表測量轉(zhuǎn)子絕緣,發(fā)現(xiàn)阻值不到0.1 MΩ。維護人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機上機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處堆滿了碳粉和油污的混合顆粒,隨即對集電環(huán)室設(shè)備進行了擦拭清理,清理干凈后測得轉(zhuǎn)子絕緣大于500 MΩ,具備投運條件,1號發(fā)電機隨即投入運行。在1號機組的正常停機過程中,發(fā)電機保護裝置SDG833出現(xiàn)“失磁一時限保護”動作,機組立即開始電氣事故停機流程,經(jīng)維護人員對機組勵磁系統(tǒng)檢查后發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子絕緣對地阻值為0 MΩ,且發(fā)電機碳刷拉桿絕緣子和滑環(huán)支臂處堆滿碳粉和油霧混合顆粒。

        經(jīng)過分析,總結(jié)上述現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要有:①檢查1號機組發(fā)電機上下集電環(huán)表面,發(fā)現(xiàn)下集電環(huán)表面劃痕較為嚴重,表面比較粗糙,光潔度不夠,且有灼傷痕跡。碳刷沒有破損、掉邊、掉角等現(xiàn)象,磨損較為嚴重,碳粉最多。對比3號機組和4號機組,發(fā)現(xiàn)這2臺小機組的碳刷磨損較少,且小機組轉(zhuǎn)速比大機組轉(zhuǎn)速高。因碳刷都是同一批次采購,說明碳粉多不是因為碳刷材質(zhì)不滿足要求,而是因為集電環(huán)表面粗糙而增加了碳刷磨損,使得碳粉增多。②1號機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子近2個月的上導(dǎo)X方向和Y方向擺度值在220 μm以內(nèi),上機架水平振動X和Y振動值以及垂直方向的振動值在10 μm以內(nèi),各值都符合機組振擺在線監(jiān)測要求,可排除由于轉(zhuǎn)子振擺過大而導(dǎo)致碳刷磨損嚴重的可能性。③下集電環(huán)處和刷握處的碳粉堆積較嚴重,且碳粉已被油霧混合,具有吸附性。機組旋轉(zhuǎn)摩擦產(chǎn)生的碳粉被滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的風(fēng)力吹到碳刷支架及各部,且在此過程中混合了熱油霧,使得轉(zhuǎn)子絕緣降低?;h(huán)室內(nèi)的4個上導(dǎo)油槽通氣窗管比延長段短,熱油霧無法被擋在油槽中,導(dǎo)致大量油霧透過通氣窗進入滑環(huán)室與碳粉混合。④1號發(fā)電機上導(dǎo)油槽出現(xiàn)過甩油現(xiàn)象。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子和定子處有大量油跡,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),漏油是從發(fā)電機轉(zhuǎn)子推力頭內(nèi)側(cè)與油盆對接處溢出,檢查上導(dǎo)油盆內(nèi)推力頭上部通氣孔和接合軸瓦處通油孔,發(fā)現(xiàn)均未堵塞,上導(dǎo)油盆通氣窗也未堵塞。分析甩油原因,是由于機組運行時,隨著機組大轉(zhuǎn)速運行,在轉(zhuǎn)子與油盆對接空間內(nèi)形成負壓。由于存在負壓,就要在上導(dǎo)油盆內(nèi)吸氣,以保證油盆內(nèi)氣壓平衡。在油盆通氣窗無法滿足吸氣要求時,油盆內(nèi)的汽輪機油就會被吸出,造成1號機組甩油事故(如圖1所示)。取出上導(dǎo)油盆蓋與轉(zhuǎn)子接縫處用壓板壓接密封的毛氈,以增大油盆通氣量,破壞負壓形成的真空,從而防止機組甩油現(xiàn)象的發(fā)生。但由于這種做法既增加了通氣量,又降低了上導(dǎo)油盆密封效果,油盆內(nèi)熱油霧從該縫隙中揮發(fā)到滑環(huán)室,導(dǎo)致碳粉在碳刷支架等處堆積。⑤滑環(huán)室內(nèi)的滑環(huán)和刷架處堆積碳粉較少,碳粉大部分掉落在油盆蓋上。因小機發(fā)電機機罩外有玻璃罩子蓋?。ù瞬Aд肿邮菫榱税l(fā)電機層美觀而做的),所以滑環(huán)室窗口上方玻璃面上有油污現(xiàn)象??煞治龀錾蠉u油盆通氣窗設(shè)計存在缺陷,通氣窗延伸段較短,導(dǎo)致油霧從該窗口內(nèi)溢出。⑥發(fā)電機上導(dǎo)油槽內(nèi)的熱油隨轉(zhuǎn)子軸旋轉(zhuǎn)而翻騰,從而產(chǎn)生油霧。大量油霧從通氣窗管內(nèi)繞過擋油板的冷卻阻擋進入滑環(huán)室,且與碳粉混合后形成吸附力較強的混合物。該混合物具備一定的導(dǎo)電性能,黏附在刷架拉桿絕緣子、集電環(huán)支撐絕緣子處,使帶電部分與大地發(fā)生間接電氣聯(lián)系,造成絕緣下降。刷架、滑環(huán)支臂和支撐絕緣子處有較重的積污,致使發(fā)電機轉(zhuǎn)子對地絕緣阻值嚴重下降,為發(fā)電機的安全、穩(wěn)定運行帶來隱患。而2臺小機滑環(huán)室內(nèi)的碳粉由于沒有與油霧混合,碳粉隨滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)帶動的氣流吹走,碳刷架處很少堆積碳粉,因此,轉(zhuǎn)子的絕緣性能良好。

        在觀察中發(fā)現(xiàn),碳粉和油霧的混合顆粒使得滑環(huán)表面更加臟污,接觸電阻同步增大,有些還黏附在刷握里,造成碳刷卡阻。這種滑環(huán)表面嚴重臟污和碳刷卡阻現(xiàn)象,也是造成碳刷打火、滑環(huán)電化腐蝕、滑環(huán)表面凹凸不平的原因。

        3 解決方法

        針對1號發(fā)電機轉(zhuǎn)子的實際情況,目前暫時不能對轉(zhuǎn)子滑環(huán)表面進行拋光處理,可以考慮在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路。做直徑為70 mm的彎接頭鋼管,與延伸鋼管焊接后再與通氣管焊接,并在通氣窗中焊接若干半圓形擋油板。擋油板在通氣窗內(nèi)上下錯開對稱焊接,焊接完后清理干凈焊渣,再延伸鋼管端部焊接十字對稱的抓手,用以掛接通氣窗床罩,使新做的通氣窗口正對滑環(huán)室窗口。這樣,就能使發(fā)電機在運行中產(chǎn)生的油霧通過通氣窗冷卻作用凝結(jié)成油珠,油珠再流回油槽中,防止了油霧與碳粉的混合。延長后的通氣窗窗口正對滑環(huán)室網(wǎng)格窗口,以便將沒有來得及冷卻的少量油霧經(jīng)滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的順時針風(fēng)吹出滑環(huán)室,且碳刷摩擦產(chǎn)生的碳粉也被滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)生風(fēng)力吹散,使其難以附著在碳刷拉桿絕緣子和集電環(huán)支撐絕緣子表面,從而使碳粉和油霧混合物對轉(zhuǎn)子絕緣的威脅得到有效控制。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,水輪發(fā)電機能否保證水輪發(fā)電機長期、正常運行會直接影響到水電站的經(jīng)濟效益。因此,解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降的問題迫在眉睫。為了保證整個機組的正常運行,工作人員需要在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路,以減少堆積在發(fā)電機機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處的碳粉,為發(fā)電站提供一個安全、穩(wěn)定、可靠的運行環(huán)境,保證電力能源的順利供給,為發(fā)電站創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。

        參考文獻

        [1]林德生.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣故障處理[J].云南電力技術(shù),2011(04).

        [2]朱躍亮.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降原因分析及處理[J].華電技術(shù),2010(10).

        [3]孟利平,張秀平,賈玉峰.水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低原因分析及處理[J].水電站機電技術(shù),2012(03).

        〔編輯:王霞〕endprint

        摘 要:針對某水電站發(fā)電機勵磁回路絕緣降低的問題,從集電環(huán)表面問題、機組旋轉(zhuǎn)摩擦程度、油槽通氣窗設(shè)計等幾方面進行了詳細的分析,總結(jié)出了水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低的原因,并提出了相應(yīng)的解決方法,以期有效提高機組的運行效率。

        關(guān)鍵詞:水電站;水輪發(fā)電機;絕緣性能;發(fā)電機組

        中圖分類號:TM312 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0136-02

        水輪發(fā)電機組是該水電站中最重要的動力設(shè)備,水輪發(fā)電機組由水輪機、調(diào)速器和發(fā)電機組成。水輪機是將水流能量轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械旋轉(zhuǎn)能量的設(shè)備,它利用水電站的水頭和流量來做功。調(diào)速器可以調(diào)節(jié)水輪機的轉(zhuǎn)速,以保證電能的頻率質(zhì)量,實現(xiàn)水輪發(fā)電機組自動開、停、變速、加減負荷、調(diào)相、成組控制、事故停機,達到機組安全、經(jīng)濟運行的目的。然而,該水電站自投產(chǎn)發(fā)電以來,多次發(fā)生發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低,嚴重影響了機組的安全、穩(wěn)定運行,增加了機組的強迫停運次數(shù),加大了設(shè)備的檢修維護強度。為了使發(fā)電機機組安全、穩(wěn)定地運行,本文對其絕緣性能的降低原因進行了深入探討。

        1 機組概述

        某水電站1號機組和2號機組為大機組,裝機容量都為35 MW,機組型號為SF35-24/5700。3號機組和4號機組為小機組,裝機容量都為15 MW,機組型號為SF15-16/3800。大機額定轉(zhuǎn)速為250 r/min,小機額定轉(zhuǎn)速為375 r/min,機組轉(zhuǎn)速比較快,導(dǎo)致碳粉磨損比較嚴重,該站首臺發(fā)電機組于2013-01并網(wǎng)運行。

        2 現(xiàn)象及異常分析

        隨著機組運行時間的推移,1號發(fā)電機(裝機35 MW)轉(zhuǎn)子絕緣狀況不佳,絕緣強度難以保證機組的正常運行。停機后,用500 V搖表測量轉(zhuǎn)子絕緣,發(fā)現(xiàn)阻值不到0.1 MΩ。維護人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機上機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處堆滿了碳粉和油污的混合顆粒,隨即對集電環(huán)室設(shè)備進行了擦拭清理,清理干凈后測得轉(zhuǎn)子絕緣大于500 MΩ,具備投運條件,1號發(fā)電機隨即投入運行。在1號機組的正常停機過程中,發(fā)電機保護裝置SDG833出現(xiàn)“失磁一時限保護”動作,機組立即開始電氣事故停機流程,經(jīng)維護人員對機組勵磁系統(tǒng)檢查后發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子絕緣對地阻值為0 MΩ,且發(fā)電機碳刷拉桿絕緣子和滑環(huán)支臂處堆滿碳粉和油霧混合顆粒。

        經(jīng)過分析,總結(jié)上述現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要有:①檢查1號機組發(fā)電機上下集電環(huán)表面,發(fā)現(xiàn)下集電環(huán)表面劃痕較為嚴重,表面比較粗糙,光潔度不夠,且有灼傷痕跡。碳刷沒有破損、掉邊、掉角等現(xiàn)象,磨損較為嚴重,碳粉最多。對比3號機組和4號機組,發(fā)現(xiàn)這2臺小機組的碳刷磨損較少,且小機組轉(zhuǎn)速比大機組轉(zhuǎn)速高。因碳刷都是同一批次采購,說明碳粉多不是因為碳刷材質(zhì)不滿足要求,而是因為集電環(huán)表面粗糙而增加了碳刷磨損,使得碳粉增多。②1號機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子近2個月的上導(dǎo)X方向和Y方向擺度值在220 μm以內(nèi),上機架水平振動X和Y振動值以及垂直方向的振動值在10 μm以內(nèi),各值都符合機組振擺在線監(jiān)測要求,可排除由于轉(zhuǎn)子振擺過大而導(dǎo)致碳刷磨損嚴重的可能性。③下集電環(huán)處和刷握處的碳粉堆積較嚴重,且碳粉已被油霧混合,具有吸附性。機組旋轉(zhuǎn)摩擦產(chǎn)生的碳粉被滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的風(fēng)力吹到碳刷支架及各部,且在此過程中混合了熱油霧,使得轉(zhuǎn)子絕緣降低?;h(huán)室內(nèi)的4個上導(dǎo)油槽通氣窗管比延長段短,熱油霧無法被擋在油槽中,導(dǎo)致大量油霧透過通氣窗進入滑環(huán)室與碳粉混合。④1號發(fā)電機上導(dǎo)油槽出現(xiàn)過甩油現(xiàn)象。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子和定子處有大量油跡,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),漏油是從發(fā)電機轉(zhuǎn)子推力頭內(nèi)側(cè)與油盆對接處溢出,檢查上導(dǎo)油盆內(nèi)推力頭上部通氣孔和接合軸瓦處通油孔,發(fā)現(xiàn)均未堵塞,上導(dǎo)油盆通氣窗也未堵塞。分析甩油原因,是由于機組運行時,隨著機組大轉(zhuǎn)速運行,在轉(zhuǎn)子與油盆對接空間內(nèi)形成負壓。由于存在負壓,就要在上導(dǎo)油盆內(nèi)吸氣,以保證油盆內(nèi)氣壓平衡。在油盆通氣窗無法滿足吸氣要求時,油盆內(nèi)的汽輪機油就會被吸出,造成1號機組甩油事故(如圖1所示)。取出上導(dǎo)油盆蓋與轉(zhuǎn)子接縫處用壓板壓接密封的毛氈,以增大油盆通氣量,破壞負壓形成的真空,從而防止機組甩油現(xiàn)象的發(fā)生。但由于這種做法既增加了通氣量,又降低了上導(dǎo)油盆密封效果,油盆內(nèi)熱油霧從該縫隙中揮發(fā)到滑環(huán)室,導(dǎo)致碳粉在碳刷支架等處堆積。⑤滑環(huán)室內(nèi)的滑環(huán)和刷架處堆積碳粉較少,碳粉大部分掉落在油盆蓋上。因小機發(fā)電機機罩外有玻璃罩子蓋?。ù瞬Aд肿邮菫榱税l(fā)電機層美觀而做的),所以滑環(huán)室窗口上方玻璃面上有油污現(xiàn)象。可分析出上島油盆通氣窗設(shè)計存在缺陷,通氣窗延伸段較短,導(dǎo)致油霧從該窗口內(nèi)溢出。⑥發(fā)電機上導(dǎo)油槽內(nèi)的熱油隨轉(zhuǎn)子軸旋轉(zhuǎn)而翻騰,從而產(chǎn)生油霧。大量油霧從通氣窗管內(nèi)繞過擋油板的冷卻阻擋進入滑環(huán)室,且與碳粉混合后形成吸附力較強的混合物。該混合物具備一定的導(dǎo)電性能,黏附在刷架拉桿絕緣子、集電環(huán)支撐絕緣子處,使帶電部分與大地發(fā)生間接電氣聯(lián)系,造成絕緣下降。刷架、滑環(huán)支臂和支撐絕緣子處有較重的積污,致使發(fā)電機轉(zhuǎn)子對地絕緣阻值嚴重下降,為發(fā)電機的安全、穩(wěn)定運行帶來隱患。而2臺小機滑環(huán)室內(nèi)的碳粉由于沒有與油霧混合,碳粉隨滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)帶動的氣流吹走,碳刷架處很少堆積碳粉,因此,轉(zhuǎn)子的絕緣性能良好。

        在觀察中發(fā)現(xiàn),碳粉和油霧的混合顆粒使得滑環(huán)表面更加臟污,接觸電阻同步增大,有些還黏附在刷握里,造成碳刷卡阻。這種滑環(huán)表面嚴重臟污和碳刷卡阻現(xiàn)象,也是造成碳刷打火、滑環(huán)電化腐蝕、滑環(huán)表面凹凸不平的原因。

        3 解決方法

        針對1號發(fā)電機轉(zhuǎn)子的實際情況,目前暫時不能對轉(zhuǎn)子滑環(huán)表面進行拋光處理,可以考慮在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路。做直徑為70 mm的彎接頭鋼管,與延伸鋼管焊接后再與通氣管焊接,并在通氣窗中焊接若干半圓形擋油板。擋油板在通氣窗內(nèi)上下錯開對稱焊接,焊接完后清理干凈焊渣,再延伸鋼管端部焊接十字對稱的抓手,用以掛接通氣窗床罩,使新做的通氣窗口正對滑環(huán)室窗口。這樣,就能使發(fā)電機在運行中產(chǎn)生的油霧通過通氣窗冷卻作用凝結(jié)成油珠,油珠再流回油槽中,防止了油霧與碳粉的混合。延長后的通氣窗窗口正對滑環(huán)室網(wǎng)格窗口,以便將沒有來得及冷卻的少量油霧經(jīng)滑環(huán)旋轉(zhuǎn)帶動的順時針風(fēng)吹出滑環(huán)室,且碳刷摩擦產(chǎn)生的碳粉也被滑環(huán)高速旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)生風(fēng)力吹散,使其難以附著在碳刷拉桿絕緣子和集電環(huán)支撐絕緣子表面,從而使碳粉和油霧混合物對轉(zhuǎn)子絕緣的威脅得到有效控制。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,水輪發(fā)電機能否保證水輪發(fā)電機長期、正常運行會直接影響到水電站的經(jīng)濟效益。因此,解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降的問題迫在眉睫。為了保證整個機組的正常運行,工作人員需要在原上導(dǎo)油槽通氣窗中延長通氣管路,以減少堆積在發(fā)電機機架蓋板處、碳刷支架和滑環(huán)支臂處的碳粉,為發(fā)電站提供一個安全、穩(wěn)定、可靠的運行環(huán)境,保證電力能源的順利供給,為發(fā)電站創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。

        參考文獻

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        〔編輯:王霞〕endprint

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