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        四方金礦碎礦和磨礦系統(tǒng)技術(shù)改造實(shí)踐

        2015-01-16 09:13:00徐宏斌楊思軍
        現(xiàn)代礦業(yè) 2015年9期
        關(guān)鍵詞:選廠襯板球磨機(jī)

        徐宏斌 楊思軍 田 晟

        (陜西鳳縣四方金礦有限責(zé)任公司)

        四方金礦碎礦和磨礦系統(tǒng)技術(shù)改造實(shí)踐

        徐宏斌 楊思軍 田 晟

        (陜西鳳縣四方金礦有限責(zé)任公司)

        陜西鳳縣四方金礦二選廠針對(duì)原碎礦和磨礦系統(tǒng)存在系統(tǒng)工作壓力大、設(shè)備陳舊、能耗高、維修量大及設(shè)備綜合效率低下等一系列問(wèn)題,通過(guò)系統(tǒng)的分析與研究,對(duì)其進(jìn)行了設(shè)備更新和技術(shù)改造。改造結(jié)果表明:改造有效降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和選礦成本,提高了設(shè)備效率,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        破碎系統(tǒng) 磨礦系統(tǒng) 破磨設(shè)備 技術(shù)改造 節(jié)能降耗

        陜西鳳縣四方金礦二選廠原設(shè)計(jì)規(guī)模為 100 t/d,通過(guò)把2段開(kāi)路破碎改為2段1閉路破碎,采用富氧浸出工藝,增加浸出槽,更新解吸電解設(shè)備等一系列措施,至2007年處理礦量已達(dá)400 t/d。由于處理礦量的增大,從而提高了入磨粒度的要求,導(dǎo)致碎礦系統(tǒng)壓力增大,但現(xiàn)有碎礦設(shè)備老化嚴(yán)重、能耗高,碎礦系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,設(shè)備綜合效率下降。同時(shí),由于是老選廠,選廠設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有行車(chē),球磨機(jī)檢修和臨時(shí)維修時(shí),需要人工鏈鉗盤(pán)車(chē)和搭建起吊支架,危險(xiǎn)系數(shù)大,操作麻煩;1段磨機(jī)漲肚頻繁,發(fā)現(xiàn)不及時(shí)很易造成設(shè)備的損壞。為此,對(duì)碎礦和磨礦系統(tǒng)進(jìn)行了工藝技術(shù)改造,改造后獲得了滿意的效果。

        1 選礦工藝流程簡(jiǎn)介

        四方金礦二選廠破碎采用2段1閉路流程,1段破碎采用PE400×600顎式破碎機(jī),2段破碎采用PYBφ900 mm圓錐破碎機(jī),篩分采用1 250 mm× 2 500 mm自定中心式振動(dòng)篩;磨礦采用2段2閉路流程,1段磨礦采用MQG1 500 mm×3 000 mm格子型磨機(jī),2段磨礦采用MQY1 500 mm×3 000 mm溢流型磨機(jī),1段閉路采用FLGφ1 200 mm型螺旋分級(jí)機(jī),2段閉路采用φ300 mm旋流器,浸出吸附采用2段預(yù)浸九段吸附流程。制氧設(shè)備為PASO-20型制氧機(jī)組,提金工藝為富氧炭漿法,選礦工藝流程見(jiàn)圖1。

        2 原碎礦和磨礦系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        2.1 碎礦系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        (1)原顎式破碎機(jī)使用多年,機(jī)架經(jīng)常斷裂,維修量大,破碎效率低下。由于采用粗齒顎板,慣性輪轉(zhuǎn)速低,破碎粒度較大,致使圓錐破碎機(jī)電流偏高,圓錐保險(xiǎn)彈簧經(jīng)常彈跳。破碎過(guò)程中,顎式破碎機(jī)破碎腔中的碎石進(jìn)入三角帶和皮帶輪之間,損壞三角帶,致使三角帶更換頻繁。

        圖1 四方金礦二選廠選礦工藝流程

        (2)原圓錐破碎機(jī)使用多年,機(jī)架磨透且變形嚴(yán)重,偏心套碎裂,配合尺寸松動(dòng),水封系統(tǒng)失效,粉塵進(jìn)入潤(rùn)滑系統(tǒng),造成軸承經(jīng)常損壞,維修量大,電流經(jīng)常偏高,破碎效率大大降低。該系統(tǒng)由于破碎效率低下,每班破碎時(shí)間為8 h,幾乎沒(méi)有停機(jī)時(shí)間,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度較大,電耗大。

        2.2 磨礦系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        (1)2臺(tái)φ1 500 mm×3 000 mm濕式球磨機(jī),在檢修及臨時(shí)維修時(shí)需要球磨機(jī)筒體盤(pán)車(chē),原設(shè)備無(wú)盤(pán)車(chē)設(shè)施,只有使用鏈鉗在電機(jī)端人工盤(pán)車(chē),而且需4~6人才能搬動(dòng),同時(shí)在交替更換鏈鉗時(shí),危險(xiǎn)系數(shù)更大,不利于工作安全。

        (2)更換襯板時(shí)需要將襯板人工抬入磨機(jī),工人勞動(dòng)強(qiáng)度較大,更換時(shí)間長(zhǎng)。由于襯板尺寸配合緊密,裝一環(huán)內(nèi)最后一塊襯板時(shí)難度較大,經(jīng)常需要用氣焊適當(dāng)切割最后一塊襯板,以保證正常的安裝,操作難度較大。

        (3)由于處理礦量偏大,磨礦過(guò)程中1段磨機(jī)漲肚現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,若未及時(shí)發(fā)現(xiàn),很易造成大塊礦石和鋼球進(jìn)入返砂箱,大塊礦石和鋼球與勺式給礦器強(qiáng)烈撞擊,損壞給礦器和返砂箱,造成勺頭脫落或給礦器與中空軸連接螺釘變形或剪斷,破壞給礦器與中空軸的同心度等,造成磨機(jī)損壞。

        3 碎礦和磨礦系統(tǒng)技術(shù)改造

        3.1 碎礦系統(tǒng)改造措施

        (1)在保證原礦處理量不變的前提下,提高碎礦的破碎效率,對(duì)原設(shè)備進(jìn)行更新。為此,1段碎礦采用上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的PE400 mm×600 mm破碎機(jī),選用機(jī)架為焊接件,若機(jī)架出現(xiàn)裂痕即可進(jìn)行修理,同時(shí)選細(xì)齒顎板,增加1段破碎比,減輕2段圓錐的破碎壓力。2段碎礦采用上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的PYBφ900-Ⅱ圓錐破碎機(jī),根據(jù)該設(shè)備特性,采用黃油密封形式代替原來(lái)的水密封形式,同時(shí)更新了稀油站,以保證各種保護(hù)得以正常發(fā)揮。

        (2)在顎式破碎機(jī)皮帶輪和機(jī)架之間焊接一道防護(hù)板,從而減少了碎石進(jìn)入三角帶和皮帶輪之間的現(xiàn)象,大大延長(zhǎng)了三角帶的更換周期。改造后,三角帶的更換周期由原來(lái)的1個(gè)月延長(zhǎng)為6個(gè)月,年節(jié)省三角帶成本1萬(wàn)元。

        3.2 磨礦系統(tǒng)改造措施

        (1)根據(jù)磨機(jī)在停車(chē)狀態(tài)下盤(pán)車(chē)需要的扭矩?cái)?shù)據(jù),做好設(shè)備選型及爪型離合器的設(shè)計(jì),給1段和2段球磨機(jī)安裝慢驅(qū),經(jīng)查找有關(guān)數(shù)據(jù),采用大數(shù)比、大扭矩星輪減速機(jī),型號(hào)為GHNMW22-268,數(shù)比為268,減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速為3.58 r/min,電機(jī)采用YEJ132M1-6,4 kW電磁抱閘電動(dòng)機(jī),防止球磨機(jī)慣性倒轉(zhuǎn)。將設(shè)計(jì)的爪型離合器圖紙外送加工,配置專用配電盤(pán),設(shè)置正反轉(zhuǎn)按鈕,使球磨機(jī)正反轉(zhuǎn)便利。

        (2)給1段和2段磨機(jī)安裝起吊鋼梁并安裝電動(dòng)葫蘆,方便日后的磨機(jī)檢修,且更換襯板時(shí),也可用電動(dòng)葫蘆起吊襯板,大大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。在不影響使用效果的情況下,縮小了襯板的尺寸,加快了襯板的更換速度。

        (3)根據(jù)磨機(jī)漲肚時(shí)磨機(jī)電流下降的特點(diǎn),在1段磨機(jī)安裝聲光報(bào)警器,當(dāng)磨機(jī)電流低于設(shè)定值時(shí),報(bào)警器進(jìn)行聲光報(bào)警,提醒操作人員及時(shí)處理,避免了磨機(jī)漲肚未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),而損壞磨機(jī)的現(xiàn)象。

        4 改造效果及經(jīng)濟(jì)效益分析

        (1)破碎系統(tǒng)更換了2臺(tái)主要設(shè)備,減少了開(kāi)機(jī)時(shí)間,提高了破碎效率,減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了能耗和設(shè)備故障率,破碎系統(tǒng)每班運(yùn)行時(shí)間由原來(lái)的7~8 h,減少到4~5 h,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,顎式破碎機(jī)和圓錐破碎機(jī)的總裝機(jī)功率由原來(lái)的115 kW降低為95 kW,年節(jié)省電費(fèi)約21萬(wàn)元。

        (2)安裝三角帶護(hù)板后,延長(zhǎng)了三角帶的更換周期,年節(jié)省三角帶更換成本1萬(wàn)元,同時(shí)也節(jié)省了人工費(fèi)用。

        (3)球磨機(jī)慢驅(qū)和起吊鋼梁安裝后,減少了重大危險(xiǎn)源,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了維修時(shí)間,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。

        (4)聲光報(bào)警器安裝后,避免了磨機(jī)漲肚未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)而損壞磨機(jī)的現(xiàn)象,避免了不必要的檢修,既節(jié)省了人力又保護(hù)了設(shè)備。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        四方金礦二選廠通過(guò)破碎系統(tǒng)的改造,解決了破碎系統(tǒng)以往存在的能耗多、設(shè)備陳舊、效率低下的問(wèn)題,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。同時(shí)通過(guò)對(duì)磨礦設(shè)備的改造,節(jié)約了生產(chǎn)成本,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了檢修速度,降低了風(fēng)險(xiǎn),為同類(lèi)礦山的技術(shù)改造提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。

        2015-03-23)

        徐宏斌(1967—),男,助理工程師,721705 陜西省鳳縣坪坎鎮(zhèn)。

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