楊 泰
(晉城煤業(yè)集團 寺河煤礦,山西 晉城 048019)
煤礦生產掘進過程中,巷道交叉現象比較常見,與此同時,巷道交叉點受兩次乃至多次采掘影響,應力重新分布,易造成應力集中。因此,如何加強巷道交叉點的支護是困擾很多礦井的難題[1].
寺河煤礦二號井設計生產能力180 萬t/年,現主采9#和15#煤層,是晉城煤業(yè)集團的主力礦井之一。在9#煤層開采過程中,根據采掘規(guī)劃的要求,九四盤區(qū)大巷與94311 工作面的巷道有多處十字交叉,出現了兩幫破碎,頂板下沉等現象,尤其是94101 西巷,為盤區(qū)膠帶大巷,擔負著運輸和行人的任務,兩幫收縮量達到了900 mm,頂板下沉量達到了600 mm,嚴重影響了行人和運輸,不得不進行擴幫臥底,增加了巷道的維護成本。為了保證巷道的正常使用,減少巷道的維護費用,必須采取一定的技術手段對交叉點巷道進行強化支護,避免多次返修。
九四盤區(qū)位于寺河煤礦二號井井田西翼,為9#煤層主采盤區(qū),94101 西巷、94102 西巷、94103 西巷分別為盤區(qū)行人運輸(進風)大巷、回風大巷、材料運輸大巷。該區(qū)域煤層厚度在0.8 ~1.7 m,為典型的薄煤層,其中頂板為厚度5.3 m 的粉砂巖,底板2.6 m為泥巖和細砂巖混層。掘進過程中,掘取部分直接底,保障斷面的高度。
其中,3 條大巷均與94222 巷、94223 巷不同層的交叉,94102 西巷與94222 巷、94223 巷空間十字交叉,94101 西巷與94222 巷、94223 巷十字交叉,94103西巷與94222 巷、94223 巷T 字交叉。本文重點研究94101 西巷與94222 巷的十字交叉點,試驗區(qū)域見圖1.
94101 巷與94222 巷交叉位置掘進尺寸為寬4.8 m,高2.4 m,掘進斷面積為11.52 m2. 巷道支護設計示意圖見圖2,具體支護設計如下:
1)錨桿。頂部和幫部均采用d20 mm,長度為2 m的左旋無縱筋螺紋鋼筋,桿尾螺紋為M22. 頂板錨桿都垂直頂板安設,頂板角錨桿與垂線夾角不得超過10°安設;間排距1 000 mm×1 200 mm,每排5 根,平行布置;幫部間排距900 mm×1 200 mm,每排3 根錨桿,平行布置;預應力不得小于80 kN.
圖1 九四盤區(qū)大巷與回采巷道交叉示意圖
2)鋼筋托梁。頂部采用d12 mm 的鋼筋焊接而成,規(guī)格為SB-12-100-3700-4,長×寬=3 700 mm×1 00 mm,長度3 700 mm.幫部采用d12 mm 的鋼筋焊接而成,規(guī)格為SB-12-100-1000-2,長×寬=1 700 mm×100 mm.
3)錨索。采用d15.24 mm,長度為5.3 m 的高強度低松弛鋼絞線錨索,間排距2 000 mm×3 600 mm,每排2 根,平行布置,預緊力不得小于150 kN.
4)金屬(塑料)網。頂板遇破碎地點掛4 600 mm×1 200 mm 金屬網。幫部采用3 800 mm ×1 100 mm塑料網。
94101 西巷掘進初期,受煤層厚度及頂底板巖性的影響,出現了輕微的兩幫煤體破碎現象,94222 巷與94101 西巷貫通后,兩幫破碎程度進一步加深;待94311 工作面回采后,94101 西巷運輸量的加大,對巷道有一定的載荷沖擊,巷道變形進一步加劇,主要的破壞特征表現為:
1)兩幫煤體沿煤層的頂板和底板的交叉處鼓出,煤體破碎,兩幫最大收縮量達到801 mm,局部錨桿可輕松拔出,失去承載能力。
2)頂板出現離層,大面積破碎,并出現頂板下沉,最大下沉量達到489 mm.
圖2 原巷道交叉位置支護設計示意圖
相關研究表明,巷幫是頂板的有效支撐體,處于十字交叉兩條巷道,其支承壓力區(qū)和頂板的卸載區(qū)會產生疊加效應,由于巷道交叉而形成的三角區(qū)域易發(fā)生應力集中[2-3].因此,支護設計的重點是頂底板與巷幫的交叉處,配合架棚支護防止巷道的變形,同時采用注漿錨桿進行注漿加固,提高圍巖的完整性和整體性。
本次加強支護是在巷道返修的基礎上,先對巷道進行“擴幫拉底”,使其恢復成原有的巷道設計尺寸,然后采用π 型鋼梁配合單體柱的架棚支護方式,一梁三柱,其中膠帶兩側的單體柱間距2 000 mm,膠帶右側兩單體柱間距1 500 mm,排距均為1 000 mm,具體的支護形式見圖3.
圖3 架棚支護示意圖
本次注漿加固是利用注漿錨桿對煤壁兩幫及底角進行補強,其中兩幫注漿錨桿采用型號為d25-5的中空注漿錨桿,長度2 000 mm,間距1 000 mm,上距頂板800 mm,垂直于煤壁鉆進,鉆孔深度3 000 mm.底角錨桿采用型號為d32-6 的中空注漿錨桿,長度4 000 mm,間距1 000 mm,沿底角下扎45°鉆進,鉆孔深度5 000 mm. 注漿錨桿布置示意圖見圖4.
巷道注漿加固中注漿材料的選擇是關鍵。十字交叉巷道表層圍巖破碎,深層由于煤體的擠出而形成空洞,因此,需要高強度快凝材料以抑制巷道的繼續(xù)變形。借鑒15#煤層大巷注漿加固的經驗,本試驗段采用晉煤研究院生產的聯(lián)邦加固一號材料。該材料是以無機礦粉為主的地質聚合物注漿材料,是雙液注漿材料,兩種漿液在混合前6 h 時內不凝固、不泌水、不沉淀,混合后凝結時間為3 ~10 min,1 ~8 h的強度能達到8 ~15 MPa,不同水灰比養(yǎng)護時間下的抗壓強度見表1.
圖4 注漿錨桿注漿示意圖
表1 聯(lián)邦加固注漿材料(雙液)抗壓強度對比表
在94101 西巷與94222 巷十字交叉的位置(距交叉口0.5 m 處),試驗注漿及架棚支護區(qū)域布置了4組測站,采用“十”字布點法,觀測兩幫及頂底板的位移量。同時,在94101 西巷與94223 巷十字交叉的位置(距交叉口0.5 m 處),布置了4 組測點作為對比測站,觀測周期為30 天。
每2 ~3 天觀測一次,將其中兩組的數據整理成圖見圖5,6.
圖5 對比測站巷道表面位移變化圖
圖6 試驗段巷道表面位移變化圖
由圖5,6 可以看出,對比巷道區(qū)域,巷道兩幫及頂底板變形速率較快,變形持續(xù)時間長,巷道兩幫最大變形量達801 mm,頂底板移近量達到489 mm;而進行注漿加固和架棚支護的試驗巷道區(qū)域,巷道變形速率明顯減緩,且在15 天內巷道變形趨于穩(wěn)定,巷道兩幫收縮量控制在50 mm 之內,頂底板下沉量在30 mm 之內,安全可控,支護效果顯著。
1)通過對寺河煤礦二號井九四盤區(qū)十字交叉巷道調研,分析十字交叉巷空間位置關系及巷道的破壞特征。
2)針對十字交叉巷的破壞特征,制定了架棚二次支護配合注漿錨桿注漿加固的支護方案,并在試驗巷道區(qū)域進行了工業(yè)性試驗。
3)巷道表面位移監(jiān)測表明,架棚二次支護配合注漿錨桿注漿加固的支護方案,效果明顯,巷道變形均控制在允許范圍內,保障了巷道的正常使用。
[1] 單仁亮,孔祥松,李 斌,等.大斷面直墻半圓拱巷道支護設計與優(yōu)化[J].中國礦業(yè),2014(1):87.
[2] 王引群.厚煤層十字交叉巷道支護技術研究[J].山西煤炭,2011(12):48-49.
[3] 劉海瑞,李金剛.礦用U 型鋼棚+砌碹支護在交叉巷道中的應用[J].陜西煤炭,2015(4):129-131.