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        高莊煤礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化與實(shí)踐

        2015-01-13 01:47:50超,邱晗,范
        山西焦煤科技 2015年11期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)井風(fēng)道漏風(fēng)

        張 超,邱 晗,范 韜

        (1.山東科技大學(xué) 礦山災(zāi)害預(yù)防控制省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,山東 青島 266590;2.山東科技大學(xué) 礦業(yè)與安全工程學(xué)院,山東 青島 266590;3.青島保稅港區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,山東 青島 266555)

        通風(fēng)系統(tǒng)是由向井下各作業(yè)地點(diǎn)供給新鮮空氣、排除污濁空氣的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)和通風(fēng)動(dòng)力及通風(fēng)控制設(shè)施等構(gòu)成的工程體系。礦井通風(fēng)系統(tǒng)與井下各作業(yè)點(diǎn)相聯(lián)系,對(duì)礦井通風(fēng)安全狀況具有全局影響,是礦井防塵、防火、防瓦斯的基礎(chǔ)工程。

        高莊煤礦礦井于2000 年開始進(jìn)行改擴(kuò)建,生產(chǎn)能力由90 萬t/a 的全水力采煤擴(kuò)大為180 萬t/a 的混合式采煤。近年來,隨著礦井生產(chǎn)能力的提高,礦井產(chǎn)量不斷提升的同時(shí),需風(fēng)量也隨之增加。但目前礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在著風(fēng)路折返性強(qiáng)、通風(fēng)阻力大等問題,導(dǎo)致礦井實(shí)際風(fēng)量無法滿足生產(chǎn)需求,嚴(yán)重影響了礦井的安全生產(chǎn)及職工的健康。因此,高莊煤礦通風(fēng)系統(tǒng)亟需進(jìn)一步的改造和優(yōu)化。

        1 通風(fēng)狀況的技術(shù)參數(shù)校核

        首先針對(duì)礦井通風(fēng)阻力、風(fēng)機(jī)性能等基本參數(shù)進(jìn)行測(cè)算校核,進(jìn)而對(duì)礦井的有效風(fēng)量及漏風(fēng)通道進(jìn)行測(cè)定分析,以此為基礎(chǔ)進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案的設(shè)計(jì)。為確保技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性,測(cè)試地點(diǎn)選擇風(fēng)流路線長、用風(fēng)場(chǎng)所多、風(fēng)流量大的3上510 采煤工作面。

        1.1 礦井通風(fēng)阻力測(cè)定

        將礦井通風(fēng)系統(tǒng)按進(jìn)風(fēng)段、用風(fēng)段、回風(fēng)段劃分后,分別進(jìn)行累計(jì)計(jì)算,便可得到礦井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力分布情況,見表1.

        表1 礦井通風(fēng)阻力分布表

        由表1 可知,回風(fēng)段通風(fēng)阻力為889 Pa,占礦井總通風(fēng)阻力的49%,是礦井高阻區(qū)段,其余各井巷分配的風(fēng)量大小較合理,風(fēng)流較穩(wěn)定,通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中的通風(fēng)阻力分配合理且與風(fēng)量相匹配,用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量可以滿足生產(chǎn)要求。

        1.2 礦井通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定

        根據(jù)礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化的實(shí)際需要,測(cè)定礦井通風(fēng)機(jī)在一定轉(zhuǎn)速或葉片安裝角度下實(shí)際運(yùn)行的個(gè)體特性數(shù)據(jù)。由于采集的數(shù)據(jù)過多,因此,將數(shù)據(jù)整理為圖形,見圖1,圖2.

        由圖1,2 分析可得出以下結(jié)論:

        圖1 北臺(tái)風(fēng)機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果綜合圖

        圖2 南臺(tái)風(fēng)機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果綜合圖

        1)礦井正常通風(fēng)情況下,北臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量均值為142.6 m3/s,風(fēng)壓均值為1 725 Pa;南臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量均值為142.1 m3/s,風(fēng)壓均值為1 618 Pa. 結(jié)合圖1,2 分析運(yùn)行工況點(diǎn)位于通風(fēng)機(jī)特性曲線駝峰點(diǎn)的右下側(cè)、單調(diào)下降的直線段上,且實(shí)際工作風(fēng)壓小于通風(fēng)機(jī)最大額定風(fēng)壓的90%,這說明風(fēng)機(jī)處于安全運(yùn)行狀態(tài)。

        2)礦井正常通風(fēng)情況下,北臺(tái)風(fēng)機(jī)的效率為66.3%,南臺(tái)風(fēng)機(jī)的效率為72.66%,均大于60%.這說明通風(fēng)機(jī)運(yùn)行效果較好,處于經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀態(tài)。

        1.3 礦井有效風(fēng)量與漏風(fēng)通道的測(cè)定與分析

        在掌握了礦井總進(jìn)風(fēng)量和實(shí)際回風(fēng)量的基礎(chǔ)上,進(jìn)行礦井有效風(fēng)量的測(cè)算及漏風(fēng)通道的測(cè)定分析,從而計(jì)算礦井的外部漏風(fēng)率和有效風(fēng)量率。礦井通風(fēng)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表2.

        表2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)匯總表

        通過測(cè)定和計(jì)算可以看出,內(nèi)部漏風(fēng)量為940 m3/min,占總漏風(fēng)量的76.3%. 分析其原因是礦井為中央并列式通風(fēng),系統(tǒng)比較復(fù)雜,通風(fēng)設(shè)施多,風(fēng)門、密閉不很嚴(yán)密。外部漏風(fēng)量大的原因是主井提升兼回風(fēng),井塔及井塔風(fēng)門漏風(fēng)較大。礦井外部漏風(fēng)率較大,有效風(fēng)量率低,分析原因在于:礦井風(fēng)硐斷面小,僅為6.9 m2,巷道阻力大,造成風(fēng)硐風(fēng)速超限為21 m/s.因此,必須擴(kuò)大風(fēng)硐斷面,降低風(fēng)硐風(fēng)速。

        2 通風(fēng)系統(tǒng)改造方案擬定

        由參數(shù)校核可知,高莊煤礦通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題主要是由風(fēng)硐設(shè)計(jì)不合理造成的,因此對(duì)高莊煤礦的風(fēng)硐進(jìn)行合理改造。

        2.1 風(fēng)硐改造設(shè)計(jì)

        為解決風(fēng)硐風(fēng)速超限,須采取增大風(fēng)硐斷面的方案,初步確定了3 個(gè)方案:

        1)將風(fēng)井主鎖口加高,新建鋼風(fēng)道通過鋼架跨越原風(fēng)道上部的棧橋,在風(fēng)機(jī)房外側(cè)下拐與原風(fēng)道相連。在加高的鎖口一側(cè)設(shè)置防爆蓋。

        2)在原風(fēng)道的上方新建一風(fēng)道與原風(fēng)道并聯(lián),新風(fēng)道底與老風(fēng)道頂相鄰,新舊風(fēng)道在風(fēng)機(jī)房以外相連。風(fēng)井鎖口相應(yīng)加高,在其上部增設(shè)防爆蓋。

        3)在原風(fēng)硐上直接刷大斷面,達(dá)到所需斷面,重新支護(hù)完整。

        2.2 方案比較

        對(duì)以上3 種方案的優(yōu)、缺點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比:

        1)方案1 優(yōu)點(diǎn):該方案實(shí)施后,不影響該處的道路暢通。缺點(diǎn):工作量大,由于采用鋼風(fēng)道,投資較大、技術(shù)難度大、施工難度大、周期長,對(duì)礦井生產(chǎn)影響較大。

        2)方案2 優(yōu)點(diǎn):該方案工程量小、投資少、施工方便、施工周期短,對(duì)礦井生產(chǎn)影響最小,將所有工程完成后再開鑿新舊風(fēng)硐的連接口,可在較短的時(shí)間內(nèi)完成。該方案不足之處是將道路截?cái)唷?/p>

        3)方案3 優(yōu)點(diǎn):能夠達(dá)到預(yù)期的效果。缺點(diǎn):施工期間礦井必須全面停產(chǎn),影響生產(chǎn)時(shí)間很長。

        清除舊風(fēng)硐上的浮土,用舊風(fēng)硐的鋼筋混凝土的頂作底,重新用鋼筋混凝土筑建并聯(lián)風(fēng)硐,新風(fēng)硐寬3.4 m,高2.1 m,凈斷面為7.1 m2,新風(fēng)硐一端與風(fēng)井的井口房相連,另一端在舊風(fēng)硐頂入口處切開2 m×2 m 的切口連接。

        為保證風(fēng)硐順利合茬,在風(fēng)硐切口兩側(cè)留2個(gè)可進(jìn)出設(shè)備和材料的小門。使用2 臺(tái)液壓混凝土切割鋸?fù)瑫r(shí)對(duì)兩口切割,每個(gè)岔口切割為3 塊,每塊重量約為1. 5 t,切下的水泥塊通過小門轉(zhuǎn)出,施工完畢清理結(jié)束后,兩處小門用混凝土澆筑嚴(yán)實(shí)。

        3 風(fēng)硐改造后效果分析

        風(fēng)井和風(fēng)硐改造后,對(duì)井下及主扇風(fēng)機(jī)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行了測(cè)定,結(jié)果見表3,表4 和表5.

        表3 改造前后礦井風(fēng)量漏風(fēng)率測(cè)算結(jié)果表

        表3 中數(shù)據(jù)說明:

        1)礦井總進(jìn)風(fēng)量由改造前7 400 m3/min 增加為7 797 m3/min,增加風(fēng)量397 m3/min.

        2)風(fēng)井提升設(shè)備及管道拆除,增設(shè)防爆蓋后,礦井外部漏風(fēng)由原來1 066 m3/min,降減為292 m3/min,減少外部漏風(fēng)774 m3/min,漏風(fēng)率3.43%,符合《煤礦安全規(guī)程》要求。

        表4 主扇電器有關(guān)參數(shù)變化情況表

        表5 改造前后風(fēng)硐有關(guān)參數(shù)變化情況表

        3) 主扇排風(fēng)量由原8 886 m3/min 降為8 515 m3/min,降低371 m3/min.

        由表4 可以看出,風(fēng)井風(fēng)硐改造后,礦井負(fù)壓降低了60 Pa,主扇風(fēng)機(jī)電機(jī)功率降低了18 kW,電耗每年可降低15.8 萬kWh,效果良好。

        表5 中數(shù)據(jù)說明:

        1)改造后風(fēng)硐風(fēng)速由原來的21.5 m/s 降為10.2 m/s,滿足《煤礦安全規(guī)程》不超過15 m/s 的要求,解決了風(fēng)硐風(fēng)速超限問題。

        2)改造后風(fēng)硐斷面由原6.9 m2增加為14 m2,擴(kuò)大斷面1 倍以上。

        3)風(fēng)硐風(fēng)阻值降為0.001 Ns2/m8,風(fēng)硐阻力由原102 Pa 降為70 Pa,降低32 Pa.

        4 結(jié) 論

        通過對(duì)高莊煤礦礦井風(fēng)硐的優(yōu)化改造,成功解決了礦井總進(jìn)風(fēng)量不足,外部漏風(fēng)嚴(yán)重以及風(fēng)硐風(fēng)速超限、風(fēng)硐風(fēng)阻過大等問題,提高了礦井通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,保障了煤礦的安全生產(chǎn)。

        [1] 周 剛,程衛(wèi)民,田傳強(qiáng),等.礦井通風(fēng)系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制[J].山東科技大學(xué)學(xué)報(bào),2014,33(6):51-57.

        [2] 龐大芳,高東旭,李緒萍.礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造研究[J].煤炭技術(shù),2008,27(10):73-75.

        [3] 李海波.礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化及可靠性評(píng)價(jià)[J].煤炭技術(shù),2008,27(6):112-113.

        [4] 王 昊,郭 杰,聶 文,等.興隆莊煤礦東風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)改造優(yōu)化[J].煤炭技術(shù),2014,33(11):298-299.

        [5] 周 剛,郭 杰.礦井多區(qū)域均衡通風(fēng)優(yōu)化方法及應(yīng)用[J].煤,2014(12):20-23.

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