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        糖漿上浮工藝對(duì)提高白砂糖質(zhì)量的實(shí)踐應(yīng)用

        2015-01-09 02:37:32
        廣西糖業(yè) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:色值浮渣糖漿

        吳 飛

        (廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司,廣西 貴港 537100)

        隨著社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步,人們對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提高,對(duì)食糖的質(zhì)量要求也越來(lái)越高,國(guó)家的食糖標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越嚴(yán),不僅對(duì)色值要求高,對(duì)產(chǎn)品的混濁度、殘留的SO2含量、灰分等也要求比較高。而我國(guó)90%的糖廠都是采用傳統(tǒng)的亞硫酸法澄清工藝,主要是加入SO2作為澄清劑,其澄清效率偏低,而經(jīng)二次硫熏,也只是利用SO2與糖漿中的色素反應(yīng)生成淺色或無(wú)色的絡(luò)合物,僅起到漂白作用,不能有效除去非糖分,很難生產(chǎn)出高品質(zhì)的白砂糖。致使白砂糖貯存期短,容易變色、變黃、回潮和結(jié)塊,不能適用于高端的飲料行業(yè)。所以提高白砂糖的質(zhì)量,已成為我國(guó)糖業(yè)界的當(dāng)務(wù)之急。

        糖漿上浮工藝是目前糖汁清凈處理的最佳技術(shù)之一,也是目前制糖業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量的有效途徑。近年來(lái)許多糖廠都應(yīng)用糖漿上浮工藝提高白砂糖的質(zhì)量,同時(shí)取消了糖漿流漂,有效地降低了白砂糖的色值、電導(dǎo)灰分、混濁度、SO2含量,取得了較好的效果。而且生產(chǎn)出來(lái)的白砂糖潔白有光澤,質(zhì)量穩(wěn)定,含硫量低,貯存期長(zhǎng),達(dá)到國(guó)內(nèi)高級(jí)飲料的用糖要求。

        1 糖漿上浮工藝

        1.1 糖漿上浮工藝作用

        糖漿上浮工藝主要是利用氣泡浮升粗糖漿中的雜質(zhì)。用加入的磷酸與粗糖漿中的可溶性鈣鹽生產(chǎn)磷酸鈣,通過(guò)微小氣泡的浮升作用和初生的磷酸鈣的吸附作用,以及高效絮凝劑的二次絮凝、網(wǎng)絡(luò)作用形成極大的絮凝物,從而帶走粗糖漿中的可溶性亞硫酸鹽、色素、膠體等雜質(zhì),達(dá)到脫色、提純和分離目的,浮渣和沉降器出來(lái)的泥汁混和后送到吸濾機(jī)處理,清澈透明的清糖漿經(jīng)過(guò)上浮器底部通道溢流到清糖漿箱,泵上煮糖。

        1.2 糖漿上浮流程

        1.2.1 將63~68°Bx未效糖漿送至緩沖箱后泵送至加熱器進(jìn)行加熱到80~85℃。糖漿濃度高需加熱溫度高些。

        1.2.2 加熱后的粗糖漿進(jìn)入反應(yīng)箱,并按一定比例加入磷酸,磷酸和糖漿中的鈣鹽通過(guò)第一級(jí)和第二級(jí)反應(yīng)器得到充分?jǐn)嚢杌旌虾筮M(jìn)入打泡箱。

        1.2.3 充氣后的糖漿在反應(yīng)箱出口處加入高效絮凝劑進(jìn)行第二次混合絮凝。

        1.2.4 已初步絮凝的糖漿從底部進(jìn)入上浮中心室,在其中進(jìn)一步混合絮凝,然后沿頂部向圓周方向分散,浮渣浮到頂部,被緩慢旋轉(zhuǎn)的刮板刮出,與沉降器的泥汁混合后,經(jīng)真空吸濾機(jī)把糖汁和濾泥分離出來(lái);清凈的糖漿向下經(jīng)過(guò)底部環(huán)形多孔管集中到溢流箱排出到清糖漿箱,再送至煮糖樓。糖漿上浮工藝流程圖見(jiàn)圖1。

        2 糖漿上浮的應(yīng)用效果

        圖1 糖漿上浮工藝流程圖

        廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司在2009年安裝了糖漿上浮設(shè)備,并于2009/2010年榨季開(kāi)始運(yùn)行,至今已運(yùn)行了四個(gè)榨季,對(duì)提糖和提高產(chǎn)品質(zhì)量效果明顯。西江制糖有限公司位于貴港市,由于受多種因素的影響,一直以來(lái)甘蔗質(zhì)量都比較差,難處理,用傳統(tǒng)的工藝難以產(chǎn)出高品質(zhì)適合高端產(chǎn)業(yè)使用的白砂糖,主要是SO2含量、水不溶物和灰分等偏高,色值不穩(wěn)定。2009年12月13日開(kāi)始使用糖漿上浮器,在生產(chǎn)過(guò)程我們按三班連續(xù)采集粗糖漿樣本和上浮糖漿樣本化驗(yàn)對(duì)比,糖漿經(jīng)處理后除掉了大部分懸浮物及灰分、膠體物質(zhì)、大部分的鈣鹽、亞硫酸鹽等,混濁度降低比較大,達(dá)到78.8%,糖漿純度提高了0.47AP左右;糖漿清澈透明、不粘稠,除色率高,色值降幅達(dá)到300°St以上;上浮處理后糖漿pH控制在6.0~6.5之間,比較穩(wěn)定。避免因糖漿硫漂pH波動(dòng)降低,在煮糖過(guò)程中的糖分轉(zhuǎn)化?;?yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 西江制糖有限公司2009年12月30~31日上浮糖漿與粗糖漿質(zhì)量對(duì)比

        白砂糖質(zhì)量得到了明顯的提高,特別是混濁度、SO2含量和水不溶物等降低的幅度在50%以上。白砂糖色值120IU以下、灰分0.05%以下、濁度30MAU以下、含硫量10mg/kg以下、水不溶物10mg/kg以下,可以滿足對(duì)成品糖質(zhì)量要求較高的高端行業(yè)使用。表2是2010年2月4~10日使用糖漿上浮前后白砂糖產(chǎn)品的數(shù)據(jù)對(duì)比。

        3 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)

        目前,廣西也有許多糖廠上了糖漿上浮工藝設(shè)備,但有些廠由于應(yīng)用不好而閑置著。主要是對(duì)制泡控制不好,未能連續(xù)有效地控制糖漿上浮。

        經(jīng)過(guò)幾個(gè)榨季的實(shí)踐,本人覺(jué)得要掌握好糖漿上浮,必須掌握好以下三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

        表2 西江制糖有限公司2009/2010年榨季使用糖漿上浮前/后白砂糖質(zhì)量對(duì)照表

        3.1 糖漿上浮處理要穩(wěn)定

        主要是控制流量、溫度、藥品的穩(wěn)定,這幾個(gè)關(guān)鍵因素可以通過(guò)先進(jìn)、成熟的自動(dòng)控制系統(tǒng)來(lái)達(dá)到穩(wěn)定。在實(shí)際操作中首先要控制流量的穩(wěn)定,要經(jīng)常同蒸發(fā)和煮糖崗位聯(lián)系,確保入汁和出汁的穩(wěn)定,如果糖漿流量忽大忽小或斷斷續(xù)續(xù)易造成反底,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        3.2 制泡是否合理是糖漿上浮處理的關(guān)鍵

        糖漿上浮處理要求打出的氣泡必須幼細(xì)而分布均勻,數(shù)量適當(dāng)。氣泡過(guò)量和粗泡都是不好的。氣泡過(guò)量,多余的氣泡在糖漿中形成大量的廢泡沫,大大增加了浮渣體積,在上浮器表面形成相當(dāng)厚的白色泡沫層,減少了單位體積浮渣中的絮凝劑量,削弱了絮凝劑的功能,降低浮渣的穩(wěn)定性。同時(shí)造成浮渣量大,處理困難。氣泡過(guò)大對(duì)糖漿氣浮處理也是有害的。直徑超過(guò)100μm的氣泡很難與絮凝物附著,它們自行浮起。較大的氣泡會(huì)在糖液中產(chǎn)生強(qiáng)烈的擾動(dòng)和造成液體對(duì)流,產(chǎn)生不良影響。糖漿上浮處理制泡都要求氣泡盡可能微細(xì)。因?yàn)槲⒓?xì)的氣泡較易被絮凝物捕捉和網(wǎng)羅在它的內(nèi)部,形成輕的集合體。這樣氣泡不易散失,絮凝物浮升快而穩(wěn)定,不易下沉,形成的浮渣結(jié)實(shí)。

        3.3 浮升面積要恰當(dāng)

        浮升面積過(guò)大,糖漿在浮升器停留時(shí)間長(zhǎng),糖漿轉(zhuǎn)化損失也就大。浮升面積偏小,則糖漿在浮升器停留時(shí)間不足,浮渣與糖漿分離就不充分,上浮出汁就不清亮透明,而且還夾帶有絮凝物出來(lái),也就是反底,對(duì)煮糖不利,影響產(chǎn)品質(zhì)量。所以選型時(shí)必須根據(jù)各廠的實(shí)際榨量計(jì)算出糖漿量來(lái)選取合適的浮升器浮升面積。上浮器的截面積可通過(guò)下式求得:

        式中:A——上浮器截面積,m2

        Q——上浮器排出的清糖漿量,m3/h

        V——糖漿向下流動(dòng)的平均流速,m/h

        注:此V值不得大于浮渣的上升速度,一般取值為5.4~6m/h。一般浮升器的高度有2m已夠用,浮升良好,浮渣以下全部為清液。

        4 小結(jié)

        亞硫酸法的糖漿經(jīng)磷酸上浮后可較好地降低濁度,糖漿濁度降低達(dá)70%以上。所以對(duì)白砂糖的混濁度、含硫量及灰分降低有較好的作用,同時(shí)也降低色值,產(chǎn)品晶粒閃亮有光澤,提高了白砂糖的質(zhì)量;同時(shí)經(jīng)磷酸上浮處理后的糖漿清澈透明、不粘稠,提高煮糖效率,對(duì)產(chǎn)糖率的提高起到很大的作用。

        糖漿磷浮法較好地提高了亞硫酸法糖廠的產(chǎn)品質(zhì)量,且增加上浮系統(tǒng)的設(shè)備投資不大,但效益可觀,所以磷酸上浮清凈法在甘蔗糖廠發(fā)展很快,且技術(shù)不斷完善,它已成為一種改善傳統(tǒng)的亞硫酸法產(chǎn)品質(zhì)量行之有效的清凈方法。

        [1] 黎錫流,慶林生,賴?guó)P英,許斯欣等.提高產(chǎn)品質(zhì)量和煮煉收回的好途徑[J].甘蔗糖業(yè)1999(3):31-34.

        [2] 賴?guó)P英,慶林生,黎錫流,段德雄等.氣浮新技術(shù)處理霜害甘蔗糖漿的實(shí)踐[J].甘蔗糖業(yè)2001(2):33-35.

        [3] 張安華,賴?guó)P英,慶林生,黎錫流等.使用計(jì)算機(jī)控制糖漿氣浮新技術(shù)的實(shí)踐[J].廣西蔗糖2004(3):20-22.

        [4] 陳斌,理松德,馮煜,賴?guó)P英等.糖漿氣浮新技術(shù)處理崗地甘蔗糖漿的實(shí)踐[J].廣西蔗糖2005(2):36-36.

        [5] 陳維鉤,許斯欣等.《甘蔗制糖原理與技術(shù)》第二分冊(cè)《蔗汁清凈》.

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